第一篇:新建电厂输煤系统精细化调试(方案)措施
新建电厂输煤系统精细化调试(方案)措施
New coal power plant system fine debugging(scheme)measures
安徽省电力科学研究院 张志刚
Anhui Electric Power Research Institute Zhang Zhigang
摘要
本方案介绍了国电宿州2×350MW超临界热电联产机组输煤系统精细化调试措施及工艺,是在常规调试的基础上着重提出精细化调试和管理的先进方法,是为了指导和促使新建电厂调试及运行等工作整体水平得到较大提高升级而作出的有效努力。
The scheme introduced in Suzhou in 2× 350MW supercritical unit cogeneration system coal fine adjustment measures and technology, in the conventional debugging on the basis of present fine adjustment and advanced management method, is to guide and promote the new power plant commissioning, operation level has been improved greatly upgrade and make effective hard.关键词
输煤系统,精细化调试,措施,联锁保护,控制要点
Key words: coal handling system, fine tuning, measures, interlock, control points
引言 作为电厂从建设到使用的最后一道工序—分系统及整套系统调试,其工作至关重要,它直接关系到电厂前期大量投入的工作能否实现目标,同时要求对前期建设、安装设备、单体、单机调试等工作给于全面检验,发现问题和缺陷必须不断处理完善符合标准和规程的过程。本措施因篇幅较大,在条款与常规调试相同内容上已作部分削减。设备系统概述
国电宿州热电有限公司原有4台小机组,现拆除3台#
1、#
2、#3机组,保留1台#4机组(135MW)。本期工程在#
1、#
2、#3机拆除的原址上建设2×350MW大型热电机组,输煤系统按满足2×350MW热电联产要求进行设计,工艺系统及土建设施按新老系统融合,充分利用原有设施优化配置,经本期建设和改造后系统可满足135MW+2×350MW三台机组燃煤需求。
本期燃料厂外运输主要采用火车运输,少量采用汽车运输。厂内采用原有汽车卸煤沟及火车卸煤沟卸煤,以及改造后的原有条形煤场储煤,新增一台火车卸车用螺旋卸车机,新增干煤棚、转运站、碎煤机室、煤仓间及入炉煤采样、计量、除铁、水冲洗、皮带喷雾、煤场喷洒等系统辅助设备,扩建原有条形煤场,扩建原有斗轮机煤场,改造煤场原有#2皮带机延长至327.2m;改造旧有斗轮堆取料机为斗轮取料机,其轨道延长85米;新建长90m跨度88m的干煤棚,扩建后煤场占地为294×82m,储煤 量13.5万吨,可满足新老三台机组17.7天用煤,其中干煤棚出储煤量3.38万吨满足新老三台机组4.4天用煤。调试目的
在输煤系统安装完毕并完成单体、单机试运后(包括有关调整试验),须通过分系统、整套系统试运行,来检测系统设备有关技术参数是否达到设计要求,并对设备试运中存在的问题进行调整。保证机组能安全顺利地完成整套启动并移交生产。调试范围及主要内容
3.1 输煤系统分系统调试前具备条件设备动态检查 3.2 输煤系统各分系统各单机保护校验 3.3 输煤系统各分系统联锁保护试验 3.4 输煤系统程控装置的调试 3.5 输煤系统的程控联动运行调试 3.6 输煤系统程控、顺控静动态空负荷调试 3.7 输煤系统程控、顺控带负荷试运 精细化调试主要项目工艺措施及控制要点
4.1 分系统、整套运行调试
4.1.1 分系统调试前具备条件的主要设备检查及确认
(1)卸堆煤系统单体、单机调试及验收完成,对各皮带机、卸煤机、除铁器等主辅设备分别做单机动态检查确认,包括单机试运就地、远控启停运行正常;
(2)上煤系统单体、单机调试及验收完成,对各皮带机、碎煤机、滚轴筛、犁煤器等主辅设备分别做单机动态检查确认,包括单机试运就地、远控启停运行正常。(3)每条皮带机做警铃试验检查,单机启动响警铃后皮带机运行正常。4.1.2 输煤系统各皮带机保护校验
(1)皮带跑偏跳闸,校验时要注意做到每一个开关均要试验,且要做好记录; 调试工艺:上位机启动皮带机试验位运行,就地控制箱短接重跑偏开关,皮带机跳闸; 上位机启动皮带机试验位运行,就地皮带机拉重跑偏开关,皮带机跳闸;(2)皮带拉绳跳闸,校验时要注意做到每一个开关均要试验,且要做好记录; 调试工艺:上位机启动皮带机试验位运行,就地控制箱短接拉绳开关,皮带机跳闸; 上位机启动皮带机试验位运行,就地皮带机拉动拉绳开关,皮带机跳闸;
(3)皮带速度低下跳闸,校验时,要根据感受资料进行正确的参数设定;
调试工艺:上位机启动皮带机试验位运行,就地控制箱短接速度开关,皮带机跳闸;(4)纵向撕裂跳闸,做这项试验要现场手动给定撕裂信号。
调试工艺:上位机启动皮带机试验位运行,就地控制箱短接撕裂开关,皮带机跳闸;(5)控制要点:
1)每条皮带机就地与远方控制及保护信号点连接正确;
2)做皮带机保护试验,信号发出点必须由就地控制箱或皮带机拉绳、跑偏开关发出。
4.1.3 输煤各分系统联锁保护试验
(1)输煤系统设备编制程控联锁及保护试验清单,每台设备做好每项试验记录。按检查条件已具备分系统调试后,首先输煤分系统各调试设备送电试验位;(2)卸堆煤分系统联锁保护试验:
1)卸堆煤系统各设备设手动联锁,对各种运行方式分别做联锁启动及联锁跳停故障保护试验;
调试工艺:上位机选定一种运行方式设手动联锁,按逆煤流方向手动逐台启动各皮带机等设备运行,再分别设置跑偏、拉绳、速度、堵煤、急停等故障,系统皮带机等设备分别有保护跳停动作;(注:跑偏、拉绳、速度等故障设置为就地发信号)
2)卸堆煤系统系统各设备设自动联锁,对各种运行方式分别做运行联锁启动及联锁跳停故障保护试验;
调试工艺:上位机选定一种运行方式设自动联锁,启按自动键,按逆煤流方向逐台启动各皮带机等设备运行,再分别设置跑偏、拉绳、速度、堵煤、急停等故障,系统皮带机和设备分别有保护跳闸动作;(注:跑偏、拉绳、速度等故障设置为就地发信号)(3)上煤分系统联锁保护试验:
1)上煤系统各设备那设手动联锁,对各种运行方式分别做运行联锁启动及联锁跳停故障保护试验;
调试工艺:上位机选定一种运行方式设手动联锁,按逆煤流方向手动逐台启动各皮带机等设备运行,再分别设置跑偏、拉绳、速度、堵煤、急停等故障,系统皮带机和设备分别有保护跳闸动作;(注:跑偏、拉绳、速度等故障设置为就地发信号)
2)上煤系统系统各设备设自动联锁,对各种运行方式分别做运行联锁启动及联锁跳停故障保护试验;
调试工艺:上位机选定一种运行方式设自动联锁,启按自动键,按逆煤流方向逐台启动各皮带机等设备运行,再分别设置跑偏、拉绳、速度、堵煤、急停等故障,系统皮带机和设备分别有保护跳闸动作;(注:跑偏、拉绳、速度等故障设置为就地发信号)
(4)控制要点:
1)系统联锁保护试验手动联锁、自动联锁满足使用和设计要求;
2)系统程控、顺控静态试验尽可能满足各种运行方式要求,可采用排列组合成各种运行方式路径试验。
3)含有制动器的皮带输送机,制动器与皮带机直接联锁先后启动,并重点关注其可靠性。
4.1.4 输煤系统动态联合调整试验措施及工艺(1)卸堆煤分系统空负荷联调 1)具备条件检查
A.检查单体、单机调试设备各项工作已完成;
B.各分系统联锁保护试验已完成,设备具备启动条件,皮带机的电动机绝缘良好各保护装置及联锁信号已正常投入,控制系统LCD画面正常;
C.系统具备联动条件,安全检查及维护人员到位,电源送上工作位; D.系统联调开始前各相关单位专业人员现场到位。2)卸堆煤分系统各主要运行方式分别做空负荷联动调试;
调试工艺:上述1)具备条件检查完成后,上位机选用卸堆煤设备投自动联锁,选定一种运行方式显示有效,启动该路径皮带机系统运行,运行过程中发现设备存在各种缺陷,各相关单位技术人员必须及时处理;该路径皮带机系统调整试验运行稳定后,分别选用拉绳、跑偏或急停等功能以检验动态试验故障保护跳闸的可靠性。(2)上煤系统空负荷联动调试;
调试工艺:同上1)具备条件检查完成后,上位机选用上煤系统设备投自动联锁,选定一种运行方式显示有效,启动该路径皮带机系统运行,运行过程中发现设备存在各种缺陷,各相关单位技术人员必须及时处理,该路径皮带机系统调整试验运行稳定后,分别选用拉绳、跑偏或急停等功能以检验动态试验故障保护跳闸的可靠性;其他各主要运行方式调试工艺同上。
(3)卸煤系统做双路皮带机空负荷联调试运;
调试工艺:上述1)项具备条件检查,卸堆煤系统各单路运行完成,各设备送电工作位;上位机选择路径有效,先顺控启动A路系统,运行稳定后再启动B路系统,双路运行发现问题和缺陷,现场及时处理直至双路运行稳定后分别顺控停机。(4)上煤系统做双路皮带机空负荷联调试运;
调试工艺:上述1)项具备条件检查,上煤系统各单路运行完成,各设备送电工作位;上位机选择路径有效,先顺控启动A路系统,运行稳定后再启动B路系统,双路运行发现问题和缺陷,现场及时处理直至双路运行稳定后分别顺控停机。
(5)控制要点:
1)皮带机在试转过程中应记录电动机启动电流和启动时间,对电动机轴承进行温度测量和振动测量。
2)巡视运行的设备,皮带应无损坏或跑偏的现象,转动设备无异常。4.1.5 输煤程控装置系统调试
(1)输煤系统的程序控制装置调试由程控厂家进行。输煤系统的控制分为集中控制和就地控制两种方式,集中控制又分为自动和手动;就地控制为手动(就地控制时设备不设联锁),只是在检修或发生故障后的试转时用。在正常情况下均采用遥控操作设备的启动与停止;
(2)远方操作的方式下,在控制室内可通过计算机从已编好的多种工艺流程中选择运行方式,也可按实际需要人工选择运行方式;
(3)在程序控制中,自动取样装置、电子皮带秤、除铁器、除尘器等设备随有关的皮带输送机、碎煤机等主要设备同时启动;
(4)原煤斗配煤按煤仓位置顺序的配煤方式,已发出低煤位信号的煤仓能够优先配煤,若下一个煤仓为高位或停用时,则自行跳越直至满足配煤条件的煤仓为止。4.1.6 输煤程控、顺控带负荷调试及工艺(1)卸堆煤系统带负荷卸堆煤试运:
现场安全检查及维护人员到位,各相关专业人员到场,上位机选择流程有效,分别做卸煤沟→煤场卸堆煤系统A、B路程控、顺控带负荷试运,运煤量控制由小到大,分别从开始25%负荷逐渐增加到50%、75%稳定后再到满负荷满足设计要求;(2)上煤系统带负荷上煤试运:
现场安全检查及维护人员到位,各相关专业人员到场,上位机选择流程有效,分别做卸煤沟→原煤仓、煤场→原煤仓系统A、B路程控、顺控带负荷试运,运煤量控制由小到大,分别从开始25%负荷逐渐增加到50%、75%稳定后再到满负荷满足设计要求;(3)控制要点:
1)以上带负荷上煤试运,顺控启动设备按逆煤流方向逐台启动,停机按顺煤流方向逐台停机确保煤流全部走空;
2)带负荷卸堆煤和上煤试运,先采用小流量25%负荷输煤量,输送稳定后逐渐加大流量至50%、75%负荷直至满足设计要求。精细化调试措施及建议
5.1 输煤皮带重跑偏精细化调整措施及处理建议
输煤新皮带跑偏调整因内应力大很难一步到位,既使花费很大精力调好跑偏运行一
段时间仍可能有较大变化,新皮带内应力消除还会有跑偏现象;建议 提倡互相帮助,杜绝互相推诿;工作制定有详细计划按轻重缓急先后顺序有条不紊进行,在做好份内工作的基础上分工不分家。提前做好应对措施,冷静处理突发事件,杜绝简单的问题复杂化,复杂的工作一团麻,工作上下乱糟糟不按计划来,东一榔头西一棒,心浮气燥干不好事。
5.6.3 输煤调试按计划进行,调试工作遵循先紧后松原则,今天的工作今天做完,上班时紧,下班前松,有富余时间有条件把工作做的更好;避免上班时松,下班前忙,今天的工作做不完,要加班还要拖到明天。
5.6.4 树立整体观念,加快工作进度,提高工作质量和工作效率:多年的调试经验告诉我们:单体、单机调试的问题遗留到分系统调试来解决要付出成倍的代价;分系统调试的问题遗留到整套启动同样要多付出成倍的代价来处理。机组调试要树立全局整体观念,前面的工作问题最好不要留到后面的工作去做,如果整套启动调试,系统所有的设备都运转起来了,就因为某一台设备单体或分系统调试存在问题未解决好,造成全体设备停机等待这一台设备消缺,所付出的代价可想而知。我们要提前做好预防工作,尽可能减少遗留问题的频次,使我们的工作效率和进度大大提高。
结束语
与常规调试相比,通过系统精细化调试,控制要点的联锁及保护试验、带负荷整套试运,使输煤系统每个环节尽可能充分暴露死角缺陷并得到全面处理,具有最大限度消除设备安全隐患及不留后遗症尾巴等优点;在细中求稳,稳中求好,好中求快的基础上,做到电厂整套机组168记时通过后,在安全、稳定、可靠长期运行的同时满足最大负荷运行生产的要求。
作者简介:张志刚 男 汉族 1953年5月28日出生淮南市; 工作单位:安徽省电力科学研究院
热能动力专业 高工;中国科学技术研究交流中心 研究员,中国管理科学研究院 特约研究员;曾获有二十余项发明专利并获有世界发明奖。
通讯地址:安徽省合肥市金寨路79号电科院宿舍7栋406室 邮编230022 电 话: 0551-3880658 *** 邮箱:zzg368@126.com
第二篇:电厂输煤系统有关情况调研
电厂输煤系统有关情况调研
一、输煤系统运行及维护合同97人,实际使用人数: 目前,电厂输煤系统生产用工121人,其中:运行75人,维护45人(机工17人、电工12人、除灰16人),专职安全员1人),机关管理人员8人(经理5人,财务、工资、办公室各1人),共计129人。
二、挖掘机、装载机司机人数:8人,属销售公司,不包括在合同97人中。
三、输煤系统保洁人数:4人,其中输煤2人,煤泥2人。此4人在物业合同中,不包括在合同97人中。煤泥系统现有运行人员32人(含在运行75人中),其中一班(四班三运)8人,包括四台高浆制备机4人,两条皮带2人,现台刮板机2人,集控室1人系从高浆制备机抽调1人。按标准配置一班应为10人,其中集控室1人、带班(巡视)1人、四台高浆制备机4人、两条皮带2人、现台刮板机2人,目前一班缺2人。
四、2012年掺烧煤泥吨数:
2012年电厂实际掺燃煤泥93704吨。煤泥系统正常运行是从8月开始,以前月份掺烧量较少,仅在2000多吨(1月2965T、2月2507T、3月122T、4月1522T、5月1863T、6月430T、7月5789T),8月及以后,用量均在8000吨以上(8月15824T、9月8877T、10月21809T、11月16009T、12月15987T)。
五、挖掘机
型号:中联重车ZE601E-
1、铲斗0.3m3 使用数量:2台 购置日期:2012.11 购置费用:含税34.70万元/台
折旧年限:12年
2012年耗油吨数及费用:工作每小时油耗约5公升。费用:10天消耗约200公升,月度600公升,每公升(含税)7.70元(-10#柴油),计4620元。
六、装载机
型号:常林955、斗容5吨
使用数量:2台 购置日期:2011.11 购置费用:含税31.80万元/台
折旧年限:12年
2012年耗油吨数及费用:工作每小时油耗14公升。费用:10天消耗约400公升,月度1200公升,计9240元。
上述挖掘机和装载机油费根据设备部提供数据测算,我厂未单位核算,从财务账上反映,月度总油费约1.90万元(含税)。
第三篇:电厂输煤工作总结
电厂输煤工作总结
电厂输煤工作总结1
1、加强业务学习,开展好安全培训,提高工作能力和业务。我们不仅认真开展好每周一的“安全活动”,学好个月的安全简报,及时掌握各事故的通报深刻吸取事故教训,还利用交接班会开展业务学习,探讨生产中的技术难题,确保了生产安全顺利进行。
2、认真遵守公司的各项,严格执行“两票三制”,深入贯彻执行公司、车间的决策,认真下发的'各项通知、通报等文件,以饱满的精神状态个热情投入到生产中去,能够顺利完成领导交办的各项工作
3、在车间领导下,在值长指挥下,圆满完成了生产任务,全年共计上煤达192687吨,创历史最高,上煤粒度未超标,没有发生断煤现象,并且合理掺煤配煤,确保了锅炉燃煤要求。进褐煤后,我们遇到了煤块大,煤块多,上煤较困难,我班组人员认真干好本职,细致巡检,在装载机配合下顺利的"保证了取暖期的锅炉燃煤。
4、根据生产需要,做好和其他,班组之间的沟通协作。
(1)遇到煤种煤质变化及时通知锅炉,保证锅炉稳定运行;
(2)对设备缺陷及时联系检修或电检,确保生产顺利进行。
电厂输煤工作总结2
20xx年我厂的热工监督工作在厂各级领导的充分重视和大力支持下,在省电力试研院的指导下,通过全体热工人员的共同努力,在安全生产、设备管理、计量检测、人员培训等方面均取得了丰硕的成果,热工监督工作步入了规范化、制度化的轨道,这使我厂的热工技术监督工作从本质上跃上了一个新台阶。20xx年,我厂相继迎来了黔北#3、#4机组的顺利投产,至此我厂总装机容量跃居全省第一;同时,因为市场燃煤供应紧张,机组频繁启停,严重影响到了全厂的经济效益。在这样严峻的形势下,我专业紧紧围绕总厂的方针目标,结合部门目标,着重完善了各项基础管理工作、加大设备技术改造的力度,大力提倡文明生产、提高热工三率,将热工监督工作融入到现场工作中去、融入到日常工作中去,妥善地处理好了监督指导和实际工作之间的关系,充分发挥了技术监督对企业安全生产、技术管理、经济运行等方面的监督、护航作用,为20xx我厂的安全生产和机组的经济稳定运行打下了坚实的基础,作出了巨大的的贡献。现将一年来我厂热工监督工作总结如下:
一、安全管理
安全管理工作是一项常抓不懈的工作,在20xx年,热工专业始终坚持“安全第一、以人为本”的思想,安全生产高于一切,安全生产是重中之重,让职工意识到,搞好安全工作是我们自身的需要。在工作过程中,坚持安排工作的同时必须交待安全措施,并且注重安全措施的落实,在确保人身安全和设备安全的前提下,进行设备的检修和维护工作。因此,在20xx,热工专业未发生人身重伤、人身轻伤、设备损坏等事故的发生,“两措”计划完成率100%。
1、加强对重要设备检修的监督管理。
在20xx年,为确保不因人为原因引起的设备损坏及保护误动,我专业对重要设备的检修都制定了严格的规定,在重要保护及设备系统上、在高空作业的地方进行检修工作,分场管理人员必须全程参与监护;对于厂级和分场级控制的项目,必须在现场进行“x”验收,从而确保了保护动作的正确性和设备检修的可靠性。
2、严格工作过程中“两票一单”的管理,同时加强危险点预知卡在检修工作中的作用。
在20xx年,我们加强了“两票一单”的全程管理,确保“两票一单”在检修工作中的实施;为解决检修过程中存在的安全隐患,我们完善了危险点预内容,详细罗列出各项工作过程可能出现的对人身伤害及设备损坏的危险点和控制措施。通过两方面的措施,一是保证了检修过程中机组的安全运行,同时也保证了检修过程中检修人员和设备的安全。严格执行工作票制度,加强技术培训,以技术来保安全;加强工作票签发人和工作负责人的培训,保证工作票中所列的安全措施正确完善;加大不合格工作票的考核力度,完全杜绝了以往涂改、代签工作票现象,使工作票从填写、签发、许可办理、工作终结到办理退票手续的全过程管理都按规范的管理制度进行,从而确保检修工作的安全进行。
3、加强职工对安规和相关规程、制度的学习,实行《安规》及《检规》考试上岗制度,让职工在检修过程中,按照规程和规范的要求来指导我们的现场检修工作。
20xx年,组织职工学习了安规、安全工作规定、事故调查规程、消防等。同时,组织了多次考试,未通过考试的,不得上岗。在20xx年,我们力求使我们现场的检修工作规范化、制度化,利用规程和制度来指导我们的检修工作,尽量避免工作中的随意性;认真落实安全责任制,明确规定分场主任和班组班长是本部门的安全第一责任人,明确安全职责并认真履行;建立健全了分场安全保证网络,确保了安全生产信息及安全生产指令的传达、交流,确保各项涉及安全生产的指令执行畅通。
4、加强对异常和未遂分析的力度,针对以往班组对机组异常和未遂不重视和分析资料不齐全的现象,在20xx年,分场对异常和未遂制定了专门的管理制度,规定发生异常后,责任班组必须在12小时内打印出历史趋势图和SOE报表,坚持“三不放过”的原则,由安监科或分场安全专工主持,及时召开分析会,将分析报告上传至MIS网上供热工班组及全厂其他相关部门学习。
5、认真开展安全大检查活动,针对检查中暴露出来的不安全因素和安全隐患制定整改措施,整改措施列出负责人和计划完成时间,在计划完成时间到后对整改情况进行检查和考核。
6、开展好安全性评价工作,对所辖设备进行自查,针对问题提出整改措施及计划,责任落实到人,并按反措要求进行整改,由厂级复查。
7、坚持抓好定期工作的开展许多工作,包括平时的检修和维护工作,都是以定期工作的形式进行开展,因此,抓好了定期工作,也就抓好了整个热工工作的基础,从而保障机组安全运行,鉴于这一个思路,我们对定期工作的开展投入了较大的人力和物力。具体主要有以下几个方面:1)坚持抓好对保护用压力开关、一次元件和保护用继电器、仪表的校验工作。2)坚持对重要参数进行定期校验。如煤秤、经济类参数。
3)对DCS系统的工作,坚持以DCS系统检修维护导则为指导,根据我厂DCS系统的实际情况,指定了相应的措施,坚持每天进行一次巡检,并做好记录,通过巡检,能及时的发现异常并及时的处理。同时,在有停机停炉的情况下,坚持对DCS系统进行彻底的维护和各种试验工作,包括各种冗于、切换的测试和卫生清扫,保证DCS系统可靠工作。
4)对现场设备进行定期巡视。5)对炉膛负压取样管路的定期吹扫。
6)自动扰动试验,通过进行扰动试验的方式来验证自动调节系统的可靠性,验证其调节指标,找出存在的问题。同时,在日常的维护工作中,加大对自动的维护力度,保证自动的投入率。因此,在20xx年,我厂自动投入率超过了90%。
8、对危及机组安全运行的设备和系统,进行及时的改造。如黔北锅炉炉内无火的信号问题,我们就根据实际情况对火检探头及卡件的延时进行了重新设定;对火检冷却风机压力的取样管路进行改造;对旁路保护逻辑多次进行讨论、改进,保证了旁路保护的正确动作;对金沙#3、#4机主机保护和辅机保护系统进行了彻底的改造;对金沙#4炉汽包水位取样不符合“二十五项反措”要求进行及时的整改。总之,通过对设备中危及机组安全运行的地方都进行了及时的改造,保证了机组的安全、稳定运行。
9、加强对现场设备缺陷的管理
1)每天清查缺陷,保证Ⅲ类设备缺陷消除不能无故超过8小时。
2)对于涉及到停机停炉、重要保护的缺陷,分场人员全程参与,进行有效的监护,保证了不因人为的原因造成停机停炉或设备损坏的事故。
10、加强DCS系统的管理
1)进一步贯彻、落实《贵州电力系统热工自动、保护装置管理办法》、《热工技术监督考核评比办法》、《模拟量调节MCS扰动试验规范》、《DCS检修维护导则》等热工技术监督规范,使监督管理工作更规范、更科学。加强规程、规章制度的建立。做到有章可循、按章办事。
2)建立了《关于热工逻辑程序修改、下装及热工联锁试验的有关规定》,对以往热工人员在逻辑下装过程中出现的种种不规范的行为进行了规定,规范了逻辑下装的步骤、条件等等,有效的控制了逻辑下装可能对设备引发的问题。
11、20xx年,根据20xx年热工监督会议要求,在20xx年反事故措施工作的基础上,对《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的内容和要求做了认真学习和分析,并结合我厂的实际情况制定了整改措施,由安监科和生技科负责定期对整改措施完成情况进行检查考核,力求以最快的速度、用最短的时间完成整改,提高设备安全水平,热工专业整改内容及完成情况如下表:
二、20xx热工专业反事故整改措施及完成情况。
1、防止DCS失灵及热工保护拒动事故,坚持开展热控保护用继电器的定期校验工作,严格执行《热控保护继电器校验制度》严格执行定期校验制度。
2、20xx年7月,修编300MW《热控保护试验方法》,防止汽包满水和缺水事故。
3.制定方案,实现汽包水位保护的三取二判断逻辑方式,防止发电机损坏事故。
4.将定子线圈温度和定子线圈出水温度改为现场总线方式,增设线圈温度和出水温度及温差报警功能,定子线棒最高与最低温度间的温差达8℃,或定子线棒与引水管出水间的温差达8℃,应报警。金沙#1~4机组均安装了数采系统,实现该功能。
5、防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故,将缸温表改为现场总线的方式,作好金属壁温曲线和上、下缸壁温度差报警功能。
三、热工仪表、自动、保护情况
1、热工检测仪表20xx年,根据周检计划表对到期的仪表全部进行检定,20xx年1至10月份对125MW机组周检仪表1960块,合格1950块,周检合格率99.49%;仪表DAS测点抽检200点,抽检200块,合格200块,合格率100%,合格200点,合格率100%;自检的标准仪表抽检5块,合格率100%;20xx年1至10月份对300MW机组DAS测点抽检120点,合格120点,合格率100%。20xx年11月,我们对《热控仪表分类管理办法》进行了完善,现正在审定之中。
2、热工自动截止至20xx年10月,我厂125机组自动调节系统套数为85套(乘上加权系数后为95.4套),实际投入85套(95.4套),1至10月份平均自动投入率为100%;300MW机组#1、2机组自动投入率为100%。20xx年,我厂在20xx年自动投入率平均100%的基础上,继续坚持100%投入率的工作目标,加强了对热工专业自动类缺陷消缺工作的监督,同时加强了对热工专业人员的技术培训,使得以前夜班人员不能处理的自动类缺陷在夜班就能解决,提高了消缺效率和自动投入率。继续开展热控自动扰动试验,并分别在3月份、6月份9月份做了三次自动调节系统扰动试验,对调节品质不理想的系统进行参数优化,不断地提高自动调节品质;利用机组负荷低的机会,对#1~#4机组进行了负荷扰动试验,试验分3%额定负荷变化速率和5%额定负荷变化速率进行,试验中各项指标符合试验规范的要求,目前我厂机组负荷在70%至满负荷之间的负荷调整均是用协调自动增减负荷,大大减轻了运行人员的劳动强度,提高了运行人员的'工作效率和机组自动化水平。
3、热工保护20xx年1至10月份,我厂热工保护全部投入,投入率100%,热工保护装置完好率100%,热工保护动作正确动作率98%。保护切除严格按照安生部下发的《火力发电厂热工自动装置、保护装置管理办法》中第25条的要求进行,全厂保护均随机组主设备运行而投入运行,全年未发生超过48小时以上的主机保护切除情况。20xx年,并对300MW机组建立了保护投切台帐,对保护投切进行严格管理。20xx年10月份对黔北和金沙热工保护定值进行了修编,针对热工保护定值修编的实际情况,主机保护的定值修编由分管副厂长批准,其余辅机保护的定值修编由分管总工批准,在新定值修编时查阅了大量设备说明书和进行了充分的现场调查,使热工保护在保证积极贯彻落实20xx年电力系统热工监督工设备安全运行的前提下符合现场实际情况。
作会议精神,按照《热控保护继电器校验规程》,利用停机消缺的机会对各台机组热控保护用继电器进行了校验并形成定期工作,提高了保护继电器动作的可靠性;制定3300、3500系统保护传动试验制度,利用机组大小修或消缺时用转速校验台和EN200(3300校验装置)对转速、轴向位移、高低缸胀差进行实际传动试验,保证保护系统从测量到显示、报警输出至保护动作的系统可靠性,对高低缸胀差进行了传动试验,保证了保护可靠性。对《300MW机组保护联锁试验方法》进行了修编,新的保护试验方法修编的原则是尽力模拟实际运行情况、在确保试验项目及内容全面可靠的前提下减少设备(电气开关)的动作次数、延长设备寿命,新的试验方法已经投入使用,在提高保护可靠性方面取得了很好的效果。同时,针对金沙#4炉灭火保护系统引入DCS后,编写了《金沙#4机组热控联锁保护试验方法》。
四、完善计量检测体系工作。
20xx年9月完成了计量检测体系的管理手册和计量体系文件转版工作。20xx年10月经过全厂的共同努力,我厂通过省质量技术监督局组织的ISO10012计量检测体系追踪评审。评审中发现的问题(共7项),我专业在11月10日前已完成。
五、人员取证及培训
为进一步提高热工计量人员的检定水平,在以往取得计量检定资格的人员的基础上,继续派出检修人员进行取证的工作,并进一步提高对取证人员的取证项目的数量,取证项目涉及转速、温度和压力二次仪表、热电阻、热电偶、1级以下工业压力表、0.25级以下标准压力表等等,电子平衡电桥、完全满足生产需要。20xx年计量检定人员取证考试(包括复查)拟派12名人员参加,保证取证工作的连续性。加强人员培训,特别是开展差异性培训,不断提高检修人员的技术水平。在培训工作方面,在保证每月一次的技术培训和考问讲解活动质量的基础上,我们加强了对职工实际工作能力的培训工作,主要采取现场讲解和实际操作考试的方式,分场抽调技术人员组成考试组,对技术业务差的热工人员进行降岗培训并定期进行考试,合格者恢复岗级并返回培训期间扣除的岗级,不合格者继续降岗培训,并扣除上次降岗培训期间的岗级。我们还针对近期的技术焦点和疑难问题,召开专题讨论会,与班组人员讨论,让大家开动脑筋发表自己的见解,这样,平时不会想到的和想不到的问题以及一些工作细节都能够在讨论交流中涉及到,通过交流,互相促进,达到不断提高技术业务水平的目的。
六、设备管理在搞好安全管理的同时,我们加大了设备的管理,保证Ⅲ类设备缺陷的消除不能无故超过8小时,重大缺陷、疑难问题专业全程参与,对设计不完善的系统主动的进行改造,保障了机组的安全、可靠运行。另外还加强了黔北#3、#4机组的质检,保证了移交设备的完好率。
(一)主要完成的工作20xx,我们圆满的完成了金沙#1、#2、#3机组的停机消缺各1次、金沙#3、#4机组的大修、黔北#1、#2、#3机组的停机消缺各2次、黔北#2机组1次小修、黔北#4机组168h后停机消缺等。热工专业主要完成的工作有:
1、根据机组运行的需要,不断的对300MW#1-#4机组DCS系统中许多不合理的逻辑进行了更改。
2、对300MW机组炉膛负压取样装置进行了改造,方便了维护,保障了保护的正确动作。
3、多次更改300MW机组旁路保护逻辑,使旁路保护正确动作率达100%。
4、对300MW机组火检冷却风机压力取样管进行改造,原设计是三个压力开关共用一个取样点,不符合热工保护取样的原则。现更改为三个取样点对应三个压力开关,确保了保护动作的正确性保障了保护的正确动作。
5、对300MW机组#3、#4火检冷却风机的控制方式进行更改,从就地控制(控制方式不合理)改到DCS控制。
