甲醇厂成本效益年活动的情况汇报

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第一篇:甲醇厂成本效益年活动的情况汇报

甲醇厂成本效益年活动的情况汇报

根据管理局领导安排,下面将甲醇厂开展成本效益年活动情况向领导汇报如下:

一、加强组织领导,提高思想认识

管理局《关于开展“成本效益年”活动的安排意见》下发后,我们班子成员进行认真学习,结合我厂的生产特点,制定我厂“成本效益年”活动方案,成立了以厂长、书记为组长的领导小组,召开了全厂开展成本效益年活动动员大会,重点是解决思想认识问题。通过我国入世后企业所面临的严峻经营形势分析,向大家讲清成本对企业生存与发展的重要性,解决部分干部、职工对开展“成本效益年”活动思想重视不够、行动不积极问题,通过与国内外同类企业先进水平对比,目前企业产品成本与市场价格对比,解决部分干部、职工认为我厂去年已开展“成本年”活动,成本已降低了5%,成本控制已经够紧了,今年降低成本的潜力已不大的消极畏难思想。

二、建立严格的预算指标体系

我厂成本效益年活动的总目标是:持续实施低成本战略,两年内使甲醇、甲醛变动成本降至社会平均水平以下,辅助生产费用、管理费用、制造费用降低15%。

2002年目标:各产品单位成本降低5%。

2003年目标:在2002年的基础上,各产品单位成本降低5%。

为保证以上目标的实现,我们制定了严格的财务预算。按责权利对等的原则,将全厂的目标成本费用层层分解到各部室、车间、班组及个人。形成覆盖全厂各角落的成本控制网络,做到每项支出都有控制点,不留死角,使指标到位,责任到人。对各单位主要领导实行“经营指标承包招聘制”,谁能完成指标谁来干,并且对全厂中层干部实行“经营指标风险抵押金制。对各单位实行每月一小节,全年算总账的考核办法。在月度考核中,将成本做为否决指标,实行成本超支一票否决制。年底根据各单位的成本节超情况进行奖罚兑现。2月份我厂有一个车间成本超支,当月奖金被否决,这件事对全厂工人振动很大。

三、加强各级管理者的经营管理知识培训

我们准备4月下旬聘请专业教师对全厂中层以上干部进行经营管理知识培训,提高各级管理者的经营管理水平,使其增长经营管理知识,转变经营观念,真正认识到成本对企业生存发展的重大意义,真正实现由计划经营向市场经营的转变,由粗放经营向集约经营的转变,由生产管理向经营管理型的转变。

四、抓成本大调查,摸清成本底数

我厂的成本大调查工作采取由下至上的调查形式,首先是各基层单位,进行摸底调查,现各单位已开始进行这项工作,5月底前完成,然后由厂成本调查组对各基层单位的成本支出情况进行核实、分析,搞清我们的真实成本,搞清我们与社会先进水平的差距,以便有针对性地制定降低成本的措施。

五、对重点项目实行专项控制

为使成本控制见到实效,我们对全厂的成本进行认真分析,确定我厂今年成本控制的重点有五项。

1、对电耗的控制。我厂是用电大户,每年的电费在5000万元左右,我们认为在降低电耗上是有潜力的,我们抽出专业人员成立降低电耗专业组,专门负责降低电耗工作,现正在逐个单位、逐台设备地落实电耗情况,找出无功损耗点,然后采取有针对性的措施降低电耗,一是加强管理,二是采取节能新技术、新工艺。在电能上,我们今年的目标是节约支出100万元。

2、用水进行控制。做为化工企业,我厂也是耗水大户,每年水费支出大约是1000万元,我国的水资源非常短缺,水价格在逐年上涨,降低水消耗对化工企业显得越来越重要。在降低水消耗上,我们采取两方面措施,一是加强日常用水管理,设专人负责用水管理,给予经济奖罚权,其个人的收入由节水费中按一定比例提取,通过加强管理,杜绝常流水、超量用水现象;二是进行全厂污水处理改造,利用先进技术,除去全厂清排水中的有机物、无机物,使之达到循环水补水标准。这个改造项目前期调研、立项工作已经完成,已上报管理局计划规划部。待管理局批准后,我们计划7月份开始土建,10月份投产。

3、加强蒸汽管理。在蒸汽管理上,我们也是采取两方面措施,一是降低消耗量,利用甲醇装置停车前,对汽轮机进行

抽汽试验,停车更换催化剂期间,对蒸汽系统进行改造,加设中压蒸汽到低压蒸汽之间的压力调节,消除蒸汽放空。二是加强对生产装置低位热能的回收利用,回收利用生产装置的余热副产蒸汽,努力实现蒸汽自身平衡。

4、加强生产物料管理与控制。一是在物料采购上加强控制,为加强物料计划管理,从今年开始,我们每月组织一次由机关有关科室和基层单位参加的物料计划审查会,各单位当月的生产物料计划一律上会审查,严把材料计划关。为保证物料质量,我们在器材站设立责任工程师,专门负责质量管理,在定货厂商的选择上,坚持选用正规厂家的产品,坚持用名牌产品,坚持价格服从质量的原则,严把进货质量关,从而保证生产装置的长周期运行,避免频繁开停车的物料、能源浪费。为加强采购价格管理,我们专门成立由器材站、使用单位、机关有关科室组成的价格审查小组,并利用网络和其它渠道,广泛收集材料价格信息,对于大综材料、资金量大的采购物资,实行公开招标制,对于其它物料实行议标,每次采购物资,都要求采购员提2个以上的供货厂商供价格小组选择,通过这种方式,可保证材料采购价格比2001年再下降10-15%。二是在触媒等物料使用上,坚持科学使用、合理使用,严格控制使用温度和压力,延长其使用寿命;优化循环水操作,实行菌类定期分析,按数据加药,降低加药量,2002年杀菌剂耗量要下降10%。

5、加强辅助生产费用、管理费用控制。2001年,我厂已

将机、电、仪三个修保车间合并,成立生产技术服务公司,将日常维护部分划归生产车间管理,生产技术服务公司专门负责检修,2002年我们将把原装置大检修的外委工作量全部交由我厂的生产技术服务公司负责,生产技术服务公司实行独立核算,自己养活自己,现正在对二甲醇装置进行检修,原仪表工现也开始干保温活、防腐活,职工的思想观念发生了很大转变,可节省检修费用,压缩公务用车,现我们机关八个部室每两个部室用一台车,基层单位不给车,中午不发通勤车,全厂的用车量大幅度降低,车队内部实行单车核算,通过这些措施,2002年可实现车队费用降低20%。对于通讯费、文具费、误餐费等全部实行刚性控制,年初预算即比去年下降20%。只能节,不能超。

