第一篇:船舶主发电机典型故障的分析与排除
船舶主发电机典型故障的分析与排除
摘要:主发电机作为船舶主要的设备之一,管理系统高度自动化,但由于设备本身的故障或因误操作等原因,故障率比较高,如何及时准确的排除故障,确保船舶的安全运行,已成为广泛关注的焦点之一。文章针对L23/30H型主发电机的典型故障的排除进行了分析。
船舶主发电机是船舶电力系统的心脏,在船舶航行和靠岸时主发电机的正常工作对船舶的安全至关重要。所以对主发电机出现的各种故障做出及时、准确地检测和诊断是船舶安全营运的关键。文章对L23/30H型主发电机中出现频率最高的几个重要故障的诊断和处理方案进行了分析介绍。1 主发电机无法启动
现场检查结果:船舶进行大功率负载启动试验时,第一备用2号主发电机无法启动(集控室报警监测系统显示2号主发电机启动失败),第二备用1号主发电机启动运行。此时集控室船舶电站管理系统处于自动管理状态, 3号主发电机处于运行状态,负荷为645 kW, 1号及2号主发电机备车指示灯亮, 2号主发电机处于第一备用状态, 1号主发电机处于第二备用状态。主发电机现场控制箱显示2号主发电机处于遥控状态,燃油压力为0.8MPa,燃油进机温度105℃,低温水系统压力为0.12MPa,高温水系统压力为0.12MPa,滑油预润泵运行,滑油预润压力为0.06MPa,滑油进主轴承的压力为0.025MPa,辅机空气瓶压力为2.8MPa,主发电机启动空气减压阀后的压力是0.8MPa。打开所有示功阀用盘车杆对主发电机进行盘车检查,确认主发电机没有其它问题后,在机旁操作启动,发现主发电机的启动阻力很大,启动马达带不动,后改用应急启动方式启动2号主发电机, 2号主发电机可以启动,同时主发电机运行后一切工作正常。
故障分析:根据现场情况分析,主发电机启动的各项条件都具备,而从机旁操作启动的情况可以初步判断是启动马达的风叶磨损或叶片断裂。因为主发电机启动是通过启动空气进入启动马达后,启动马达的叶轮在启动空气的作用下,使启动马达的传动齿轮与发电机的飞轮啮合从而带动发电机启动。若叶轮的叶片磨损或叶片断裂,启动马达的叶轮所产生的力就不足以带动发电机启动。所以进一步分析确认是启动马达叶轮的叶片磨损或叶片断裂。
故障排除方案:拆下启动马达解体检查。故障排除结果:拆下启动马达解体检查后发现启动马达的所有叶轮片都从根部断裂,并且粉末状的颗粒比较多。分析认为主要是启动马达的叶轮在高速旋转的情况下被管路中的异物击到,致使其中的一片叶轮断裂,断裂下来的叶轮片再进一步引起其它叶轮的损坏。更换一台新的启动马达后, 2号主发电机启动工作正常。运行工作正常,故障排除。
预防措施:船舶主发电机在启动前应加强管路清洁度的控制,在主发电机第一次启动前应进行启动空气管路的吹除工作,同时在管路的吹除工作中应用橡皮锤敲击管路,以保证附着在管路内的杂质去除。同时注意机舱的通风,减少空气中的粉尘,降低粉尘通过空压机进入启动马达从而引发启动马达故障的可能性。2 主发电机运行时烟囱排气管冒黑烟
现场检查结果:主发电机运行,负荷为545kW,调整器油量开关至最大油量,各缸排温都在300~310℃左右,排气总管温度为300℃,经空气冷却器冷却后的空气温度为45℃,各缸冷却水出口温度都在73~76℃左右,低温水系统压力0.12MPa,高温水系统压力0.3MPa,滑油进滤器前压力为0.4MPa,滑油过滤后压力为0.34MPa,烟囱排气管冒黑烟。
故障分析:导致排气管冒黑烟的因素有很多种,而对各项参数均正常的主发电机排气管冒黑烟,可以初步判断为:①增压器的滤网太脏,使流阻增大,增压能力降低,引起燃烧室内的空气不足
进而产生后燃烧不良。②气阀间隙大小不正确。在柴油机冷车状态下,机械式气阀传动机构中的摇臂端与气阀阀杆之间要留有一定的间隙,为柴油机运转时气阀机构受热后膨胀留有余地。若气阀间隙过小将造成气阀受热后关闭不严,而漏气会使燃烧室内空气不足,产生后燃冒黑烟现象,若气阀间隙过大,则造成气阀迟开早关,使废气残留在燃烧室内造成空气质量不好,进而产生后燃烧不良的冒黑烟现象。③喷油嘴喷油压力过低或喷油孔阻塞滴油,而造成燃油雾化油滴的平均直径过大和雾化均匀度不好,无法与燃烧室内的空气完全混合从而造成燃烧过程粗暴、冒黑烟、积碳。④在额定负荷下运转,若各缸的功率分配不均匀,个别汽缸中喷入的燃油未燃烧而不做功,使其余汽缸的负荷过载而冒黑烟。⑤活塞环装配间隙过大或弹力不够,润滑油大量地进入汽缸燃烧室内,活塞环粘住或折断也会发生类似情况。⑥喷油开始时间太迟(即喷油提前角太小),使喷入汽缸内的部分燃油未燃烧干净就与废气一起排入排气管中,而受高温影响后才进行燃烧(后燃现象),因而不仅仅使废气呈现深黑色而且此时的排气温度也会超出额定温度。
故障排除方案:①清洗或更换增压器的滤网。
②用塞尺检查气阀间隙大小并调整至规定的要求。
