安科厂房B宿舍B桩基施工总结

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第一篇:安科厂房B宿舍B桩基施工总结

东莞市安科实业有限公司厂房B、宿舍B 桩基工程

施 工 总 结

湛江市粤西建筑工程公司

2011年08月23日

桩基子分部施工总结

一、工程简介

东莞市安科实业有限公司厂房B、C、宿舍B工程位于东莞市凤岗镇黄洞村玉泉工业区米亚路,由东莞市安科实业限公司兴建,韶山地质工程勘察院勘察,广东华南建筑设计院有限公司设计,广东天衡工程建设咨询监理有限公司监理,湛江市粤西建筑工程公司负责桩基工程的总承包施工,东莞市建设工程检测中心负责桩基础工程的质量检测。

二、工程概况

该工程设计为两栋工业厂房及1栋宿舍楼,本次对厂房B、宿舍B桩基子分部进行验收;其中:厂房B框架5层、建筑总面积为15167.72 m 2;宿舍B框架6层、建筑总面积为3818.25 m 2;合同总工期为330日历天。厂房B桩基采用AB型直径500mm壁厚125mm混凝土预制管桩,桩身强度不小于C80;宿舍B桩基采用AB型直径400mm壁厚95mm混凝土预制管桩,桩身强度不小于C80;按设计图纸厂房B楼有154根桩、宿舍B有87根桩,全部为摩擦桩端承,桩端持力层为强风化岩,设计有效桩长12-40米,厂房B单桩竖向抗压承载力特征值2100KN,宿舍B单桩竖向抗压承载力特征值1300KN。根据实际检测情况,桩基的各种数据均符合设计、施工规范及验收标准的要求。

三、执行标准及施工情况

(一)、主要技术规范和标准

国家行业标准《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003

广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008

国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

广东省标准《建筑地基处理技术规范》DBJ15-38-2005

国家行业《建筑基坑支护技术规程》JG1120-99

《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑机械使用安全技术规程》JG133-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建筑卷扬机安全规程》GB13329-9

1《起重机安全规程》GB6067

《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GB10-65

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

(二)、质量控制及目标

本项目质量控制根据分部(子分部)分项工程施工要求及现行施工质量验收规范要求,进行有针对性质量控制,并制定了相应有效的质量控制措施,工程质量必须达到国家标准及广东省现行施工质量验收规范要求、工程质量检验评定标准,并符合施工图要求,工程质量等级目标为合格工程。

(三)、桩基质量情况

1、进入施工现场的管桩,其断面尺寸、长度、强度等必须符合设计要求,并有完整的材料出厂质量保证书。如需接桩,则接桩材料必须进行力学试验,其抗压、抗拉、抗折等技术指标符合材料的出厂合格证中有关指标及设计技术标准,并有生产许可证和质量保证书。

2、桩位偏移必须在施工规范规定范围内,桩顶标高、压桩或最大压力值满足设计要求值,并应在施工规范规定范围内。

3、桩基完成后,我司于2011年7月7日至8月1日委托东莞市建设工程检测中心对安科实业有限公司厂房B、宿舍B工程预制管桩进行基桩反射波法试验检测及基桩高应变试验检测,目的是检查桩身的结构完整性、桩承载力是否满足设计及验收规范要求。

(1)、根据国家、省的有关规定及检测合同,确定本次厂房B基桩反射波法试验共检测48根桩,检测结果为:

Ⅰ类桩共31根,占所测条数64.58%;

Ⅱ类桩共17根,占所测条数35.42%;

没有出现Ⅲ、Ⅳ类桩。

(Ⅰ类桩:桩身完整;Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷)。

(2)、根据国家、省的有关规定及检测合同,确定本次厂房B基桩高应变试验

共检测8根桩,检测结果为:

桩身完整:4根;

桩身轻微缺陷: 4根;

桩身明显缺陷: 0根;

桩身严重缺陷: 0根。

所测8根桩动测承载力均满足设计要求。

(3)、根据国家、省的有关规定及检测合同,确定本次宿舍B基桩反射波法试验共检测40根桩,检测结果为:

Ⅰ类桩共39根,占所测条数97.50%;

Ⅱ类桩共1根,占所测条数2.50%;

没有出现Ⅲ、Ⅳ类桩。

(Ⅰ类桩:桩身完整;Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类桩:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷)。

(4)、根据国家、省的有关规定及检测合同,确定本次宿舍B基桩高应变试验共检测5根桩,检测结果为:

桩身完整:5根;

桩身轻微缺陷: 0根;

桩身明显缺陷: 0根;

桩身严重缺陷: 0根。

所测5根桩动测承载力均满足设计要求。

(四)、施工现场控制

1、确定施工质量保证体系落实情况:

2、根据施工组织设计,把现场材料监控、施工设备监控、施工过程监控责任落实到人;对桩的规格、质量作最后检查,不符合要求的材料,不准入场使用,进场发现不合格的材料一律作退场处理;

3、设立质量检查员,跟班检查,针对施工中存在的质量隐患等问题及时发现及时给予解决;

4、研究分析现场勘察资料,对影响压桩施工质量的多种因素做出预测,并提

出有效措施;

5、根据地质勘察报告,合理地进行桩长预配;

6、对施工上岗人员资质进行核查,特殊工种操作工亦具有法定部门颁发的上岗证,不符合上岗条件者,不准上岗;

7、协助业主委托具有相关资质的检测单位作压桩的各项测试工作;

8、为确保桩基质量,每条预制桩都有详细施工记录,每条桩基施打完成后均组织甲方、设计、监理、勘察单位进行验收,办理验收手续;

9、对于桩基础工程施工的班组均由项目经理、施工工长的严格挑选、按规定分级对其进行安全及质量的技术交底,由项目经理宣读公司的规章制度、整个工程的安全及质量目标,由施工工长详细解说各个分项工程的施工工艺,及质量通病的防治。由质量员发放书面上的技术交底及各个分项工程的验评标准。

四、结论

本项目的厂房B、宿舍B桩基础工程于2011年5月11日开工,至2011年7月5日全部完成,施工过程中,在业主、监理、设计及各相关部门的大力支持和共同监督下,我司严格按照规范要求控制各个施工环节,使工程顺利完成,所有的材料、低应变、高应变检测均满足质量验收规范及设计要求,开挖后桩位偏差满足规范及设计要求,并已将桩基子分部资料报送至相关部门审查且通过,现各项程序均符合验收条件要求,我司对厂房B、宿舍B桩基础工程自评为合格,因此,特申请验收。

湛江市粤西建筑工程公司

安科项目部

2011年8月23日

第二篇:B标2001施工总结

永嘉县上塘至桥下公路隧道B标2001施工总结

上塘至桥下公路隧道工程2001年在指挥部、监理部、设计院的领导下,在兄弟单位的大力支持下,通过公司和项目部全体员工的努力,取得了较好的成绩。在施工中我们安全上坚持“安全第一,预防为主”的方针政策;质量上严格按施工规范施工,ISO9002质量体系正常运行;进度上满足了业主的要求。在这辞旧迎新之际,对工程施工进行总结,取长补短,以利更好地完成下一个的施工任务。

一、工程概况

永嘉县上塘至桥下公路隧道工程B标段位于永嘉县上塘镇中联村与桥下镇交界处,起止桩号由K8+440-K8+982.76(隧道中点),长约1.542km,主要工程量包括钢筋砼盖板涵一道,小桥一座,跨径为16m,隧道长1213m,隧道净宽10.5m,工期21个月,工程总投资2200万元。

二、施工工期、进度

本工程B标段于2001年2月1日开工,截止年底,隧道掘进660m,洞身衬砌350m,桥梁完成80%的工程量,路基开挖完成70%,涵洞已完工。

我项目部于2000年12月进场,进场后马上作施工准备工作,到2001年1月底,基本完成三通一平工作。并对现场进行了勘察工作,发现原设计洞口明挖量非常大,破坏环境较大,且须移电信、广播等线路,并形成高边仰坡,对公路运营存有较大安全隐患,因此我项目部提出提前进洞15m方案,并得到指挥部、监理部、设计院的支持。于2001年3月17日正式进洞,采用钢支撑、超前锚杆、锚喷网联合强支护顺利地完成提前进洞。开挖采用光面爆破法、全断面掘进,挖掘机P-200,装载机ZL-50,配自卸汽车机械化作业线出碴,提高掘进速度。但由于本标段地层情况特别复杂,施工难度相当大,截止目前为止,共穿越4条断层,其中一断层基本与隧道轴线平行,共计有300多米,其岩石破碎,构造应力集中,发生大小坍方几十次,采取短循环,弱爆破、强支护强行穿过,严重影响了开挖进度。

