第一篇:基坑防渗帷幕施工失败原因分析
基坑防渗帷幕施工失败原因分析
1.现象
基坑深8m,采用∮1000mm钻孔灌注桩,桩距1.3m,桩间以∮700mm高压旋喷桩形成止水帐幕。
基坑开挖后,帐幕不截水,发现多处漏水漏砂并有些涌砂,接着相邻湖泊水倒灌,支护桩倾斜,外围地面塌陷,附近建筑物损坏。
2.原因分析
(1)高压旋喷桩与灌注桩在一般地质情况下,可以结成帐幕,但在砂质很不均匀层中就会产生问题。
相同压力下,高压旋喷桩在不同的砂层中成形情况相差悬殊,在砾砂层中所形成的桩径很大,高压水泥浆在孔隙中流出很远,有记录达4m远。如钻机拔杆速度较快,则形成桩体不密实,有裂缝、空洞等缺陷。在中细砂中,孔隙小,浆液难扩散,但往往出现局部缩小,与灌注桩结合不好的现象。
(2)在桩较长的情况下,要做到控制垂直度,使两种桩结合组成帐幕不渗水,比较困难。
3.防治措施
(1)制订方案时应详细研究场地勘察报告,如有不均匀砂层时,应研究是否应用高压注浆法,还是采用其他方法,如深层搅拌水泥土法。
(2)在采用高压注浆法时,灌注桩施工应记录每根桩的垂直度,偏向何方,以便作高压注浆桩的参考,使两桩有良好结合,作成防水帐幕。
第二篇:国民党失败原因分析
国民党失败原因分析
(一)与共产党对比:
1、力量对比:可以随着战争进程发生剧烈变化。
2、士气民心:解放军打仗神勇,共产党得到人民的拥护和支持。
3、政权性质:国民党政权代表大地主大资产阶级利益,对内压迫镇压人民,对外成了帝国主义的走狗,是旧社会三座大山的总代表,是新民主主义革命的对象。
4、将帅素质:国民党指挥失当,毛泽东懂军事。
(二)渡江战役:
三大战役后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸。1949年4月,毛泽东和朱德向中国人民解放军下达进军的命令。解放军百万雄师分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。23日,南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台。南京解放后,人民解放军在各个战场上,以秋风扫落叶之势,继续追歼国民党残余军队。国民党残余势力退往台湾。
(三)渡江战役前的发言:
奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整。
——毛泽东 朱德
(四)解放战争开始时的力量对比:
表格 国民党 共产党
拥有军队 430万人 130万人
武器装备 接收100万日军 基本上是
(接上)的装备,取得美 步枪
(接上)国大量装备
拥有人口 3亿多 1亿多
拥有地区 大城市,绝大部 小城镇、乡村
(接上)分铁路交通线 偏远地区
第三篇:莺河一库坝基防渗帷幕灌浆施工方案
湖北省宜城市莺河一库除险加固工程
坝基防渗帷幕灌浆工程施工方案
湖北大禹水利水电工程有限公司
宜城市莺河一库除险加固工程项目部
2010-4-1
莺河一库坝基防渗帷幕灌浆工程施工方案
1.工程概况
莺河一库位于宜城市板桥镇境内,是一座中型一库。本次除险加固工程主坝及一副坝、二副坝防渗采用混凝土防渗墙及基岩帷幕灌浆方案,施工内容主要包括:大坝砼防渗墙施工、坝基基岩防渗帷幕灌浆施工。由于帷幕灌浆主要对防渗墙底部基岩及坝基基岩进行防渗处理,对于减小大坝渗漏至关重要,但此部分属于隐蔽工程,施工过程较难控制,稍有不慎,则会对工程造成很大影响,因而对于灌浆施工一定要做好施工方案设计,严格控制每一道工序,狠抓质量,确保万无一失。2.灌浆施工
