太西洗煤厂降低介质消耗的措施

时间:2019-05-15 15:29:42下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《太西洗煤厂降低介质消耗的措施》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《太西洗煤厂降低介质消耗的措施》。

第一篇:太西洗煤厂降低介质消耗的措施

太西洗煤厂降低介质消耗的措施

李翔、杨程、任贵涛

(神华宁夏煤业集团太西洗煤厂,宁夏 石嘴山 753000)

摘 要: 太西洗煤厂结合该厂实际,严把介质质量关,降低管理损失,通过对弧形筛、脱介筛、磁选机及其结构参数、磁铁矿粉质量的控制,实施有效措施,有效降低了选煤厂的介质消耗。

关键词: 弧形筛;脱介筛;介耗;管理;效果

太西洗煤厂是神华宁夏煤业集团洗选加工“太西无烟煤”的中心型洗煤厂,年入洗能力560万吨以上,年产值50亿元,是西北地区最大的无烟煤洗选加工出口基地[1]。太西洗煤厂为跳汰—重介—浮选联合工艺,其生产的代表产品为灰分小于≤3%的超低灰无烟煤。超低灰重介系统选用2HMCC精选型圆筒重介旋流器,该重介旋流器属无压给料旋流器,分选物料与悬浮液分开给入,入料无压、自重给入上部中心入料口,悬浮液用泵以一定压力沿切线压入圆筒。沿切线压入的悬浮液从底至顶造成一股上升的空心旋流。尾煤和高密度悬浮液沿桶壁上升,从矸石排出口排出。精煤与低密度悬浮液聚集在漩涡中心向下流动,通过下部排出口排出,实现分选。生产过程介耗消耗较高,同时重介悬浮液密度波动较为频繁,在增加该厂生产成本的同时,直接影响了旋流器分选产品的稳定性。1 生产状况分析

1.1 工艺及介耗分析

太西洗煤厂超低灰末煤车间在生产正常情况下吨煤介耗0.8kg/t左右,生产时间按12小时/天计算,一天消耗铁粉7200kg,铁粉单价为1400元/t,那么一天需材料费10080元。按330天/年生产计算,一年需材料费332.64万元。如果吨煤介耗降低1%,那么一年可节约材料费4.16万元。因此可见,降低介耗是减少洗选加工成本的重要方式之一。其工艺流程如(图1):

图1 太西洗煤厂超低灰末煤重介工艺流程图

1.2 介质质量分析

选煤厂对磁铁矿粉的技术指标要求为:磁性物含量不小于92%,真密度≥4.5kg/m3,<0.074mm粒度含量必须达到90%以上,<0.045mm粒度含量必须达到65%以上。另外由于水分过高介质易结节成团,导致悬浮液的不稳定,所以磁铁矿粉的水分不应高于10%。表1为太西洗煤厂生产介质质量分析:

表1 2012年磁铁矿粉基本技术数据分析

项目 水分%

粒度组成(-200网

目)磁性物含量%降低介质消耗的原因及措施

本厂重介质选煤工艺存在工艺管理难度大、介质消耗大等缺点。因此,严格控制重介选煤生产过程中的介质消耗,是降低选煤厂生产成本,提高经济效益的重要保证。

2.1 降低介质消耗的措施

2.1.1 加强煤质管理,降低介质消耗

原煤中煤泥含量的变化是影响介耗的重要因素,为了保持合格悬浮液中的煤泥含量,稳定悬浮液密度,有利于降低介耗。

太西洗煤厂入选原煤由三部分组成:红梁矿原煤、白芨沟矿原煤和大峰矿原煤。红梁矿原煤和白芨沟原煤的原煤性质比较稳定。而大峰矿原煤的煤质波动较大,对末煤系统分选效果有一定的影响。实验证明,末煤系统只入选红梁矿原煤和白芨沟原煤,无论是产品煤的质量还是末煤系统的稳定性都要好于三种原煤混合入选。因此,保证大峰矿原煤的煤质对降低介质消耗,保证系统的正常运行,保证产品煤的质量都有一定的作用。

2.1.2 加强对磁选机运行操作与维护

为提高磁选机的工艺效果,保证其回收率在99%以上,本厂主要采取了以下几项措施:

(1)定期对磁选机刮板和磁偏角进行检查调整。(2)调整入料量大小,稳定磁选机入料浓度。

第一季度 9.44 67.56

第二季度 9.86 69.31第三季度 9.65 66.43

第四季度 9.59 65.27

92.81 94.67 95.83 94.71

(3)及时调整磁选机底流口大小,保证磁选机溢流正常。2.1.3 加大对弧形筛的管理

正常情况下,弧形筛可脱掉70%以上浓介质,如果弧形筛脱介效果差,在一定程度上,会直接影响脱介筛和磁选机的介质回收效果,本厂对弧形筛的管理采取了以下几项措施:

