第一篇:关于7月1号35KV变电所10KVⅡ段跳闸分析报告
35kV变电所10kVⅡ段跳闸分析处理通报
针对xxx年7月1日夜班35kV变电所10kVⅡ段跳闸事故,由安监处长xxx、机电副总xxx分三次(7月2日17:00;7月6日16:00;7月8日19:30)在三楼会议室进行了分析,参加人员有调度室xxx,安监处xxx机电科xxx,机电工区xxxxxxx。在三次分析会上逐一分析事故发生的疑点、排查不确定因素,并安排进行验证。具体分析处理情况如下:
一、事故经过
7月1日23:30分,泵房司机xxxx在中央泵房开启1#泵时,发生跳闸,经检查是由35kV变电所10kV联络柜过流保护动作引起,造成10kVⅡ段所带负荷断电,其中包括副井绞车。事故发生后,变电所值班员立即汇报调度室及相关维修工及工区分管人员,维修工xxx及副区长xxx到达现场后经排查发现联络柜保护装置由于过电流造成跳闸,对保护装置复位后于23:38分恢复了供电。
这是一起因对大型设备启动管理不细、供电管理不到位造成的侥幸事故。
二、事故原因
1.当天晚上开泵时,司机xxx没有查看电压是否正常;当时,大网35kV线路电压不稳定、波动较大,造成我矿10kV电压异常低,只有9.3kV。35kV变电所值班员也没有观察电压降低情况。在电压较低时,系统中运行的设备电流增大,这时开启大泵造成启动电流达到540A,超过正常大泵启动电流近120A,两项叠加是造成联络柜过电流保护跳闸事故的直接原因。
1#泵启动柜按规程设置了速断保护和过负荷保护,无过流保护;1#泵启动柜的上一级是2#进线柜,此柜过流保护设置为:6A 0.6S,电流互感器变比600/5,实际保护动作电流为720A,此处保护设置的原则是:保护动作电流应躲过正常本段最大运行电流加上本段最大功率设备的启动电流,同时还要考虑当Ⅰ段有问题或者Ⅰ段检修时,Ⅱ段能够带起两段所有负荷;1#进线柜设置也是一样的数值;720A是计算比较合理的。发生故障时两段是分列运行的,1#泵异常启动电流为540A,当时,Ⅱ段运
行电流较低,两项叠加没有达到保护动作电流720A,所以本级过流没有动作。2#进线柜上一级是35kV变电所10kVⅡ段下井二回路开关柜,此柜的过流保护设置为:6.5A 0.8S,电流互感器变比600/5,实际保护动作电流为780A,此处保护设置的原则是:保护动作电流值大于下一级,动作时限比下一级大一个级差0.2S,以防止越级跳闸,所以本级过流没有动作。下井二回路柜的上一级是联络柜,此柜过流保护设置3A,时限为1S,电流互感器变比1500/5,实际保护动作电流为900A,由于Ⅱ段当时运行负荷较多,造成负荷电流较大,两项叠加超过900A,过流保护动作;联络柜过流保护设置参数是参照主变压器低压后备保护设置。
2.机电科供电管理薄弱,定值修改工作没有形成严格的审批制度,技术员违反层级管理规定,近几个月负荷增加较多,没有通盘考虑运行电流的增加,降低了供电系统应对突发事故的能力,是造成此次事故的原因之一。
3.机电工区现场管理不严不细,分管责任不落实,负荷增加较多夜间运行电流增大没有及时汇报机电科,也没有给上级领导汇报,等靠机电科安排,是造成此次事故的管理原因之一。
4.机电工区对大型固定设备的开启管理制度存在漏洞,大型固定设备启动前,没有观察电压、电流及与35kV变电所联系等措施,是造成此次事故的管理原因之一。
5.机电科负荷审批管理不严,只知道批准增加负荷,后续工作责任不明确,存在管理漏洞,是造成此次事故的管理原因之一。
6.专业管理不到位,层级审批制度执行不严格,是造成此次事故的管理原因之一。
三、事故处理意见
按照xxxx能源有限责任公司《安全事故考核及层级追究考核办法》管理规定,对相关责任单位和责任人考核如下:
1.考核机电工区50000元;