六、加强技术改造和新技术推广,依靠提高装置的技术含量降低生产成本,提高经济效益

依靠科技进步降低成本,提高效益是最有效的方法。2002年我们将继续加强这方面的工作。两项大的改造项目已报局规划计划处。一是全厂污水处理改造项目,回收污水进行二次利用,该项目前面已提到;二是氢气回收改造项目,采用西南化工研究院交压吸附技术建设装置,回收两套甲醇装置合成驰放气中的氢气,计划2002年6月份开始施工,9月份投产,氢气送往炼化公司和精细化工厂,该项目的投资回报率很高,每年可创效400-500万元。

其它改造项目有:对二甲醇装置蒸汽系统改造,努力实现

蒸汽自身平衡,回收合成氨驰放气,降低天然气消耗;研究工艺冷凝液回收利用,力争实现全部回用;以甲醛尾气全部处理回收能量等。我们已制定相关的奖励政策,对技术改造、革新、指标优化、合理化建议等见到实际节能降耗效果的有功人员,将根据见到的效益大小予以一定比例的重奖。

七、加强全员节约意识,杜绝各种浪费现象

2002年我们准备在全厂范围内开展节约“一分钱、一张纸、一度电、一滴水”的活动,使每个职工都能从一点一滴做起,节约使用“每一分钱、每一张纸、每一度电、每一滴水”。做到纸张两面用,关灯闭水责任到人。我们要严格履行招待费、会议费等费用的审批手续,控制使用这些费用。对日常的办公用品及象擦机布等用品实行定额控制,决不能造成浪费。今年,我们要大力开展修旧利废工作,对装置拆卸下来的一些坏阀门、坏仪表等,要组织专门人员进行修理,修理好的要安装到装置上继续使用。

下一步我们成本效益年活动领导小组将组织、协调有关部门落实以上各项工作,务求各项工作见到实效。

二OO二年四月十一日

第二篇:公路管理站成本效益年活动总结(范文)

公路管理站成本效益年活动总结

公路管理站成本效益年活动总结2007-02-01 11:07:48

“成本效益年”活动总结

1、活动情况

2、措施

3、经验

4、结果:节约数字3月份以来,向阳管理站按照公司有关“成本效益年”活动的具体安排,全体职工进行了认真学习和贯彻落实,提高了对开展“成本效益年”活动的认识,加大了管理力度,强化了成本的控制和执行。在公司“成本效益年”活动领导小组的指导下,结合向阳管理站实际,扎扎实实地推进“成本效益年”活动。在“成本效益年”活动中,我们做了以下工作。

一、搞好思想教育,广泛宣传动员,增强职工参加“成本效益年”活动的自觉性。“成本效益年”活动伊始,我们首先成立了领导小组,党政一把手负总责,制定了活动的实施方案和工作计划。其次,加强思想教育,召开职工大会,讲清公司和向阳管理站的形势和任务,把公司的改革形势、市场形势和2002年奋斗目标向职工讲清楚,把向阳管理站的主要经济技术指标向职工讲清楚。从而充分调动职工的积极性,发挥职工的主动性和创造性,增强职工的责任感、危机感和使命感。

二、开展成本调查,摸清成本底数,确定成本目标。

根据公司下发的成本调查表,对影响成本变动的各要素进行了详细的调查,对固定支出和可控支出进行分解,尤其是每条养护路线、财务预算、物资、能源、资产、劳务用工等方面的成本构成和消耗情况。搜集有关基础数据、报表、资料,有针对性地解剖分析、对比分析、逐项分析。剔除水分,把成本做实、做细,彻底摸清各项指标的底数,找出控制成本的主要因素,影响成本效益的主要差距,明确降本增效的方向,制定合理的、具体的、可操作的保障措施。

三、全面落实责任,规范管理制度,提高职工降本增效的意识。

活动中,首先明确成本责任,抓好成本责任的落实。从实际出发,把成本控制落实到每位职工,每个具体岗位,每道生产工序,把成本责任指标分解到人头,确保成本控制的到位。

其次严格规范管理制度,建立健全符合向阳管理站实际的制度,制定了《财务预算制度》、《材料出入库制度》、《油料管理制度》、《节能管理制度》等方面的制度,修改了不合时宜和标准不够高的制度,进一步完善经营管理体系。

四、制定具体措施,挖掘内部潜力,保证各项指标的完成。

在4月1日前,每位职工根据本岗位的特点,提出本岗位降本增效的措施,以此增强职工节约意识、效益意识。

(一)完善财务核算体系,推行全面预算管理。

首先,我们认真组织、科学合理地编制了预算,按照工作量倒算各项成本费用指标,横向到底,纵向到边,将一切收支全部纳入预算,实行预算硬约束。对生产各个环节实施全面的预算编制,最大限度压缩非生产性开支,实行全员、全责、全过程、全要素、全方位的预算管理。引用预警机制,加大对各项成本费用支出的监督力度。

其次,优化成本定额,降低直接成本,定员,定编,定岗,推行一岗多能。严格控制主要的生产要素、生产成本、管理成本、非计划支出,合理安排使用人工费、材料费、燃料费、管理费,该花的钱要算计着花,可花可不花的钱坚决不花,不该花的钱一分都不花。

(二)强化物资消耗管理,严格控制材料成本。

1、抓材料管理入手,实行统一领料制度,做到材料进库有领导的审核手续。领料有计划,用料有监督,使材料利用率最大化。把实际用料情况公开,对计划执行和实际消耗情况进行对比分析,尤其是对超计划的用料认真分析原因,采取措施堵塞漏洞。今年向阳管理站院内大修工程,在底层处理上,采用30cm旧料结构,节约油砂。会战西路和中五路采用层铺法,节约油砂17000元。避免了浪费和流失。

2、全面推行“单车核算”,油料消耗实行“一卡制”。严格控制成品油使用。科学配置燃料用法,定点加油,集中管理,专人负责。加大油料考核力度,实行“奖惩”制度,计算油料节超额,生产车辆的燃油实际消耗量与计划所反映的里程燃油消耗量进行核算,如果超出计划用油,进行罚款;节约用油,进行奖励。