(1)当发现弧形筛脱介效果变差后,采取翻转使用或立即更换,杜绝为了节约材料费而延长更换周期,造成介耗更大的损失。

(2)定期对弧形筛分配箱进行检查清理,保证弧形筛入料均匀。(3)均匀分配超低灰重介13台旋流器的处理量,稳定弧形筛处理能力。

2.1.4 加大对脱介筛的管理

脱介筛是脱介过程的最后一道环节,在脱介环节中起到至关重要的作用。为加强对脱介筛的管理,本厂主要采取以下几项措施:

(1)由于选煤厂煤泥水采用闭路循环,循环水中含有草棒、煤粒等杂物在生产过程中经常堵塞喷嘴,影响介质回收。在循环水管中部加设过滤罐,使用废旧0.5mm筛板作为内部过滤层,并利用检修时间及时对筛面喷嘴及过滤罐进行清理,保证喷嘴喷水顺畅。

(2)在脱介筛入料溜槽处加设胶带挡皮,减缓入料流速,延长物料在脱介筛上的脱介时间。

(3)严格执行本厂工艺文件要求,喷水下方筛板必须有挡水堰,延长物料在脱介筛上的停留时间,提高脱介效果。

(4)每天夜班对喷头喷水效果进行检查,确保当煤流从挡水堰上翻过时,喷水相对于煤流是垂直喷射。

2.1.5 严格控制磁铁矿粉的质量

当采购的磁铁矿粉入厂后,相关检测科室对其中的磁性物含量、密度及粒度组成等进行严格检测,磁铁矿粉的磁性物含量越高,介质的相对消耗量越低,本厂选购磁铁矿粉时要求磁性含量在90%以上,密度在4.5kg/cm3以上。3 结束语

太西洗煤厂在降低介耗方面取得的很好的效果,如表2:

表2 2013年5月末煤重介产品带介情况分析

产品名称

最大

超低灰纯末煤 末尾煤

介质消耗高低是评价重介质选煤的一项重要指标,它直接影响着洗煤厂的经济效益。太西洗煤厂在降低介耗方面所采用的措施,取得了良好的效果,在超低灰重介选煤中具有一定的应用价值。

参考文献

[1]杨程等.太西无烟煤合理加工、高效利用的研究[J].煤炭加工与综合利用,2013,(1).1.论文题目:太西洗煤厂降低介质消耗的措施 2.作者:李翔、杨程、任贵涛

3.单位:神华宁夏煤业集团太西洗煤厂

4.地址:宁夏石嘴山市大武口区山水大道中段太西洗煤厂 753000 5.电话: 0952-2434037

6.电子邮箱:lixiang@nxmy.comyangcheng@nxmy.com 9.作者简介

李翔(1984年-),男,籍贯宁夏银川,中国矿业大学毕业,硕士,助理工程师现在在神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂洗煤车间工作,电话***。

0.08 0.09

产品磁性物含量%

最小 0.06 0.07

平均值 0.07 0.08

第二篇:重介质选煤厂降低介质消耗的探讨与实践

重介质选煤厂降低介质消耗的探讨与实践

山东能源枣矿集团柴里选煤厂 冯志金 王建华 何光太 赵艳霞 王一兵

摘 要:重介质选煤作为一种先进高效的选煤方法被推广利用,但高介耗问题一直是困扰重介质选煤厂的一个难题。柴里选煤厂通过对选煤过程中重介损失高的原因排查及分析,从强化重介质质量管理、现场管理和技术管理入手,探索出降低介质消耗的途径,通过一系列有针对性的控制措施的实施,达到降低重介质消耗的目的。

关键词:重介质 选煤方法 重介质消耗 引言:

重介质选煤工艺因其具有分选精度高、产品质量稳定、对原料煤适应性强以及操作简单易于实现自动化控制等特点,成为选煤行业的首选。

2004年柴里选煤厂将重介分选工艺引入选煤生产。3月份进行重介系统的初步设计,5月6日开工,同年8月1日建成并投入试生产。根据生产需要,2013年9月柴里选煤厂进行重介系统的扩容改造,2014年3月下旬,系统改造完毕并纳入生产管理。

自扩容后的重介系统投入运行以来,产品质量指标较为稳定,但高介耗成为制约选煤生产正常进行的难题,吨原煤介耗平均2.32kg,最高达2.67kg(具体见表1)远远高于1.25kg/吨原煤的控制指标。因此,如何降低重介质选煤过程中的重介质消耗问题,成为柴里选煤厂研究和探讨的课题。

表1 3月下旬试生产阶段的介质消耗统计表 重介质损失的因素排查

从整个介质损失过程来看,介质损失贯穿于生产运行的全过程,包括介质进厂、添加使用和回收。从产生损失的性质划分上,可分为管理损失和技术损失两方面。其中,管理损失包括介质添加、设备故障、人员误操作等导致的介质损失。技术损失可分为正常生产情况下的介质损失、操作技术欠佳造成的介质损失等。而这两种损失最终体现在产品带介上(具体见表2 单位:产品(g/Kg),磁尾(g/l))。