隧道二次衬砌针对全洞室衬砌,工作量大、工期紧的特点,采用550强制式搅拌机自动计量搅拌系统拌料,混凝土运输罐车运料,全断面整体式钢模台车配HBT-60混凝土输送泵泵送混凝土工艺,确保衬砌质量与进度。衬砌于2001年9月30日开工,至今已衬砌350m。

桥梁工程克服了雨季施工排水困难、桥台高度高、石料来源困难等一系列不利施工条件,现已完工80%;路基开挖施工由于大型施工机具都不能运抵现场,不得不采用人工开挖出碴的方式,现已完工70%;涵洞工程克服了砂石料、水泥、钢筋运送困难的施工条件,现已整体完工,有利地促进了后续工程的施工,确保了施工进度。

三、施工安全

由于地质条件非常复杂,安全压力非常大,我项目部为确保工程安全生产,始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针,设立专职安全员及班组兼职安全员,形成了一个较完整的安全生产管理网络,安全生产直接到每个班组到班员,同时明确机构的安全职责和安全员的岗位职责,做到岗前培训并考核,考核合格后方能上岗,并坚持“安全第一”和“管生产必须管安全”的原则,坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。实行“安全一票否决制度”签订安全目标和实施目标的具体措施,在地质条件非常复杂的情况下,自开工至今,实现了“人身伤亡零事故,无重大机械设备损坏事故,无火灾和爆破事故”的安全目标。

四、施工质量

质量方面,自开工以来,我项目部严格执行质量“三检”制度,实行“质量一票否决权”严格按ISO9002质量体系运行,原材料检测复试以及混凝土试块抗压强度等全部符合要求,每道工序都精心施工,按规范操作,工程质量管理达到科学有序地进行,建立了以项目经理为首的质量管理体系网络,并良好地运行,工程质量控制正在有序进行,把本公路隧道建成优良工程已成为每个员工的自觉行动。我项目部主要采取以下措施控制施工质量:

1、隧道开挖

隧道开挖严格按照新奥法的理论指导施工,控制好超欠挖是我项目部最大的目标,爆破时根据地层情况的不同,逐渐调整爆破参数,力争采用最佳炸药单耗,最佳光爆眼间距和光爆层厚度,力争把爆破作用对围岩的破坏作用减少到最低限度,取得了很好的效果。

2、隧道衬砌

混凝土配料严格按照设计配合比下料,控制搅拌时间,以达到混凝土砂石料拌和均匀,具有较好的和易性及保水性为准;每次立模后,指定专职测量人员对模架的标高和轴线进行复测;隧道渗漏水丰富地段,增设环向和纵向排水管,减少渗漏水的可能性;铺设防水布时,视隧道开挖后的围岩表面高低参差不平的情况,将防水布预留一定的伸长量,确保混凝土和防水布紧贴岩面,取得良好的密实性。混凝土入仓时,防止漏浆,防止漏振过振,确保混凝土表面的美观性。

3、块石砌筑

针对挡墙施工及桥台施工现场存在石料来源紧张的现状,我项目部充分发挥主观能动性,到溪沟里去找质地坚硬、石质新鲜、块度大符合质量要求的面石及块石;砂浆搅拌时按照配合比下料,控制好搅拌时间,达到最佳的稠度;块石砌筑时力争做到砂浆饱满,确保其内部的整体性和密实性;砌筑好的块石台体或墙体做好洒水养护工作。

4、路基开挖

采用合理的炸药单耗,严格控制边坡超欠挖,减少对原有地形地貌的破坏;定期复测路线中线高程;对于圆曲线段,控制好五大桩(直缓点、缓圆点、曲中点、圆缓点、缓直点)的点位和高程,根据《公路工程技术标准》做好弯道超高和弯道加宽;力争做到按规范施工。

虽然我项目部在2001年隧道施工管理方面取得了一定的成绩,但与文明施工,精心施工的要求还有一定的差距,因此我们将继续脚踏实地抓实事,争取在2002年中取得更大进步。我们相信在永嘉县政府、永嘉县重点办的领导下,在指挥部、监理部、设计院的支持帮助下,依靠项目部广大员工的努力,我们能够取得更为长足的进步。

浙江省隧道工程公司

上塘至桥下公路隧道工程B标项目部

2002-1-8

第三篇:桩基施工总结

中铁二十局集团第六工程有限公司吉草高速公路第B13合同段项目经理部

吉林至草市高速公路建设项目二期工程

B13合同段

钻孔灌注桩桩基 首件工程总结

中铁二十局集团第六工程有限公司 吉草高速公路B13合同段项目经理部

二00八年十月十七日

中铁二十局集团第六工程有限公司吉草高速公路第B13合同段项目经理部

钻孔灌注桩桩基首件工程总结

一、工程概况

K244+851分离立交桥横跨营白二级路,全长71m,共有桩基24根,其中ф1.6m的桥墩桩基8根,ф1.2m的桥台桩基16根。根据图纸地质勘察揭示,施工地段的地质情况较好,从上往下分为四层。第一层为种植土,厚度约为50cm;第二层为低液限粘土,地基容许承载力为130kpa,厚度约为8.5m;第三层为全风化花岗岩,地基容许承载力为300kpa,厚度约为16m;第四层为强风化花岗岩,地基容许承载力为450-500kpa,厚度约为6.5m。

结合现场实际情况选用1-1#桩基做为钻孔灌注桩桩基首件工程。1-1#桩基设计直径为1.6m,设计桩长为30m。桩身混凝土为C30水下混凝土。

1-1#桩基于10月16日成功灌注。灌注过程比较顺利,总体来说是成功的。为了保证在后期的桩基施工能够保质保量的完成合同要求的任务,现对1-1#桩基施工进行总结。

二、桩基施工准备

在1-1#桩基施工前,首先安排测量放线人员对1-1#桩基进行了桩位放样,且进行了原地面的高程测量,同时报请测量监理工程师检查批复。然后根据桩位,定出了泥浆池的位置,泥浆池以不占用耕地,不影响施工为原则在征地范围内进行开挖,开挖后铺设彩条布进行防护。同时在现场监理工程师在场的情况下,进行了导管的水密试验,导管试验长度为40m,灌满水后加压至0.6Mpa,无渗水、漏水现象,试验合格,导管可以用于水下混凝土灌注。

在钻机就位前,进行了护筒开挖,护筒直径为2m,长度为2.5m,高出原地面40cm,护筒中心与桩位中心偏差为5mm,可以满足设计及施工规范的要求,护筒开挖埋设后,对其四周所填的粘土进行了分层夯实,并且测量了护筒标高,确定了实际孔深。钻机就位平稳牢固,且进行了桩位对中,钻头的中心与护桩十字线交叉点及桩位中心处于

中铁二十局集团第六工程有限公司吉草高速公路第B13合同段项目经理部

同一垂直线上,并且由现场监理进行了检测。

钢筋、水泥、砂石料等原材在试验监理在场见证的情况下经检测全部合格。

三、桩基钻进

1、钻进时根据现场实际土层情况调整钻进速度。起始时慢速钻进,然后逐步转入正常,以避免斜孔、弯孔和扩孔,且及时、如实、准确的填写了钻孔原始记录表,并且由现场技术员与监理每天进行检查。钻进过程中,在地质变化处捞取了渣样装盒、照相存档,判明土质。根据现场实际取样,与图纸设计地质相符。

2、在钻孔施工过程中,每天汇同监理上午和下午都对护筒标高,钻头中心位置、泥浆相对密度等项目进行了检查,不符合要求的随时改正。

3、钻孔终孔后,先由技术人员进行自检,进行成孔检测,成孔检测包括孔的中心位置、倾斜度、钻孔底标高、深度、直径、护筒顶标高等。自检合格后,向监理进行报检,监理认可后,进行下一步工序。孔深、孔径、倾斜度等检测采用钢筋检孔器及测绳检测,检孔器外径为159cm,长度为7.5m,符合设计及规范的要求。测绳在测孔深之前用钢卷尺进行了标定。

4、成孔检测合格后开始清孔。清孔的方法采用掏渣,清孔后泥浆指标为:相对密度为1.03,粘度为18,含沙率为1%,符合设计及规范要求,完成清孔后,开始下放钢筋笼。

四、钢筋笼加工、安装及运输

1、钢筋堆放

钢筋按照不同钢种、等级、型号、规格及生产厂家分别堆存,并设立标识牌。钢筋存放时,垫高高度为50cm并加以遮盖,以防止锈蚀和污染。

2、钢筋加工

(1)焊工持证上岗。钢筋焊接前,根据施工条件进行了试焊,合格后正式施焊。

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(2)受力主筋Ф28 HRB335级钢筋接长采用机械套筒连接,套筒长度为66cm,且钢筋丝扣外漏皆控制在一个以内,套筒连接采用力矩扳手,以便更好的控制连接质量。加强箍筋Ф25 HRB335级钢筋的焊接采用闪光电弧焊。焊缝采用了单面焊,长度不小于250mm。