2.考核机电工区大泵司机xxx2000元;
3.考核机电工区正职xxx和跟班副职xxx各2000元;
4.考核机电工区副职xxxx,技术员xxx1600元/人; 考核35kV变电所当班值班员xxxx500元/人; 5.考核机电科技术员xxxx2000元;
6.联责考核机电科副科长xxx1000元,副科长xxx1000元; 7.联责考核机电副总xxx1000元; 8.联责机电矿长xxxx1000元。
四、整改防范措施
1.机电工区制定完善管理制度,要求变电所值班人员加强观察,发现网络电压出现过低或过高时,及时联系上级平原站进行调整;规定各岗点发现电压异常时暂时不准启动设备,避免电压过低时启动大功率用电设备发生故障;特别是泵房值班员启动设备时要首先观察电压、电流、频率是否正常,有问题时暂时不能操作,及时汇报35kV变电所。
2.机电科牵头,机电工区配合先对35kV变电所保护定值进行验算、部分调整修改,把新保护定值单上报单县供电公司批准后,进行全面修改。今后规定由机电科验算保护定值,计算结果要贴近实际运行参数,还要考虑上下级保护的配合,确定定值参数后,严格执行层级报批签字制度。
3.机电工区在负荷变化较大或设备运行异常时,及时汇报机电科,提出优化运行参数建议,机电科必须迅速组织召开专业会议,讨论安全运行方案。
4.机电科内部分工要明确,重新完善用电负荷审批制度,一人审批,不能多人管理;负荷增加到一定限度时,及时考虑重新验算保护定值。
5.加强机电专业管理,重新建立供电管理制度,理顺科区工作,明确科区各自管理职责,协调单位之间工作关系,增强专业管理力度。
6.机电科制定《关于加强矿井供用电管理的规定》,并严格执行。
xxxx能源有限责任公司
xxxx年7月12日
第二篇:35 kv变电所电源进线单线运行
kv变电所电源进线单线运行
事故应急措施
单线运行时间:2013年01月25日7:00 ——19:00 秦源一线运行
35KV单线运行过程中若发生事故,运行值班人员首先根据保护信号和监控记录,判明故障情况(包括保护动作情况、开关的位置、负荷情况等),然后决定是否强送电;操作过程中尽量使用遥控操作,以缩短停电时间。故障后恢复送电时,按照用电的重要程度依次恢复送电。事故停电处理程序:
1、故障判断
1)、首先判明故障的性质、位置和停电范围。2)、检查确认当班运行的35KV线路是否带电。
2、事故汇报基本程序:
1)、变电所值班人员向机电工区值班人员汇报现场状况(故障位置、性质、影响范围及预计复电时间等),由工区值班人员通知供电中断应急处理小组成员迅速赶赴变电所。
2)、变电所值班人员向矿调度汇报现场情况,由矿调度室通知机电总工、安全部、生产指挥中心等有关领导赶赴变电所。
3)、事故汇报程序
立即按顺序汇报到矿调度室(机电工区值班人员)——机电工区——机电副总经理——生产副总经理——总经理。
3.事故情况及处理 突然断电时:
1)、分析、判断故障点。根据变电站开关的动作情况、定值保护范围及内部进线开关动作情况,分析、判断故障点在线路还是在内部。明确故障点在变电所内部,对故障点进行隔离。
2)、检查、核实开关位置及保护动作情况。若是进线线路故障,当班值班员应立即向宝鸡供电局集控中心联系询问上级变电站出线开关是否跳闸。检查进线及出线开关位置及保护动作情况,并做好记录。
3)、传递事故跳闸信息。根据开关位置及保护动作情况,初步确定事故性质及影响范围,立即汇报工区值班领导、技术人员、矿调度室、宝鸡供电局集控中心。
4)、隔离故障点后,尽快恢复供电。(若故障点不能隔离时,应及时组织检修人员进行抢修,并向矿调度室汇报,待抢修完后,再恢复供电。
①.若属内部故障点,则断开故障开关后,联系电气抢修人员说明情况后,申请调度恢复线路送电。依次恢复重要负荷供电。