表2 3月下旬试生产阶段各产品带介情况

从实际生产情况来看,导致介质损失的原因主要体现在:重介质质量、设备运行状态或运行质量、职工技术操作水平三方面。介质损失的原因分析

3.1 重介质(磁铁矿粉)的质量。它包括粒度组成、纯度及磁性三方面。介质粉粒度对选煤生产分选效果和介质消耗都有影响。粒度过粗,磁选机对介质粉的吸附率下降,介质粉得不到有效回收;粒度过细时,煤粒表面及细粒煤泥的对介质粉吸附力增强,脱介筛、磁选机对重介质粉的处理回收效果降低。

纯度不够,重介质内无效成分多及磁性减弱时,同样增加介质消耗。

3.2 设备运行状态或运行质量。从柴里选煤厂的设备运行情况分析,影响重介质消耗的设备有及因素有:

3.2.1 滤介弧形筛的的工作状态影响脱介效果。包括结构参数、安装角度及给料方式等。如不满足要求,会增加脱介筛和磁选机的负荷,降低脱介筛脱介效果和磁选机的 磁选效率。

3.2.2 脱介筛的脱介效果。①筛缝过细、筛面料层过厚影响重介质透筛率;②脱介喷淋水水量大小、水质、压力、喷射角度及均匀性影响脱介筛脱介效果。

3.2.3 磁选机运行效果。磁选机是重介质选煤厂回收介质的最主要设备,入料浓度、入料量、磁选机磁偏角及机体内物料流动状态等,对磁选机工作效率影响极大,这四个因素必须达到合理匹配,才能提高磁选机的磁选效率。

3.3 职工业务技术操作水平。

从实际生产来看,作为重介系统运行的关键人员密控司机同样对产品质量和介质消耗起到综合控制作用。因液位控制、分流操作及系统中煤泥控制处理方式失常,同样会使重介质的回收困难,导致重介质损失加剧。降低介耗的措施

为确保重介系统正常运行,减少介质损失,降低生产过程中介质损耗,柴里选煤厂采取以下控制措施:

4.1 加强重介质粉使用管理

4.1.1严把介质粉质量关。实际生产运行表明,在重介生产工艺及介质粉其他指标相同的情况下,各指标对介质消耗均有不同程度的影响:磁铁矿密度越大介耗越低;磁性物含量越高则介耗越低;介质中低微粒含量越大介耗越小[粗颗粒(+200网目)而极细粒级(-500网目)的磁铁矿粉含量增大则介耗升高];水分越高介耗越大。

因此,柴里选煤厂在介质选择上严格控制,要求各项指标满足下列要求:粒度-325目物料含量≥90%;水分≤8%;真密度≥4.3kg/cm³;磁性物含量>95%。

4.1.2加强使用管理。建立使用消耗台账,制定添加和使用考核制度与考核标准,杜绝人为因素增加介质消耗。

4.1.3加大重介质回收使用,对因溢、漏出现的介质,全部通过地漏管路进入收集池,由扫地泵转至专用磁选机进行回收重复使用。

4.2 加强设备运行管理

4.2.1 建立脱介筛定期巡查制度,每小时检查一次。①根据筛面物料量大小及时调整闸阀开度,在保证产品不带介前提下降低水量;②检查喷水是否全断面分布、喷头是 否堵塞、压力是否满足要求;③筛孔有无堵塞,筛面是否有杂物积聚等,提高脱介效果。

4.2.2强化磁选机运行管理,确保磁铁矿回收效率。①根据脱介筛喷水大小及时调整底流放料闸阀,确保正常液面和溢流平稳,杜绝尾矿溢流因“翻花”紊乱降低磁选机的工作效率。②坚持磁选机冲洗制度,每班停车后及时清理机体内滞存物料,避免因物料刮擦使已吸附的重介质粉脱落,确保磁选机正常运行;③随时对磁选尾矿含介量进行测定,并根据测定结果及时检查标校和调整磁偏角,确保设备处于最佳工作状态。

4.3 完善生产工艺,加强生产现场技术管理

4.3.1 合理弧形筛安装角度,根据选煤厂生产实际,将弧形筛安装角度由原来的60º调整为55º,在此基础上,对将固定弧形筛改为击打振动弧形筛,提高物料在筛面移动速度,增加滤介面积和过滤几率,增强了脱介效果,减少下步环节的脱介及介质回收压力。