③将喷油嘴从汽缸盖上卸下,拆下所有喷油嘴,在喷油嘴校验台上校验其喷油压力,如果发现喷油嘴有滴油或孔阻塞现象,则把喷油嘴拆开,检查针阀与针阀体锥面阀座有无变形损坏,可重新研磨或换新。对于裂缝,则可用磁粉探伤方法检查,发现有裂缝者,就必须更换。对于喷油器的阻塞则可用专用的通针对阻塞的喷油器的喷油孔进行清理。④对各缸的负荷进行测量,如果各缸负荷超出允许的偏差则进行相应的调整。⑤吊出活塞,检查活塞环,有不符合要求的应该换新。⑥检查喷油正时并调整。
故障排除结果:根据故障排除方案①和②处理后,主发电机运行,主发电机排烟管还是冒黑烟,再进一步根据故障排除方案③处理后,再重启主发电机运行,主发电机排烟烟色正常,主发电机运行,负荷从255 kW(约25%负荷)加至485 kW(约50%负荷),再加至750 kW(约75%负荷)再加至950 kW(约100%负荷),每个负荷段运行30 min,并测出每个负荷段的各缸的爆压基本一致,并且排气总管温度也降为280℃,主发电机排烟烟色都正常,故障排除。
预防措施:主发电机的日常管系必须经过合格检查,主发电机的用油必须是经过分油机分油,所使用燃油温度必须达到相应的要求,确保主发电机用油清洁度、黏度、温度达到相应的要求,在条件允许的情况下尽量使用高品质的燃油或柴油,同时增压器的滤网也应该经常清洗,保持进气畅通。主发电机启动后转速不稳定
现场检查结果:主发电机启动前,机旁控制箱上的机旁启动按钮指示灯亮,滑油预润泵运行,滑油预润压力为0.07 MPa,进主轴承滑油预润压力为0.025MPa,柴油压力0.4 MPa,压力无波动现象,低温水系统压力0.12 MPa,高温水系统压力0.3MPa,调速器油量旋钮调至满格10的位置,主发电机启动后,出现转速忽高忽低不稳定现象。
故障分析:从参数指标来看,各项参数均正常,初步判断,主发电机启动后转速忽高忽低,有两种可能。一是燃油管路漏气造成燃油压力不稳定;二是调速器出现故障。但现场柴油压力为0.4MPa并无波动现象,可以基本排除,因此可确认是调速器出故障。
故障排除方案:检查调速器的油位、各缸油门尺条清洁、阀杆卡阻等情况,检查调速器内部的传动及伺服马达的运行,检查调速器的反馈系统等是否发生故障。
故障排除结果:排除中发现调速器的油位太高,整个调速器的上盖布满水珠,停车电磁阀的阀杆有卡阻现象。排除方法如下:①对停车电磁阀的阀杆进行修复,并将调速器内旧油经放油旋塞放掉,重新加注调速器机油;②把调速器的油位加至正常位置,先将柴油机低速启动运行,然后将补偿针阀旋出几圈,使柴油机产生严重的转速波动,迫使油道内的空气从出油孔中排出,这种大幅度游车至少保持2 min,再慢慢关闭补偿针阀,直到游车完全消除为止。重启主发电机,主发电机启动后,转速720 r/min,转速稳定,没有再出现转速忽高忽低的现象,负荷从255 kW(约25%负荷)加至485 kW(约50%负荷)再加至750 kW(约75%负荷)再加至950 kW(约100%负荷),每个负荷段运行30 min,没有再出现转速忽高忽低的现象,故障排除。
预防措施:在监视及巡检过程中,应注意调速器的油位必须保持在油位玻璃表的刻度线之间,不可过高或过低,如果油位液面下降过快,说明调速器有漏油或渗油处,应立即查找和处理,如果过高应注意调速器内部油道的驱气。同时,注意调速器注油口的密封,应防止滑油被污染,保证滑油的清洁,并注意调速器的油温不能太高。经常性的检查各缸的燃油尺条是否清洁并及时加注滑油。4 结束语
虽然现代化的船舶主发电机运行管理高度的自动化,但为了设备的安全运行,加大监视及巡检力度,及时发现异常,并在第一时间采取有效措施把故障消除在最初阶段,为船舶安全经济可靠的运行提供有力的保证。处理主发电机故障的过程中的主要方法和措施可供类似的故障处理使用。
第二篇:汽车防盗系统的典型故障分析及排除
论文资料:汽车防盗系统的典型故障分析及排除
【原创】一辆通用凯迪拉克无法启动故障排除的体会
故障处理:
某单位一辆凯迪拉克弗里伍德(CADILLAC Fleetwood)车在定点维修厂作常规保养后,待交车时,怎么转动点火钥匙,起动机都无反应。经查,钥匙处于STA档时起动机电磁阀无控制电源到,人为给一控制电源让起动机正常运转,但发动机仍然无法着车,同时仪表出现“PASS KEY,FLAULT”灯亮,并闪烁,由于“PASS KEY”指示灯在系统正常时,打开车匙到ON位,灯亮2S后应熄灭。据此,该故障基本锁定为该车防盗系统触发所致。故障分析与诊断
(一)、故障分析
大家知道,通过故障现象,确定故障范围后,要准确地分析、诊断洗故障,就必须全面深入了解出现此故障的系统结构及控制原理。既然此车故障现象表明由防盗系统触发所致,那么此车防盗系统结构由那些组成?工作原理如何?电路图如何?这些都是我们在爱诊断此故障之前必须搞清楚的。于是我调阅了凯迪拉克—弗里伍德维修技术手册,及相关维修资料。通过资料系统学习,我了解到:
1、凯迪拉克弗里伍德(CADILLAC Fleetwood)防盗系统PASS KEY主要由带阻值晶片的钥匙,点火锁芯,起动机继动器,发动机模块,系统指示灯及中央控制电脑组成。
2、CADILLAC Fieetwood防盗系统工作原理
当打开点灯开关时,防盗模块(中央控制电脑)通过点火锁芯识读点火钥匙中的电阻晶片,进行钥匙检测。如插入点火锁芯点火钥匙的阻值(B2 C2之间电阻)与防盗模块(中央控制电脑)的设置值相对应,则自检通过,中央控制电脑控制熄灭防盗指示灯。对点火钥匙的判定系统,实际上防盗系统控制模块并不直接测点火钥匙的电阻(B2 C2之间)之间而先由防盗模块提供一个基准5V电源线,再根据串接在信号线上点火钥匙的电阻而产生电压信号(不同的电阻会产生不同的电压信号),然后此电压信号(B2处电压)与标准的电压相比较,(该电压可以不是一个 固定值)而能在一个较小的范围变动,即允许电阻因磨损有一定的误差)通过比较之后防盗控制模块判断出该点火钥匙是否为合法的钥匙,并且作出不同的反应。如果实际电阻值与设定值不同,一般情况下将出现故障,并产生故障码,而且电量防盗指示灯同时防盗控制模块传输给发动机控制模块(PCM)一个禁止启动信号,切断发动机燃油喷射,并控制起动继器电器控制线路断路,禁止起动机正常运转。若通过检测则提供给起动继电器一个低电位,并为发动机控制模块(PCM)提供喷油信号,同时断开仪表盘的防盗指示。
PASS KEY‖防盗学习同的自检状态不仅在打开点火开关时自检,而且还能在发动机运行期间进行自检。所以故障有三种可能,即点灯,熄火和闪烁。其中熄火代表系统正常,起动时点亮后则机智起动着车,而在行驶的自检时出现故障,防盗系统指示灯则以闪烁的方式提醒驾驶者应尽快维修,但此时仍然可以继续行驶。
PASS KEY防盗系统电路
(二)、故障诊断
在对该车防盗系统结构,工作原理作了全面深入分析后,先进入故障诊断环节。维修资料表明,此车防盗系统具有子诊断功能,故障码读取或清除都是通过车上的空调面板按既定程序来完成。一般来说,如果一个系统有子诊断功能,要诊断故障首先得进入系统子诊断。于是我首先按既定程序进入系统自诊断,读取故障代码:
首先将钥匙插入锁芯,打开点火开关“ON”位。然后,同时按下“TEMP▲”及“OFF”键,此时。空调面板将显示表示已进入自诊断模式。进入自诊断模式后,再按右侧有风扇符号的竖直长键“▲”及“”端选择诊断系统。当空调面板显示出01时,即可进入中央控制电脑系统的自诊断。当按下“OUT TEMP”键时,显示屏上即显示42,43两个当前故障代码。
查阅维修手册故障代码,查明:
42故障码含义为:B2与C2端子或防盗钥匙接地。
43故障码含义为:B2与C2端子或防盗钥匙与电源短路或断路。看来问题出现在点火钥匙与中央控制电脑B2、C2端子连接线路上,于是拆开仪表板下护板,断开点火钥匙与中央控制电脑间阻值传输线束,用数字万用表电阻档检测中央控制电脑端子B2、C2与断开线束(与电脑连接侧的线束)的通断情况。经查明A B2之间和B C2之间线路无短路及断线情况,然后把点火钥匙插入点火锁芯用数字万用表电阻档检测锁芯连接端(A B之间)的电阻,测得阻值为无穷大,无意中晃动了一下钥匙,测得阻值为0.8,再晃动几下,阻值又变为无穷大。于是把测得电阻与表(一)中的15组电阻相比较,发现无一相近。由此确定点火钥匙电阻阻值有问题。于是拔出点火钥匙细细观察,发现此车钥匙造形很是粗糙,一点也不光滑,重量不轻,不像有电阻晶片,据此我初步判断点火钥匙不对,但个我对客户提出点火钥匙不对的疑问时,于是就有了关于车匙的一番争论,经查明这把点火钥匙确实不是原车钥匙,只是一把普通钥匙。(由于车间主任开此车到外办办事不小心弄丢了点火钥匙,避免让人知道,临时配制了一把钥匙,无法启动汽车,还以为是起动机控制线送脱了,把车拖回厂后默不作声,想瞒天过海。殊不知因为他的私事、他的不小心却导致了如此严重的后果)普通配匙电阻为0.8。且配制不标准,做工粗糙,钥匙触点与点火锁芯触点接触不好,有时接触到,有时接触不到。所以,线束端(A B间)测得电阻有时为0.8,有时为无穷大。因此,中央控制电脑自检时,确实为非法钥匙,于是,断电(启动继电器控制电源),同时对发动机模块发出参考电压信号,调制发动机模块向燃油喷油器发出脉冲信号,如果代码不吻合,则将锁止喷油,防盗指示灯亮并存储42,43故障码。
三、故障排除
要解决点火钥匙丢失故障的常规修理方案是找到该车点火钥匙的晶片阻值档位,据此车原始资料找原厂配购相同档位值的钥匙,然后,插入点火开关,自动社定匹配后,即可起动发动机。
PASS KEY‖防盗系统的点火钥匙阻值标号,一共15对。其不同阻值对应标号是如下表(阻值±10%)表
(一)标号
电阻值
标号
电阻值
标号
电阻值 1
402
1470
4750 2
523
1870
6040 3
681
2370
7500 4
887
3010
9530 5
1130
3740
