寿光市联盟石油化工有限公司
生产装置检修总结
设 备 科
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二○○九年八月
目 录
一、检修概况…………………………………………………………………21、检修相关……………………………………………………………22、检修完成情况………………………………………………………2
二、本周期设备运行状况……………………………………………………3
三、设备检修方案主要内容概述……………………………………………3
四、对设备检修管理的评价…………………………………………………4
五、对检修质量的评价………………………………………………………4
六、对检修费用的评价………………………………………………………5
七、对检修材料供应的评价…………………………………………………5
八、检修效果评价………………………………………………………………5
九、检修遗留问题……………………………………………………………6
十、存在问题及下周期打算…………………………………………………6
十一、其他内容…………………………………………………………………6
十二、检修中的不足…………………………………………………………6
检 修 总 结
本次检修是自新上装置开车以来首次全厂性质的停车检修。全厂员工经过26天的辛勤付出,在检修中坚持“安全第一、质量优先”的指导思想,坚持检修原则,严把安全关、质量关,于2009年8月15日全面完成了公司下达的设备、设施检修和技改工作。
一、检修概况
1、检修相关
本次年度检修主要因油品市场价格下滑原因而计划性停车。经公司研究决定对催化装置、沥青装置、气分装置、酸性水装置作全面停工计划检修。
本次检修主要从生产装置检修、技术改造、项目管线碰头三方面展开。
本次停车检修改造的重点是催化装置。针对此装置开工运行三个多月以来存在的问题进行全面、彻底地整改。
这次检修时间紧、任务重。为确保公司四套生产装置今后长周期安全运行,全厂干部职工齐心协力,发扬不怕苦、不怕累、连续作战的作风,落实好检修项目,同时保证质量和进度,做到了安全、无事故地完成检修、改造任务。
催化装置停工时间为:7月17日~20日。
检修时间为:7月21日~8月15日,用时26天。
2、检修完成情况
本次检修圆满完成了检修前制定的检修计划,并在检修过程中进行检查、排查,完成了对整个生产装置的检修任务,保证了装置的正常开车生产。
其中,催化车间计划检修项目123项,完成121项,两项因吸收稳定系统未泄压取消;沥青车间计划检修项目30项,完成30项;电仪车间计划检修项目178项,完成178项;技术科计划检修项目75项,完成56项,计划取消3项,因不影响生产正常进行延后16项(正在进行);项目办计划检修项目50项,完成49项,计划取消1项;设备科计划检修项目5项,完成5项;安全科计划检修项目1项,完成1项。
二、本周期设备运行状况
我公司的四套生产装置(沥青装置、催化装置、气分装置、酸性水装置)均为2008年新上装置,并于2009年4月开工生产,至2009年7月停工检修,运行周期100多天。
在此运行周期中出现下列情况:
1、开工锅炉在原始开工时发生爆燃,导致炉墙损坏;
2、6月24日沥青装置开车时,减压炉突然熄火,再次点火时发生爆燃,导致减压炉南侧护板损坏;
3、2009年5月3日气分装置因机泵密封泄露严重,电机损坏产生火花引起着火;
4、2009年6月19日精丙烯塔顶安全阀泄露,因雷击引起着火;
5、催化烟机蒸汽密封安装不合理,导致润滑油质量无法保证,增加了装置成本;
6、催化装置汽轮机轴振动严重,一直无法解决,严重影响汽轮机的正常使用;
7、催化分馏塔中段油返塔分布器安装不合理,轻柴油质量不合格;
8、轻柴油汽提塔汽提蒸汽安装不合理,轻柴油汽提效果不好。
我公司四套生产装置是新上装置,各密封点泄露比较多,引发设备事故较多,需要进行停车检修。装置运行以来,发现工艺上存在许多不合理之处,亦要求对装置进行工艺上的整改。
三、设备检修方案主要内容概述
1、三机组检查整改;
2、催化两器检查、清理;
3、开工锅炉炉墙检查、修理;
4、外取热器顶问题球阀进行更换;
5、开工锅炉引风机叶轮检查、修理;
6、轻柴油汽提塔汽提蒸汽分布器改造;
7、三旋至四旋管线变形严重,进行整改;
8、烟气轮机入口管线变形严重,进行整改;
9、分馏塔检查、清理,中段油返塔分布器改造;
10、催化装置区蒸汽管网进行改造;
11、沥青装置检修酸性水汽提塔和再生塔;
12、沥青装置减压炉护板整形;
13、加氢装置预留管线甩口;
14、气分装置问题安全阀更换;
15、汽轮机汽封抽气器改造;
16、各装置不合理管线改造。
17、各装置内漏阀门、泄露垫片更换。
四、对设备检修管理的评价
公司领导同检修负责人员多次召开停车检修专题讨论会,确定检修物资、检修进度、检修安全措施、检修技术措施、检修技术标准,以及检修工作的重点及难点,有针对性的提出了切实可行的解决方案。为检修工作安全顺利完成奠定了基础。
针对检修工作中遇到的技术难题,检修负责人员专门召集技术、设备、车间等相关人员了解情况,召开专题技术分析研讨会及时研究解决,保证了检修质量,全面促进了检修工作。
五、对检修质量的评价
为了全面贯彻落实检修质量标准,检修小组成员每天到现场检查、指导、监督检修质量、安全、进度工作。检修完成项目,检修小组组织相关单位进行质量验收,严把质量关,保证检修的质量。通过全体检修人员和质检人员的共同努力,在保证质量、安全的同时全面完成了检修任务,保证了催化装置正常开车。
六、对检修费用的评价
在公司领导要求下,在检修过程中大家本着“节约为主,保证质量”的原则,对于存在问题的设备先进行维修,无法修复才报材料计划进行更换,为公司节约了检修费用。
本次检修共用检修费用约计469753.75元(不含空冷2台购置费和开工炉维护检修费)。
七、对检修材料供应的评价
此次装置检修改造,工作量相当大,各种施工材料品种繁多,供应科急企业所急,协调好各种检修所需的材料,为装置按期完成检修改造任务,做出了贡献。
八、检修效果评价
从装置开车以来的情况看,本次检修取得了较好的效果,装置运行、产品质量及节能减排方面有所改善。以下就装置进行的主要检修工作做出评价。
1、分馏塔中段油返塔改造。轻柴油汽提塔蒸汽改造。
检修前:柴油质量差,操作调整效果不明显。
检修后:柴油质量变好,初馏点提高。但汽提塔改造未达到理想效果。
2、引风机叶轮更换。
检修前:引风机震动严重,地面基础震裂。
检修后:引风机震动减轻。
3、开工锅炉炉墙修理。
检修前:开工锅炉外壳高温变色,引风机入口温度高。
检修后:开工锅炉外壳、引风机入口温度降低,还需在以后运行中进行检验。
4、外取热器顶球阀更换。
检修前:外取热器顶球阀泄露严重。
检修后:球阀无泄漏。
5、汽轮机改造。
检修前:汽轮机轴震动严重,汽封真空度不够。
检修后:汽轮机震动减轻,汽封真空度提高。
6、烟机汽封改造。
改造前:汽封效果差,主风机润滑油质量无法保证。
改造后:润滑油质量有所改善。
九、检修遗留问题
1、全公司蒸汽平衡问题;
2、开工锅炉引风机预热器未安装;有待查看锅炉检修运行后引风机入口温度改良情况。
3、MTBE质量问题;
4、气分收率低;
5、脱盐水系统的装置换热问题;
6、三旋催化剂中有大颗粒。
十、存在问题及下周期打算
1、烟机入口处变形,下周期运行时应对本部位引起足够的重视;
2、催化两器衬里有脱落现象,下次检修应加以注意;
3、汽轮机轴振动严重,装置运行期间注意;
4、烟气轮机蒸汽密封向润滑油漏水,下周期运行期间注意整改是否可行;
5、装置运行期间注意分馏塔和轻柴油汽提塔的改造是否合理。
十一、其他内容
1、开工锅炉增加干气长明灯线,改造干气长明灯油枪;
2、对装置中共计27台安全阀按要求进行了校验;
3、对装置进行防腐保温处理;
十二、检修中的不足
对于此次检修总的来说是值得肯定的,在较短的时间内完成了检修任务,达到了开工条件。但也存在一些不足之处。
1、管理混乱。一些检修项目无法确定负责单位、负责人,导致工作拖后。
2、检修项目提报拖后。车间对检修项目的预计不细致、不周全,导致许多检修项目没有及时提报、工作安排不及时或工作进度拖后。
3、后期的人员调配上有些松散。在检修后期,因在思想上有些松懈,对人员的安排上有些松散。致使有部分员工在现场闲逛,工段也没有及时地给予分派新的任务,造成了劳动力资源的浪费。尤其是对员工思想教育工作还做的不扎实,不细致,导致有的人在干,有的人在看,说明工段的管理水平还有待进一步的提高。
设 备 科
二〇〇九年八月二十七日