4.3.2完善脱介筛喷水系统。为充分发挥喷水的作用,提高脱介效果,根据生产现场状况,对原脱介供水系统进行改造。①更换清水泵,提高扬程和流量,满足喷淋脱介对水压(0.18MP至0.22MP之间)和水量要求;②对脱介筛分支管路适当增粗,确保喷淋水量;③合理布置喷水管位置,尽量在筛板接合处上方稍后,一是保证喷淋的有效性,二是保证煤块翻越挡煤堰时使另一表面得到冲洗,从而确保脱介效果;④调整喷管间距、喷头高度与喷水喷射角度,保证间距为30cm,喷头高度距筛面25cm左右,保证了喷水全断面无间隙分布和冲击力,喷射角度与筛面呈50º角左右,使煤粒在前进中翻滚且被冲洗,发挥最佳喷淋脱介效果。特别是末道喷管间隔的喷头短管相差5cm,这样可使在不增加水量和水压的前提下,形成两道无间隙的水幕,将物料进行充分喷淋冲洗,脱介效果更佳。⑤实施水质净化,在浓缩池溢流汇集口加设滤网阻拦木屑等杂物,在清水泵前安设过滤器实施二次净化,确保喷头喷水畅通不堵塞,降低系统因喷头清理造成的频繁开停车带来的重介质损失。

4.3.3针对末精煤及离心液中重介质含量较多问题,采取在离心机入料口加清水进行物料冲洗,对离心液管路进行改造,即将进入浮选系统改为进介质桶,使其中的重介质得到直接循环利用的措施,效果较好。

4.3.4改进介质添加方式,采取系统运行前进行添加,一次性加足够量。系统连续 运行必须进行介质添加时,则按照“少加、勤加”原则进行。

4.3.5提高密控司机的业务技能水平,掌握生产现场的综合判断和处置能力,特别是原煤煤质、产品质量、循环液压力、分选密度、磁性物含量、煤泥含量、液位各因素之间的关系,避免因判断失误等人为因素使重介质循环液密度波动、分流不合理等造成介质损耗。效果验证

通过降介措施的实施,各产品中重介质含量明显降低,达到预期效果。

5.1介耗指标情况。通过对重介质消耗各环节强有力的管控,与试生产阶段相比,各产品带介情况及吨原煤介耗显著降低,重介质损耗大幅度减少且趋于稳定(见表3)

表3 重介各产品含介量及吨原煤介耗统计表

5.2经济效益方方面。由于介耗管控措施的合理制定和有效实施,吨原煤介耗由试生产阶段的2.32kg降为正常生产期间的1.15kg左右,降幅为1.17kg/吨原煤。按全年 入选原煤240万吨,介质粉单价吨1200元/吨计,年节约选煤成本:

1200*1.17*240/1000=1480.8(万元)。

同时,由于进入重介系统介质量的减少,降低了对设备、管路的磨损程度,减轻了职工的检修维护工作强度,延长了设备配件的更换周期,节省了生产成本。结束语

柴里选煤厂关于降低介质消耗的探讨与实践表明,加强选煤生产过程中的介耗原因分析与控制管理,是降低选煤生产成本,促进系统良性运行和提高经济效益的重要保证,为此采取的措施是可行有效的。目前,柴里选煤厂对控制介耗作进一步探索,特别是将矸石带介高的问题作为下一个攻关课题,力争使吨原煤介耗控制在1kg以下。参考文献

[1]王朝哲WANG Chao-zhe降低重介质选煤系统介耗的措施选煤技术2007(1)[2]杜力 重介质选煤系统降低介质消耗的措施 科技信息2009(11)[3]郑大强、陈伟 浅谈重介选煤降低介耗的措施 中州煤炭 2006(4)[4]徐卯聪 二矿选煤厂降低重介质消耗的有效途径

中国矿山工程 2008,37(6)[5]金晶.赵文甲.司晶鑫

浅谈如何解决重介质分选过程中介耗偏高的问题 中国科技博览

2009(9).[6]朱建新 范各庄矿选煤厂降低介质消耗的措施 煤炭科学技术 2009(2)[7]冉银华 降低重介质选煤介耗的探讨 煤炭加工与综合利用 2007(02)

作者简介:冯志金,男,1965年5月出生,1988年毕业于安徽淮南矿业学院选矿工程专业,现就职于山东能源枣矿集团柴里选煤厂。联系电话:06324057058

邮箱:feng-zhijin@qq.com

第三篇:火电厂降低燃煤消耗的措施

火电厂降低燃煤消耗的措施 谢晓灵

摘要:针对火电厂燃煤采购、运输、检斤、检质、堆存、配煤、使用、结算整个系列各环节,提出了减少燃煤消耗的管理和技术措施。关键词:火电厂、燃煤、降耗、措施 0 前言

火电厂中燃煤成本一般占电厂总成本的60-85%,做好燃煤采购、检斤、检质、堆存、配煤、使用、结算每一个环节中的细节,都可以实现较显著的节支或降耗效果。这既是一种环保意识、习惯,也是一种低碳生活方式。1 采购、运输、检斤、检质的节煤措施

在重庆能源安稳电厂目前实际的管理体制下,大量燃煤比质比价采购可能性不大,但外购煤仍可以实施。是否可以对煤质中有害性指标(硫、全水分、灰分)实行超扣降奖、有益性指标(对CFB是Qnet,ar)实行超奖降扣仍是可试探的一些方案。