②.若属供电线路故障,确认内部无故障点后,立即向供电局集控中心汇报情况。③若以上故障无法短时间内恢复矿井供电时,应立即实施非电保安措施(即井下立即撤人至安全地点)。
4、事故的一般处理步骤、要求:
1)、复归音响,查看表计和有关保护的指示动作情况; 2)、检查处理的同时进行汇报; 3)、采取必要的安全措施; 4)、排除故障进行复电; 5)、详细填写各种记录;
6)、事故处理时涉及到地调权限时,应向地调汇报或经其许可后进行;
7)、在事故应急过程,要严格按照《电业安全工作规程》、《宝鸡电网调度规程》等规定、标准执行。
第三篇:简析如何降低10 kV线路故障跳闸率[小编推荐]
简析如何降低10 kV线路故障跳闸率
摘要:随着社会经济的发展,客户对安全可靠的供电提出了越来越高的要求。如何确保配电网安全稳定运行,降低线路故障跳闸率是供电企业关心的问题,因此,分析10 kV 配电线路跳闸的原因并采取行之有效的措施降低配网线路故障跳闸率,减少非计划停电对客户的影响,从而提高供电可靠性十分必要。
关键词:10kV配电线路;故障原因;防治措施
前言
本文某供电局374条10kV配电线路为研究参考对象,对其一年中出现的跳闸故障次数进行统计,结果如下:全年共出现跳闸故障174次,其中,从故障类型的角度统计,由于外力造成故障跳闸33次;设备故障引起的跳闸42次;自然原因引起的跳闸53次;树木障碍28次;动物因素8次;其他原因10次。对上述174次跳闸故障的原因进行分析,如表1所示。引起10kV线路故障的四个主要原因
1.1 自然灾害引发的线路故障
在自然灾害引起的线路故障中,据某供电局一年内的数据显示,雷击事故所占的比例最大,由于10kV架空线路通常较长,位于较为空旷的地方,一旦出现有雷雨天气,最容易使得线路遭受雷击。在10kV配电线路的故障中,雷击故障出现的频率也是最高的,它会造成线路绝缘层的破坏,发生断线事故。雷击是重点防治的因素。
1.2 外力破坏引起的故障
外部施工造成的故障占外力破坏比重的很高,对于发展区域来说10kV配电线路运行的情况也十分严峻,常常会因为外力的破坏而出现故障。随着城市化进程的不断加深,城市中的各项建设在如火如荼地开展着,由此而引发的施工项目会增多。在施工中,如果没有对配电设施给予有效的保护,很容易造成配电线路的破坏,导致电网故障;随着楼房建筑的增多,有些原处于空旷位置的线路被新建筑物所包围,一些违章建筑致使一些线路无法得到合理有效的控制,给线路运行带来了极大的安全隐患,同时也给配电线路的安全运行留下了安全隐患;不法分子盗窃设备,给配电线路造成严重的影响。外力破坏,使10kV配电线路面临的严峻考验。
1.3 设备引起的故障
设备故障占线路故障比例的24%,其中变压器过载跳闸占47%,变压器长期处于超负荷供电状态,其产生的热量很容易造成自身的烧毁。一旦出现变压器故障,配电系统将会停运。另外设备老化,绝缘性能降低,遭受雷击或大电流冲击很容易造成接地短路故障。
1.4 树木造成线路故障
在经济发达的珠三角地区的供电所能把握所有树木对导线保持水平距离2米,垂直距离1.5米的安全距离为数不多。地产开发、市政建设等经济发展所造成的影响让青苗补偿的价格不断翻倍。树木障碍一直是10kV线路运维的一个棘手问题。我们将如何才能降低树木造成的线路故障。常见故障防范措施
2.1 防雷击故障的措施
雷击是造成10 kV 线路跳闸的首要原因,也是大多数农网地区线路跳闸的主要原因。架空线路由雷电产生的过电压有两种:直击雷过电压和感应雷过电压。有关数据表明,10 kV 配电线路由雷击引起故障,绝大多数是感应雷过电压造成的。雷害多发地区可从以下几个方面提高线路的防雷能力:一是加装防雷装置,如线路避雷器、线路防雷接闪器等。据统计,10 kV 线路每200 m 装设1 组金属氧化物避雷器,可使感应雷引起的故障次数减少90% 左右;二是提高绝缘子耐雷水平,及时更换有缺陷的绝缘子,条件允许情况下可将瓷质绝缘子更换为硅橡胶绝缘子;三是做好预防性试验管理,及时淘汰存在缺陷的避雷器,并确保接地电阻合格。