3、大力开展修旧利废,在保证质量的前提下,对能利用的材料一律回收利用,常用料、易耗易损件以交旧领新的方法,提高旧料利用率。

4、加大闲置、低效资产盘活力度。定期盘点,及时处理,降低损失,对能

够恢复的资产尽快使用,提高资产的运营率、利用率、收益率。

(三)加强施工过程管理,狠抓技术质量。

施工过程中,坚持“两关”。一是严把技术质量关,坚持高标准严要求,严格按照标准设计组织施工,大幅度提高工程质量,最大限度提高维修后的路面使用年限。二是严把工序交接关,强化各道工序的质量控制,质量不合格决不能进入下道工序,从而保证施工的安全、顺利进行。

(四)抓好日常管理,节约成本支出。

日常工作中,我们从小处着眼,围绕水、电、汽、油、煤,从节约一张纸、一度电、一滴水入手,杜绝长明灯、长流水现象;从节约一公斤油、一颗螺丝钉、一只螺栓、一个垫片、一立材料入手,杜绝“跑、冒、滴、漏、丢”现象。

“成本效益年”活动开展以来,向阳管理站上下紧紧围绕主题,逐渐形成人

人算帐,人人挖潜,人人省钱的良好局面,并取得了一定成果。但随着活动进一步深入,认识程度还不够,采取措施针对性不强,落实力度不够。在下一步工作中,我们将继续按照公司总体部署,分阶段抓好落实,将“成本效益年”活动引向深入,使“成本效益年”活动见到实效。

第三篇:公路管理站成本效益年活动总结

“成本效益年”活动总结

1、活动情况

2、措施

3、经验

4、结果:节约数字

3月份以来,向阳管理站按照公司有关“成本效益年”活动的具体安排,全体职工进行了认真学习和贯彻落实,提高了对开展“成本效益年”活动的认识,加大了管理力度,强化了成本的控制和执行。在公司“成本效益年”活动领导小组的指导下,结合向阳管理站

实际,扎扎实实地推进“成本效益年”活动。在“成本效益年”活动中,我们做了以下工作。

一、搞好思想教育,广泛宣传动员,增强职工参加“成本效益年”活动的自觉性。

“成本效益年”活动伊始,我们首先成立了领导小组,党政一把手负总责,制定了活动的实施方案和工作计划。其次,加强思想教育,召开职工大会,讲清公司和向阳管理站的形势和任务,把公司的改革形势、市场形势和2002年奋斗目标向职工讲清楚,把向阳管理站的主要经济技术指标向职工讲清楚。从而充分调动职工的积极性,发挥职工的主动性和创造性,增强职工的责任感、危机感和使命感。

二、开展成本调查,摸清成本底数,确定成本目标。

根据公司下发的成本调查表,对影响成本变动的各要素进行了详细的调查,对固定支出和可控支出进行分解,尤其是每条养护路线、财务预算、物资、能源、资产、劳务用工等方面的成本构成和消耗情况。搜集有关基础数据、报表、资料,有针对性地解剖分析、对比分析、逐项分析。剔除水分,把成本做实、做细,彻底摸清各项指标的底数,找出控制成本的主要因素,影响成本效益的主要差距,明确降本增效的方向,制定合理的、具体的、可操作的保障措施。

三、全面落实责任,规范管理制度,提高职工降本增效的意识。

活动中,首先明确成本责任,抓好成本责任的落实。从实际出发,把成本控制落实到每位职工,每个具体岗位,每道生产工序,把成本责任指标分解到人头,确保成本控制的到位。

其次严格规范管理制度,建立健全符合向阳管理站实际的制度,制定了《财务预算制度》、《材料出入库制度》、《油料管理制度》、《节能管理制度》等方面的制度,修改了不合时宜和标准不够高的制度,进一步完善经营管理体系。

四、制定具体措施,挖掘内部潜力,保证各项指标的完成。

在4月1日前,每位职工根据本岗位的特点,提出本岗位降本增效的措施,以此增强职工节约意识、效益意识。

(一)完善财务核算体系,推行全面预算管理。

首先,我们认真组织、科学合理地编制了预算,按照工作量倒算各项成本费用指标,横向到底,纵向到边,将一切收支全部纳入预算,实行预算硬约束。对生产各个环节实施全面的预算编制,最大限度压缩非生产性开支,实行全员、全责、全过程、全要素、全方位的预算管理。引用预警机制,加大对各项成本费用支出的监督力度。

其次,优化成本定额,降低直接成本,定员,定编,定岗,推行一岗多能。严格控制主要的生产要素、生产成本、管理成本、非计划支出,合理安排使用人工费、材料费、燃料费、管理费,该花的钱要算计着花,可花可不花的钱坚决不花,不该花的钱一分都不花。

(二)强化物资消耗管理,严格控制材料成本。

1、抓材料管理入手,实行统一领料制度,做到材料进库有领导的审核手续。领料有计划,用料有监督,使材料利用率最大化。把实际用料情况公开,对计划执行和实际消耗情况进行对比分析,尤其是对超计划的用料认真分析原因,采取措施堵塞漏洞。今年向阳管理站院内大修工程,在底层处理上,采用30cm旧料结构,节约油砂。会战西路和中五路采用层铺法,节约油砂17000元。避免了浪费和流失。

2、全面推行“单车核算”,油料消耗实行“一卡制”。严格控制成品油使用。科学配置燃料用法,定点加油,集中管理,专人负责。加大油料考核力度,实行“奖惩”制度,计算油料节超额,生产车辆的燃油实际消耗量与计划所反映的里程燃油消耗量进行核算,如果超出计划用油,进行罚款;节约用油,进行奖励。

3、大力开展修旧利废,在保证质量的前提下,对能利用的材料一律回收利用,常用料、易耗易损件以交旧领新的方法,提高旧料利用率。

4、加大闲置、低效资产盘活力度。定期盘点,及时处理,降低损失,对能够恢复的资产尽快使用,提高资产的运营率、利用率、收益率。

(三)加强施工过程管理,狠抓技术质量。

施工过程中,坚持“两关”。一是严把技术质量关,坚持高标准严要求,严格按照标准设计组织施工,大幅度提高工程质量,最大限度提高维修后的路面使用年限。二是严把工序交接关,强化各道工序的质量控制,质量不合格决不能进入下道工序,从而保证施工的安全、顺利进行。

(四)抓好日常管理,节约成本支出。

日常工作中,我们从小处着眼,围绕水、电、汽、油、煤,从节约一张纸、一度电、一滴水入手,杜绝长明灯、长流水现象;从节约一公斤油、一颗螺丝钉、一只螺栓、一个垫片、一立材料入手,杜绝“跑、冒、滴、漏、丢”现象。

“成本效益年”活动开展以来,向阳管理站上下紧紧围绕主题,逐渐形成人人算帐,人人挖潜,人人省钱的良好局面,并取得了一定成果。但随着活动进一步深入,认识程度还不够,采取措施针对性不强,落实力度不够。在下一步工作中,我们将继续按照公司总体部署,分阶段抓好落实,将“成本效益年

”活动引向深入,使“成本效益年”活动见到实效。

第四篇:公司成本效益年活动大会工作报告

文章标题:公司成本效益年活动大会工作报告

满怀信心扎实工作

为完成公司2002年各项生产任务而努力——在公司施工生产动员暨推进“成本效益年”活动大会上的报告

王守河

(2002年5月10日)

各位领导、同志们:

2002年是我公司在新的形势下,继续深化企业内部改革,努力实现可持续发展的关键一年。从年初开始,在公司生产形势十分严峻的情况下,各级干部能够自觉站在公司发展的高度,在公司党政班子的带领下共谋公司改革和发展大计。广大职工也能认清形势,转变观念,积极行动起来,认真贯彻落实公司一届一次职代会精神,围绕公司“成本效益年”的主题活动和公司改革的整体思路,扎扎实实地开展各项生产工作,保持了良好的精神状态。通过公司上下的共同努力,各项工作取得了阶段性进展。目前,内、外部市场的活源正在逐步落实,各项施工生产工作正陆续全面展开,公司的生产形势明显好转。随着后续活源的落实,完成公司全年的生产目标大有希望。

一、公司当前的生产形势

今年公司一届一次职代会,我们确定了完成施工收入3.5亿元的生产目标。其中,油田内部2亿元,外部1.5亿元。从目前活源的落实情况看,油田内部项目可能有所欠缺,但我们要争取用外部活源进行弥补。总之,公司3.5亿元的生产指标不能动摇,而且要力争有所突破。随着油田内部第二批招标项目的落实,公司已经承揽到工程项目34项,工作量2.2亿元。其中油田内部工程27项,工作量1亿元;外部工程7项,工作量1.2亿元。最近,外部市场开发又有新进展,五分公司跟踪的沈大高速公路、三分公司跟踪的加格达奇至漠河公路即将签订合同,这两个项目的工作量大约在5000万元左右。这些来之不易的活源,是公司上下团结协作、共同努力的结果。市场开发部和一分公司、五分公司、六分公司等单位作了大量、艰苦、细致的工作,取得了十分可喜的成效。1-5月份市场开发部在外部市场共投标25个项目,中标4个,2个项目正在评审中。目前还有内蒙的绕城公路、江西省信丰到定南公路、吉林的白山公路等4个项目正在跟踪,这些项目的工作量大约在1亿元左右。油田内部正在跟踪的项目大约在2000万元左右。这些消息对我们公司来说是非常令人振奋的,但我们也应该看到,和公司的施工能力相比,活源仍然不足。况且,从已经落实工程项目的情况来看,点多面广,项目分散,在施工管理上不利于生产的组织与协调。油田内部工程项目,存在着计划下达晚、图纸到位晚、开工时间晚等诸多不利因素,有些项目资金不到位,受征地、动迁、土源等多方面因素的制约,迟迟不能开工。外部项目要求标准高,人员、设备投入大,造成内部设备、运力紧张。这些不利因素的存在,给完成全年生产经营目标带来了较大的难度。因此,下一步的工作重点主要有两个方面,一是要加大项目跟踪和活源落实力度,做好市场开发工作。吉林、内蒙、南京等外部市场要争取再承揽到一个亿的工程。油田内部市场也要千方百计多争取一些活源。二是要加大生产组织与管理力度,全力以赴抓好生产运行,把承揽到的工程项目优质、高效地完成好。

二、需要采取的措施

为了圆满完成公司今年的生产任务,我们必须采取切实有效的措施,做好如下工作:

一、狠抓施工前准备,做到“六个超前”。根据公司活源少、项目分散的生产形势,我们必须全力做好施工前的各项准备工作,做到“六个超前”。一是技术准备超前。施工大干,技术必须先行。在工程没有正式开工前,首先做好技术交底、图纸会审、恢复定线等技术方面的准备工作,为工程开工创造条件。二是项目管理的组织准备超前。要完善项目管理组织机构,健全各项管理制度,形成网络。同时要落实责任,明确分工,做到项项工作有人抓,人人肩上有指标。三是人员准备超前。要配齐配全工程施工所需的管理人员、技术人员、操作人员,并做好这些人员的上岗培训工作,提高施工人员的整体素质和业务水平。四是设备准备超前。要做好现有设备的检修保养工作,保证设备的完好率,做好随时调用的准备。五是材料准备超前。目前,材料招标工作已经完成,下一步要重点做好材料计划和备料工作。各分公司在拿到工程图纸后,首先要做好材料计划,报给物资供应分公司。物资供应分公司要根据每个项目的工期安排做好材料进场的总体计划,并认真组织备料,对重点工程所需材料要重点保障,确保施工需要。六是机关、后线服务超前。在为基层服务方面,机关和后线应做出表率,工作要有超前意识,深入现场,靠前指挥,提前做好为前线服务的各项准备。从当前开工的情况看,有些单位对施工准备不够重视,行动迟缓,标准不高,工作粗放。希望这些单位能立即整改,充分认识到施工准备不但能争取时间,也能出效率、出效益。