既然现在燃煤是买方市场,就可以严格检斤、检质管理。所有入厂燃料均以公司地磅(煤电公司内部以煤质中心认定计量装置)计量结果为结算依据、所有质量指标均以公司质检(煤电公司内部以煤质中心检定结果)结果为结算依据。如采制样时未及时盖桶盖,致水分减少1%,将使结算热值增大70kcal/kg左右,按0.12元/kkCal、每天进煤1500吨计算,将导致每天多付煤款12600(70×0.12×1500)元,全月如此将多付378000元。运输、计量、采、制、化和结算管理中可能出现的漏洞与防止方法 2.1 运输 2.1.1 途中加水。防止方法:加强运输监督,运损应在规定范围内。2.1.2 途中换成低热值煤。以公司检斤、检质结果为结算依据,加强运输监督可以防止。2.1.3 途中卸煤。防止方法:以公司计量为结算依据,加强运输监督。

上述方法虽可控制对应问题,但供需双方易产生矛盾,不利于长期合作。根本的方法是控制运损等在规定允许范围内,供、运方建立诚信体系,才能长期互利共赢。2.2 计量 2.2.1 称总重时,驾驶室坐的人多,除皮时人少,导致净重增多。司磅人员、监督人员认真检查可以防止。2.2.2 称总重时,水箱加满水,卸煤时放掉水,导致皮重少净重增多。通过采样人员和监督人员的监督可以杜绝。2.2.3 称总重时,人站在地磅上不下完,导致总重多,皮重少净重增多,防止方法:司磅人员、监督人员多查。2.2.4 其它货车冒充运煤车。通过监督人员强化监督可以防止。2.2.5 过了磅的煤车不在公司下煤,运出去或拉回来二次过磅,防止方法:采样人员登记重量,核对煤棚收到重量。2.2.6 地磅超过有效期,准确度不够。监督人员加强监督检查可以杜绝。2.3 采样

2.3.1 小车运高热值煤,大车运劣质煤,防止方法:改变采样方式,按质量布子样数,即按质量基采样。2.3.2 在中部或/和前部或/和底部或/和后部夹劣质煤。严格按国标挖至少0.4米深或揭盖后采可以防止。2.3.3 利用白班人员下班后或周末大量来煤。通过监督人员加强监督来防止。2.3.4 分层充水,表面是干的,下部是湿的。防止方法:严格执行商品煤采样国标,监督人员加强监督。2.3.5 采样点分布未按国标,只采好煤,不采或少采劣质煤。通过监督人员加强监督来防止。2.3.6 高热值煤子样量多采,劣质煤子样量少采或不采。由监督人员强化监督来杜绝。2.3.7 所采劣质煤的煤样没倒入同一单位的盛样桶。通过监督人员加强监督来防止。2.3.8 盛样桶没及时盖好,导致水分损失,从而发热量增高。监督人员加强监督可防止。2.3.9 自动采制样系统存在系统误差。由采样、监督人员督促改进来避免。2.4 制样 2.4.1 原样被换样,导致发热量增高。监督人员编二维码或加强监督来防止。2.4.2 粗颗粒(质量较差)不要,只要筛下部分,导致发热量增高。通过监督人员全过程监督来防止。2.4.3 烘细样时被换样,导致发热量增高。防止方法:监督人员全过程监督,查存查样。2.4.4 烘细样时被加入好煤,导致发热量增高。通过监督人员全过程监督,查存查样来杜绝。2.4.5 取出的全水分样没密封,导致水分损失,从而发热量增高。防止方法:监督人员全过程监督。2.4.6 粗破碎机、中破碎机、细破碎机没清洗,被高热值煤污染,导致发热量增高。通过监督人员全过程监督来避免。2.4.7 细粒级筛子没清洁,被高热值煤污染,导致发热量增高。防止方法:监督人员全过程监督。2.4.8 小于6mm取全水分样。由监督人员全过程监督来避免。2.5 化验 2.5.1 换样。防止方法:加强监督,分析存查样。2.5.2 量热仪不准。通过加强监督,分析标煤或标准热物质可避免。2.5.3 工业分析仪不准。通过加强监督,分析标煤可避免。2.5.4 定硫仪不准。通过加强监督,分析标煤可杜绝。2.5.5 数据录入不真实。防止方法:加强监督,查纸质记录和电脑数据。2.6 结算 2.6.1 计算程序未按合同条编写,导致结算金额出现偏差。通过监督人员全过程监督来防止。2.6.2 录入数据不准确。防止方法:监督人员全过程监督。2.6.3 未按合同要求进行索赔。防止方法:监督人员全过程监督。3 堆存、配煤中的节煤措施 3.1 堆存