2.1 灌浆孔的设计布置情况
莺河一库防渗帷幕灌浆设计工程量,主坝防渗墙底部基岩帷幕灌浆钻孔进尺1298m、帷幕灌浆进尺1122 m;一副坝钻孔进尺1357 m、帷幕灌浆进尺1245m;二副坝钻孔进尺1010m、帷幕灌浆进尺790m。按设计要求在帷幕灌浆轴线上布置灌浆孔,分 Ⅲ 序,孔距2m,孔位在上下游方向偏差不得超过10cm,灌浆后要求达到压水试验透水率q≤5Lu。2.2 施工方法简介
2.2.1 施工组织及主要施工设备
为保证质量和工期,共组织投入三个钻灌机组。采取分班作业,日夜施工。计划工期为五个月。2.2.2 施工顺序
施工顺序为:测量、布孔、设备安装、造孔、冲洗、压水试验、灌浆、封孔。2.2.3 施工方法
(1)施工测量。在施工前按监理部门提供的测量基准点、基准线及
其基准资料和数据,与监理工程师共同校测基准点(线)的测量精度,并复核资料和数据的准确性,根据提供的测量资料,对帷幕灌浆孔轴线进行实测。砼防渗墙底部帷幕灌浆采取预埋管法,在进行砼防渗墙施工时,预埋直经108mm钢管,砼防渗墙底部帷幕灌浆采用地质钻机钻孔。主坝两端在帷幕灌浆施工段面浇筑C20混凝土压浆板,在压浆板浇筑施工过程中,预埋直径110mmPVC管,压浆板下基岩帷幕灌浆钻孔采用地质钻机钻孔。
(2)灌浆孔布置。按设计要求在防渗墙轴线上布置灌浆孔,分Ⅲ序,孔距2m,孔位轴向偏差不得超过10cm,孔深为防渗墙砼底部5--10m不等,均超过设计帷幕灌浆底线。
帷幕灌浆孔布置图
①---2m---③---2m---②---2m---③---2m---①---2m---③---2m---②
①、②、③分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序孔
(3)造孔。灌浆造孔、取芯孔和检查孔选用XY-1型地质岩钻机,终孔孔径75mm,硬质合金或金钢石钻头钻进,水做冲洗介质,每回次取岩芯,仔细量测钻杆、钻具、机上余尺长度,卡准每灌浆段长度。(4)钻孔冲洗和压水试验。灌浆孔段在灌浆前采用压力或压力风进行裂隙冲洗,直至回水清净(返风无灰)为止。
灌浆孔段在灌浆前采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净为止,冲洗压力为灌浆压力的80%。
先导孔采用吕荣法做压水试验,压力为灌浆压力的80%。压水时间不少于20min,每3-5min测读一次压入流量,以最终流量表读数作为计算流量,稳定标准符合下列标准之一时,即可结束。
A、当流量大于5L/min,连续4次读数其最大值与最小值之差小于最终值的10%,b、当流量小于5L/min,连续4次读数其最大值与最小值之差小于最终值的20%,c、连续4次读数,流量均小于0.5L/min。
(5)灌浆方法,帷幕灌浆工程按分序加密的原则进行,分Ⅲ序,先施工Ⅰ序孔,再Ⅱ序孔,后Ⅲ序。
灌浆采用自上而下或自下而上循环分段灌浆法,灌浆段自上而下分段,第一段(接触段)2m,以下每段长均为5m,段长可适当的进行调整。
灌浆采用自上而下分段或自下而上卡塞法灌浆,为了避免浆液沉淀,堵塞裂隙,用0.6寸水管做射浆管,射浆管距离孔底不超过0.5m。(6)灌浆材料。采用三峡牌po42.5普通硅酸盐水泥,细度要求为80um的方孔筛的筛余量不大于5%,要求材质新鲜,不得使用过期、失效和散装水泥,每批水泥应做好水泥细度试验,并做好记录,每批水泥要求有产品出厂合格证、检验合格证,并抽样,由监理部门指定的试验单位做检验。