11800 要查找此车钥匙的 阻值档位,一般须用专用测试仪J35628 A来匹配查找,操作步骤如下:
利用配匙(无电组织的钥匙)插入点火开关,将转向盘下边的点火开关线束接头断开,将J35628 A上的电阻值输出线接到连接电脑一端的接头上。
利用档位选择开关确定某一电阻档位【共15组,进表】并准备起动发动机,若起动不成功,则需将点火开关处于锁定状态(KEY——OFF)选择另一档位并等待4min。若启动成功,则原电阻值所处党委为该档位。
由于我厂没有专用仪器,于是我利用数字万用表及变电阻器来达到上述目的,用聪电子市场购回的可改变电阻器(15),按表
(一)中15组电阻档位调制好,每组电阻允许在标准阻值上有±10%的偏差,用导线及接插头连接好,将此电阻线接到连接电脑一端的接头上,按上述步骤(3),(4)操作,至发动机启动成功时,用到的电阻器为7500,由此确定此车点火钥匙阻值标号为13号
常规维修方案,车必须留厂待原厂配匙。这样,维修周期较长,而客户要求,由于近段时间接待任务重,此车不易久停不用,特别是现在都已经计划好用此车去接待一大客户,要求我们想尽一切办法让车能使用。
鉴于此情况,我提出一个暂时恢复汽车使用的维修方案,但必须让客户签一张同意书,允许稍微改动防盗控制线路,即在仪表下护板点火钥匙线束与电脑连接的接头处串联一个7500电阻器。
由此改动,发动机可以启动,汽车可以使用,只是局部防盗功能丧失,又出于安全,在改动线路上又设一个开关(作暗开关用,不用车时关掉,用车时打开)。见图六。由此,此故障暂时予以排除,客户可以用车,待原厂配匙到后,再恢复原车路线,即可彻底解决此故障。
四、结论
通过以上控制电路改动,此车故障得到临时排除,既解决了客户的及须之急,更重要的是缓解了客户与修理之间的紧张对立情绪。
通过此案例,让我深深体会到,作为现代汽车修理工,不但要加强技术培训,学习现代汽车新技术,新结构,熟练掌握先到汽车控制理论,更要勤于动脑,灵活运用理论知识于实践中,才能走出维修困境。
同时也警示我们在加强技术提升的同时,千万别忘了职业道德素质的提高,员工的诚信教育势在必行,要勇于承认错误,承担责任。
作为修理厂,也要加强现代企业管理,让管理上台阶,杜绝管理盲点,不要因管理漏洞蒙受不可挽回的损失,保证让客户满意度,提升企业信誉度,诚信度。
第三篇:园林机械介绍及异常故障排除与分析
园林机械设备介绍及异常故障排除与分析
园林机械设备相信做园林绿化工程的人们都不陌生,有的甚至是对园林机械设备特别熟悉,对它的保养常识,使用方法等更是了解。园林机械网是一家专业从事园林机械设备维修与销售的大型公司,总结了很多有关园林机械设备的常识。在此跟大家分享一下: 园林机械设备的分类
根据园林机械设备发动机类型分为四冲程机械和两冲程机械(当然还有电动的我们在这里暂不介绍)
首先,我们介绍一下四冲程机械,四冲程机械主要包括割草机,草坪机,水泵,梳草机,草坪打孔机,起草皮起草皮机,打药机等等很多。
下面我们谈一下四冲程园林机械设备的常见故障和排除方法:
1、发动机启动不了
导致发动机启动不了的因素有很多主要包括:火花塞异常、化油器异常、空滤过脏、点火线圈异常、气门间隙不对、气缸内积炭太多、机油过少或过多、机油不干净、汽油不纯、发动机拉缸、缸体有裂痕、点火不正时、油封老化、曲轴变形、熄火开关异常(草坪机还有可能是刀片或大盘松动)等等很多因素,这个没有什么高招只能一个个排除。
2、发动机启动困难
导致发动机启动困难的因素也不再少数主要包括:火花塞异常、空滤不干净、缸体内积碳过多、气门间隙不对以及主要部件老化等;
3、发动机功率不足
导致发动机功率不足的因素主要包括:空滤过脏、风门没开、油门线不管用、化油器异常、排气管赌塞。
4、发动机冒黑烟
导致发动机冒黑烟的因素主要包括:机油过多、空滤不干净、汽油不纯、化油器异常等
5、发动机启动反弹
导致发动机反弹的因素我们总结的不多主要有:气门间隙不对、机油过多。
6、草坪机剧烈震动
导致这一故障的因素主要是草坪机刀片磨损或断裂还有可能是机器有螺丝松动;
7、汽油机水泵不出水
导致水泵不出水的因素主要有:内部叶轮损坏、水封老化、泵壳破裂、以及各及人口处漏气。
8、打药机压力不足
导致打药机压力不足的因素主要是:阀门组损坏,内部密封圈老化。
9、发动机不能熄火
导致发动机不能熄火的因素主要是熄火开关损坏或者是点火线圈线路问题。
其实四冲程园林机械设备的故障有很多很多,在这里我们就只介绍以上几种常见的故障,如有特殊的故障请进我们的网站(园林机械网http://)里面有一个技术支持模块有很多关于园林机械设备故障的排除方法,我们还开通了一个问题解答模块。里面有很多网友提出的问题,我们都一一作了解答,可能会对您有所帮助。如果还是解决不了您的问题,我们网站还有一个我要提问的模块,进入这个模块的方法是先进入网站的首页点击问题解答,进入问题解答模块里面有一个我要提问的模块用鼠标点一下,就会进入内容输入区。