燃煤堆存中主要是要用旧存新,减少缓慢氧化所导致的热量损失;其次是按要求堆放,、按要求掺配使用,最后是防止雨水冲失,定期回收边角、水沟、煤水沉淀池等处的积煤,加以利用。如公司入厂煤制样室外的弃煤、干煤棚两边的边角煤、临时煤场的边角煤等。3.2 配煤

市场经济下各火电厂来煤中符合锅炉设计煤种的比例很小,为使入炉煤接近设计值,或为实现经济效益最大化,确保锅炉机组“安、稳、长、满、优”运行,从而达到节煤的目的,均进行燃料掺配。对CFB锅炉配煤主要控制指标首先是热值、全水和硫份达到设计要求,并且混合均匀。经济热值是第二步的追求目标。3.2.1 常用的配煤方法 3.2.1.1 煤斗档板开度法; 3.2.1.2 抓斗数法; 3.2.1.3 自动配煤系统。3.2.2 配煤的计算

各参配煤的质量分数计算模式如下: X1+X2+···+Xn-1+Xn=1 X1Qnet,ar1+X2Qnet,ar2+···Xn-1Q,net,arn-1+XnQnet,arn≥18610 X1Mar1+X2Mar2+X3Mar3+···+XnMarn≤6.5 X1St,ar1+X2St,ar2+X3St,ar3+···+XnSt,arn≤4.51 X1≥0、X2≥0、„、Xn≥0, Qnet,arn、nMarn、St,arn 分别为第n种参配煤的收到基低位发热量、全水分和收到基全硫。其它类同。

代入各参掺配煤的水分、热值和/或硫分即可求出各参配煤的质量比,再利用各参配煤的密度求出对应的体积比,即可让现场具有较好的操作性,指导配煤掺烧,实现节煤降耗的目的。4 使用中的降耗措施

燃煤燃烧转化成电能过程中,按影响供电标煤耗多少,机组出力、高加和低加是否投运、新蒸汽压力、厂用电率、新蒸汽温度、再热蒸汽温度、凝汽器端差、排烟温度、飞灰(炉渣)含碳量、再热蒸汽喷水、排污率、主给水温度等都是影响供电煤耗的主要因素,都是运行中需要努力调控的,各项因素对供电标煤耗(13.5万和20万千瓦机组)的影响量值和降耗措施见表1《主要指标耗差分析表》。对循环流化床锅炉,需尽可能保证入炉煤粒度接近设计值;对煤粉炉尽可能达到经济煤粉细度。

如真空降低1%,按1台机组每天满发、厂用电率9.4%、标煤单价0.12元/kkCal计算,每天因此多消耗的煤炭将损失10000元左右(3.65×150000×(1-0.094)÷1000÷1000×0.12×7000×24)。

如大家认真做好节电工作,全厂厂用电率降低1%,按2台满发、标煤单价0.12元/kkCal计算,每天节约的燃煤将增收20986元。5 结语

通过对火电厂燃煤从采购到最后使用的各个细节的分析、总结,提出了节煤、降耗的方法与措施,对电厂降低燃煤消耗、减少成本,具有积极的作用,同时将产生较好的社会效益。参考文献

[1]曹长武.电力用煤采制化技术及其应用[M].北京:中国电力出版社,1999.

第四篇:太西洗煤厂实习报告

太西洗煤厂实习报告

第1章 概述

太西洗煤厂始建于1983年,于1986年9月1日建成正式投产,原设计年处理能力为210万吨,近年来连续技术改造,现年处理能力已达300万吨。本厂位于宁夏石嘴山市大武口区,占地189公顷,紧邻包兰铁路平罗火车站,东距109国道12公里,西距110国道7公里,交通运输较为便利,是一座大型矿区型动力煤洗煤厂,是我国西北地区最大的无烟煤洗选加工基地。洗煤生产工艺采用原煤混合入洗。跳汰主、再洗配合,粒煤重介,煤泥直接浮选,精煤过滤,尾煤压滤的联合工艺流程。

精煤产品主要有30-80mm精大块、20-40mm精中块、4-17mm精小粒、末精、纯煤。

精煤产品是冶金高炉喷吹、碳素制品、化工产业的理想原料,末精主要供给国内的钢铁厂,如鞍钢、宝钢、首钢、本钢等,其它部分精煤销售给碳素厂和煤化公司,如隆湖宁吉碳素厂,恒升公司,佳宝碳素厂等,还有一部分精煤已按合同计划远销国外。再洗的中煤供给附近的矸石电厂和居民使用,最终矸石供道路原料、制砖厂使用。浮选尾煤经火力干燥后销售到矸石电厂。

太西洗煤厂依靠科技兴厂,不断自我发展完善,合理的对工艺系统进行技术改造,生产技术达到国内先进水平,超低灰纯煤生产技术在国际上处于领先水平,各项技术经济指标达到了国内同行业先进水平,并且通过了国际质量管理体系,是一座现代化技术先进的洗煤厂。第2章 工艺系统