(3)焊接使用了T506焊条。焊条使用前进行了烘干。(4)焊接前应对焊缝上下30mm范围内的铁锈、油污、水气和杂物清除干净。

(5)焊接时,严格控制了电焊机电流,以防止对钢筋的烧伤。

(6)焊接后,及时敲掉了焊渣,焊缝饱满,没有漏焊,少焊。

(7)钻孔灌注桩钢筋笼的制作,采用加劲筋成型法。制作时,按设计做好加强箍筋,标出主筋位置,把主筋摆在平整的工作台上,并标出加强箍筋的位置,焊接时,使加强箍筋上任一主筋的位置标记对准主筋中部的加强箍筋标记,扶正加强箍筋,并用木制直角板校正加强箍筋与主筋的垂直度,然后点焊;当一根主筋上全部加强箍筋焊好后,在骨架两端各站一人转动骨架,将其主筋逐一按照上述方法焊好,然后抬起骨架搁于支架上,套上螺旋筋,按设计位置布好螺旋筋并帮扎于主筋上,点焊牢固。钢筋笼螺旋筋与主筋交叉处点焊数量不得小于总数量的1/3。

(8)钢筋笼每2m增设加强箍筋一道,点焊牢固,增大钢筋笼刚度。钢筋笼外侧每隔2m在同一截面对称设置四个钢筋“定位器”,保证钢筋笼保护层厚度。

(9)钢筋笼制作完毕后,由现场技术人员自检合格后,报质检工程师,由质检工程师会同监理工程师验收,合格后方可进入下一道工序。

3、钢筋笼的运输及吊装

(1)钢筋笼的运输采用自制的加长运输车运送。

(2)为使钢筋笼在吊运时不散架、不变形,在每个起吊位置处焊“△”型吊装钢筋。在钢筋笼加强箍筋处焊接横撑。

(3)为确保钢筋起吊时不变形,采用两吊点起吊,第一吊点

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设在钢筋笼的上端,第二吊点设在钢筋笼的中点到三分之一点之间。同时起吊两个吊点,使钢筋笼离开地面2m左右,第二吊点停吊,继续起第一吊点,使钢筋笼垂直,解除第二吊点,将钢筋笼下入孔中。下放钢筋笼时注意对孔壁的影响。笼体就位后,用2根钢管穿在吊环上搭在孔口并施压,防止钢筋笼下陷移位及上浮和固定钢筋笼的位置。钢管不得直接担在护筒上面。随后向技术人员及监理报检钢筋笼对中及标高情况,经监理工程师认可合格后方可安放导管。

五、水下混凝土灌注

1、灌注机具的准备:25t吊车1台、750拌合机2台(满足灌注桩在砼初凝时间内完成)、混凝土罐车3辆、导管、储料斗、吊斗1个、备用发电机1台。

2、吊装时导管位于井孔中央,并且在灌注砼前进行升降试验,安放的导管下口至孔底的距离控制为37cm,符合设计及规范的要求。导管上口设置储料斗,储料斗容量能够满足封底时所需的混凝土方量。储料斗口中盖钢扳,挂细钢丝,灌注时用吊车吊出。浇注前再次复核了钢筋笼标高、孔深、导管标高、等,确定了沉渣厚度。每车砼都由试验室会同试验监理进行了坍落度的试验。合格后开始灌注。

3、灌注开始后,连续进行了灌注,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间,当导管内砼不满时,应徐徐灌注,防止在导管内造成高压气囊。在混凝土灌注和导管拆卸的过程中,导管垂直上下,不得在水平方向摆动,在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管,形成泥心。在灌注过程中,导管埋深始终控制在2-6m的范围内。