您可以输入您的故障问题最后输入最下边的验证码,点击提交按钮。您的问题会自动提交到我们这里,我们会尽快解答您的问题最快当天,最慢隔一天。
好了,不谈没用的了,介绍了故障问题;我们在介绍一下两冲程园林机械设备的保养,出现以上故障的因素跟园林机械设备的日常保养有很大的关系,那么平时应该怎么保养两冲程的园林机械设备呢?接下来我们一一给您介绍:
1、发动机勤换机油,机油使用时间过长会降低润滑程度、,所以我们要勤换机油。换机油
要在热机的时候换(否则里面的机油放不干净);一般新机器使用5小时换新机油(注意要是四冲程的机油;换机油要把里面原来的机油放干净重新加新机油而不是继续往里天添机油)。然后工作25小时在换机油;以后没工作50小时或15添(按先到达的一项计算)在换机油;
2、勤清理空滤不要等发动机启动不了了在清理,那样就已经有脏东西进入机器内部了。会
影星发动机的使用时间。
3、勤清理机器的赃物;不要以为及其外表有点脏没事,它也会影响机器的使用寿命。
4、勤清洗刀盘、机体、缸体、缸头散热片、导风罩、网罩及消声器周围的灰尘及碎屑;
如果还有不明白的还是请进入我们的网站查询或者提问,我们随时欢迎您的光临。四冲程园林机械设备的介绍我们就到这里,接下来我们在说一下两冲程的园林机械设备; 两冲程园林机械设备主要包括:割灌机、绿篱机、油锯、挖树坑机、风力灭火机等 下面我们谈一下两冲程园林机械设备的常见故障和排除方法;
1、发动机不能启动
导致发动机不能启动的因素有和四冲程的差不多主要包括:火花塞异常、化油器异常、空滤过脏、点火线圈异常、气缸内积炭太多、发动机拉缸、缸体有裂痕、油封老化、熄火开关异常、混合油配比不对、排气管堵塞等等很多因素,这个没有什么高招只能一个个排除。
2、发动机启动困难
导致发动机启动困难的因素也不再少数主要包括:火花塞异常、空滤不干净、缸体内积碳过多、排气管堵塞以及主要部件老化等;
3、发动机功率不足
导致发动机功率不足的因素主要包括:空滤过脏、风门没开、油门线不管用、化油器异常、排气管赌塞、拉缸等。
4、发动机冒黑烟
导致发动机冒黑烟的因素主要包括:机油过多、空滤不干净等。
5、割灌机杆子剧烈震动
导致割灌机杆子剧烈震动的因素主要有杆子不直、轴套磨损、刀片没上正等。
6、割灌机发动机正常工作刀片或打草头不转
导致这类问题的因素主要是:离合快损坏、离合碟磨损、传动轴磨损、工作头损坏。
7、绿篱机发动机正常运转刀片不工作
导致这类故障的因素主要有:刀片螺丝过紧、离合快损坏等。
接下来就是我们谈两冲程园林机械设备保养得时间了,两冲程机器和四冲程机器的保养方法大同小异下面我们还是详细介绍一下:
1、两冲程的机器使用的式混合油;混合油的比例一定要保证。汽油与既有的比例为普通机
油25:1,专用机油50:1.一般再买机器的时候都带配比壶,一定要按配比壶的比例配有(注意使用的是两冲程的机油)。
2、经常清理空滤、火花塞、排气管等部件。
3、勤清洗刀盘、机体、缸体、缸头散热片、导风罩、网罩及消声器周围的灰尘及碎屑;
好了关于园林机械设备的介绍及故障排除我们就介绍到这里吧,如有不明白之处登录我们的网站,哪里有更详细的介绍。我们欢迎您的光临。再见。
第四篇:船舶发电柴油机的管理与典型故障分析
船舶发电柴油机的管理与典型故障分析
发布时间:2009-03-05 浏览次数:1837
摘要:对比雅马(YANMAR)、大发(DAIHATSU)和瓦锡兰(WARTSILA)3种典型型号船舶发电柴油机的技术特点;分析典型故障;提出管理建议,减少机械事故的发生。
关键词:辅机 比较 故障 分析
0 引言
目前,我国远洋船舶使用的发电柴油机主要是YANMAR、DAIHATSU和WARTSILA这3类型号。中远散货运输公司“晶莹海”、“安琪海”等轮的发电柴油机为YANMAR M200L,“泰谷海”“、泰山海”“泰安海”、等轮的发电柴油机为DAIHATSU 6DSD-22。WARTSILA 4L20型发电柴油机在90年代后期配船较多,如“许昌海”轮。三种发电柴油机的结构、功能、技术特点不尽相同,相应的使用和管理也有不同的特点和要求。笔者先后在“泰谷海”、“晶莹海”、“许昌海”等轮任职,经历多次典型故障的维修,对这3种发电柴油机有了一些体会。3种主流型号辅机的总体介绍
1.1 燃油系统
1.1.1 燃料
YANMAR M200L(“晶莹海”轮,1986年9月下水):原船设计可烧轻油和重油,配有燃油自动转换系统和燃油改质器。2003年7月,由于1、3号发电柴油机连杆轴承连续出现抱轴烧瓦,改用轻油。
DAIHATSU 6DSD-22(“泰谷海”轮,1988年6月下水):以烧轻油为主。
WARTSILA 4L20(“许昌海”轮,1997年9月下水):以烧重油为主,属经济型,配有应急轻油转换管路和重油循环加热模块。
1.1.2 油头、高压油泵和燃油泵
