11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐)

时间:2019-05-15 01:13:01下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐)》。

第一篇:11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐)

热电厂3#锅炉一次风机电机异常分析报告

时 间: 2011年11月21日 地 点: 热电厂办公楼三层会议室 主持人: 夏卫华

参加人: 李景富 刘高峰 李文春 夏耀辉 任云 王智伟 穆建发 高春莲

一、事故经过:

2011年11月21日零点班、甲班上岗。锅炉甲班:班长:任云 副司炉:王智伟 穆建发 助手:高春莲

1#、3#炉并列运行,主汽压力9.2Mpa 床温850℃—870℃ 一次风电流39A 风压8.0Kpa 4:00分,副司炉王智伟巡检至3#炉一次风机电机负荷侧轴承振动为4丝,温度为45℃;自由端侧轴承振动5丝,温度为44℃。

4:20分,3#炉监盘人员穆建发发现一次风机电流从39A突增至46A然后回落至39A,在15秒钟内连续发生两次此现象,随后电流恢复至39A运行,控制室人员均能听到嗡嗡的巨响声,锅炉班长任云立即派副司炉王智伟到就地检查

4:21分,副司炉王智伟就地听到一次风机电机电机自由端侧有异音,并伴有烧焦味道,立即汇报班长任云。

4:22分,班长任云立即对一次风机进行就地检测,测量结果:电机轴承负荷侧轴承振动12丝,温度45℃;电机自由端轴承振动14丝,温度98℃,判断自由端轴承异常,马上汇报值长夏耀辉申请停炉

4:30分,值长夏耀辉汇报氧调,3#炉紧急压火 4:31分,关3#炉主汽门,解列3#炉。

事后对3#炉一次风机解体检查发现电机自由端轴承骨架断裂、润滑油已受热乳化流淌

三、事故原因:

3#炉一次风机电机自由端轴承骨架断裂是本次事故的主要原因。

四、暴露问题:

3#炉一次风机电机长时间运行未对其进行有计划的进行检修、维护保养

四、整改措施:

1、建议分公司设备部对热电厂所有高压电机进行有计划的检修、试验。

2、对全厂所有转动设备严格按照润滑“五定”制度对进行维护保养

3、加强员工巡检培训,按制度要求进行巡查,提高巡检质量。

氧化铝热电厂

2011年11月21日

第二篇:锅炉四大风机状态诊断分析

锅炉四大风机状态诊断分析

1.概况

以往锅炉的风烟系统设备主要包括送风机、一次风机、暖风器、预热器、静电除尘器、吸风机等。现在的大型锅炉环保设备的需要,配置了脱硫增压风机、脱硫岛(FGD)烟气换热器(GGH)等。使早期锅炉的“两大”(吸、送)风机逐步变为目前的“四大”(吸、送、一次、增压)风机。风机是锅炉设备中重要辅机之一,随着锅炉单机容量的增大,为保证机组安全可靠和经济合理的运行,对风机的结构、性能和运行调节也提出了更高、更新的要求。在当前电力行业飞速发展,大型机组不断投产的形势下,人们对“四大”风机的选型问题越来越关注。为此,对几种形式风机的性能以及使用情况加以比对,以便对各种风机有更进一步了解,为今后风机的选型和维护,提出了自己的看法。

2.引言

2.1华电国际邹县发电厂总装机容量为2540MW,一期、二期工程4×335MW机组分别于1985年~1989年建成投产,每台锅炉配置2台SAF28-16-1型动叶可调轴流式吸风机和2台FAF23.7-13.3-1型动叶可调轴流式送风机,送、吸风机均为上海鼓风机厂制造。三期工程2×60OMW机组于1987年建相继成投产,每台锅炉分别配置2台美国

TLT-Babcock公司生产的SAF37.5/19.0-1型动叶可调轴流式吸风机与上海鼓风机厂采用德国TLT技术生产的2台动叶可调轴流式FAF28.0/12.5-1型送风机;2台美国

TLT-Babcock公司制造的1904 AZ/1155/5型双吸离心式入口静叶可调一次风机。后来改造安装的烟气脱硫增压风机选用了豪顿华公司制造的ANN-4494/2120B型动叶可调轴流式风机。