2.2防治设备原因引起的线路故障措施
变压器运行在过载状态的变压器很容易发生故障,对此,在配电变压器的选择上,需要通过相关资料对供电负荷进行合理预测,之后选择容量合适的变压器,比如说新建一个台区,必须实地勘察该区域发展状况、楼群的建筑规划等情况来进行判断。将避雷器安装在变压器的低压侧,以防雷击。定期对避雷器进行检查,保证其避雷效果。变压器在使用前和使用后都应该进行必要的检查。
2.3 防非施工碰撞故障的措施
农网线路多为架空裸导线,抗外力破坏能力低下,对于非施工碰撞引起的跳闸,可采用以下防范措施:一是对易受外力影响的架空线路进行绝缘化改造;二是健全安健环标识,加装醒目的防撞提醒标志;三是对易受车辆碰撞的电杆进行迁移或加固;四是建立黑点档案,对易受外力影响的设备和线段加强巡视;五是加强宣传教育,着重指出在高压线路附近放风筝、违章施工等行为对人身安全的严重危害性。
2.4 防小动物故障的措施
对于小动物引起的故障,可以采取以下简单而有效的措施:对于户外设备,可对其裸露的电气部分加装绝缘护套,包括户外开关高低压套管接头、变压器高低压套管接头、隔离开关触头等部位。对采用裸导线的杆塔引下线、变压器引下线等更换为绝缘导线。对户外开关柜、室内配电站或开关站,则应做好防小动物的封堵措施,如保证开关柜进出线电缆封堵的密封性、在配电站或开关站门口安装防鼠挡板等。
2.5 管理措施
除了上述介绍的技术措施外,采取行之有效的管理措施,对降低10 kV 线路故障跳闸率也十分重要。严把竣工验收关,确保新设备零缺陷投运。对基建、技改、修理、业扩等工程的验收工作,供电企业应严格按__照有关验收标准开展验收,坚决杜绝有缺陷或隐患的线路、设备投入运行,从源头上把控配电网的健康运行。动态掌握配网设备运行情况,及时发现并消除隐患。结合线路的日常巡视,建立配网线路和设备的黑点档案,对发现的隐患及时记录在案并根据实际情况尽快安排消缺,对短时间内无法妥善处理的隐患,可采取临时措施,并提高巡视的频率,确保隐患的可控在控。开展故障分析工作,提高故障防范能力。分析常见多发或具有典型性的故障发生的原因用来指导今后的工作。在分析时要注意用数据说话,并分析管理上是否存在漏洞,避免空洞而毫无实际指导意义的分析。实例分析
惠州龙门自2012 年开始狠抓中压线路故障跳闸率,管理手段和技术手段双管齐下,多措并举有效降低了10 kV 线路故障跳闸率。技术措施上,在易受雷击的地区加装防雷接闪器,加装线路避雷器,有效降低了雷击故障;管理措施上,建立并及时更新配网黑点档案,并开展常态化的故障分析工作,做到“一故障一分析”,深入分析故障产生的原因,并制定有效的整改措施,尽量避免类似故障的再次发生。结语
随着电网的发展,配电线路朝着合理高效的方向改进。10kV配电线路是连接电网与用户的重要环节,具有分布广泛、运行环境十分复杂的特点。提高10kV配电线路的运行水平对供电可靠率有着直接关系,其可靠性水平对工厂的生产生活以及居民的生活有着重要影响。当下的10kV配电线路中还存在很多问题,常常会导致系统故障。对此,相关工作人员应该对这些故障原因进行深入分析,积极探寻合理有效的防治措施,尽可能地降低故障率。
参考文献:
[1]齐艳超.农网配电线路故障跳闸治理[J].农村电气化,2014,02:9-10.[2]吴俊雄.浅谈如何提高输电线路故障查找的工作效率[J].中国新技术新产品,2014,09:75-76.[3]王正刚.降低10kV配网线路跳闸率的几点思考[J].电源技术应用,2014,06:253.