5、灌注到后期,灌注的桩顶标高应比设计桩顶标高出了0.9m,保证了虚桩的长度。

6、在灌注混凝土时,每根桩做好三组砼试块,并对其妥善保护,标准养生。

7、有关砼的灌注情况,灌注时间,混凝土面的位置,导管的埋深,拆除及发生的异常现象,在监理工程师见证的情况下由现场技术

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员进行记录并保存。

三、质量控制情况及自评

针对本工程的特点,结合指挥部对总体质量目标的要求,本项目质量目标确定为:达到“优良等级标准”,杜绝不合格桩。项目经理部的技术负责人全面负责工程施工的质量管理,工程质量实行法人终生制。质量部门负责对工程质量的监督,项目经理部设专职质量员,负责各施工环节的质量监督和检查,各班组设兼职质安员,负责本班组的质量监督和检查。这样组成三级质量管理网络,做到各班组质量员负责对各施工工序的自检,项目部质量员负责各施工工序的复检,最后由监理工程师或有关质检人员进行抽检会签,从而使工程质量检查达到真正意义上的“三检制”。

(一)为保证钻孔灌注桩施工质量,本项目部采取以下技术措施

1、桩位定位质量保证措施

1).根据建设单位提供的测量基准点和测量基线放样定位,经监理工程师复核认可后使用。

2).采用三次定位校正措施。第一次放样定出孔位中心,并用十字交叉法确定护筒坑的挖掘位置。第二次校正护筒位置,打入定位钢筋,请监理工程师复核。第三次钻机就位时,使用重锤校正,使钻头中心与孔位中心重合。

2、钻孔垂直度保证措施

1).钻机的基座稳固,钻机安装周正水平,钻头中心和桩位三点成一垂线。

2).根据地层情况合理设计钻头,使各切削刃受力均匀。3).开孔和换层钻进,采取慢速钻进措施。4).经常检查钻杆,发现偏位立即进行校正。

3、桩径和桩形保证措施。

1).合理设计钻头结构,合理选择钻头直径,以保证桩径达到设计要求。

2).用好泥浆,防止缩径和坍孔。当原土造浆达不到要求时,中铁二十局集团第六工程有限公司吉草高速公路第B13合同段项目经理部

酌情使用化学处理剂,或外运优质泥浆,改善泥浆性能。

3).根据不同地层的可钻性选择合理的钻进技术参数和相应操作技术。

4、桩端进入持力层保证措施

1).施工前根据地质资料作出持力层等高线图,以此作为各桩孔的深度设计依据,指导施工。

2).选派有经验的钻工进行入持力层操作,以保证钻进技术措施能不折不扣地得以实施,并能通过钻机的跳动声响、岩样等判断是否进入持力层。

5、清孔质量保证措施

钻进到设计孔深后采用掏渣桶进行掏渣清孔,促使泥浆循环,保证孔底沉渣达到规程要求。

6、钢筋笼质量保证措施

1).钢筋进场应验收,要有质保单,并作相关力学试验和焊接试验,合格后才能启用。

2).焊条要有质保单.其牌号要与钢筋的性能相适应。3).严格按照设计图纸加工钢筋笼,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。

4).钢筋保护层按照设计采用Φ12的钢筋制作成,每2m 设一道,每到设置4根定位筋。

7、混凝土质量保证措施

1).水泥有质保单,水泥、砂、石料,按规定做安定性试验、强度试验和颗粒分析试验。

2).桩身混凝土制作试块3组(按验收规范制作),浇灌过程中塌落度每车进行检测。

3).建立质量跟踪制度,实验室随时检查拌和物原材料的含泥量、颗粒级配及强度等,杜绝不符合要求的材料进入施工现场。

8、桩身质量保证措施

1).导管离孔底距离0.3~O.7m。

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2).清孔后及时进行浇灌混凝土,混凝土初灌量保证导管底部能埋入砼面1m。

3).灌注砼紧凑连续不断地进行,及时测量孔内砼面高度,以指导导管的提升和拆除。

4),提动导管时,使导管保持在桩孔中心,以防挂碰钢筋笼。

四、资料管理及总结

1、施工过程中资料员负责整理、保管日常的技术资料,并对技术资料的准确性和完整性把关。

2、施工完成后,技术人员及时进行灌注资料的整理,并经相关人员签认后移交资料员进行归档。

本工程因时间紧,任务重,加之为项目建设前期施工,在指挥部和总监办的大力支持,驻地办的热情帮助下,我部克服各种施工困难,终于顺利地完成了首件桩基施工。灌注施工施工顺利,该施工方案可行,机械配置满足施工需要,混凝土的和易性满足规范要求。

第四篇:质检员总结B

个人工作总结

参加工作以来,我认真学习并实践公司质量管理控制流程。通过坚持不懈的学习,工作能力有了一定的提高。特别对于工程质量问题的管控与处理,都有明显的进步,有了一定的判断、分析能力。以下是对我个人工作情况进行的总结。1.努力学习,提高自身知识含量。

为了更好的了解本职工作,我参加了“施工过程中容易出现的质量问题”的培训。会上认真的学习,会后仔细的研究,让自己深刻体会到工程质检员的重要性。为了能够胜任这份工作我认真的研究了工程图纸,并且仔细学习了与工程有关的施工技术规范。使自己在平时的工作中,能够及时、有效的做出判定。2.努力工作,积极主动完成工作任务。

我工程局今年开工的*******工程共计开工9个项目,现在已经完成了2011年的投资与建设目标。在工程过程当中我深刻认识到自己责任的重大,“质量问题无小事”时刻记在心头。在做努力做好本职工作的前提下,积极主动的完成领导交给的其他工作。虽然过程是辛苦的,但结果却是圆满的。今年开工的项目没有发生质量问题,完工的项目也顺利的通过了竣工验收。充实的工作不仅增加了我的阅历,还丰富了我的工作经验。3.默契配合,利用团队力量。

在与部门其他同事的工作协调上,做到互帮互助、互相理解、互相学习。所有成绩的背后都有我们工程部全体工员的共同努力和辛勤 的汗水。我们不仅圆满的完成了工作任务,更因此增加了团队协作能力,为今后的顺利工作打下了坚实的基础。4.反躬自省,更进一步。

虽然在工作中积极努力的完成了领导交给的工作。但是仍然有许多地方需要改进和完善,表现主要是:在工作中由于经验不足,对待一些问题的分析方法过于单纯,看待问题有时比较片面;在一些问题的处理上不够冷静、准确。所以要吸取今年的教训总结今年的经验,在明年的工作中杜绝出现类似情况,更出色的完成自己的工作。5.2012年的规划

1.积累经验,学以致用。利用所学知识,灵活的运用到工作当中。解决分析问题时,运用专业知识,多角度分析可能影响问题的原因,从而找到准确的结果。

2.虚心请教,强化自身。向领导和其他同事虚心学习工作和管理方面的经验,借鉴好的工作方式,增强责任意识,提高完成工作的质量和标准。

3.认真负责,自强不息。工作上要做到仔细认真,不能麻痹大意。质量问题关系重大,要时刻牢记自己的职责。发扬自强不息,艰苦奋斗的精神,争取在以后的工作中发挥更大的作用。

第五篇:桩基施工个人总结

桩基施工个人总结

桩基施工涉及到的内容主要有开槽平常地、焊钢筋笼、点位放样、钻孔,以及涉及到堵管问题。

一、开槽平常地。

这里主要的问题不是放线,而是开槽的顺序问题,因为开槽与打桩是流水施工,而不是各自独立的施工,所以开槽安排上应该总体上使用阶梯开法,既先开出打桩工作面,让桩机和钢筋笼施工进场,之后再往后施工,以免耽误工期。而这个平面不宜过小,如刚好够桩机开工,因为桩机如果打CFG桩,一天可施工30根左右,换做抗拔桩,一天也可以打20根左右,如果桩机施工的速度快于开槽的速度,就可能造成停工。也不宜太大,容易造成工期延长。所以,桩机最好是在作业面达到90根桩左右时候进场。

二、焊钢筋笼

1、钢筋笼施工时间应该是在开槽有工作面即可进场施工,也就是开槽2-3天后即可进场。

2、焊接时主要问题是在笼子的底端尖部,首先要焊接密实,其次箍筋应当集中缠绕。内支撑也应当焊接结实,因为起吊时内支撑受力较大。

三、点位放样

这个主要涉及到放样的精确性,误差应当在0.5cm左右。

四、钻孔

钻孔涉及的问题主要是下钻前应检查桩机是否水平。下钻时,检查钻门堵上没有,这个问题时有发生,工人不注意很容易出现。而后果就是堵钻杆、堵管,严重影响施工。

五、下笼子

一定指挥笼子竖直进孔,否则叫停调整。

六、堵管分析

桩机堵管是施工中常见的问题,但大都是可以避免的问题。

1、从混凝土方面找原因,那就是料不要太稠,这在联系搅拌站时加以提醒。

2、从混凝土到达现场时间考虑,一个混凝土罐车从离场2h左右是正常时间,如果超过两小时,应当视情况适当加水搅拌,如果4h以上,不可以使用。所以施工时一定注意控制时间。

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