6、召开热工专题会议对黔北电厂火检系统的参数进行了规定,对探头而言,“无“见火响应时间”(OTD)设为2秒;火响应时间”(FFRT)设为3秒,对火检处理卡件而言,“无火响应时间(FFRT)设为4秒”;火检处理卡件上的有火门槛值设为150,无火门槛值设为100。经过以上更改,针对目前煤质差的特点有效的控制了“全炉膛无火”保护动作的正确性。
7、对金沙#1、#4炉炉膛火焰工业电视监视进行了改造,保证了运行中是否是垮焦熄火不至于误判断。
8、对金沙#1-#4炉灭火保护盘进行了治理改造,保障了保护的正确动作。9、对黔北#1-#3机组小机轴向位移探头安装支架进行了改造,用钢支架更换原来的铜支架,保证其测量正确性,从而保障了轴向位移保护的正确动作。
10、对黔北#1、#2机组DEH逻辑进行了完善,保证了喷油试验、阀门活动试验的成功。
11、黔北#1-#4机汽机专家诊断系统TDM安装调试完成。
12、金沙#1-#4机给水泵勺管执行器已全部改为西门子执行器。从20xx年金沙#1机甲给泵改造使用以来,该类型执行器工作十分可靠,维护量极少且调节效果好,节省了大量的维护费用。
13、完成了金沙和黔北电厂热控电缆桥架的防火封堵。
14、完成了黔北电厂RB逻辑修改,试验合格。
15、对黔北#2-#4机小机测速系统进行了改造。
16、金沙仓泵系统输灰不畅,现将其输灰逻辑改为:对角无输灰时(即1和2,3和4,5和6)该台仓泵料满就可输灰。
17、完成了金沙#2机组小修,主要项目有:DCS工程师站定期试验;保护用开关校验;仪表到期校验;设备线路治理;汽机调门行程开关更换;开机盘内甲侧中压调门后压力表管漏处理;锅炉电源盘内交流接触器更换及缺陷消除。
18、20xx年6月至7月,完成了金沙#4机组的大修工作。本次大修,热工的工作量大,改造项目多,是首次以热工进度作为整个大修主线的一次大修,主要项目有:ETS系统改造;辅机保护系统大修;3300系统大修;增设数采系统;瓦温元件大修及加装瓦温跳机保护;热控盘、台改造(包括加装大屏幕、增加操作员站);安装四管检漏系统;FSSS系统改造(原灭火保护系统取消);火检系统改造;点火枪、油枪控制系统改造;变频系统改造;粉仓料位计大修;缸壁温度大修;工程师站定期试验项目;甲、乙侧汽包水位电接点测量筒(灭火保护用)更改为单室平衡容器,水位高、低动作MFT信号在DCS内判断;#4机#6轴承加装瓦振探头等。
19、20xx年8月至9月,完成了金沙#3机组的大修工作。主要项目有:ETS系统改造;辅机保护系统大修;3300系统大修;瓦温元件大修及加装瓦温跳机保护;热控盘、台改造;安装四管检漏系统;缸壁温度大修;工程师站定期试验项目;加装引风机轴承振动监视系统;汽机轴承瓦块增加温度测点及跳机保护;主蒸汽导汽管加装壁温测量;增设汽机6道轴承振动检测;对低缸胀差和轴向位移探头进行调整电除尘料位计安装位置的改造;DCS画面完善等。
(二)设备存在的问题
设备存在的问题主要表现在300MW机组上,由于是新投产机组,
一是我们技术上还未摸透,
二是基建遗留下来的问题,主要有:
1、黔北锅炉送风量测量装置易堵,虽然经常吹扫,但很快又测量不准了,致使送风量动作MFT保护未投。
2、黔北#1、#2炉一次风量一直测不准。
3、黔北烟气连续检测装置一直未正常投用。
4、黔北#3燃油流量计一直不准。
5、黔北#3炉电接点水位计两侧一直偏差大。
6、黔北水务区气控门反馈装置一直未处理好。
7、黔北氢气湿度仪一直不准。
8、黔北#1机氢气除湿器故障频发,准备将其由风冷改为水冷。
9、黔北化学的流量计基本上都不准。
10、黔北#1、#2DCS历史站有时不能记录SOE和操作记录,还经常需要人为清除历史数据。
11、黔北#3、#4DCS硬件太差,经常出现卡件通道坏或卡件离线,造成事故。
12、黔北#1、#2炉套筒风门和金电二次风小风门因安装位置温度高、灰尘多,再加上本身设备质量差,故障频繁。
(三)不足之处随着300MW机组的投运,一方面是我们对新设备的了解还不够,掌握的技术也不够;另一方面是新设备本身存在的问题也多;再加上人员的安全意识
较淡薄,工作责任心不够强,不遵守规章制度,造成了人为责任的保护误动。主要有:
1、黔北#3机开机过程中,修改了一个断煤信号报警值,在未请示的情况下,进行了增量下装(虽然在168h期间也进行过增量下装,厂家也说没问题),但下装却未成功,多次尝试下装后造成保护动作。最后分析是文件在只读属性,下装易造成通讯中断;进行全局下装后引起磨组(未运行)导致的“黑炉膛”动作。这里一方面是我们未遵守要请示的规章制度,另一方面是厂家对自身的系统还不摸熟,逻辑也不完善,造成了此次开机过程的熄火。
2、在处理黔北#1炉D磨温度点不准时,强制该点信号,却将A磨的该点强制了,在检查测温元件时造成D磨误停。说明了我们的人员责任心不强,未仔细检查、核对逻辑,造成了磨机误停。
3、对黔北#2炉负压取样管路进行定期吹扫,在解除炉膛负压高、低动作MFT时,错误的删除了与门内的两个点,使得与门变为保护动作。说明了我们的人员对新系统、新设备熟悉不够,还有待加强学习。
六、总述:
虽然在20xx年中热工监督工作取得了较好的成绩,但成绩属于过去,我们面对的困难还很多:新机组的投产、基建遗留的问题、设备改造更新问题等。
在20xx年,我们将以更高的标准来要求自己,一流的管理、一流的技术、一流的人员素质,将使热工监督工作迈上一个更高的台阶,为我厂的安全生产、为“西电东送”、为电力行业的发展作出应有的贡献。
电厂输煤工作总结3
20xx年在电厂领导班子的正确领导下,在生产部的指挥下,在各部门领导和同事的支持和关心下,按生产方案要求,我燃料运行乙班员工努力工作,创新务实,仔细履行岗位职责,较好的完成了各项工作任务。我们燃料运行班主要做了下工作:
1、加强业务学习,开展好平安培训,提高工作力量和业务水平。我们不仅仔细开展好每周一的`平安活动,学好个月的平安简报,准时把握各事故的通报深刻吸取事故教训,还利用交接班会开展业务学习,探讨生产中的技术难题,确保了生产平安顺当进行。
2、仔细遵守公司的各项规章制度,严格执行两票三制,深化贯彻执行公司、车间的决策,仔细学习公司下发的各项通知、通报等文件,以饱满的精神状态个工作热忱投入到生产中去,能够顺当完成领导交办的各项工作。