(7)灌浆设备和机具。制浆设备为600L搅拌机(60转/分),浆液搅拌完后通过过滤网,灌浆泵选用BW150型三缸往复式柱塞泵,输浆管路采用1.5寸高压胶管,胶管最大承受压力10MPa,灌浆泵和灌浆回浆管处均安装压力表,压力表定期检测,压力表与管路之间设有胶皮隔离装置,灌浆栓塞采用橡胶式。
(8)制浆。灌浆材料必须称重,误差不大于5%,纯水泥浆液的搅拌 时间不少于30s,浆液使用前应过筛,自制备到用完时间小于4h;浆液温度保持在5-40°C之间。
(9)灌浆压力。灌浆压力按设计要求,并进行生产性灌浆试验由设计进行调整。灌浆开始后,在尽可能短的时间内到达设计压力,使整个灌浆过程尽可能地在规定压力下进行。
(10)浆液浓度。灌浆浆液浓度应由稀到浓,逐级变换。水灰比采用5:
1、3:
1、2:
1、1:
1、0.8:
1、0.6:
1、六个比级,开灌水灰比采用5:1。(11)浆液变换。A:当灌浆压力保持不变,注入率持续或减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比;B:当某一比
级的浆液注入量已达到300L以上或灌注时间又达1h,而灌浆压力和注入率无改变或改变不显著时,改浓一级;C:当注入率大于30L/min时,根据具体情况越级变浓;D:当灌浆压力或注入率突然改变较大时,立即查明原因,采取相应段处理措施。(12)灌浆结束标准与封孔
采用自上而下灌浆法时,灌浆段在最大设计压力下,注入率不大于1L/min后,继续灌注60min,结束灌浆。
采用自下而上灌浆法时,在该灌浆段最大设计压力下,注入率不大于1L/min后,继续灌注30min,结束灌浆。
(13)封孔。灌浆结束后,采用分段压力灌浆封孔法封孔。用灌浆泵水灰比0.6:1的浓水泥浆,浓封完毕后,待凝3d,孔口上部空余部分采用0.6:1的浓水泥浆封孔。3.2检查孔压水试验
帷幕灌浆效果检查主要采用钻孔压水试验,检查孔报业主、设计、监理、部门同意,钻孔进行压水试验。透水率q≤5Lu为合格。3.3 现场灌浆计量与资料的收集及整理
现场灌浆计量用人工记录的方法,即是灌浆记录员用尺子丈量灌浆桶内的水尺高度,5~10min测量一次,当漏量大时,以每桶浆量与灌入时间记录一次。现场资料当班记完当天上交,然后按序按单元进行统计与分析,填写相应表格。4.施工质量保证措施
4.1保证成孔质量:孔位偏差不大于10cm,经常校正立轴,保证钻孔垂直。
4.2钻孔冲洗要达到规范要求。
4.3下入射浆管距孔底距离不得超过0.5m,阻塞器不得有漏水漏浆现象。
4.4使用的仪器仪表购买时要有出厂合格证或经过率定。4.5使用的水泥不得有结块、受潮、过期现象。
4.6灌浆结束标准须达到规范要求。4.7遇特殊情况及时上报监理并及时处理。5.施工质量控制
灌浆工程是地下隐蔽工作,要从以下几个方面控制施工质量:(1)以设计要求为依据,建立自己的施工质量保证体系,制定管理制度,并认真贯彻执行对各道重要工序进行自检和控制。
(2)所有用于钻孔、冲洗、压水试验和灌浆的机械设备及仪表,经监理工程师到现场查看后才能使用。
(3)灌浆单元工程质量评定。对完成的工作由监理工程师进行质量评定。6.环境保护措施
在工程施工过程中,对施工中出现的环境保护与施工之间的矛盾和问题进行协调,达到工程施工与环境保护协调发展,在施工中做到如下几点:
(1)严格执行国家及地方颁布的各项环境保护法规、条例和制度,按照合同条款组织施工,确保环境保护目标的实现。(2)结合各项施工岗位,制定严格的作业制度,规范施工人员作业行为,做到文明施工、科学施工,避免有害物或不良行为对环境造成污染和破坏。