我厂入选原煤主要由白芨沟矿、大峰矿、红梁公司调入,去矸δ+0.1含量一般为7-8%左右,属于易选煤。2.1 原煤准备系统

原煤准备系统包括筛分和破碎,筛分也称预先筛分,在选煤厂按破碎作业和分选作业的要求,将原料煤分成不同的粒级,为煤炭进一步加工做准备。破碎作业前,筛分是为了将已经合格的粒级和需要破碎的大块分开,避免合格物料过度粉碎,各种选煤方法和设备都要求一定的入选粒级,否则将严重影响分选效果和设备的正常运转。2.1.1、原煤准备工艺流程

太西洗煤厂原煤准备系统的流程采用先分级筛分再破碎,具体工艺流程如下:

原煤由厂自备车沿铁路线运入,使用KFJ-2A型107、108翻车机翻入109、110、111、112受煤坑,受煤坑下四台给煤机113、114、115、116将煤给到117、118原煤皮带,原煤皮带将煤均匀给入二台ZDS2148型自同步等厚筛进行分级,-70mm级煤粒直由201、202上仓皮带运到仓上,而筛上物即+70mm级煤粒经过手选皮带143、144除去矸石和杂物后,入康马克破碎机进行破碎,另一台MMD破碎机备用。最终物料和筛下物一起由201、202入原煤仓,由203皮带分别给入白芨沟、大峰、红梁三个原煤仓。为了给入洗创造条件,我厂采用按粒度装仓,白芨沟末煤,大峰末煤,红梁块煤。2.1.2、等厚筛分

本厂使用ZDS2148型自同步等厚筛进行原煤的准备筛分,它和普通直线振动筛结构相似,不同处主要是筛面分成三段,倾角各不相同。入料段筛面用于松散物料和使易筛颗粒透筛,中间段筛面主要用于透筛,排料段筛面用于检查性筛分。由于折线性筛面使物料流速提高,料层厚度减薄,加速了细小颗粒从大颗粒间隙之间穿过,从而使整个筛面得到充分利用,提高透筛能力。各段筛面上筛物料量与物料流速的比值较稳定,因而在筛面上物料层的高度呈现均衡的状态,即体现了“等厚筛分”,等厚筛分的实质是整个筛面透筛率均衡。2.1.3、破碎

原煤经过等厚筛分后,筛上物入康马克破碎机进行破碎,康马克破碎机是靠冲击剪切和冲击拉伸的作用,使剪切力沿着物料的薄弱易碎部位产生巨大的破碎力使其破碎。其特点:

(1)高度小、结构紧凑;(2)碎后产品粒度均匀,没有过大颗粒,过粉碎产品少;(3)处理量大,可破碎抗压强度高的物料; 2.2 水力跳汰系统 跳汰法适宜处理易选和中等可选性煤,分选粒度范围较宽,上限可达100mm,下限可至0.5mm,我厂入选原煤属于易选煤,因此选用跳汰法进行选煤生产,跳汰选煤的具体工艺流程如下: 2.2.1、主洗跳汰选煤工艺流程

我厂采用原煤混合入洗,块末按4:6配比。原煤由仓下210-221给煤机给到301、302皮带上,由301、302皮带运入主厂房,301皮带将原煤转运到303锚链,由303锚链将煤平均分配到313、311跳汰机的缓冲仓,而302皮带将原煤通过带挡板的溜槽给入310、314跳汰机的缓冲仓,通常情况下,310、314倒着开,互为备用。原煤入缓冲仓后,由仓下的给煤机分别给入四台主洗跳汰机进行分选作业。

经过跳汰机的分选,将原煤分选成矸石,中煤和精煤。矸石由跳汰机一段排出,由四台跳汰机的辅助设备矸石斗子提升机进行脱水,并且将矸石提升到309—2锚链,然后经过转载由333皮带送入矸石仓,矸石仓中矸石定期由汽车运到风选厂存放。中煤同样用斗子提升机脱水,由333—1转载到309—1斗子提升机,提升到309—3破碎机进行破碎,破碎后入再洗跳汰机309进行中煤再洗。再洗后的矸石排入矸石仓,最终中煤提升到334锚链,经414皮带运输至分级筛422,分成不同的产品,然后入中煤仓,筛下物进入锅炉仓,筛上物进入B5仓。

再洗和主洗的精煤由溢流堰排出,分别入相对应的的分级筛327、331、329、328、330进行分级,筛上物即粒度大于17mm的物料由皮带404、411经过转载进入分级筛420、421,将物料分成精大块,精中块和精小块三种产品,然后分别由皮带运输至精煤仓,精中块装入A1、A2、A3仓、精小块装入A4、A5仓;筛中物即粒度介于4—17mm间的物料,经过皮带403—

1、403—

2、405分别入两台斗子提升机432和433,然后提升入重介系统;筛下物即粒度小于6mm的物料入捞坑,三台渣浆泵339、340、341将物料打入三台弧形筛335、336、337,然后入末精筛342、343和344进行脱水,筛上物全部入345锚链,由345锚链平均分配到346—1、346、347、347—