四期工程2×100OMW #7机组于2006年12月4日正式投产,#8机组也于2007年7月5日投产。每台锅炉分别配置2台成都电力机械厂生产的AN42e6(V13+4°)型静叶可调轴流式吸风机,以及同步投产的2台ANT42e(V13+4°)型静叶可调轴流式脱硫增压风机。2台FAF19/12.5-2型动叶可调轴流式双级叶片一次风机,2台FAF28-14-1型动叶片角度可调节轴流式送风机为上海鼓风机厂制造。

2.2 离心式风机具有悠久的历史,目前不少电厂仍普遍采用它作为锅炉用风机。离心式风机结构简单,运行可靠、效率高,制造成本较低,噪音较小,抗腐蚀性能较好。现代离心式风机普遍采用空心机翼型后弯叶片,效率可高达85~92%。但是随着锅炉单机容量的急剧增加,离心式风机的容量已经受到叶轮材料强度的限制。不可能使风机的容量随锅炉的容量大幅度地增加而按相应的比例增长。而且随着锅炉单机容量的增加,离心式风机的尺寸、重量都太大了,给制造、运输、安装、运行维护等方面都带来了困难,否则只能依靠风机的台

第三篇:锅炉风机检修方案

旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司

锅炉风机维修保养

昆山张工机械有限公司 2014年07月08日

一、工程概况

1、项目名称:锅炉风机维修保养

2、施工内容: A、马达轴承更换 B、风机叶轮更换新品 C、叶轮平衡校正 D、风机联轴器镭射对中

3、维修数量: 合计1台

4、维修仪器及设备

1、振动分析仪、镭射对中仪、现场动平衡仪、轴承加热器、液压拉马、常用手动工具、风机叶轮拆装专业工具、常用吊装、加热设备。

二、单台风锅炉风机保养流程:

1、施工前的准备:

A、锅炉风机停机前振动数据收集

a.锅炉风机马达、轴承箱轴承处振动信号收集;含水平向、垂直向、轴向振动。b.各振动数据分析判断,为后续维修保养提供依据。B、安全措施

a.维修区域拉警示带隔离,避免非工作人员进入。

b.洽业主人员切除锅炉风机所有电源;电源箱处挂牌告知。告知牌上印有:设备检修、禁止送电字样。c.锅炉风机进出风阀依次关闭。

昆山张工机械有限公司

2、马达轴承更换:

A、马达吊装滑车及手拉葫芦依次安装在上方工字钢吊架处。

B、马达联轴器本体分解、马达底脚螺栓拆除;拆解部件统一收集摆放。C、使用手拉葫芦提升马达本体约25cm,移动吊装滑车至地面正上方,缓慢放开手拉葫芦,使马达平顺至地面。

D、马达联轴器轴孔处进行清理,液压拉马安装至联轴器处,使用加热枪加热联轴器本体,温度加热至120℃;启用液压拉马平顺拆除联轴器。

E、依次拆除马达散热风机外罩及马达前后侧轴承端盖,马达内部使用压缩空气进行清灰。

F、拆除轴承外侧卡簧,两端轴心依次进行清理,使用液压拉马拆除现有轴承。G、使用内外径千分尺分别测量轴心外径及端盖内径,确认无误后再进行更换新品轴承。

H、新品轴承使用轴承加热器加热,一般控制在80-100℃,然后将轴承装在轴颈上,使其在空气中自然冷,轴颈应光滑无毛刺,圆度差不大于0.02mm;轴承内套与轴颈之配合为紧配合,其配合紧力为0.01~0.04mm,当达不到此标准时,应对轴颈进行表面喷镀或镶套。

I、轴承外侧面使用百分表测量水平度,水平跳动应在2丝以下。G、上述工作完成后依次回装马达前后端盖。

K、联轴器内孔及马达轴心依次进行清理、联轴器使用轴承加热器加热至120℃,快速安装定位。

L、依次清理马达装座,再使用吊装滑车及手拉葫芦将马达本体移到基础上定位。

3、风机叶轮更换

昆山张工机械有限公司 A、风机外部保温逐步进行拆除、清理、定位。

B、风机进风口法兰螺栓拆除、使用2T手拉葫芦依次进行吊装摆放。

C、风机叶轮止退螺栓拆除、轴端部清理,叶轮本体拆装孔使用丝攻进行螺纹修正。D、叶轮承盘拆装孔内安装4根拆除螺栓,拆除螺栓及螺帽为8.8级以上铬钼钢材质;螺栓安装深度大于25mm以上。

E、叶轮拆装专用工具安装定位,使之初步受力。

F、叶轮本体使用2T手拉葫芦固定,并少许向上受力保持。

G、使用加热枪快速加热,约5min内叶轮承盘温度上升至250℃,开始启用叶轮拆装工具,依实际工况再进行加热,加热过程中采用旋转加热法,使温度能够平均分布,避免出现局部过热现象,温度使用激光仪测温仪。叶轮加热前使用抹布浸水方式外敷在轴承箱油封处,避免温度过高损伤油封现象。无特殊情况风机叶轮可平顺拆除。

H、现已拆除风机叶轮本体使用手拉葫芦提升约50cm,平顺移至地面指定暂存区域内摆放。

I、检查风机轴心跳动及弯曲度,轴心跳动应不大于0.03mm/m,轴弯曲度应不大于0.05mm/m,且全长弯曲不大于0.10mm。如果轴的弯曲值超过标准,则应进行换轴工作;轴心跳动超过标准需进行修复后再使用。

J、确认新品风机叶轮内径及轴心的外径,如符合装配要求,方可进行更换。K、新品风机叶轮内孔及轴心安装前需清理光滑,不可有毛刺现象;新品风机叶轮使用手拉葫芦提升至轴心水平附近,叶轮配装专用工具安装定位,使用加热枪快速加热,约10min内叶轮承盘温度上升至350℃,正常情况内孔直径会增加0.1mm,人员就位后,启用叶轮配装专用工具,人员共同配合快速完成叶轮的安

昆山张工机械有限公司装。叶轮加热前使用抹布浸水方式外敷在轴承箱油封处,避免温度过高损伤油封现象。

L、依次回装叶轮止退螺栓、风机进风口、外侧相关部件。

4、风机现场平衡测量

A、现场动平衡仪安装:振动传感器安装于叶轮后方第一个轴承座上方。

转速传感器安装于联轴器附近。

B、叶轮相位角定位:确认叶轮最佳安装配重之同心圆,叶轮配重同心圆上任

一点定为0度。逆时针方向将叶轮平分成360度。并做好标记。

C、叶轮振动值检测:启动风机1-2分钟,测出振动值,将风机振动值保存至动平衡仪中。

D、叶轮试重增加:风机停止后,依振动值大小在配重同心圆0度处,增加试重,同时将试重值、电机转速、增加试重角度输入平衡仪中。

E、配重点定位:启动风机1-2分钟,平衡仪计算出要加配重的相位角及相应重量。

F、配重焊接:使用天平称出配重。并焊接完成。(焊条重量要列为配重范围内)。G、振动值检测:完成上述操作后,启动风机检测振动值,无特殊情况振动值应在B级以上。

备注:风机运行后振动小于4.5mm/s,无需进行样正。

5、风机联轴器镭射对中

A、镭射对心仪安装:链式支架安装于联轴器两侧,依次安装反射镜。

B、风机参数输入:马达框号、底角螺丝中心孔、依次输入对心仪中。C、同心度检测:同时转动联轴器两侧,依对心仪提示调整马达各底角高度。

昆山张工机械有限公司 D、联轴器对中过程中,一般把轴承箱侧轴心做为基准,依次来调整马达侧的垂直开度及水平开度,达到联轴器同心之目的。E、联轴器对中标准

昆山张工机械有限公司 2014.07.08

昆山张工机械有限公司

6

第四篇:锅炉风机噪声污染处理办法

锅炉风机噪声污染处理办法

目前在很多企业,由于工业生产和供暖需要,锅炉的使用非常普遍。但工业锅炉风机噪声频谱宽、分贝高,严重影响周围居民工作、生活,损害人民身体健康。因此工业锅炉风机降噪刻不容缓。锅炉风机噪声危害:

工业锅炉风机噪声对人体的影响主要表现在:干扰人们正常的生活、休息,降低工作效率;损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能受损,神经敏感。锅炉风机降噪简述:

风机机组在运行时,产生的噪声机理和发声部位是不同的。Hanex认为加装消声器和软接头,都是控制重点部位噪声和主要噪声源的有效措施。但对机械噪声,机是无能为力的,控制这部分噪声的方法之一,就是对机组和装隔声罩。在分散的噪声控制在局部空间范围内,可达到降低环境噪声的目的。噪声控制的效果:

噪声治理后,工人站在风机旁就可以用正常声音谈话,附近居民也不受噪声的困扰,经铁监测,鼓风和引风机同时开、三台锅炉满负荷运转条件下,风机房噪声由原来的98dB(A),降至76dB(A).锅炉房墙外1m处,昼间由原来的72dB(A),降至47dB(A);夜间由原来的70dB(A)降至44dB(A).最高消声量达到26dB(A),完全达到了国家标准。

通过对锅炉风机降噪控制及所取得的效果,可知控制引风机噪声是锅炉噪声治理的重点。必须对整机采取消声、隔声、吸声等综合控制措施,才能对风机噪声进行即经济又有效的控制。

第五篇:大型电站锅炉风机噪声原因分析及治理

大型电站锅炉风机噪声原因分析及治理(1)北极星电力网技术频道 作者:佚名 2011-3-3 14:40:45(阅344次)所属频道: 火力发电 关键词: 锅炉 风机噪声 原因分析

【关键词】 锅炉 风机 噪声

摘要:论文分析了嘉兴发电厂二期锅炉侧风机噪声产生的原因,对二期锅炉侧风机噪声进行了综合整治,设备的进气处噪声采取安装消声器,未达到降噪标准的部分通过在发声设备外侧敷设吸声材料,通过吸声材料内耗衰减,在控制生产性噪声上已取得较好效果,建议该降噪方法在火力发电厂生产现场进行推广。

嘉兴发电厂二期工程4台600MW机组全部建成投产后,嘉电已经成为“长三角”地区重要的火力发电基地。嘉电二期工程生产现场普遍存在着噪声超标问题。高强度的噪声,不仅损害人的听觉,引起听力下降,而且对神经系统、消化系统、心血管系统等都有不同程度的影响。由于火电厂是一种连续的生产过程,因此,火电厂所产生的噪声也是连续的。公司领导非常重视噪声整治项目,为保护员工和周围居民的身心健康以及噪声控制和治理。嘉电二期锅炉侧风机噪声分析

嘉电二期工程#

3、#

4、#

5、#6共4台600MW燃煤汽轮发电机组已投入商业运行,经噪声测试,除了北面厂界超标,发电设备多处噪声级很高,对主要的生产环境有较大的影响。

二期选用的风机都是大型的高压混流风机,风量大,压头高,装机功率大,其中一次风机的装机功率、压头更高。送风机及一次风机机体及管道的外形尺寸都很大,电动机安装在风机的外端进风口下面,用联轴器与风机轴连接,风机的进风口由弯头接至电动机的上方,并安装了进风消声器。室外的空气经过进风消声器进入风机的机体,被高速旋转的叶轮推压至叶轮的前端,沿风管进入锅炉。由于送风机及一次风机都已安装了进风消声器,风机的排风口与风管是密封连接的,进风排风的风动力噪声不会从进风排风口向外传播,在风机安装处的噪声主要是风机机体壁和风管壁辐射的噪声,是风机的风动力噪声或空气动力性噪声“透过”风机及风管壁向外辐射的噪声,同时还有电机的电磁噪声、冷却风扇的噪声、风机电机的联轴器噪声及轴承的旋转噪声等。空气动力性噪声由电机的冷却风扇旋转产生的空气压力脉动引起的气流噪声。

送风机及风管的体积较大,机体壁及风管壁展开面积很大,所辐射的噪声级较高,辐射噪声的声能总量较大。送风机及风管的附近噪声级在100dB(A)左右,一次风机风管壁近场的噪声级要接近110dB(A),风机的噪声呈现了中频偏低的频谱特性,频带较宽。风机的强噪声对厂区的环境影响较为严重,影响范围也比较大,是目前影响厂界环境超标的主要噪声源。根据现场实际情况,公司决定首先对3号炉侧风机进行噪声整治。嘉电3号锅炉侧风机噪声的治理

当对噪声源采取措施后,噪声还未达到允许标准时,通过吸声、消声、隔声、隔振的办法,从传播途径的降噪措施来控制总体噪声效应和改善电厂员工的工作环境。经多方努力我们首先对3号炉侧风机进行了噪声整治,并在控制生产性噪声上已取得了一定成效,下面介绍一下3号炉侧风机噪声控制的一些具体做法。

2.1 送风机A、B的噪声控制

从噪声源分析可知,3号炉送风机A、B的噪声主要是送风机内部高强的风动力噪声透过送风机机壳及风管管壁向外辐射形成的噪声,可采取的降噪措施是对送风机机壳及风管进行隔声包扎,使噪声向外辐射的强度有所降低,即采用离心玻璃棉板+岩棉板+JNH吸声抹面料+彩钢板的隔声包扎方法。

3号炉送风机A、B由上海鼓风机厂制造,风量:211.2m3/s(BMCR)型号:FAF-26.6-14-1安装于锅炉房0m层平台。

对送风机噪声的控制,我们主要采用了隔声吸声技术,具体工艺如下:

(1)风道上焊接钩钉,要求每平方米焊接10只直径为4mm、长为150mm的钩钉,这样能固定吸声材料。

(2)本次3号炉侧送风机降噪采用第一层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第二层敷设50mm厚容重为100kg/m3的岩棉、之后采用JNH吸声抹面料进行30mm厚的抹面,外护层选用彩钢板。吸声材料采用50mm超细离心玻璃棉,(规格:1200×600×30mm,密度:32 kg/m3,平均吸声系数为0.6,)超细离心玻璃棉具有质轻、柔软、直径细、纤维长、按装时不太刺皮肤等优点,作为吸声材料在工程上得到广泛应用。

(3)施工工艺要求做到一层错缝,两层压缝,无空隙,表面平整,每层吸声材料要用压板固定并用铁丝网扎紧。

(4)铁丝网外用JNH吸声抹面料进行泥浆抹面,厚度不小于30mm,将铁丝网盖住,做到表面平整光滑,这样即能起到隔音作用,又有良好的防水作用。

(5)泥浆抹面以后再焊接4 mm×4 mm的角铁,以固定彩钢板,角铁的焊接质量影响到外护板的外观,要求其平整圆滑,安装彩钢板时要从下到上,搭接朝下,具有良好的防水性能,做到外观平整美观。(如图1所示)

图1 风机降噪施工工艺图解

我公司选用 HS6288B型噪声频谱分析仪,在现场距设备噪声源1m处进行监测分析。经过整治3号炉送风机的噪声由原来的102dB(A)左右下降为86dB(A)左右,有效改善了锅炉0m层的噪声作业环境,符合《工业企业噪声卫生标准》中的要求,治理效果令人满意。以下是3号炉送风机A治理前后噪声测定数据。(见表1)表1 3号炉送风机A治理前后噪声测定 测点№1 №2 №3 №4 №5 №6平均值

治理前数值dB(A)105.5 104 97.7 98.2 102.995.8 102 治理后数值dB(A)90.6 90 82.4 85 86.1 81.7 87.3 2.2 一次风机A、B噪声的控制

3号炉一次机A、B由上海鼓风机厂制造,风量:81.72m3/s(BMCR)型号:PAF-19-12.5-2。通过噪声测量及分析可知,一次风机的噪声主要是进气口和出气口辐射空气动力性噪声和机壳与管壁辐射机械性噪声。对一次风机噪声的控制,主要采用了隔声吸声技术,具体工艺如下:

本次3号炉一次风机本体噪声治理工作采用第一层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第二层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第三层敷设50mm厚容重为100kg/m3的岩棉、之后采用JNH吸声抹面料进行30mm厚的抹面;冷一次风道(炉墙内侧)噪声治理工作采用第一层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第二层敷设50mm厚容重为100kg/m3的岩棉、之后采用JNH吸声抹面料进行30mm厚的抹面。其它工艺步骤同送风机要求。

根据《工业企业噪声卫生标准》第5条中规定,“工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85 dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90 dB(A)。”参照本次测试结果可以看出,3号炉侧风机生产场所的噪声水平达到了标准要求。(见表2)表2 3号炉一次风机A治理前后噪声测定 测点

№1 №2 №3 №4 №5 №6平均值

治理前数值dB(A)106.8 104.3 99.8 101.3 95.2 97.8 102.5 治理后数值dB(A)91.1 90.4 89.1 91.5 87.1 89 89.9 经采取上述整改措施后,3号锅炉一次风机的噪声由最高时107 dB(A)左右降至89 dB(A)左右,达到了工业企业噪声卫生标准。结 语

合理选择吸声抹面材料能进一步达到降噪效果,我们施工中所使用的JNH吸声抹面料对中低频到高频的各种噪声均有良好的吸声效果。

经环保专业人员测定,3号锅炉送风机、一次风机区域平均噪声降到89.9dB(A),而在治理之前的3号炉风机区域在相同情况下平均噪声为102.5dB(A)。通过本项目的实施,目前3号炉送风机附近部分区域噪声已降到85 dB(A),捞渣机附近部分区域噪声已降到80 dB(A)以下,极大地改善了3号炉现场作业环境。实施隔声包扎后北面厂界处的噪声有明显的降低,治理后的3号炉风机区域的平均噪声强度仅相当于治理之前3号炉风机区域的十分之一,该项目为二期其它锅炉风机噪声治理树立了样板。在随后实施的4号炉、5号炉、6号炉风机区域噪声治理项目达到了相同的整治效果,截止2008年初,嘉电公司已全面完成二期锅炉侧风机噪声治理工作。采取上述措施后使厂界噪声达标,符合有关的职业卫生标准。建议该方法在火电系统内进行推广。(作者:徐雪松,吕玉恒,陈建荣)

下载11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐)word格式文档
下载11月21日3#锅炉一次风机轴承分析报告(xiexiebang推荐).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    轴承零件项目可行性研究分析报告

    轴承零件项目可行性研究分析报告 报告说明: 可行性研究报告作为研究的书面形式,反映的是对行为项目的分析、评判,这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论,所以科学性......

    2A一次风机嘉奖申请(推荐)

    嘉奖申请 5月23日,运行四值夜班。由于22日我四值夜班已发现2A一次风机风机侧振动涨至4.5mm/s,较平时3.8mm/s偏大,鉴于几个班次以来均未找到振动增大的直接原因,23日夜班接班后,风......

    风机产业研究分析

    风机产业研究分析 资料来源:前瞻网:2013-2017年中国风机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,百度报告名称可查看报告详细内容。风机主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风......

    机械增压器轴承项目可行性研究分析报告

    机械增压器轴承项目可行性研究分析报告 报告说明: 可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进......

    锅炉资料 可行性分析报告

    并列组合喷嘴式燃烧煤烟装置可行性分析报告一:目概述 本项目由沈阳著名燃烧设备专家谭玉波先生经过长时期潜心研究和反复试验取得成功的高新技术,国家知识产权局已受理专利申......

    某厂锅炉密封风机电机“跳闸”导致停炉的分析

    某厂锅炉密封风机电机“跳闸”导致停炉的分析 一、事情经过 2014年4月22日上午8:00,电气一次班巡检人员检查锅炉2A密封风机电机负荷侧轴承有异音,立即安排人员检查该电机,发现......

    重载铁路货车轴承项目可行性研究分析报告

    重载铁路货车轴承项目可行性研究分析报告 报告说明: 泓域咨询机构项目可行性研究报告由泓域咨询机构具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设......

    中国轴承制造行业百强企业发展分析报告

    中国轴承制造行业百强企业发展分析报告 序言 在竞争激烈市场,供应商、同行企业、渠道经销商以及终端用户的经营状况是企业经营决策者最为关心的首要问题,企业信息相对滞后以及......