(3)组织开展环境保护的宣传教育,强化施工人员环保意识,使环境保护成为职工的自觉行为。禁止施工人员在周围地区捕杀捕猎动物和超越征地范围毁坏森林植被与林木花草。
(4)在工程施工过程中,加强施工机械的净化,减少污染源,配置对有害气体的监测装置,禁止不符合国家废气排放标准的机械进入施工区。
(5)为防止施工废水和施工区生活污水污染周围土地,所有建筑物周围及设施均设排水沟或污、废水排放系统,污、废水通过排
水管道汇集进入污水处理站进行处理,达到规定的排放标准后排放。
(6)开挖碴料严格按监理指定地点和要求进行弃渣堆置,并做好弃碴场的保护工作;弃碴在运输装卸过程中,严格按规范作业,避免途中白撒落。
(7)保护好施工征地外的生态环境和自然地貌,在所利用的土地上采取绿化等相应的水土保持措施,避免土壤侵蚀,造成水土流失。
(8)帷幕灌浆污染源主要为废水、废浆与弃渣。对于废水、废浆,挖集水坑处理后集中排放;弃渣先集中堆放,然后用车运到指 定弃料场。
第四篇:实例分析水坝防渗施工技术
描述:本文作者结合工程实例,分析了产生渗漏状况的原因,主要探讨工程中所用的帷幕灌浆防渗技术,对其设计和加固方法进行了详细的分析。
摘要:本文作者结合工程实例,分析了产生渗漏状况的原因,主要探讨工程中所用的帷幕灌浆防渗技术,对其设计和加固方法进行了详细的分析。
我国是世界上洪水危害严重的国家之一。新中国成立以后,党和政府非常重视江河防洪工程,依靠群众的力量,开展了大规模的江河治理工作,修建了 大量的水库工程,目前我国水库星罗棋布,遍及全国山丘区,在防洪、灌溉、发电、航运、城乡供水和水产养殖等方面发挥了巨大的经济效益,对促进国民经济发 展、保证人民生命财产安全和人民生活水平的提高,起到了重要作用。但是,由于历史原因,很多水库,特别是大量的小型水库是在缺少水文、地质等基础资料的情 况下修建的。不少水库防洪标准低,工程质量差,隐患多,加上长期的管理不善,技术力量不足,水平低,致使不少水库安全存在问题,也曾发生过不少垮坝事故。
工程概况
某水库集雨面积6km2,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的中小型水库。水库总库容280万m3,设计灌溉面积0.45万亩,枢 纽工程由主坝、副坝、溢洪道及放水设施组成。该水库主副坝均为均质土坝,主坝坝顶高程327m,坝高15m,坝顶长370m,坝顶宽3m,原内坡比为 1:2.5,外坡比1:2,上游坡设干砌防浪石,厚750px,下游坡采用草皮护坡;副坝位于主坝左岸200m远的山坳中,坝顶高程327m,最大坝值 12m,坝顶宽3m,上游坝坡为1:2.5,下游坝坡为1:2;2002年大坝安全鉴定按部颁标准复核,按50年一遇洪水设计、500年一遇洪水校核,设 计洪水位、校核洪水位分别为325.24m、326.15m。
主坝渗漏的原因
2.1 渗漏部位
渗漏部位主要有3处:建基面处的接触带土层孔隙性渗漏;坝体的填土层孔隙性渗漏;主坝左坝基存在破碎带,形成集中渗漏带。
2.2 渗漏成因
2.2.1 工程修建前没有进行地质钻探,大坝基础地质资料不详。大坝左岸出露的地层岩性为灰岩,中厚层状构造,节理裂隙和溶沟溶槽发育;
2.2.2 建坝时基础处理不彻底。施工时未将坝基河床裸露的冲洪积粘土、残坡积粘土全部清除,局部基岩开挖的碎石块残留在基础面上;
2.2.3 坝体填土施工质量差。由于当年施工时搞人海战术,施工断断续续,使施工质量难以控制,如取用粘土部分掺杂有机质物或含淤泥;坝体碾压采用人工木槌,造成大范围碾压程度低,结构松散,固结程度低;施工中无专门质检机构,对施工质量缺乏有力控制。