3、在车间领导下,在值长指挥下,圆满完成了生产任务,全年共计上煤达192687吨,创历史最高,上煤粒度未超标,没有发生断煤现象,并且合理掺煤配煤,确保了锅炉燃煤要求。进褐煤后,我们遇到了煤块大,煤块多,上煤较困难,我班组人员仔细干好本职,细致巡检,在装载机配合下顺当的保证了取暖期的锅炉燃煤。
4、依据生产需要,做好和其他部门,班组之间的沟通协作。
(1)遇到煤种煤质改变准时通知锅炉,保证锅炉稳定运行;
(2)对设备缺陷准时联系检修或电检,确保生产顺当进行。
第四篇:输煤系统防火防爆措施
输煤系统防火防爆措施
一、火车来煤接卸防火防爆措施
1.重点防范地点:各皮带头尾部、三工位、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,以及各除尘设施,发现积粉立即汇报联系处理。
2.各值班人员要每班检查自己岗位的消防设施是否完好,并熟悉使用方法。3.定期对各除尘器进行解体排灰,程控值班员在设备停转时间歇启停除尘器,防止积粉自燃。
4.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积粉,各皮带头尾部、皮带给煤机等处积粉每天彻底清理一次。
5.值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等),工作许可人和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。6.火车来煤堆煤期间,巡检时重点检查各皮带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃。
7.严格执行输煤系统消防水定期试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用。
二、输煤皮带防火防爆措施
1.做好输煤消防水系统的运行维护,保证消防水压力符合规定压力(0.8Mp),同时做好消防水系统的定期试验及其它定期工作,并做好记录。2.输煤皮带按规定(每班切换)定期进行切换运行。
3.及时清除输煤皮带上下的积煤和积粉,保证输煤系统无积煤和积粉。4.运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查,当发现输煤皮带上有带火种的煤时,应立即停止上煤,并查明原因,及时消除,并切换输煤系统。
5.输煤皮带停用时,要将皮带上的煤走完以后再停,确保皮带不存煤。6.输煤皮带上禁止存放易燃易爆物品,不得堆积木材、棉纱等,如需要少量存放生产用油,必须将油放在带盖的铁桶内,用过的油棉纱和油抹布要防止指定的地方并及时进行清理。7.焊补落煤管时前,要在皮带上面铺防火隔板,以防皮带着火。输煤皮带上部和原煤仓口处动火,应做好隔离措施。
8.原煤仓检修时要对原煤仓进行彻底隔离,特别要联系值长集控人员将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风进入煤仓,同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可许可开工。
9.严禁任何人在输煤皮带间吸烟,防止引发火灾事故。
10.定期清理除尘设备内部、拉紧重锤室、原煤仓顶、煤仓层处积粉,防止自燃着火。
11.定期检查输煤系统积煤积粉情况。
12.皮带着火应立即停止皮带运行,用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐级扑灭,同时可采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖砂土。13.原煤仓着火应用冲洗水、消防水和灭火器进行灭火。
三、防止原煤仓爆炸控制措施
1.预知原煤仓要进行检修或机组进行停机检修可能超过7天时,应做到磨停仓空,以避免长时间停放原煤。
2.集控应定期切换原煤仓运行,备用仓停用时间不超过15天。
3.临时停炉,无法烧空的储煤原煤仓应严格执行巡回检查制度,每天用测温仪测量温度。当发现原煤仓内温度异常升高或确认原煤仓内有自燃现象时,应立即进行灭火,防止因自燃引起的原煤仓爆炸。
4.严禁将自燃煤上至原煤仓,自燃煤应全面浇透冷却后方可加至煤仓。5.原煤仓检修时要对原煤仓进行彻底隔离,特别要将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风进入煤仓, 同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可许可开工。
四、输煤系统电缆防火控制措施
1.对控制室、开关室通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙检查采用阻燃材料封堵严密。
2.检查电缆竖井应分段作防火隔离;对敷设在隧道和区域内架构上的电缆要采取分段阻燃措施。
3.电缆隧道、夹层等处要定期检查清理,保持清洁,不积粉尘、不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。
4、输煤系统内敷设的电缆要组织分区负责,并定期清扫积灰、积粉。
第五篇:电厂输煤系统扬尘成因及抑制措施
电厂输煤系统扬尘成因及抑制措施
摘自火力发电网
摘要:近些年,电力行业对我国企业现代化的管理越来越重视,而且对环保的要求也越来越高,同样火力发电企业也是这样,因此,在火力发电厂中,对输煤系统进行粉尘治理这项工作的重视程度也有了非常大的提高。故在本文中,主要以火力发电厂为例,对我国火力发电企业输煤系统中的粉尘治理与处理的具体情况进行了简单的分析,并且讨论一些对这项工作具体的加强防治方法。
关键词:电厂输煤系统;扬尘成因;抑制措施
1电厂输煤系统扬尘治理现状
电厂输煤系统一般是由储煤场、碎煤机室、卸煤场以及转运站等几个部分组成的。当前很多储煤场都具有一定的外部防护措施,能够对外部环境起风时产生的大量煤尘进行防护,但是在一些电厂卸煤场、碎煤机室以及转运站等生产现场即便是有防尘除尘措施,取得的效果也是非常有限的,从而使输煤系统变成全厂环境最差,粉尘严重污染的“重灾区”,同时也要对输煤现场管理人员的身体健康产生了非常不好的影响。当前很多电厂依据国家相关行业标准采取了相应的防护措施,这些治理方法对煤尘的抑制取得了一定程度的效果,但是并没有在根本上彻底煤尘的污染问题。针对当前电厂输煤系统存在的主要问题,在很多电厂使用的煤尘抑制措施有无动力抑尘技术、微米级干雾抑尘技术、微动力抑尘技术以及控制物料流动抑尘技术等等。由此可见当前输煤系统防尘抑尘的技术还是比较薄弱的,也没有形成完整而且全面的防护系统,为使防尘设备能够实现最佳的防尘抑尘效果,还需要对输煤系统粉尘实施全面而深入的研究。所以能够设计出高效以及合理的输煤系统粉尘抑制方案是当前电厂亟待解决的主要问题。
2电厂输煤系统扬尘成因分析
依据输煤系统设计以及现场的运行情况来分析,输煤系统煤尘污染的形成的主要原因是燃煤的物理特性、诱导风以及设备的密封性。燃煤的物理特性主要包括了燃煤的粒度、水分以及种类等都对扬尘情况有很大的影响,在燃煤表面水分比一定值低时,在燃煤转运中燃煤中的较细的粉尘就会出现随风扬起的情况。假如燃煤属于易分解以及煤化程度比较低的褐煤,在输煤系统进行运行时,也比价容易出现煤尘。在输煤系统的转运站以及碎煤机内碎煤机与筛机等设备高速旋转 下,下落的燃煤内有大量的诱导风,从而使输煤系统的落料处受到较高风速的影响。即使在这个位置安装吸尘罩以及除尘器,但是因为此处的风速比较大,而且风压也偏高,那么除尘器也不能把煤尘全部予以吸附,从而导致此处出现煤尘扬起情况。输煤皮带在运行时因为燃煤的输送量非常大,而且输煤系统落煤管倾斜度也比较大,燃煤在落煤管下落速度非常快,这就导致了燃煤携带的诱导风就会很大,对系统的冲击以及粉尘的含量都比较严重。而且这过程燃煤的粒度非常细而且干,燃煤和诱导风混合的越好,就越容易导致比较为严重的煤尘污染。火力发电企业输煤系统粉尘治理的措施
3.1 煤场喷淋系统的使用
火力发电企业通常会在煤场安装了很多喷淋装置,主要包括喷枪、控制柜、短管、电磁阀以及闸阀等。喷淋装置包括就地控制以及远程控制两种,有以下几个特点:(1)喷枪与喷头洒水比较均匀,雨雾的效果也比较好;(2)避免盲区的出现,能够有效地对堆场实施防尘以及固尘;(3)临时需要时能够手动进行控制,电磁阀自带手动开关的功能;(4)大喷枪以及喷头相结合设计,能覆盖所有扬尘的区域从而使治理扬尘的效果更加显著;设自动泄水阀,而且维护比较简便,由此来避免冬季出现冻害;(5)洒水喷枪的旋转角度可以随意进行调动,其转速也比较稳定,抗振以及抗风的性能也比较好。3.2冲洗水系统的使用
粉尘包含在空气中,除了会导致空气出现污染以及环境破坏的影响外,在密闭的空间,如果其达到一定的浓度时,在外界高温以及明火摩擦等条件作用下,假如粉尘的温度达到发火点时还会容易引发爆炸发生。所以,在转运站的各层、煤仓层以及输煤栈桥布置在地面的驱动装置、垂直重锤拉紧装置等,全部使用冲洗水进行冲洗。
输煤系统装置有专用的冲洗水泵系统,也有封闭式的清水池,能够为水泵提供专用水。各个电厂的清水池,通常是由由杂用水以及含煤废水处理水、工业废水处理水、脱硫废水处理水等四路水源来提供。冲洗装置的控制方法也有两种,即:程序控制方法以及就地控制方法,能够在集控室实现泵的开启以及停止和对 扬程、流量以及水池水位等参数的进行实时的监控与操作。每台泵都有变频器,可以对泵实施无级调速以更好的选择合适的扬程,来适应不同区域的冲洗以及喷淋的需要。3.3除尘器的使用 3.3.1布袋除尘器
布袋除尘器主要包括进气室、过滤室、排灰室、、风机净气室与喷吹清灰装置等部分。布袋除尘器的工作过程主要是:在含尘气体通过风口进入过滤室而由外而内通过滤袋时,粉尘就会被阻挡在滤袋的外表面,在净气进入袋内以及净气室从出风口排入大气中。如果滤袋表面的粉尘不断的增加,就会导致设备的阻力升到设定值,而微差压控制器有信号输出,控制仪就会发出信号来使喷吹系统进行工作(或者使用定时清灰)。压缩空气通过输出管而喷出,以音速由引射器向下进行喷射,在引射器的上部形成一定的真空区域,净气室内的部分空气被诱导进来,把粘附在滤袋外以及纤维间的粉尘予以吹落,从而使滤袋得到清扫的目的。清离的粉尘通过排灰口予以排出,喷吹结束已后滤袋又处在过滤的状态。3.3.2多管冲击式除尘器
构成多管冲击式除尘器分为上下箱体两个部分。上箱体主要包括:进出风管、喷头、分配送风管、两道挡水板以及离心风机等。而下箱体则主要包括:泥浆斗以及喷水管等。这种除尘器还装有:电动推杆、电磁阀、液位控制仪以及U型压差计等。多管冲击式除尘器工作的过程:在含尘气体由入口进入以后,比较大的粉尘颗粒则被挡灰板阻挡,在下落已后就会被除掉,但是较小的粉尘颗粒则会随着气流一同进入到联箱,而含尘的气体通过送风管,以非常高的速度由喷头处予以喷出,在冲击液面撞击起非常多的泡沫以及水滴,由此来达到净化空气的主要目的。净化后的空气在风机的作用下,经过第一挡水板以及第二挡水板再由出风口予以排出。净化以后的气体中所包含的水滴由第一第二挡水板予以除掉,从而实现除尘的目的。
通过安装除尘器,在很大程度上降低了输煤系统的粉尘浓度,同时降低了扬尘,而且还有效的降低了工作人员在巡检中,吸入粉尘所导致的危害,从而在很 大程度上提高了环境质量。3.4封闭煤尘
通过安装密封的罩壳,把产生煤尘区域以及干净区域进行隔离,使用的方式通常是物理方式的隔绝。封尘方法,在火电厂的实际生产中是随处可见的,例如比较常见就是在带式输送机头尾部位安装壳体,也就是密封罩壳,用来进行隔离粉尘。罩壳的主要目的就是从高处落煤从而使其不至出现非常多的煤尘飞扬,在密封罩壳的顶板以及侧板和胶带间有足够空间对粉尘进行封闭。
总之,火电厂运行能否最终实现安全以及平稳的目标,和输煤系统的状态检修以及除尘的工作是否到位有着非常紧密的关系。当前,关于火电厂输煤系统除的尘方法和国外一些发达国家相比仍存在一定的差距,以后,有必要不断加强对火电厂输煤系统设备的检修以及除尘方法相关的研究,以此来缩小与国外的差距,保证火电厂安全平稳的运行。
参考文献:
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