YANMAR M200L:由于加装了高压油管保护套,使更换油头的工作变得不方便。烧轻油时2000h拆验,油头的密封和雾化能保持良好。高压油泵一般无卡死现象,高压油泵漏油会漏至油泵外面,不会经滚轮凸轮进入油底壳。包括燃油泵、摇臂油泵、高压油泵、冷却油泵等组合泵的轴封漏泄易造成机油被污染。组合泵的泵轴容易被磨出凹痕,而新型泵轴无定位螺钉,容易窜动。轻重油经常转换,易出现杂质而使油封出现漏泄。供油定时的调整可通过升降高压油泵下面的调整螺丝单缸进行。烧重油时,辅机循环泵和供给泵运转,烧轻油时则单走一路,自轻油日用柜直供轻重油转换阀经滤器到组合油泵。
DAIHATSU 6DSD-22:油头附件较多,冷却油及燃油的进出油管均设在油头的上部,高压油管保护套的配装合理。油嘴的密封和雾化不太理想。摇臂泵单独设计轴带,燃油泵轴封如果漏泄则漏至机体外,肉眼可直接观察。摇臂油被燃油污染是常见故障,多为油头冷却油泄露。供油定时的调整可单缸进行,拆掉高压油泵通过加减顶杆上的垫片可以调整定时。
WARTSILA 4L20:整个设计紧凑,高压油管保护套设计合理。有的船曾出现过油头压得过紧而将油嘴下面缸头部分压入气缸内的故障,原因是油头热胀冷缩将缸头部分顶裂。换油头时,应先将油头放入,预热一段时间后,按说明书力矩要求上紧。高压油泵容易卡死,说明书对此的说明不详细,只介绍了正常的解体程序,卡死时则要整体拆解,工作量很大。燃油模块的加热器容易漏泄,可通过加热器的回汽放残考克检查。供油定时单缸无法进行调节,通过转动整个凸轮轴调整整体定时。
1.2 机油系统
YANMAR M200L:干式油底壳。带预润滑油泵,机油泵轴带,传动齿轮系统注油润滑。泵前有粗细滤器,并配有小离心滤器。油冷却器海水冷却,设有自动调温及手动转换。滑油自油泵通过主轴承下瓦盖进入主轴承,经曲轴的油腔到曲柄销,到连杆大端,经连杆到小端,每缸下部设有油泵嘴,在活塞运动过程中喷入活塞冷却;另外滑油经各个注油点对齿轮及凸轮润滑。
DAIHATSU 6DSD-22:干式油底壳。无预润滑油泵,起动前需摇动手摇泵。轴带机油泵,通过传动齿轮箱传动,齿轮箱单独补油润滑。配有CJC滤器。油冷器海水冷却。滑油自油泵到主轴承上瓦盖,经曲轴的油腔到由柄销,到连杆大端,经连杆到小端,到活塞;另外滑油经各个注油点对齿轮及凸轮润滑;一路去调速器。
WARTSILA 4L20:湿式油底壳。带预润滑油泵,机油泵浸入油中。机油滤器为纸质一次性使用,耗量大,特别在变负荷情况下(如船吊装卸货期间)。配有小离心滤器。低温淡水冷却。滑油自油泵到主轴承下瓦,经曲轴的油腔到曲柄销,到连杆大端,经连杆到小端,到活塞;一路到摇臂机构后,经注油点到凸轮;一路到透平增压器;另外经注油点对齿轮润滑。平衡轴浸入油中。
机油的污染程度在船上可以作简单分析:取机油滴在滤纸上,正常情况下油迹扩散均匀;如果含有水则速度快而且不均匀。通过闻可以判断是否混入燃油,燃油的气味明显异常。
1.3 冷却水系统
YANMAR M200L:淡水泵轴带,轴封外观可见,轴封漏水漏到机体外,不会进入机体内,冷却器自动调温。淡水冷却缸套、缸头及透平。空冷器海水冷却。
DAIHATSU 6DSD-22:淡水泵轴带,轴封外观可见,轴封漏水漏到机体外,不会进入机体内。淡水冷却缸套、缸头及透平。空冷器海水冷却。
WARTDSILA 4L20:淡水泵轴带,轴封外观可见,轴封漏水漏到机体外,不会进入机体内。
低温淡水冷却空冷器及机油冷却器,配自动调温系统,根据负荷调节,因为船上的负荷达不到85%,所以现在多改为手动调节。高温水冷却缸套、缸头及透平。
1.4 起动系统
YANMAR M200L:气动,配有空气分配器和缸头起动阀。
DAIHATSU 6DSD-22:气功,配有空气分配器和缸头起动阀。
WARTSIL A4L20:气动,配有起动马达。典型故障分析
2.1 YANMAR M200L
2004年1-5月“晶莹海”轮3、1号发电柴油机相继出现连杆轴承抱瓦烧轴故障。后经董氏镀铁修复,报告数据显示损坏曲柄销椭圆度很大。各缸连杆上瓦露铜严重。我在接班时(2004年11月)1号发电柴油机2缸已抱瓦,开始大修,并于开航前完成试车。3号发电柴油机因为船期的原因维持现状,第5缸曲柄销出现椭圆度较轻,短期使用100h换连杆轴瓦。后来船回青岛3号发电柴油机大修。
1号发电柴油机大修运行,透平工况不好,解体发现涡轮端很脏,喷嘴环有不同程度的烧蚀,装复后效果明显好转,排烟温度也降下来了。为查找故障原因,我们将运行中的发电柴油机换用重油。说明书中要求30%负荷下应换用轻油并尽量避免低负荷运转,实验所示70%负荷烧重油也无异常,说明书要求停车前换轻油运行30min。检查连杆轴瓦也无露铜,但是再次起车后,有游车现象发生,而此时烧的仍是轻油,起动时个别缸有爆燃现象,发出“啪啪”声,吃负荷后游车现象逐渐消失。判断燃油雾化不良,个别缸不发火或间歇发火,运转不稳,致使转速波动,冒黑烟。正是这个过程中爆燃使曲柄销受到冲击,轴瓦失去弹性,露铜发生。船上实际保护工作只是换轴瓦,长时间造成了曲柄销的椭圆度。停车时,燃油不能在管路中形成充分的循环,大部分油在主油路的回流调压管中回流,而油头的设计是非循环的,高压油泵也只有在运行中才有回流。当烧轻油时,以上现象基本消失,再次说明重油换用轻油过程中换油不彻底是根本原因。
笔者建议:
(1)恢复烧重油应拆检轻油重油转换阀,保证开闭良好;
(2)停车前用轻油多运行一段时间,起动前多冲车;
(3)经常拆检连杆瓦,观察是否露铜,及时换瓦,做到“宁耗瓦勿伤轴”。具体工作:拆掉油头,将曲柄销盘至适当位置,用专用工具自装油头处穿过缸头将活塞吊住,配合盘车,将连杆瓦取出;
(4)定时测量爆发压力,形成连续数据化观测,养成及时调整的习惯
2.2 DAIHATSU 6DSD-22
2003年11月“泰谷海”轮3、1号发电柴油机连续出现No.4缸主轴承损坏故障。1号发电柴油机第4道主轴承上瓦盖震裂开,轴瓦烧,3号发电柴油机第4道主轴承抱瓦,轴颈烧损。接班时(2004年12月),生产厂家陕西柴油机厂2名工程师到船,曲轴及机座和机架送董氏镀铁修理。6DSD型发电柴油机第4道主轴承出现此类故障已经不是第1次了。陕柴的工程师介绍机座轴承孔在制造时定位后一刀切过,设计上上瓦盖安装在机座上是没有齿型定位的,因此上瓦盖的安装很关键,上瓦盖与机座的间隙左右测量以3丝为宜,不能超过5丝,而在实际过程中这一数值比较难控制。机油自上瓦盖进入对主轴承润滑。通过后来的管理实践,我对此种发电柴油机有不同的认识。6DSD的转速为900rpm,发火顺序为1-2-4-6-5-3-1,单缸平衡。根据柴油机曲柄连杆机构的运动理论可知,这种发火顺序的设计本身存在着缺陷。作用在曲柄连杆机构中的不平衡力和力矩是引起柴油机振动的震力源。对多缸柴油机来说,柴油机的离心力和1次2次往复惯性力矩不平衡。6DSD采用各缸平衡法来平衡每个曲柄的离心力,但是曲柄的排列方式和发火顺序的设计导致处于中心位置的第4道主轴承工作条件恶劣,振动交替变化,挠曲变形,长期运转产生疲劳,轴瓦失去弹性,一旦碰到突加负荷时,主轴瓦的油膜被破坏,干磨发生,严重时会烧瓦抱轴,高速运动中振动和摩擦产生的热量最后会波及瓦盖和机座使之破坏。查看以前的记录基本上是损坏-修理-使用-损坏-再修理。厂家介绍此种机型已经停产,这不能不让人考虑到设计的弊端。而中散公司“沱海”、“漫海”等轮装配的6PSHTC-26H型发电柴油机从未发生此类故障,其发火顺序为1-5-3-6-2-4-1。船上监控的手段有限,能做的是控制好机油的质量,勤检查,早发现故障的苗头。笔者建议:
(1)及时清洗机油滤器,发现异物如脱铅等应停用检查,力争将事故损失降到最小;
(2)及时检验,更换机油,保证CJC滤器运转;
(3)每次周期检查要测量开档并分析,形成联续的数据化观察;
(4)用塞尺测量上瓦盖与机座之间的间隙看是否超标。
思考:此型发电柴油机的凸轮轴各凸轮可以单独调整,那么是否可以改变一下发火顺序呢?这需要在实验台上做论证。
2.3 WARTSIL A4L20
由于装配了新型的BBC公司的TPS48型透平,改变了过去那种隔三差五解体透平的状况,但是因为烧重油的原因,周期解体时喷嘴环仍有烧蚀现象。
机油污染多数是由于燃烧高压油所致。检验办法是停掉预润滑油泵,将各个凸轮擦干净,盘车。如果高压油泵漏泄则会从燃油滚轮处有燃油滴下,气味不同于机油。另外更换油头时,密封环要换新。说明书介绍吊缸时要对缸套进行珩磨,缸套内表面不要求光滑,作为阻挡燃烧产物进入底壳的第一道关,这是不同于其他型号发电柴油机的。
以前出现的大故障如“伸腿事故”多数是由于连杆螺栓的安装问题,或者是连杆螺栓质量有
问题。公司多次发布通报及技术指导,现在这种事故很少见了。需要提醒的是中文版本说明书同英文版本说明书连杆螺栓的上紧力矩不一致,建议以英文版本为主。高压油泵卡死是我遇到的常见故障,说明书不赞成卸载后的空转运行,但是卸载后马上停车,高压油泵卡死的机率很大,“许昌海”轮几次卡死情况均是这样。后来我们将空载运行延长5min,卡死现象减少了,判断是高压油泵柱塞热胀冷缩的缘故。
笔者建议:
(1)周期检查时,每次测量连杆螺栓的伸长量,形成连续的量化检测,发现异常及时用液压工具检查;
(2)勤洗小离心滤器,船在吊装卸货期间坚持每天清洗,可以延长机油纸滤器的使用寿命;
(3)虽然可以遥控起车,除非情况特殊,最好起动前冲活车;
(4)由于不能单缸调整定时,当排烟温度相差大时,及时调整油门,测量爆发压力,换油头。
小结
上述故障伤到曲轴,维修量大,费用高。只有结合不同型号辅机的特点,正确的管理和维护,才能有效的减少机械事故的发生。
作者:王连海 来源:天津航海
第五篇:圆锥破碎机飞车故障分析与排除
圆锥破碎机飞车故障分析与排除
圆锥破碎机俗称圆磨机,是一种广泛应用于矿山、冶金、建筑、化学、硅酸盐等领域的物料破碎设备,适用于破碎坚硬与中硬矿石及岩石。