第四篇:跳闸分析报告(本站推荐)
设备故障分析报告1、2#钢包车及2#挡火门不动分析报告。
故障经过:
2013年9月24日下午2:35,功率单元报过热故障原因分析:
1、检查环境温度未超过允许值。
2、检查单元柜风机正常工作。
3、检查进出风口通畅
4、检查柜门防尘罩更换
5、检查风机未过载运行
6、检查功率单元温度继电器是否正常。
以上是功率单元报过热故障原因,由于是风机已正常运行,无法继续查找原因,今后再出现类似故障要从这6方面入手仔细检查。2、2#炉转炉变频器跳闸分析报告:
跳闸经过:2013年8月17日下午15:00,2#炉转炉备用变频器跳UV1,五楼复位后正常。
转炉变频器跳UV1故障原因分析:UV1故障显示为主回路低电压。对策:
1、检查输入电源正常,无缺相现象。
2、检查输入电源接线端子无松动,电压变动不大。
3、可能是发生瞬时停电,造成瞬时停电的原因,转炉合闸接触器分闸,接触器分闸其原因可能的原因有三地急停,主回路空开合闸好,主接触器合闸好,转炉备用工作联锁点。为不影响炼钢生产,待有停炉时间仔细检查所有联锁点。以上是上周六两起跳闸事故的分析报告。
2013-8-19
关于xxx同志列入发展计划的培养考察报告
厂党委:
我车间xxx同志于xxxx年参加工作,学历xx,现任xxxxxxxxxxx。该同志自xxxx年xx月xx日向党组织书面提交入党申请书以来,思想上更加要求进步,积极向党组织靠拢,并以党员的标准来要求自己,注意团结职工,积极支持班组、车间工作;工作中积极肯干,乐于助人,不怕脏、不怕累,刻苦钻研技术,成为车间主要骨干;为提高个人技能,适应本岗位的要求,xxx同志努力学习相关技术技能,并报考了xx学习班。
经过车间支部几年来的培养、帮助,加之个人的努力,各方面进步比较明显。该同志思想稳定,目标正确,一直希望能加入党组织,通过发挥个人才能,为党工作。
支部经过召开党员、群众座谈会,广泛征求党内外群众意见,同意将xxx同志列为xxxx年三季度发展计划。
妥否,请批示。
仪电车间支部委员会
年月日
整个十八大政治报告,是一篇马克思主义中国化、时代化、大众化的经典文献,闪耀着中国共产党全党十年积极奋斗的光辉,将生动地指导今后八年“全面建成小康社会”的伟大新实践
第五篇:线路故障跳闸原因分析报告
XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板)1 线路概况
1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位)1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。
1.3.2导、地线型号。
1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置)。
1.3.4基础及接地。1.3.5线路相序。
1.3.6线路通道内外部环境描述。保护动作情况
保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。故障情况
3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 故障原因分析 4.1近期运检情况
4.2 气象分析故障(当日天气情况)4.3 故障点地形、地貌
4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度)、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等)
4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验)4.6现场走访情况(向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等)
4.7其它故障排除情况(故障排除法)故障分析结论 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施
7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限)
附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片
附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单
单位: 日期: