DEH调试报告

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第一篇:DEH调试报告

双钱集团(重庆)轮胎有限公司热电站

DEH调试报告

批准: 审核: 编写:

陕西盾能电力科技有限公司

2008年12月28日

目 录

1.设备及系统概述 2.调试过程 3.调试质量 4.评价

5.存在问题及处理建议

1.系统概述

本机组电液调节控制系统由杭州和利时自动化有限公司供货。采用MACS Smartpro分布式控制系统。DEH控制汽轮发电机组的转速与功率。DEH系统包括调节部分和液压伺服部分。

液压伺服部分包括高压油动机行程控制、中压油动机行程控制。由电液伺服阀实现连续控制,转速控制部分接受现场汽轮机测速装置发来的信号得到汽轮机转速,还接受油开关跳闸DI接点信号和上位机指令,通过继电器输出信号,实现汽轮机超速限制、保护功能和机械超速试验备用保护功能。

DEH系统的主要实现的功能为:转速控制、同期控制、负荷控制、OPC保护,超速实验,阀门实验,汽门严密性实验等。控制系统通过控制油动机的开度调节汽缸的进汽量,达到控制转速和负荷的目的。

2.调试过程介绍

2.1静态调试过程

2.1.1资料检查

将DEH的设计图纸、厂家资料及变更全部集中在一起,对DEH的逻辑进行了的系统的复查,将组态中不合理的地方及厂家资料与设计院图纸不符的地方进行改正,或要求设计院出变更,确定整个逻辑正确无误。

2.1.2 硬件及接线检查

2.1.2.1按厂家要求检查机柜地、电源地与屏蔽地,检查电源柜到DEH系统之间的电源接线,完成对电源系统的接线检查。检查机柜内部模件,发现模件缺损的及时通知武汽技术人员更换, 检查机架总线的地址跳线和状态开关 ,将不正确的改正过来。2.2.2.2机柜通电后检查系统电源,确保电源正常。模件接通电源检查其工作状态正常,确保模件处于正常工作状态。2.1.2.3.电源冗余检查,轮流断开一路机柜输入电源,进行电源切换试验,系统工作正常。轮流停掉一路电源模件,进行电源切换试验,系统工作正常。

2.1.2.4.检查并确认继电器、电磁阀全部正常。确认画面内容如:操作按钮、指示灯、参数及系统显示正常。

2.1.2.4通讯冗余检查,轮流断开一个通讯回路,另一个工作正常即系统通讯正常。

2.1.2.5进行DPU切换试验,在主DPU与备用DPU之间来回切换,系统工作正常,没有故障与扰动发生。

2.1.2.6对外部电缆接线进行检查, 按施工设计图纸对机柜与一次元件之间的电缆接线进行检查,将部分不正确的改正,确保了接线正确无误。

2.1.2.7 对汽机阀门进行调整,确定机械零点及满度。调整LVDT,使阀门满足控制要求。显示与实际开度对应。2.2动态调试过程 2.2.1冲车实验

由组成速度目标调节器的速度设定部分来设定一个参考速度以设定目标速度,一个速度变化率用来设定速度变化值,并用来完善额定信号直到输出值等于目标值。2.2.2阀门严密性实验 高、中压调门严密性实验:

此项试验要求机前主汽压力大于50%额定压力,要求机组转速降至1000 r/min以下。2.2.3并网实验

当发电机并网后,DEH自动设定初负荷以保证汽轮机的出力,如果操作员没有其它操作,则维持初负荷,经试运检查,此功能正确。负荷回路控制:

操作员由CRT设定目标负荷及变负荷率。由负荷回路控制实际负荷。

此回路是DEH控制负荷的基本回路,试运期间长期使用此回路增减、调节负荷。满足长期投入稳定运行的需要。手动控制:

操作员可在CRT不通过ALR回路手动增减负荷。它是直接改变指令,改变阀门开度,并不能保证负荷稳定在一个值上。此功能只是一个开环调节。经调试确定,此功能动作正确。

负荷设定的总量可以通过频率偏差的修正以后去控制阀门开度,来达到一次调频的功能。假使电网周波升高,则通过减负

荷来协助电网降低周波。

负荷控制回路的调试确定回路参数无误。调节回路动作正确。阀门动作正确。2.2.4超速实验

汽机的超速试验:

先进行103%超速实验,将汽机实际转速升至3090r/min后,OPC动作,所有调门关闭。

然后进行汽机电超速试验,为与机械超速区别开,先将电超速定值下降至3150r/min,先作电超速。实验过程中,利用DEH系统的电超速试验功能提升转速,DEH系统自动将OPC的超速保护解掉。因为超速保护当时ETS还有一套且定值相同,所以将先将ETS电超速保护解列提高,考验DEH的转速回路。当做ETS回路时,DEH投入机械超速回路,保证系统自动解掉OPC及DEH电超速保护。

3.调试质量

在DEH调试过程中遇到少量问题。后经过调试人员,电建单位和厂家的密切合作,将DEH系统调试工作顺利完成。现在已经可以投入使用,在试运行中,各回路调节品质满足运行需要,顺利的通过了空负荷试运。

4.调试中遇到的问题及处理建议

供电电源DC220没有,安装时没有。与安装厂家联系已解决。

测速探头安装没有安装到位造成400转以下没有转速显示。建议开机检修时校准安装。

第二篇:1000MW机组DEH

邹县电厂1000MW机组DEH

随着以微处理器为基础的分布式控制系统(DCS)技术的发展,运用分散控制、集中管理的设计思想,不但控制的可靠性得到了更大的提高,而且可大量减少操作维护人员的劳动强度。本章主要以华电国际邹县发电厂四期工程1000MW机组为例,介绍1000MW等级全电调型DEH控制系统。邹县发电厂四期工程1000MW机组采用日本日立公司最新开发成功的具有世界先进水平的H-5000M系统,该控制系统采用的是当今世界上较为先进的分布式控制系统的先进技术。

第一节 汽轮机调节系统概述

一、汽轮机调节系统的任务

由于电力用户的耗电量是随时变化的,而发电厂生产的电能又不能大量储存,因此,电厂发电机的功率只能随外界用户用电量的多少而定,即汽轮发电机组应能及时地调整它所发出的功率,以适应用户耗电量的变化。为保证各种用电设备能正常运转,电力生产除应保证供电的数量外,还应保证供电的质量。供电的质量指标主要有两个:一是频率;二是电压。这两者都与汽轮机转速有一定的关系。发电电压除了与汽轮机转速有关外,还可以通过对励磁机的调整来进行调节,而发电频率则直接取决于汽轮机的转速,转速越高发电频率就越高,反之则越低。对于具有一对磁极,工作转速为3000r/min的发电机组,其发电频率为

f发电机每分钟转数

60(6—1)

第三篇:调试报告(修改稿)..

沙河市长城玻璃有限公司

4×6MW玻璃熔窑烟气余热发电项目

整机启动前验收 调试工作汇报材料

邯郸市科达电力安装有限责任公司 沙河市长城玻璃有限公司余热发电调试项目部

二〇一三年六月

各位领导、各位专家:

沙河市长城玻璃有限公司4×6MW玻璃熔窑烟气余热发电项目分系统调试工作基本结束,整机(或机组整套)启动即将开始。从2013年1月18日进厂,到4月5日,历时75天,项目调试组在调试总指挥的统一领导下,对机组的调试工作进行了周密策划,精心准备,合理地组织和科学地安排,各参建单位团结协作,密切配合,先后完成了锅炉、汽轮机、发电机和热控等各专业分系统调试工作。为了尽快实现整机(或机组整套)启动,针对启动前应具备的条件和具体要求,项目部全体调试人员与各参建单位密切协作,做了大量深入细致、行之有效的工作。下面我代表邯郸市科达电力安装有限责任公司沙河市长城玻璃有限公司余热发电调试项目部,就整机(或机组整套)启动前调试工作简要汇报如下:

一、调试质量目标

1、工程合格率100%;

2、整套启动及满负荷试运前各项条件具备,且文件闭环;

3、保护、仪表、程控投入率100%;动作正确率100%;

4、自动投入率100%,且品质优良;

5、完成满负荷试运的启动次数≦2次;

6、主机轴振≦0.03mm;

7、机组真空严密性≦0.10kp/min;

8、汽水品种整套试运阶段100%合格;

9、实现厂用带电、锅炉酸洗、点火冲管、投电气主保护、汽机冲转、机组并网、满负荷试运等项目一次成功;

10、全部调试项目做到:方案、措施齐全,试运规范,数据真实,结论正确,报告完整。

二、调试工作组织机构和体系建设

成立了项目调试小组,实行调试总指挥负责制,调试小组组长为总指挥,所有参与调试人员按调试总指挥指令进行工作。

调试小组:组长: 安志海(兼调试总指挥)副指挥:高继芳 耿建红 卢寿池 刘清顺

组员:段金平周广太 韩文奇 吴喜增 郭玉珍 刘建强 吴伟晓 韩国珍 宋新民 孔学军 张云山 郝治国 苗华民 耿荣典 赵福田 索志民 刘王平李增方

汽机小组组长:周广太 锅炉小组组长:刘清顺 电气小组组长:郭玉珍 热工小组组长:刘建强 安全小组组长:杜少培

三、调试主要内容

1、整体工程单体调试,包括锅炉煮炉、蒸汽吹管、循环水系统调试、凝结水系统调试、射水泵及真空系统调试等。

2、分部试运,包括锅炉专业调试、汽机专业调试、电气专业调试、化学制水系统调试、热控专业调试等。

3、整体试运转,整体试运进行整体控制系统调试,进行打闸试验、停机惰走试验、调速汽门严密性试验、电气试验等相关试验。

四、调试工作主要节点完成情况

1、#1机组调试

1)、锅炉调试过程

2013年1月20日开始对炉的烟风、汽水系统各阀门、挡板的开、关检查和远方操作进行试验。3月22日完成全部系统检查试验项目。2013年3月23日8:00开始低温煮炉,25日24:00煮炉结束。2013年3月25日14:00开始进行蒸汽吹管工作。吹管采用降、稳压法,共计吹管79次(包括高压吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00结束吹管。

2013年3月28日14:00,锅炉首次整套启动并炉进行带负荷试运,至4月2日配合汽机和电气完成各种试验,具备发电条件。

2)、汽机调试过程

2013年3月18日开始,分别对润滑油系统、凝结水系统、调节保安系统、循环水系统、505系统、轴封系统进行调试。

3月28日8:00,首次冷态启动汽轮机冲转,3月29日4:00,进行了带负荷试验。调试期间进行的主要试验有505调整、打闸试验、电气试验、停机惰走试验、调速汽门严密性试验、超速试验、功率回路投入试验、主汽门活动试验。机组整体试运行工作主要包括各种辅机设备的使用、汽轮机冲转、发电机动态试验。

机组整体启动后做了以下试验:(1)505调试试验

在机组首次启动后,505系统首次投入动态运行,转数稳定,升数平稳,满足安全运行要求。

(2)打闸试验

在机组3000r/min空转时,检查机组运行正常。就地打闸危急遮断器或控制台手动打停机按钮,迅速关闭自动主汽门、调速汽门,试验良好。

(3)主调门严密性试验

在汽机首次启动时,做主、调门严密性试验。试验时主蒸汽压力为1.6Mpa。先做主汽门严密性试验,汽机3000r/min空转时,缓慢关闭主汽门,同时调速汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下,再做调门严密性试验,汽机3000r/min空转,缓慢关闭调速汽门,同时主汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下。主、调门严密性都合格。

(4)汽轮机冲至额定转数,运行约3小时暖机,解列做超速试验。汽机3000r/min空转,用505缓慢提升转数至危急遮断器装臵动作,记录撞击动作转速。动作转速为3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽机额定转数运行时,主汽门活动试验,操作自动汽门开度由全开减至约80%,再恢复全开。试验时机组的正常运行不受影响。

(6)汽机惰走试验

汽机打闸停机,不破坏真空,测定真空状态下汽机惰走时间,测得惰走时间为22min。

3)、电气调试过程

电气专业完成了发电机励磁系统回路检查和静态调试、高压柜的分系统调试及电气主设备的单体试验。配合热工进行了机电大连锁试验。

2013年3月29日,对发电机进行了以下动态试验:

发电机短路试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式接入,CT三相电流平衡,极性、相序正确。

发电机空载试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式投入,电压缓慢平稳,PT三相电压平衡、相序正确。励磁调节器自动方式投入,电压三相电压平衡正确。匝间试验13600V正常。

发电机假同期试验:利用发电机出口开关,进行一次核相工作;拉开上隔离刀闸,投入发电机同期开关TK,手动、自动准同期装臵均能使发电机出口开关正常合闸。同期系统正常。

保护装臵试验:进行了发电机保护装臵静态调试,保护装臵动作正确,二次交流回路接线正确。

4)、热控调试

首先进行了仪表、管路、电动执行元件、锅炉与汽机主机联锁保护系统等分系统调试,然后进行整套启动调试。

调试完成了机组DCS的I/O通过检查及精度检查检测确认,完成了汽机监视系统(TST)、主机数字电液控制系统(DEH)、汽机主跳闸系统(ETS)回路及静态调试。整体启动汽机定速3000rpm,电气做动态试验,调试圆满完成。

机组整体试运行与2013年3月29日18时开始,4月1日19时进行了发电机组72小时试运行考核。最大发电功率6600kW,最小发电功率4000kW,平均发电功率5300kW。

2、#2机组调试

1)、锅炉调试过程

2013年3月16日开始对炉的烟风、汽水系统各阀门、挡板的开、关检查和远方操作进行试验。3月22日完成全部系统检查试验项目。

2013年3月17日8:00开始低温煮炉,20日24:00煮炉结束。2013年3月21日14:00开始进行蒸汽吹管工作。吹管采用降、稳压法,共计吹管79次(包括高压吹管、抵押吹管)。2013年3月23日19:00结束吹管。

2013年3月24日14:00,锅炉首次整套启动并炉进行带负荷试运,至3月26日配合汽机和电气完成各种试验,具备发电条件。

2)、汽机调试过程

2013年3月24日开始,分别对润滑油系统、凝结水系统、调节保安系统、循环水系统、505系统、轴封系统进行调试。3月24日22:00,首次冷态启动汽轮机冲转,3月25日1:00,进行了带负荷试验。调试期间进行的主要试验有505调整、打闸试验、电气试验、停机惰走试验、调速汽门严密性试验、超速试验、功率回路投入试验、主汽门活动试验。机组整体试运行工作主要包括各种辅机设备的使用、汽轮机冲转、发电机动态试验。

机组整体启动后做了以下试验:(1)505调试试验

在机组首次启动后,505系统首次投入动态运行,转数稳定,升数平稳,满足安全运行要求。

(2)打闸试验

在机组3000r/min空转时,检查机组运行正常。就地打闸危急遮断器或控制台手动打停机按钮,迅速关闭自动主汽门、调速汽门,试验良好。

(3)主调门严密性试验

在汽机首次启动时,做主、调门严密性试验。试验时主蒸汽压力为1.6Mpa。先做主汽门严密性试验,汽机3000r/min空转时,缓慢关闭主汽门,同时调速汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下;再做调门严密性试验,汽机3000r/min空转,缓慢关闭调速汽门,同时主汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下。主、调门严密性都合格。

(4)汽轮机冲至额定转数,运行约3小时暖机,解列做超速试验。汽机3000r/min空转,用505缓慢提升转数至危急遮断器装臵动作,记录撞击动作转速。动作转速为3202r/min、3214r/min、3203r/min。(5)汽机额定转数运行时,主汽门活动试验,操作自动汽门开度由全开减至约80%,再恢复全开。试验时机组的正常运行不受影响。

(6)汽机惰走试验

汽机打闸停机,不破坏真空,测定真空状态下汽机惰走时间,测得惰走时间为22min。

3)、电气调试过程

电气专业完成了发电机励磁系统回路检查和静态调试、高压柜的分系统调试及电气主设备的单体试验。配合热工进行了机电大连锁试验。

2013年3月25日,对发电机进行了以下动态试验:

发电机短路试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式接入,电流缓慢平稳,CT三相电流平衡,极性、相序正确。

发电机空载试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式投入,电压缓慢平稳,PT三相电压平衡、相序正确。励磁调节器自动方式投入,电压三相电压平衡正确。匝间试验13600V正常。

发电机假同期试验:利用发电机出口开关,进行一次核相工作;拉开上隔离刀闸,投入发电机同期开关TK,手动、自动准同期装臵均能使发电机出口开关正常合闸。同期系统正常。

保护装臵试验:进行了发电机保护装臵静态调试,保护装臵动作正确,二次交流回路接线正确。

4)、热控调试

首先进行了仪表、管路、电动执行元件、锅炉与汽机主机联锁保护系统等分系统调试,然后进行整套启动调试。

调试完成了机组DCS的I/O通过检查及精度检查检测确认,完成了汽机监视系统(TST)、主机数字电液控制系统(DEH)、汽机主跳闸系统(ETS)回路及静态调试。整体启动汽机定速3000rpm,电气做动态试验,调试圆满完成。

机组整体试运与2013年3月26日23时开始,3月29日23时进行了发电机组72小时试运行考核。最大发电功率6600kW,最小发电功率4000kW,平均发电功率5300kW。

3、#3机组调试

1)、锅炉调试过程

2013年3月20日开始对炉的烟风、汽水系统各阀门、挡板开、关检查和远方操作进行试验。3月21日完成全部系统检查试验项目,通过试验确认,各系统能够安全投入运行。

2013年3月21日18:00开始低温煮炉,23日24:00煮炉结束;经检查,煮炉效果良好。

2013年3月24日10:00开始进行蒸汽吹管工作。吹管采用降、稳压法,共计吹管53次(包括高压吹管、抵押吹管)。2013年3月25日19:00结束吹管工作,经检查,系统吹管合格。

2013年3月26日14:00,锅炉首次整套启动并炉进行带负荷试运,至3月29日配合汽机和电气完成各种试验,具备发电条件。

2)、汽机调试过程

2013年3月11日开始,分别对润滑油系统、凝结水系统、调节保安系统、循环水系统、505系统、轴封系统进行调试。3月20日8:00,首次冷态启动汽轮机冲转,3月23日4:00,进行了带负荷试验。调试期间进行的主要试验有505调整、打闸试验、电气试验、停机惰走试验、调速汽门严密性试验、超速试验、功率回路投入试验、主汽门活动试验。机组整体试运行工作主要包括各种辅机设备的使用、汽轮机冲转、发电机动态试验。机组整体启动后做了以下试验:(1)505调试试验

在机组首次启动后,505系统首次投入动态运行,转数稳定,升数平稳,满足安全运行要求。

(2)打闸试验

在机组3000r/min空转时,检查机组运行正常。就地打闸危急遮断器或控制台手动打停机按钮,迅速关闭自动主汽门、调速汽门,试验良好。

(3)主调门严密性试验

在汽机首次启动时,做主、调门严密性试验。试验时主蒸汽压力为1.6Mpa。先做主汽门严密性试验,汽机3000r/min空转时,缓慢关闭主汽门,同时调速汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下;再做调门严密性试验,汽机3000r/min空转,缓慢关闭调速汽门,同时主汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下。主、调门严密性都合格。

(4)汽轮机冲至额定转数,运行约3小时暖机,解列做超速试验。汽机3000r/min空转,用505缓慢提升转数至危急遮断器装臵动作,记录撞击动作转速。动作转速为3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽机额定转数运行时,主汽门活动试验,操作自动汽门开度由全开减至约80%,再恢复全开。试验时机组的正常运行不受影响。

(6)汽机惰走试验

汽机打闸停机,不破坏真空,测定真空状态下汽机惰走时间,测得惰走时间为22min。

3)、电气调试过程 电气专业完成了发电机励磁系统回路检查和静态调试、高压柜的分系统调试及电气主设备的单体试验。配合热工进行了机电大连锁试验。

2013年3月29日,对发电机进行了以下动态试验:

发电机短路试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式接入,电流缓慢平稳,CT三相电流平衡,极性、相序正确。

发电机空载试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式投入,电压缓慢平稳,PT三相电压平衡、相序正确。励磁调节器自动方式投入,电压三相电压平衡正确。匝间试验13600V正常。

发电机假同期试验:利用发电机出口开关,进行一次核相工作;拉开上隔离刀闸,投入发电机同期开关TK,手动、自动准同期装臵均能使发电机出口开关正常合闸。同期系统正常。

保护装臵试验:进行了发电机保护装臵静态调试,保护装臵动作正确,二次交流回路接线正确。

4)、热控调试

首先进行了仪表、管路、电动执行元件、锅炉与汽机主机联锁保护系统等分系统调试,然后进行整套启动调试。

调试完成了机组DCS的I/O通过检查及精度检查检测确认,完成了汽机监视系统(TST)、主机数字电液控制系统(DEH)、汽机主跳闸系统(ETS)回路及静态调试。整体启动汽机定速3000rpm,电气做动态试验,调试圆满完成。

机组整体试运与2013年3月31日8时开始,4月3日15时进行了发电机组72小时试运行考核。最大发电功率6600kW,最小发电功率4000kW,平均发电功率5300kW。

4、#4机组调试 1)、锅炉调试过程

2013年3月21日开始对炉的烟风、汽水系统各阀门、挡板的开、关检查和远方操作进行试验。3月22日完成全部系统检查试验项目,通过试验确认,各系统能够安全可靠投入运行。

2013年3月23日8:00开始低温煮炉,25日24:00煮炉结束;经检查,煮炉效果良好。

2013年3月25日14:00开始进行蒸汽吹管工作。吹管采用降、稳压法,共计吹管71次(包括高压吹管、抵押吹管)。2013年3月26日19:00结束吹管工作,经检查,系统吹管合格。

2013年4月1日14:00,锅炉首次整套启动并炉进行带负荷试运,至4月1日配合汽机和电气完成各种试验,具备发电条件。

2)、汽机调试过程

2013年3月3日开始,分别对润滑油系统、凝结水系统、调节保安系统、循环水系统、505系统、轴封系统进行调试。3月25日8:00,首次冷态启动汽轮机冲转,4月4日4:00,进行了带负荷试验。调试期间进行的主要试验有505调整、打闸试验、电气试验、停机惰走试验、调速汽门严密性试验、超速试验、功率回路投入试验、主汽门活动试验。机组整体试运行工作主要包括各种辅机设备的使用、汽轮机冲转、发电机动态试验。

机组整体启动后做了以下试验:(1)505调试试验

在机组首次启动后,505系统首次投入动态运行,转数稳定,升数平稳,满足安全运行要求。

(2)打闸试验

在机组3000r/min空转时,检查机组运行正常。就地打闸危急遮断器或控制台手动打停机按钮,迅速关闭自动主汽门、调速汽门,试验良好。

(3)主调门严密性试验

在汽机首次启动时,做主、调门严密性试验。试验时主蒸汽压力为1.6Mpa。先做主汽门严密性试验,汽机3000r/min空转时,缓慢关闭主汽门,同时调速汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下;再做调门严密性试验,汽机3000r/min空转,缓慢关闭调速汽门,同时主汽门保持全开,观察转数下降至1000r/min以下。主、调门严密性都合格。

(4)汽轮机冲至额定转数,运行约3小时暖机,解列做超速试验。汽机3000r/min空转,用505缓慢提升转数至危急遮断器装臵动作,记录撞击动作转速。动作转速为3202r/min、3214r/min、3203r/min。

(5)汽机额定转数运行时,主汽门活动试验,操作自动汽门开度由全开减至约80%,再恢复全开。试验时机组的正常运行不受影响。

(6)汽机惰走试验

汽机打闸停机,不破坏真空,测定真空状态下汽机惰走时间,测得惰走时间为22min。

3)、电气调试过程

电气专业完成了发电机励磁系统回路检查和静态调试、高压柜的分系统调试及电气主设备的单体试验。配合热工进行了机电大连锁试验。

2013年4月1日,对发电机进行了以下动态试验:

发电机短路试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式接入,电流缓慢平稳,CT三相电流平衡,极性、相序正确。发电机空载试验:检查各项工作准备好以后,励磁调节器手动方式投入,电压缓慢平稳,PT三相电压平衡、相序正确。励磁调节器自动方式投入,电压三相电压平衡正确。匝间试验13600V正常。

发电机假同期试验:利用发电机出口开关,进行一次核相工作;拉开上隔离刀闸,投入发电机同期开关TK,手动、自动准同期装臵均能使发电机出口开关正常合闸。同期系统正常。

保护装臵试验:进行了发电机保护装臵静态调试,保护装臵动作正确,二次交流回路接线正确。

4)、热控调试

首先进行了仪表、管路、电动执行元件、锅炉与汽机主机联锁保护系统等分系统调试,然后进行整套启动调试。

调试完成了机组DCS的I/O通过检查及精度检查检测确认,完成了汽机监视系统(TST)、主机数字电液控制系统(DEH)、汽机主跳闸系统(ETS)回路及静态调试。整体启动汽机定速3000rpm,电气做动态试验,调试圆满完成。

机组整体试运与2013年4月2日8时开始,4月5日15时进行了发电机组72小时试运行考核。最大发电功率6600kW,最小发电功率4000kW,平均发电功率5300kW。

五、调试工作完成情况

1、锅炉专业

应完成分系统调试27项,截止目前已完成27项,项目完成率100%;分系统条件检查确认34项,已完成34项,分系统条件检查确认率100%;分系统验评27项,已完成27项,验评率100%;

2、汽机专业

应完成分系统调试48项,截止目前已完成48项,项目完成率100%;分系统条件检查确认53项,已完成53项,分系统条件检查确认率100%;分系统验评48项,已完成48项,验评率100%;

3、电气专业

应完成分系统调试56项,截止目前已完成56项,项目完成率100%;分系统条件检查确认68项,已完成68项,分系统条件检查确认率100%;分系统验评56项,已完成56项,验评率100%;

4、热控专业

应完成分系统调试35项,截止目前已完成35项,项目完成率100%;分系统条件检查确认38项,已完成38项,分系统条件检查确认率100%;分系统验评35项,已完成35项,验评率100%;

5、化学专业

应完成分系统调试7项,截止目前已完成7项,项目完成率100%;分系统条件检查确认8项,已完成8项,分系统条件检查确认率100%;分系统验评7项,已完成7项,验评率100%;

6、综合文件完成情况

调试小组根据机组特点和业主要求,并依据《火力发电基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版)、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006年版)、《火电工程启动调试工作规定》等规程标准和规定,编制了从分系统调试到整套启动调试的《质量检验及评定表》。机组整体启动前应完成的分系统调试项目共173项,截至目前已完成173项,验评率100%。

在机组调试过程中,编写了各专业调试措施、大纲、方案、规划等167份。其中本工程按4大专业细化分解,共组织编写了15个调试方案。15个调试方案分别是:《锅炉煮炉施工技术措施》、《锅炉蒸汽吹管方案》、《循环水系统调试技术措施》、《凝结水系统调试技术措施》、《射水泵及真空系统调试技术措施》、《厂用电受电方案》、《发电机整套启动调试方案》、《发电机保护系统调试方案》、《发电机励磁系统调试方案》、《模拟量控制系统(MCS)调试方案》、《主机监视及保护系统(TST&ETS)调试方案》、《数据采集系统(DAS)调试方案》、《顺序控制系统(SCS)调试方案》、《数字电液调节系统(505)调试方案》。

六、调试期间存在的问题

1、在调试过程中,发现调速汽门杆有卡涩现象。对门杆进行解体、研磨,重新装配后故障排除。

2、在调试过程中,发现汽轮机本体保温有局部潮湿现象。经认真分析,认为可能是汽机本体安装的疏水管道接头垫片蒸汽泄漏所致。为此停机,对疏水管道的进行查漏消缺。

3、在调试过程中,发现机组的真空有明显降低,调试组组织人员进行点蜡烛的办法进行查漏,发现凝结器喉部部位法兰结合面法兰垫片泄漏所致,致使机组真空下降。通过更换垫片消缺堵漏,使机组真空完全合格达标。

七、整套启动试运的有关准备

1、机组已完成单体、单机及分部试运,整体启动前的调试和整改项目已全部完成,并办理签证;

2、整体启动前的分系统调试项目已全部完成,并办理签证;

3、试运指挥部及各专业人员已全部到位,职责分工明确。

4、机组整套启动的计划及措施经各单位专业人员认真讨论及会签后,已经通过总指挥批准。

5、生产准备工作已经做好,运行人员全部到位,岗位职责明确,运行规程和制度已经配齐,设备、管道、阀门已经命名标示齐全。

6、运行现场的消防、安全和治安保卫验收合格。

综上所述,本项目机组经过整套试运行,已具备带负荷生产能力,能够投入运行,调试认为该工程已满足整体启动前的监检条件。

敬请各位领导和专家进行验收,提出宝贵意见。

第四篇:调试记录报告

Ⅰ基本要求和内容

(1)电气设备调试记录应包括高低压配电装置、电力变压器、发电机组、备用和不间断电源设备、电气动力设备和低压电器等电气设备的试验调整报告、交接试验报告和电气设备(系统)试运行记录等。

(2)高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的试验调整和交接试验必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150〔以下简称GB50150〕的规定,并出具试验调整、交接试验报告。

(3)低压的电气设备和布线系统的试验调整和交接试验应符合现行国家标准GB50303规定,并出具试验调整和交接试验报告。

(4)发电机交接试验包括静态试验和运转试验,其试验部位、试验内容和试验结果应符合设计要求、设备技术文件和现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整和交接试验报告,并经有关人员签证齐全。

(5)现场单独安装的低压电器交接试验内容、试验结果应符合现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整、交接试验报告,并经有关人员签证齐全。

(6)高低压变配电装置试运行应符合下列规定:

1)试运行应在试运行前有关的电气试验调整、交接试验项目完成,并出具合格试验调整、交接试验报告,以及施工单位编制出书面试运行方案或作业指导书,明确试运行程序后,方可进行;

2)二次回路应在绝缘电阻测试合格后,方可接通控制电源和操作电源,模拟试验二次回路的控制、联锁、保护和信号等动作均必须符合设计要求,且灵敏可靠、正确无误。若有不正常,必须查明原因,排除故障,并做好记录;

3)试运行过程应严格按照设备技术文件和试运行方案中的程序和步骤认真操作,做好各项调试,测量记录各项运行数据,检查各部位有无异常情况;

4)试运行过程若出现质量事故,必须查明事故原因,及时处理,并做好记录; 5)填写试运行记录,并经有关人员签证齐全。(7)发电机组试运行应符合下列规定:

1)发电机组空载试运行应在静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格后进行; 2)负荷试运行应在调试和空载试运行合格后进行;

3)试运行过程应严格按照设备技术文件和试运行方案中的程序和步骤认真操作,做好各项调试,测量记录各项运行数据,检查各部位有无异常情况;

4)按设计的自备电源使用分配预案进行预定负荷试验,机组连续运行12h,无机械、电气等故障和无漏油、漏水、漏气等缺陷,试运行合格,才能投入使用; 5)发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致;

6)试运行过程若出现质量事故,必须立即停车,查明事故原因,及时处理,并做好记录; 7)填写试运行记录,并经有关人员签证齐全。(8)低压电气动力设备试运行应符合下列规定:

1)试运行前,相关的电气设备和线路应按现行国家标准GB50303的规定交接试验合格;

2)电气设备的控制回路模拟动作试验合格,盘车和手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致;

3)试运行时,成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常; 4)交流电动机试运行应符合下列规定: a.电动机试运行应在绝缘电阻测试合格后进行;

b.试运行前,应通过试通电检查电动机的转向和机械转动有无异常现象;

c.可空载试运行的电动机,连续试运行时间一般为2h,其空载电流、电压、机身与轴承的温升和温度等应符合要求;

d.电动机在空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下后进行;

5)做好试运行过程的电流、电压、温度、运行时间等有关数据的测量及运行情况记录,填写电气设备试运行记录,并经有关人员签证齐全。

(9)高压的电气设备和布线系统及继电保护系统、低压的电气设备和布线系统的电气试验调整报告、交接试验报告表格的内容、表式应符合规范和设备(系统)的产品说明书规定的试验调整项目、内容、试验标准及填写试验数据和结论等的要求。

(10)高压配电装置、电力变压器的电气调试、交接试验工作应由有资质的调试单位进行,并出具电气试验调整、交接试验报告。电气调试人员应按有关规定持证上岗。

(11)电气试验调整、交接试验以及电气设备(系统)试运行时,专业监理人员(建设单位专业人员)应在现场进行检查,并签证确认。

(12)电气调试用的各类计量器具应检定合格,并在有效期内使用。

(13)专业施工单位或调试单位调试的有关电气试验调整报告、交接试验报告及试运行记录等质量控制资料,应经专业施工单位或调试单位整理、核实、签章后归档,与建筑电气分部工程的质量控制资料汇总在一起,以保证建筑电气安装工程质量控制资料的完整性。Ⅱ核查办法

(1)核查各项电气试验调整、交接试验的项目、内容、方法和结果是否符合设计要求、现行国家标准的规定。

(2)核查高低压配电装置、电力变压器、发电机组、电气动力设备等试运行记录是否完整,试运行情况是否正常,各项运行数据、文字记载和试运行结果是否符合要求。

(3)核查在电气试验调整、交接试验及试运行过程出现安装质量问题或设备缺陷时,是否有处理,处理结果是否符合要求。

(4)核查各项报告、记录是否真实,签证是否齐全。Ⅲ核定原则

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)未按要求进行电气试验调整、交接试验和试运行,项目不齐全,内容不完整。(2)未进行电气照明系统通电测试。(3)各项报告、记录是否真实,签证不齐全。

第五篇:DEH系统常用术语中英文对照

DEH系统常用术语中英文对照

DCS----分散控制系统

DAS ----数据采集和处理系统

CCS-----机炉协调控制系统

SCS-----辅机顺序控制系统

FSSS-----锅炉炉膛安全监视系统

MEH-----给水泵汽轮机控制系统

TBC-----汽轮机旁路控制系统

EMS-----电气量控制系统

DEH-----数字式电液控制系统

ETS-----汽轮机紧急跳闸系统

DAS

data acquisition system,数据采集系统:对生产过程中参数或设备状态进行巡回检测,并经处理后进行显示、打印、报警的计算机系统。用于作为分散控制系统的一部分时称“数

据采集系统”(data acquisition system,DAS)。

MCS,模拟量控制系统

modulating control system(MCS)模拟量控制系统

实现钢炉、汽轮机及辅助系统参数自动控制的总称。在这种系统中,常包含参数自动控制及偏差报警功能,对前者,其输出量为输人量的连续函数。在对外文件中也可称闭环控制

系统CCS(closed loop control System)。

FSSS,炉膛安全保护系统

furnace safety supervisory system(FSSS)炉膛安全监控系统

当锅炉炉膛燃烧熄火时,保护炉膛不爆炸(外爆或内爆)而采取监视和控制措施的自动系统。包括炉膛安全系统furnace safety system(FSS)和燃烧器控制系统 burner control

system(BCS)。

SCS,顺序控制系统(程序控制系统)

sequence control system(SCS)顺序控制系统

对某一工艺系统或主要辅机按一定规律进行控制的控制系统(属于开环控制或逻辑控制之

列)。

BBPS,TBPS,DEH,汽轮机共频电液调节

digital electro-hydraulic control(DEH)数字式电液控制系统

由按电气原理设计的敏感元件、数字电路(计算机)、按液压原理设计的放大元件和液压

伺服机构构成的汽轮机控制系统。简称数字电调。

MEH

micro-electro-hydraulic control system(MEH)给水泵汽轮机电波控制系统 用微型机(计算机)及液压伺服机构实现给水泵汽轮机自动控制各项功能的控制系统。注 实际上也是数字电波控制系统,但为了与大汽轮机的“DEH”相区别,习惯上称为

“MEN”

MHC--Mechanical Hydraulic Control 机械式液压调节系统

EHC--Electro-Hydraulic Control 电液调节系统

AEH--Analog Electro-Hydraulic Control 模拟电液系统

DEH--Digital Electronic Hydraulic Control 数字电液系统

Microprocessor-based Electro-Hydraulic Control 给水泵汽轮机电波控制系统

ADS--automatic dispatch system 自动调度系统

data acquisition system,DAS 数据采集系统

over-speed protection control(OPC)超速保护控制

emergency trip system(ETS)汽轮机紧急跳闸系统

turbine supervisory Instrumentation(TSI)汽轮机监视仪表

cathode ray tube(CRT)屏幕显示器

GV--governor valve 高压调门

TV--throottle valve 高压主汽门

RSV--中压主汽门

IV--中压调门

TPC--主汽压力保护

ATC--automation tubine control 自动汽轮机程序控制

BR--主变压器油开关

RB--runback 减负荷返回

CIV--close interceptor valve 快关中压调门

LDA--负荷下跌预测

RSM--转子应力监控

AST--自动紧急停机电磁阀

AS--auto sync 自动同步

OA--operator auto 操作员自动

CCS--协调控制

1、分散控制系统(DCS)

采用计算机、通信和屏幕显示技术,实现对生产过程的数据采集、控制和保护等功能,利

用通信技术实现数据共享的计算机监控系统。

2、屏幕显示器(CRT)

计算机输出信息的显示器,通常利用阴极射线管或液晶显示。显示器下附设键盘或球标等,用按键或光标和显示器实现人机对话。

3、数字式电液控制系统(DEH)

是按电气原理设计的敏感元件、数字电路,按液压原理设计的放大元件和液压伺服机构构

成的汽轮机控制系统。

机械液压式控制系统(MHC),电气液压式控制系统(EHC)

4、汽轮机超速保护控制(OPC)

超速保护控制是一种抑制超速的控制功能,如汽轮机转速达到额定转速的103%时,自动关

闭调门,当转速恢复正常时再开启调门。

5、汽轮机紧急跳闸系统(ETS)

在汽轮机运行中,出现异常情况可能危及设备时,停止汽轮机运行的保护系统。

6、超速跳闸保护(OPT)

当汽轮机转速超过某一限值时自动跳机迅速关闭调门和主汽门。

7、汽轮机自启动(ATC)

根据汽轮机的运行参数及热应力计算,使汽轮机从盘车开始直至带初负荷按程序实现自启

动。

8、旁路控制系统(BPC)

锅炉和汽轮机旁路的自动投入及蒸汽压力、温度自动控制系统的总称。

9、数据采集系统(DAS)

采用数字计算机系统对工艺系统和设备的运行参数进行测量。对测量结果进行处理、记录、显示和报警,对机组的运行情况进行计算和分析,并提出运行指导的监视系统。

10、模拟量控制系统(MCS)

是指系统的控制作用由被控变量通过反馈通路引向控制系统输入端所形成的控制系统,也

称闭环控制或反馈控制。

火力发电厂模拟量控制系统,是锅炉、汽轮机及其辅助系统运行参数自动控制的总称。

11、顺序控制系统(SCS)

对火电机组的辅机及辅助系统,按照运行的顺序实现启动或停止过程的自动控制系统。

12、炉膛安全监控系统(FSSS)

当锅炉炉膛燃烧熄火时、保护炉膛不爆炸而采取监视和控制措施的自动系统。

13、协调控制系统(CCS)

将锅炉—汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉与汽轮机组在自动状态的工作,给锅炉、汽轮机的自动控制系统发出指令,以适应负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组调频、调峰的能力,它直接作用的执行级是锅炉燃烧控制系统和汽轮机控制

系统。

14、给水泵汽轮机电液控制系统(MEH)

注;为了与大汽轮机的DEH相区别、习惯上称为MEH。

15、自动发电控制(AGC)

根据电网负荷指令控制发电机功率的自动控制系统。

16、自动调度系统(ADS)

根据电网负荷、被控机组微增率和线损,实现经济调度(负荷分配)的自动控制系统。

17、自动同期系统(ASS)

在汽轮机控制系统的支持下、实现发电机同期并网的控制系统。

18、开关量控制系统(OCS)

实现锅炉、汽轮机及辅助设备启、停或开、关操作的总称。

19、燃烧器控制系统(BCS)

根据锅炉负荷变化的要求和炉膛燃烧器布置形式,自动切投燃烧器的控制系统。

20、总燃料跳闸(MFT)

由人工操作或保护信号自动动作,切断进入锅炉炉膛的所有燃料。

21、燃油切断(OFT)

快速关闭燃油阀,切断进入锅炉炉膛的所有油量。

22、机组快速甩负荷(FCB)

当汽轮机或发电机甩负荷时、使锅炉不停运的一种控制措施。

a)5%FCB,是机组带厂用电单独运行的方式。

b)0%FCB,是停机不停炉的运行方式。

23、辅机故障减负荷(RB)

是针对机组主要辅机故障采取的控制措施。即当主要辅机(如给水泵、送风机、引风机)

发生故障、机组不能带额定负荷时,快速降低机组 负荷的措施。

24、汽轮机监视仪表(TSI)

监视汽轮机运行状态(转速、振动;膨胀、位移等机械参数)的仪表。(注解:零转速——是一个规定的转速值,用以反映汽轮机轴的静止状态。键相传感器——每转产生一次脉冲电压的传感器,这个电压脉冲叫做键相器信号。这个信号主要用来测量轴的转数,并可对

所测振动相位角提出参数坐标。)

25、机组控制盘(BTG)

锅炉、汽轮机、发电机的控制盘(台)。

26、事件顺序记录(SOE)

在发生事故时,记录开关动作的顺序,按时间先后打印出来。

27、管理信息系统(MIS)

是一个由人和计算机网络集成的人机系统。系统以数据、图标及报表的方式供管理者查询

及决策,以达到对企业生产经营的优化管理和最佳控制。

28、CUP

由大规模或超大规模集成电路技术制作的中央处理单元,它是微型计算机的核心部件,完

成算术逻辑运算和控制功能。

29、电气控制系统(ECS)

30、汽机调速汽门开度反馈用的线性位移差动变送器(LVDT)

31、最大功耗(MCR)

32、自动化处理器(AP);自动化系统(AS)

33、操作系统(BESY);工程系统(ES)

34、通讯处理器(CP);软件(

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