在正常生产过程中圆锥破碎机的动锥部分以一定的转速做周期性的旋摆运动,但是往往因为一些特殊原因,经常会出现动锥转速突然提高,机体瞬间产生剧烈振动,保险弹簧或保险缸处于非正常工作状态,工作电流在瞬间增大,回油温度急剧升高,导致设备无法正常运行,这就是所谓的飞车。
国产圆锥破碎机圆锥部的直径从900mm到2200mm大小不等,空偏心套的设计转速从220 rpm到396 rpm也不等。一般情况下圆锥部直径越大,偏心套转速越慢;圆锥部直径越小,偏心套转速越快。根据经验,无论那一个规格的破碎机,其主轴转速或者说主轴摆动次数应该在5—16次/min,如果摆动次数超过18次/min,就应该认为有飞车的迹象了。圆锥破碎机的分类
根据破碎作业的要求,圆锥破碎机可分为三种形式:一是标准型,主要用于矿石的中碎作业;二是短头型,主要用于矿石的细碎作业;三是中间型,可用于矿石的中细碎作业。圆锥破碎机的构造
圆锥破碎机主要由工作机构、调整装置、防尘装置、保险装置和润滑装置等组成。见图1:
工作机构由带锰钢衬板的破碎锥和固定锥(也叫调整套)组成。破碎锥装在主轴上,其下表面为球面状并由球面轴承支承。主轴的下端插入偏心套内的锥形套里。调整装置实际上就是定锥的一部分,由调整套、支承环、锁紧螺母、推动缸和锁紧缸组成。
防尘装置由水槽(包括排水槽)、挡圈、环形圈和挡环组成。
保险装置主要是保险弹簧(或者是保险油缸),当破碎机过载时支承在弹簧(或保险缸)上的支承套和调整环被迫向上,从而排矿口增大,排出异物。
润滑装置由润滑站和给油、回油管路组成,主要给整个系统(主要是球面轴承、偏心套和伞齿轮)提供润滑油。圆锥破碎机的工作原理
圆锥破碎机工作时,电动机的旋转通过联轴器、水平轴(小伞齿轮轴)使圆锥破碎部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动,从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固定在调整套上的轧臼壁表面.使矿石在破碎腔内不断受到冲击、挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。电动机通过伞齿轮驱动偏心套转动。使动锥作旋摆运动。动锥时而靠近又时而离开定锥,完成破碎和排料。支承套与架体连接处靠弹簧(或保险缸即工作缸)压紧,当破碎机内落人金属块等不可破碎物体时。弹簧(或保险缸)即产生压缩变形,排出异物,实现保险。防止机器损坏。造成飞车现象的原因(1)润滑系统。由于防尘装置失效或封闭不严,破碎腔中的部分粉尘进人润滑油路中(正常工作时破碎产生的粉尘不能进人机器内部而落入水槽中被循环水冲走),使得各润滑部位包括破碎锥底部与球面轴承之问、动锥与偏心套之间、大小伞齿轮之间、水平轴与轴套之间的润滑不良,产生摩擦.润滑系统油温持续升高。趋近或超过55ºC,油的粘度下降。
(2)破碎腔进了非破碎物.保险弹簧(或者保险油缸)失去了作用。使空偏心轴的锥形衬套松动上串.减少了破碎机主轴与锥形衬套的间隙。
(3)由于润滑不良。造成动锥球面与碗形球面瓦非正常磨损(特别是碗形轴承的球面瓦磨损严重)。导致动锥球面下降.使得动锥与锥形套之间的间隙减少。
(4)主轴与衬套内孔局部接触.润滑不良,或者主轴与锥形衬套内孔间隙过小.使锥形衬套抱住主轴。在这种情况下.锥形套已经离开空偏心套.也是导致飞车现象经常性的一个原因。应对措施
从以上分析可以看出,造成圆锥破碎机飞车的主要原因有两点:一是润滑油不合格或者失效:二是动锥与锥形衬套的间隙过小.所以我们的对策也从这两方面着手:
(1)严格按照设备说明书的要求选择合格润滑油,保证其各项指标符合标准。特别是其粘度和流动性(如果在寒冷地区。冬季应该将润滑油预热. 以保证其流动性)。
(2)必须安装水封防尘装置,经常检查挡环和环形挡圈.如果发现损坏或者破损.应当及时更换。保证其密闭性,禁止破碎粉尘进人到润滑系统中。
(3)保证锥形衬套内孔外孔装配间隙,保证主轴与锥形衬套沿全长接触(在球面轴承瓦座上增加垫板.可以改变锥套与动锥的间隙);锥形衬套与偏心套必须用融化的锌水固定住,二者之间不能有任何相对运动。
(4)注意空偏心轴套与尼龙(或铜)竖套的装配问隙:过大引起空偏心轴部和主轴很大倾斜,导致动锥与偏心套不会全线接触.会使衬套局部过热。摆动幅度增大。振动加剧;过小会引起内外衬套发热。
(5)机体球面轴承瓦与动锥在下球面100~120 mm以内不允许有接触点。使得整个动锥部的力量由球面轴承上部2 / 3球面承受。
(6)安装时注意圆板内(下)不要进人异物。
掌握了圆锥破碎机飞车的原因,并在实际生产中严格按照设备的操作规程进行操作,按照设备的维护规程进行维护。就可以减少圆锥破碎机的飞车现象,大大提高设备运转率。为提高生产率和生产效益提供可靠的保障。
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