主坝防渗加固技术
3.1帷幕灌浆防渗设计
由地质勘察报告分析表明,大坝渗漏部位主要位于建基面处的人工填土与冲洪积粘土、残坡积粘土及基岩形成的接触带,次为坝体的填土层。主坝下伏 的基岩表层由于在左部坝基存在破碎带,形成集中渗漏带,基岩为强透水,其余部位为弱透水;副坝的左部基岩较完整,基岩为弱不禁风透水,右部基岩相对较破 碎,基岩为中等透水。根据实际情况,选择帷幕灌浆这一常规方法是可行的,帷幕灌浆施工易行,节省投资,效果显著。
3.1.1 帷幕位置:主坝坝体两排帷幕距上游坝顶线1m及2m,坝体帷幕长266m,深入左坝肩16m;副坝坝体单排帷幕距上游坝顶线1m,坝体帷幕长144m,均对应主要渗漏带形成帷幕体。
3.1.2 排数、排距、孔距:按有关规范帷幕厚不宜小于2m,故设计帷幕厚为2m;为了提高帷幕的防渗效果,主坝帷幕灌浆按双排孔设计,孔距2m,排距1m;副坝按单排孔设计,孔距2m。
3.1.3 帷幕顶部高程:主副坝从坝顶钻孔,孔口高程327.0m,从设计底高程开始往上灌,直至孔口高程,孔口用粘土回填。
3.1.4 帷幕深度:参考地质勘察报告,并根据《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001有关帷幕灌浆的规范要求,帷幕灌浆深度进入坝基完整岩石3~5m,充填灌浆进入人工填土坝体5m。
3.2 灌浆材料
帷幕灌浆材料用纯水泥浆,通过室内和现场试验分析,水泥浆配合比采用2:1,1:1,0.8:1,0.6:1,0.5:1等5级。在灌浆时遇 孔洞、裂缝吸浆量大时、用浓配合比,吸浆量小时用稀配合比。当较长时间吸浆量大时,为节约材料,减小投资,可掺合粘土、砂混合料,同时掺合水玻璃(Na2O.nSiO2),提高凝固速度和强度。水泥粘土配合比:水泥占干料重30%~40%,粘土70%~60%。
根据工程实际情况,本工程我们采用了几种制浆的方法来进行搅拌。选用了自制500L容量的水泥浆搅拌机,其生产能力能有效满足本工程的施工要求。搅拌时间分两种来控制,一种是采用高速搅拌,控制时间在30s以内;另外一种是普通的搅拌,控制时间控制在3min内。
水泥浆液搅拌完成后,不停留直接将其送入到灌浆泵的储浆桶内。从灌注浆液的制备到期用完这段时间不要超过4h,否则就要将之丢弃掉,重新生产新的浆液。另外,在整个过程中,需要采取防晒、放热、防寒、保温的相关措施,浆液的温度控制在5℃~40℃之间。
3.3 钻孔冲洗、压水试验
施工情况良好的的孔段,必须要对钻孔进行冲洗,并且要等到水变得清澈了才可以。帷幕灌浆首先要做的是导孔,对于钻孔后返水情况良好的孔段,需 要做好简单的压水处理。压水时间控制在20分钟左右,每隔5分钟读一次表,总共4次的读数,如果最大值相比于最小值之间的差小于最后的终值12%就可以 了。检测孔的压水需要采取单点法来进行。需要控制好试验中的水压力值,通常情况下,与灌浆之前的压水试验的压力差不多就可以。
3.4 灌浆技术
灌浆施工:①灌浆采用自下而上分段的方法。当遇到严重塌孔、溶洞、断层严重漏水带等应及时优先灌注,即亦可以从上到下进行;②压力根据规范和 试验取值:帷幕灌浆压力为0.2~0.4MPa,充填灌浆压力为0.05~0.1MPa,回填灌浆压力不超过0.05MPa。在施工中可根据实际情况调 整;③灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。