二、大力承揽活源,狠抓计划落实。根据公司目前的活源状况,全公司共有30个项目经理部,其中已经落实施工项目的有20多个,还有

第五篇:甲醇厂实习报告

篇一:甲醇厂实习报告 大同煤炭职业技术学院

毕业实习报告

系 部: 煤化工系

专 业: 煤化工生产技术 班 级: 09煤化工 学生姓名:王锦荣 学 号:0902291036 目录

1实习目的 3页 2实习任务 3实习地点 4实习时间 5公司简介 6实习内容 1)工艺流程 2)设备结构

3)安全教育及岗前培训 7实习总结

3页 3页3页 3页3页 4页 7页9页1实习目的: 扎实理论基础,学习岗位知识,做进厂前最后学习。2实习任务

① 结合本次毕业实习目的,明确自己在单位的岗位情况。② 作好实习笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决。③ 内容应涉及到每个实习单位,论述详细。3实习地点: 山西建滔万鑫达化工有限责任 4实习时间:

2012年1月7日到2012年3月30日 5公司简介

建滔万鑫达化工有限责任公司是由香港建滔煤化工有限公司与临汾万鑫达焦化有限公司合资成立。公司主要经营的项目是以万鑫达焦化产生的焦炉煤气为原料,经脱硫、净化、转化、合成、精馏等工序生产优质精甲醇。

公司位于山西省临汾市襄汾邓庄。公司处于绿树田野之间,风景优美,空气清醒。是休身养性的好去处,工程总占地面积为240亩。项目总投资6.4亿元人民币,其中用于环保设施的投资达4000余万元,是山西省 “港洽会”签约项目,也是山西省重点经营项目。本项目于2006年3月经省经委晋经投资字[2006]86号文件批准立项,目前已获土地(晋政地字[2006]571号)、环保(晋环函 [2007]519号)、安全(临安监发[2006]177号)、城建规划等部门批准,各项手续齐全。并于2008年5月获得“山西省利用焦炉煤气制甲醇投产的第一家企业。”的美誉。公司自2006年3月成立至今,一直致力于甲醇的研发、生产及服务的价值创造与社会回馈,旨在满足利益相关方的广泛需求。短短几年内,公司一直秉承以人为本、追求卓越为信念,以吸引人、培养人、留住人、激励人、成就人为人力资源工作的理念,在拼搏中求发展,不断拓展新的业务领域,成为化工业的佼佼者。我们为员工提供巨大的发展空间,凭借清晰的晋级制度,完善的员工培训体系,可持续的人力资源开发,为员工搭建公平竞争的成长平台,提供可持续发展的机会和空间。我们倡导沟通自由,在尊重个性发展的同时,追求个性发展与团队意识的协调一致。我们希望成为最受信赖和尊重、最能吸引人才、最能让人才有发展空间的公司。我们始终相信:人才是企业最有价值的资源。我们愿意与社会各界有识之士共同努力,为推动中国化工产业发展做出更大的贡献,实现经济效益、社会效益的双赢。:

6实习内容 1工艺流程:

空气预冷系统压缩后的空气进入空气冷却塔,自下向上流过,被从冷却塔中部喷下的循环水合上部喷下的冷冻水冷却并洗涤,空气温度降低到16℃以下,除去残余的固体微粒,并除去部分co2 so2nox合空气中含量的部分气态h2o。

“冷冻水”是脱盐水与干燥低温的气体(氮 污氮)逆向接触,吸收了气体的冷量,同时部分水气化又吸收大量气化潜热,使未被气化的水温大大降低。这部分降温水温度通常在8~12℃成为“冷冻水”

低压液态制冷剂流入蒸发器的传热管中,吸收管外冷冻水的热量后蒸发器的传热管中,吸收管外冷冻水的热量后蒸发,过热。接着,低压蒸汽进入压缩机,其压力和过热进一步上升。高温高压的制冷剂蒸汽进入内置油分离器。在那里润滑油被分离出来。润滑油返回压缩机供循环使用。高压无油的蒸汽进入水冷式冷凝器壳体内,冷凝热量被管内的冷却水带走。冷凝合过冷后的制冷剂液体离开冷凝器后进入膨胀阀,在哪里降温降压。最后低压液态制冷回高蒸发器。空气纯化系统

出冷却水的空气进入纯化系统,由两台立式容器构成的纯化器采用双床层构造,下层

平铺活性氧化铝,上层平铺分子筛,冷却后的空气从下自上进入纯化器的氧化铝层,除去大部分水分,再经分子筛层除去其余h2o和co2,并能除去绝大部分有机成分(c2h2),其标准是co2<1ppm,h2o要在﹣60℃露点以下,当一台纯化器进行吸附工作的同时,另一台吸附器则进行再生(氧越3~5%)通过电加热器加热至165℃,送往穿过分子筛用冷污氮吹扫降温,称为“再生”过程。空气分馏系统和膨胀机组得以升高。经冷却至40℃,通过主换热器增压空气通道。与间壁﹣172℃以下的冷气体换热,增压空气降低到﹣105℃左右进入膨胀机进行等熵膨胀做功。自身压力降低,温度急剧下降,最后进入分馏塔上塔参与精馏,也有部分随污氮换热后送出。

由纯化器送出的大部分洁净空气则进入主换热器的空气通道。被精馏塔送出的低温气体间壁冷却到接近露点(约﹣172.5℃)。

由纯化器送出的洁净空气约1/6进入增压机,消耗由膨胀机输出的功空气压力得以提高。经冷却至40℃,通过主换热气器增压空气通道。与间壁—172℃以下的冷气体换热,增压空气降低到—105℃左右进入膨胀机进行等熵膨胀作功,自身压力降低,温度急剧下降,最后进入分馏塔参与精馏,也有一部分随污氮换热后送出。由纯化器送出的大部分结晶空气则进入到换热器的空气通道。被精馏塔送出的抵温气体间壁冷却到接近露点(约—172.5℃)露点空气进入分馏塔的下塔下部进行中压(0.46mpa)精馏,在下塔上升气体与下流液体多次充分接触进行传至质传热,上升气体中的氮浓度逐渐增加,在主冷凝液蒸发器的冷凝侧氮气被主冷蒸发侧沸腾地液氧吸收热量将氮气冷凝成液氮做为上下塔回流液而蒸发侧的液氧吸收 2主要设备结构 2.1空气冷却塔

2.1.1基本结构:空气冷却塔属于填料塔,分上下两段,技术规格为1620×32135 介质: 水 空气 设计压力: 0.60mpa 设计温度: 150℃。下段高4.5m,下层装填ocr18ni9规鞍环76×60×1.2-ss约1m,上层装填聚丙烯共轭环76×76×2.6-pp约3.5m 上段高6.5m,装填聚丙烯共轭环37×38×1.5ii-pp.2.1.2工作原理:空勤由下而上穿过空冷塔填料层,被从上往下的水冷却,并同时洗涤部分nox,so2,c1-等有害杂质,最后穿越顶部的丝网分离器,进入分子筛系统。进入空冷塔德水分为两段。下段为冷却水,经循环水泵加压入空冷塔中部,上段冷冻水为脱盐水,冷却水自塔顶喷淋下来,与自下而上流动的空气相混合,进行热质交换。空气把热量传给冷却水,使本身温度降低,水温升高。为防止空气带出水滴,在塔的上部还装y有丝网除沫器(称)以及机械水分离器(惯性分离)。由喷淋装置喷出的冷却水经分配器沿填料层向下流动,在填料层每隔一定距离还设有再分配水的溢流圈,部致使水直接沿容器壁下流而影响传热效果。2.2.1水冷却塔

基本结构:水冷却塔为一段式填料塔。技术规格为16116×14900 介质 :水污氮气 设计压力 0.02mpa 设计温度 100℃

填料层高度8m,填料塑料共轭换37×38×1.5ⅱ﹣pp.2.2.2工作原理:从空冷塔换热过的脱盐水从顶部喷淋向下流动,主换热来的温度较低的污氮气自下而上的流动,两则直接接触,即传热又传质,一方面由于水的温度高于污氮的温度,就有热量直接从水传给污氮,使水得到冷却,另一方面由于污氮相湿度只有30﹪左右,所以水的分子能不断蒸发、扩散到污氮中去。而水蒸发需要吸收气化潜热。从水中带走热量,就使得水的温度不断降低。2.3吸附器

2.3.1基本结构:立式双层床内绝热,外型尺寸为φ3782×16h=6981 mm、介质:空气(吸附)污氮气(再生)

设计压力: 0.65mpa(空气)0.2mpa(污氮气)

设计温度: 50℃(空气)300℃(污氮气)下层装φ2~φ5的活性氧化铝,上层装13x分子筛吸附剂。

2.3.2吸附过程原理:空气从分子筛的下层进入,经过活性氧化铝吸附掉大部分水分,再经过分子筛吸附剂吸附少量的水分以及co2、乙炔及其他碳氢化合物。

2.3.3再生过程原理:吸附过程持续四小时好后,两只纯化器切换,空气进入另一只纯化器进行吸附。吸附过程结束的纯化器逆向放压,使纯化器压力降至大气压,然后用分镏塔来的污氮气,经两台电加热器家热队纯化器进行再生。之后用分馏塔出来的冷污氮气将再生接顺德纯化器吹冷,以备下次切换用。2.4增压透平膨胀机组

2.4.1基本结构:增压透平膨胀机组由透平膨胀机、离心增压机、供油系统、紧急切断阀、增压机后冷却器、增压机回流阀等主要部分组成。

其主机外型尺寸为1200×1200×2500增压透平膨胀机是一种旋转式制冷剂械,它由蜗壳、导流器、工作轮和扩压器等主要部分组成。2.4.2膨胀机技术参数: 介质:空气

工作气量: 4980m3/h 进口压力:0.86mpa(a)出口压力:0.14mpa(a)出口温度:172k 膨胀机器焓效率:≥87 ﹪ 膨胀机技术参数: 介质: 空气

工作气量: 4980m3∕h篇二:大庆甲醇厂实习报告

目 录 1 实习简介...................................................................................错误!未定义书签。1.1实习日期及地点..................................................................错误!未定义书签。1.2实习目的.............................................................................错误!未定义书签。1.3甲醇厂简介.........................................................................错误!未定义书签。2 甲醇合成工艺..........................................................................................................3 2.1概述...................................................................................................................3 2.2甲醇转化工序工艺流程.......................................................错误!未定义书签。2.3甲醇压缩工序工艺流程.............................................................................................3 2.3.1甲醇装置压缩合成工艺流程图.....................................错误!未定义书签。2.4合成工序工艺流程.............................................................................................4 2.5精馏工序工艺流程.............................................................................................5 3压缩工序主要设备....................................................................................................6 3.1进口分离器........................................................................................................6 3.2缓冲罐................................................................................................................6 3.3汽轮机................................................................................................................7 4往复式压缩机...........................................................................................................9 4.1往复式压缩机的组成.........................................................................................9 4.2往复式压缩机的工作原理................................................................................10 4.3往复式压缩机的特点.......................................................................................12 4.4往复式压缩机的用途.......................................................................................12 4.5往复式压缩机的型号.......................................................................................13 5实训心得体会............................................................................错误!未定义书签。第1章 实习简介 1.1实习日期及地点

7月2日 天然气分公司指挥中心 7月4日 南压浅冷站

7月7日至10日 大庆油田甲醇厂 1.2实习目的

石化装置运行实训是过程装备与控制工程专业卓越教育计划的一个重要的实践环节,是理论与实际相结合的有效方式,对于我们们接触工人、了解工厂、热爱自己的专业、热爱未来工作、扩大视野,并为后续课程学习增加感性认识提供了一个难得的机会。

认识实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在认识实习过程中,培养了我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。是大学培养学生综合能力及素质、提高分析问题解决问题的能力,做到理论联系实际,使知识完整化的关键环节,是本科生教学计划的重要组成部分。通过生产实习,接触生产一线技术人员、管理人员和操作工人,对加强精神文明建设、培养学生的劳动热情、高尚情操与职业道德具有重工的实际意义。

实习也是学生获取生产实际知识、经营管理、企业改革、人际关系等综合能力的重要课程,是培养社会主义建设人才和事业接班人的必经环节。本次实习的主要目的是:要求学生通过实习,能将课堂所学的有关理论知识与工程实际紧密结合,加深对本专业的感性知识;通过实习使学生加深对专业领域的认识,使学生掌握本专业有关的生产工艺,生产设备、性能、配置及其工作原理。因此,提高对这一教学环节重要性的认识,加强对这一教学环节的建设,对保证这一教学环节在任何情况下都能得以正常执行,具有极为重要的意义。1.3甲醇厂简介

大庆油田甲醇厂于1993年9月16日在高新技术产业开发区宏伟园区注册成立,(行政区号230602,邮政编码163411), 大庆油田有限责任公司(大庆石油管理局)化工集团下属二级单位,属于中石油大庆油田国有企业,所属行业为:制造业、化学原料及化学制品制造业、有机化学产品制造业、有机化工原料制造业。公司成立之初主要经营甲醇,甲醛,氧气,合成氨,注册员工人数为1189人,注册资本4500万元人民币 本装置始建于1989年3月,当时由上海化工设计院设计生产能力为年产6万吨甲醇,采用传统的高压法生产技术,以天然气为原料、一段蒸汽转化、25mpa(a)高压合成、双塔精馏的甲醇生产工艺。投产后经过不断改进完善,1995年产量达标。2000年以原装置为基础进行节能扩产改造,生产能力达到年产10万吨甲醇,2001年11月

2竣工投产,改造建设投资1.31亿元人民币,占地面积43400m。装置共有设备263台,其中动设备130台,静设备133台。装置详细设计由中国成达化学工程公司完成。该装置工艺上采用纯氧二段炉生产技术,应用国际上比较先进的低温氧化锌脱硫,二段蒸汽转化、低压合成,三塔精馏的工艺路线生产甲醇,同时采用汽提塔蒸汽汽提精馏残液的环保技术。核心设备合成气压缩机组和纯氧二段炉,引进意大利卡萨利纯氧烧嘴及配套冷却工艺。2009年5月装置大检修期间,一甲醇装置完成了高效分离器技术改造、乏汽回收系统、引风机高压电机加装变频器、中央控制室dcs生产监控系统升级等重要技改项目,并新增了由黑马公司设计的一甲醇装置esd紧急停车系统,大大提升了一甲醇装置本质安全、节能减排及降本增效的能力。

第2章 甲醇合成工艺 2.1概述

目前,工业上合成甲醇的流程分两类,一类是高压合成流程,使用锌铬催化剂,操作压力在2530mpa,操作温度330390?c;另一类是低中压合成流程,使用铜系催化剂,操作压力515mpa,操作温度。235285?c单醇生产厂家一般选用5.0mpa的低压合成流程。进合成塔的气体成分主要为氢、一氧化碳和二氧化碳,一般二氧化碳含量少于一氧化碳或不含二氧化碳,氢碳比的范围为25,除此之外还有氮和甲烷等惰性气体,合成塔出口的甲醇含量一般为5%左右,大量未反应的气体必须循环继续合成。甲醇合成反应是在加压下进行的,反应较为复杂。2.2甲醇转化工序工艺流程

天然气蒸汽转换工艺的主要目的是制取合成甲醇所需合成气,本装置使用二段蒸汽转化法,其原理包括: 氧化锌脱硫,钴-钼加氢反应、天然气-蒸汽转化和废热回收。转化工艺的流程是这样的,天然气从进口进入,经过天然气分离器进行初步过滤,经预热压缩和除油后在氧化铁脱硫槽中初步脱硫,在经预热后经过钴一钼加氢器将有机硫和对甲醇催化剂有害的硫化氢不饱和烃类除去,这时60%的甲烷进入一段炉,40%进入二段炉转化为合成气经过俩个废锅不断降温减压运送至压缩工段的合成塔进行甲醇合成。2.3甲醇压缩工序工艺流程

由转化工序来的转化气温度为40℃,压力1.74mpa(a),首先经进口分离器s401分水后,进入合成气压缩机nc401低压缸,压缩至3.02mpa(a)经水冷分离水后,分出一小股作为返氢气去转化工序钴钼加氢用,大部分去高压缸继续压缩4.85mpa(a),再与从全收率甲醇分离器(ns501)来的循环气混合,进一步压缩至5.25mpa(a)送至合成工序入塔气预热器(ne501)。合成气压缩机采用离心式,驱动采用抽汽凝汽式蒸汽透平,入口蒸汽参数

2.4mpa(a),360℃,抽汽参数为0.6mpa(a),225℃,凝汽参数为0.01mpa(a)45℃。合成气压缩机(nc401)由抽凝式汽机(nct401)直接驱动。汽轮机所需蒸汽为转化废热锅炉、合成塔所副产蒸汽的一部分(29.29t/h),并经转化炉对流段蒸汽过热器过热至370℃,向合成气压缩机提供动力。抽出15.1t/h、0.6mpa(a)、207℃饱和低压蒸汽去精馏工序,其余的蒸汽经表面冷凝后送至除盐水站处理回用。

2.3.1一甲醇装置压缩和合成工序工艺流程简图图2-1一甲醇装置压缩和合成工序工艺流程简图

2.4合成工序工艺流程

由合成气压缩机(nc401)来的入塔气,经入塔气预热器(ne501)预热至225℃后由顶部进入合成塔(nr501),在甲醇合成塔(nr501)中,在催化剂作用下,co、co2和h2反应生成甲醇和水,同时也有少量其它杂质生成。合成塔出口反应气体经入塔预热器与入塔气换热,使温度降至90℃左右,此时有一部分甲醇冷凝,然后进篇三:年产xx万吨甲醇生产厂家实习报告

认识实习报告

班级: 姓名: 院系:

一 实习目的:1认识实习是实现本科教学培养目标的重要实践环节,是培养计划的重要组成部分。他是专业知识培养的摇篮,也是对工业生产流水线的直接认识与认知。2通过认识实习,可以对以后的《化工原理》《反应工程》等课程的学习有很好的 感性认识,巩固基本理论,同时有利于理论和实际更好的结合和理解。

3增强化工实际生产知识和经济管理模式,培养工程观念。为学习工程技术、专 业理论以及课程打下良好的基础。

4通过老师和公司技术人员的当堂授课以及公认的现场讲解,获得直接的间接的

生产实践经验,积累相关的生产知识。为毕业之后走向工作岗位积累经验,同时可以把在理论教学中学到的知识运用到实际工作中去。提高自己的综合素质。

5学习工人师傅和工程技术人员的勤劳刻苦的优秀品质和敬业奉献的良好作风。二实习时间:

三实习单位:xxxxx有限公司 四实习内容: 1单位介绍(公司介绍): 2 1)工艺原理:

甲醇合成是在5.0mpa压力下,在催化剂的作用下,气体中的一氧化碳、二氧化碳与氢反应生成甲醇,基本反应式为:co+2h2=ch3oh+q co2+3h2=ch3oh+h2o+q 在甲醇合成过程中,尚有如下副反应: 2co+4h2=(ch3)2o+h2o 2co+4h2=c2h5oh+h2o 4co+8h2=c4h9oh+3h2o 以铜为主体的铜基催化剂,对于甲醇合成具有极高的选择性,而且在不太高的压力及温度下,要求合成气的净化要彻底,否则其活性将很快丧失,它的耐热性也较差,要求维持催化剂在最佳的稳定的温度下操作。短期停车后的再开车

短期停车,系统基本上是保温保压的,触媒也处于活性,故可按下述步骤进行。

1、现场启动出塔气空气冷却器,打开甲醇水冷却器循环水进出口蝶阀,通冷却水。

2、通知压缩工序开循环气入口阀,启动联合压缩机,使合成塔的气量维持在正常流量的40%。

3、调节开工喷射器蒸汽加入量,以≤25℃/hr的速度将合成塔出口气体温度升至210℃。

4、通知转化工序开转化气至入口分离器切断阀,缓慢配入转化气,并调节喷射器蒸汽流量,使合成塔出口温度维持在210~215℃。

5、以≤0.5mpa/hr的升压速度将系统压力升至4.0mpa,启用循环气压力控制(pv-1406),将气体排往火炬。

(合成系统操作稳定后,驰放气排往转化工序)

6、通知精馏工序接受粗甲醇。

7、逐渐将系统压力提至正常操作压力,慢慢增加转化气量,并相应调节循环气量。

8、当合成系统能维持自热量,将开工喷射器关掉,并排净管内积水,至此合成系统转入正常运行。

9、只要合成塔出口温度不低于210℃,就可直接按接受合成气操作要求进行开车。短期停车 1通知压缩工序切断转化气,改为放空。

2视合成反应情况调整汽包压力,减少循环量。

3适当开启开工喷射器,用蒸汽管网的中压蒸汽使合成塔出口温度维持在210~215℃。4若中压蒸汽不能保证供用,分析循环气中(co+co2)≤0.1%时,停联合压缩机,合成系统保温保压。长期停车

1通知压缩工序切断转化气,开启蒸汽喷射器,维持合成塔出口温度在210~215℃以上继续反应。

2主控调节pv-1406控制合成系统以≤0.5mpa/hr的速度泄压至0.5mpa,气体排往火炬。3控制甲醇分离器、闪蒸槽液位至低液位后,关掉调节阀lica-1403、lica-1405及前后切断阀。4经分析循环气中(co+h2)≤0.1%时,开始降温,降温速度≤25℃/hr,当合成塔出口温度降至100℃时,停循环机,关合成系统进出口大阀。

5若需检修则用氮气置换系统,氮气纯度要求为99.9%,直至系统h2≤1.0%(v)后,充氮到0.5mpa。

6若需将合成塔出口温度降至常温,启用压缩机作循环降温至常温后,停压缩机,关合成塔进出口阀,使系统处于氮气封之下,以保护合成触媒。

7主控关汽包液位调节阀lv-1401,停送脱盐水,关汽包压力调节阀pv-1402,现场开汽包顶部放空阀卸压。

8锅炉水系统如需检修,则将炉水通过排污排净,如不检修,则充满炉水并加药保护。合成催化剂的钝化

在卸出催化剂或打开系统中的设备,管道之间,需要对催化剂作钝化处理。b 精馏

1、短期再开车

1.1将各自控仪表切换为手动; 1.2缓慢打开c0504、c0501、c0505、c0506,加热转化气和蒸汽及工艺冷凝液; 1.3开f0402去e0501进料线切断阀或j0509a/b提供e0501进料,补充e0501底液位至80%;

1.4e0501、e0502、e0503、e0504分别按开车程序分别开车,进行全回流操作,间断补充进料;

1.5待系统各指标正常,产品经分析合格后,用预后甲醇泵和回收塔进料泵将系统连接起来; 1.6随着e0501的连续进料,产品送至f0509a/b或c/d; 1.7将各自控仪表改为自动:2.临时停车

a.首先将加压塔、常压塔、回收塔采出精甲醇改去粗甲醇贮槽即可; b.(1)所有仪表由自动切换至手动;

(2)现场关ft-1502下流截止阀、关粗甲醇预热器工艺冷凝液进出口切断阀,开副线阀;主控手动调节ficq-1502开度,粗甲醇去粗甲醇贮槽;

(3)现场关加压塔进料泵出口阀,停泵,关预塔底抽出线切断阀;

(4)主控手动关死lica-1506、lica-1507阀门,现场关加压塔底抽出线切断阀,lica-1507调节阀前后切断阀,精甲醇至精甲醇贮槽切断阀;

(5)主控手动关死lica-1508、lica-1509阀位;现场关回收塔进料泵出口阀,停泵;现场关lica-1509调节阀前后切断阀,现场关精甲醇采出切断阀;(6)主控手动关死lica-1514、lica-1515阀门;现场关废水泵出口阀,停泵;现场关lica-1514调节阀前后切断阀;(7)现场停j0508a/b,停止加碱;(8)四塔进行全回流操作。2.长期停车

在临时停车的基础上还需做以下工作: ①缓慢关闭转化工序开工副线手动阀,切断预塔、加压塔再沸器热源;

②现场关低压蒸汽进回收塔再沸器切断阀;主控关死fic-1512阀门;现场关fic-1512调节阀前后切断阀;

③若塔内压力下降,现场打开预塔、加压塔、常压塔、回收塔氮气阀门,向塔内充氮,维持各塔微正压;

④预塔、加压塔、常压塔、回收塔回流槽液位出现低报时,现场停四塔回流泵;

⑤当系统温度降至常温时,停e0501、e0503塔顶空冷器,停冷却器,冷却器的冷却水; 3)原料来源:水,空气,煤。(从附近工厂就近取材)4)产品指标:

1)甲醇含量大于99.9% 附录:主产品甲醇各项指标。2)副产物硫磺(实习时没有投入大规模生产)3)液氧、液氮、液氩。4操作规程: 3 1主要设备:壳牌气流床气化炉;带式输送机;磨煤机;c1吸收塔,氧化碳解吸收塔,c3浓缩塔,h2s浓缩塔,c4甲醇热再生塔,c5甲醇水分分离塔,甲醇合成塔,轻组分脱除塔,精馏塔;加压精馏塔。2 管线分布及车间总体分布

壳牌气流床气化设备管线分布及布局低温甲醇洗设备管线分布及车间布局图 低压甲醇合成装置及精馏装置,管线分布及车间布局

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