灌浆浆液灰比采用2:1,1:1,0.8:1,0.6:1,0.5:1等5级;④灌浆段长:每段长5~8m,灌浆尾管下至距灌浆镀部0.5~1m;⑤当灌浆压力保持不变、灌浆率持续减少时,或当灌入率不变,压力持续升高时,均属正常,不得改变水灰比,当出现负压,核心期刊发表则采用浓浆灌注,当注入量达0.5m3,而压力没有变化,则改用下一级浓浆;⑥灌浆结束:坝体充填及回填灌浆,在规定压力下,经连续3次灌浆不再吸 浆,则灌浆结束。基岩帷幕灌浆结束标准是:在规定压力下吸浆不大于0.3L/min·m时,再持续30min,便可停止灌浆。主坝防渗加固效果
水库主坝防渗加固灌浆分部工程完建运行效果明显,坝体及基础基本形成了一道连续完整的帷幕,基本解决了坝基和坝体的防渗问题,原主副坝外坡 16个渗漏点和管涌全部断流,水田沼泽现象消失。大坝总漏量比灌前减少了80%,水库发挥的效益明显提高,大坝帷幕灌浆不仅把渗漏堵住,加固了大坝,同时 也提高了水库的蓄水、防洪能力。
结束语
帷幕灌浆是地帷幕灌浆是地基处理常用的防渗方法,该水库主坝通过周密的设计和施工,防渗加固效果显著;该水库地质情况比较复杂,建议下一步进 行物理勘探,探明库区岩溶分布情况,以便采取相应的除险措施,巩固已有成果,确保达到除险加固的目的;建议按除险加固设计设置大坝位移观测和浸润线观的同 时,增设自计水位及雨量观测器,以便准确了解水库雨情、水情、工情。
第五篇:帷幕灌浆施工
帷幕灌浆施工工艺及效果分析
一、设计与施工工艺
灌浆工程原设计帷幕灌浆孔23个,总孔深739.8m,孔径90㎜~110㎜,孔距3m,排距3m。
二、施工机械设备与灌浆材料
XY-2型与150型钻机6台,SNS型与250/50型灌浆泵3台,潜水泵6台,水箱2台,卷扬机1台,200L高速双层灰浆搅拌机2台,17m3柴移式空压机1台,50KW柴油发电机1台,JZC-350型砼搅拌机1台。
灌浆所用水泥为山丹水泥化工(集团)有限责任公司生产的“铁骑牌”袋装新鲜无污染的425#普通硅酸盐水泥。灌浆用水为干净无杂质的水库蓄水。
三、帷幕灌浆施工工法
帷幕灌浆施工工艺流程:自上而下钻进→钻孔冲洗→简易压水试验(单点法)→分段灌浆→压力封孔
㈠钻孔 帷幕灌浆造孔采用XY-2型或150型液压回转式钻机,施工前期采用硬质合金钻头、钢砂钻头、金刚石钻头钻进,因地质情况复杂,钻进速度缓慢,后采用风动式潜孔锤钻进。开孔之前严格按照图纸要求布设孔位。钻孔位置与设计位置的偏差不大于10cm。
钻进结束等待灌浆时或灌浆结束等待钻孔时,孔口均堵塞,妥善保护。开孔孔径Φ130㎜,灌浆孔径Φ91㎜,终孔孔径不小于Φ75㎜。
在造孔过程中严格控制孔斜,发现孔斜超过规范要求时,及时纠正。其孔底偏差不得大于表1规定的数值。按偏差小于2.5%孔深控制;
3、顶角大于5。的斜孔,根据实际情况适当放宽。
㈡洗孔灌浆孔均采用压力水进行冲洗,直至回水清净时为止,冲洗压力为灌浆压力的80%,该值大于1Mpa时,采用1Mpa。㈢压水试验帷幕灌浆孔采用自上而下做压水试验,压水段与本段灌浆段长相同,压力为灌浆压力的80%,最大压力1Mpa。㈣制浆 灌浆所用浆液由固定制浆站集中制浆,制浆采用双层立式高速搅拌机搅拌,搅拌时间不小于2min。
㈤灌浆 钻孔灌浆均采用两序孔分序进行。根据设计要求,固结灌浆采用自下而上栓塞分段灌浆法,帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法,灌浆方式为循环式灌浆。灌浆段长度5m~6m,特殊情况下适当缩减或加长。射浆管距孔底小于50cm。
㈥灌浆压力 帷幕灌浆压力分为8级,逐段升压,分别为0.7Mpa、1Mpa、1.5Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa、2.5Mpa、2.5Mpa、3.0Mpa。根据规范要求,灌浆开始后10min范围内达到设计压力,当吸浆量过大时,压力适当降低。
㈦浆液变换 灌浆浆液水灰比采用5:
1、3:
1、2:
1、1:
1、0.8:
1、0.6:1六个比级。浆液先稀后浓,逐级变换。
当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时或当注入率不变而压力持续升高时,没有改变水灰比。
当某一级浆液的注入量已达300L以上或灌注时间已达1小时,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,改浓一级进行。
当某一级浆液注入量大于30L/min时,根据具体情况越级变浓。
㈧灌浆结束标准 在规定的压力下,当单位注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min或注入率不大于1L/min时继续灌注90min即可结束。
㈨封孔 灌浆孔封孔均采用压力灌浆封孔法。
㈩特殊情况处理 灌浆过程中,出现冒浆、漏浆时,根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。
灌浆过程中回浆变浓,换用相同水灰比的新浆进行灌注,若继续吸水不吸浆时,延续灌注30min时,停止灌浆。
机械故障处理:缩孔卡钻,应以预防为主,改进钻具,将大钻头改为卡杆钻头,也可用倒链或打倒锤将杆拔出;灌浆泵不吸浆,应检查泵浆管是否漏气和堵塞,前者应更换易损件,后者应疏通管道,严格泥浆过筛,提高浆液质量;压力表读数增大不进浆,说明输浆管堵塞,应先用水冲洗管路,同时严格泥浆过筛,保证浆液的合理指标;应采用有保护装置的压力表,以防失灵,发现压力表
失灵,应立即更新;注浆管堵塞,应将其提起,用稀浆冲开;注浆管拔管困难。由于不及时拔管,浆液会把注浆管凝住而增加拔管困难,应当及时拔管。
四、灌浆效果分析
㈠灌浆成果 完成帷幕灌浆23孔,总进尺739.85m,水泥注入总量241t。灌浆成果见表2,单位注入量比较见表2。
由上统计表看出,本工程帷幕灌浆I序孔与II序孔之间单位注入量递减明显,左坝肩递减率分别为87.1%、82.6%,右坝肩递减率分别为50.65%、44.8%,灌浆效果明显。各次序孔单位注入量频率曲线见图
一、图二。
㈡透水率比较 本工程左坝肩第一排I序孔共做压水试验
15段,平均透水率16.1Lu,II序孔共做压水试验17段,平均透水率6.1Lu,第二排I序孔共做压水试验10段,平均透水率14.2Lu,II序孔共做压水试验6段,平均透水率5.85Lu;右坝肩第一排I序孔共做压水试验18段,平均透水率25.2Lu,II序孔共做压水试验18段,平均透水率16.5Lu,第二排I序孔共做压水试验9段,平均透水率8.8Lu,II序孔共做压水试验12段,平均透水率7.7Lu。透水率递减明显, 各次序孔透水率频率曲线见图
三、图四。
五、结语
对在施工过程式中发现的新情况,新问题,施工与设计、地质密切配合,共同寻找发生问题的原因,研究行之有效的处理措
施,根据实际情况的变化不断修改设计,既节约了成本,又使灌浆效果不断提高,在灌浆过程中始终用压水试验的透水率Lu值对灌浆效果进行严密地监测与控制,使灌浆效果提高有了保障。经过一年运行的观察,两坝肩在高水位无渗漏现象,实践证明帷幕灌浆是成功、有效的。