1、347—2和348六台离心机进行脱水,脱水后的物料和浮精组成末精产品,装入A6、A7、A8、B7、B8仓。冬季进入火力干燥系统进行干燥。2.2.2、复合空气室跳汰机

YT-16由唐山易通科技开发有限责任公司研制的,属于第三代空气脉动跳汰机,是双空气室结构,故又称为复合空气室跳汰机。主要结构特点和技术特征:

①YT筛下室设在空气室中间,为双U型振荡,整体为三角形,无扩散死角。另外,在空气室侧有一个气水混合箱,从而使洗水脉动平稳。

②YT一、二段各有一对进排气风阀,并且进、排气共用一条管道。风阀数目少,从而大大减少了故障点。③进气采用滑阀,由于此种结构的风阀具有打开和关闭动作迅猛的特点,更好地满足了选煤工艺要求的“骤起缓落”的床层脉动理论要求,排气采用软体阀,不会卡阀和漏气。

④YT筛板设计较更合理,具有合适的倾角,筛孔大小交替,既有一定的开孔率,又有一定的机械强度和耐磨性,使用周期长,透筛适中.⑤YT型跳汰机具有普频、复频和多频跳汰方式,可以根据需要选择适合的方式。

⑥采用变频技术由微机控制给料量、床层厚度、排料量,采用角位移传感器测量床层厚度,实现精确测量,自动化排料调整床层。⑦取消溢流堰,增设随动溢流堤,可根据煤质情况、分选条件、产品需求,将溢流堤高度在150mm范围内调整。2.3 重介质分选系统 2.3.1、工艺流程

本厂重介质系统主要洗选超低灰产品,即对跳汰精煤中粒度在4-17mm之间的精小粒,进超低灰产品(纯煤)与最终精小粒产品的分离,具体工艺流程如下:

精煤经过分级筛分级后,粒级在4-17mm的煤经403-1,405、403-2皮带的转载和斗子提升机的提升,入重介系统。由483、484、485、486四台HMCC精选型圆筒重介旋流器进行分选,分选出精小粒和的超低灰产品,两种产品入487、488弧形筛脱介,然后入489、490脱介筛再次脱介,脱介后的精小粒产品由403皮带转载装入B6仓,而纯煤由902-2皮带输送至1#、2#、3#、4#纯煤仓。487、488弧形筛筛下的介质悬浮液入分流箱,一部分直接入492合格介质桶,而另一部分入499磁选机进行介质回收。489、490脱介筛的一段筛下物也直接进入492合格介质桶,二段加强喷水脱介的筛下物进入499磁选机进行介质回收,回收后的介质进入合格介质桶,而尾矿进入煤泥池。2.3.2、HMCC精选型圆筒重介旋流器

比类型重介旋流器是用于各种可选性煤,特别使用于难选和极难选煤的分选,除用于常规三产品重介分选外,还可用于生产超低灰纯煤等高精确度二产品分选,本厂就是选用HMCC精选型圆筒重介旋流器生产超低灰纯煤产品。该重介旋流器属无压给料方式旋流器,分选物料与悬浮液分开给入,入料无压、自重给入上部中心入料管;悬浮液用泵以一定压力沿切线压入圆筒。沿切线压入的悬浮液从底至顶造成一股上升的空心旋流。尾煤部分高密度悬浮液沿桶壁上升,从矸石排出口排出。精煤与低密度悬浮液聚集在漩涡中心向下流动,通过下部排出口排出。这种旋流器主要优点在于:

①工作介质和分选入料是分开给入的,减少了物料的提升,节省动力,并且便于悬浮液的测定和调整。②物料与悬浮液接触时间短,分选物料的无压给入,使煤在分选过程中过粉碎小,减少了次生煤泥的产生,并且减小了介质对旋流器的磨损。

③工艺流程简单,便于与其他重选设备的联合布置。2.3.3、磁选机

本厂使用2XCTN型永磁桶式磁旋机对稀悬浮液中的重介质加以回收。

该类型设备利用永磁磁系所产生的磁力,将矿浆中的磁性矿物质吸引到圆筒表面上来,并随着圆筒一起旋转,待脱离磁场作用后在重力和刮板的作用下,排出机体,而非磁性物料从尾矿口排除,完成分选作业。对双桶型磁选机而言,一台设备完成粗、扫选作业,提高磁铁矿的回收率,减少经济损失。2.4 浮选系统 2.4.1、工艺流程

本厂的浮选系统主要是对-0.5mm的煤泥进行回收和煤泥水的处理,包括了浮选,浓缩,压滤和过滤。首先捞抗的溢流进入缓冲水池,通过710、711、712、713四台缓冲泵给入浮选五楼弧形筛,筛上物进入粗矿池,筛下物入矿浆准备器724、725、726、727。经过矿浆准备器的加药和充分的接触后,入728、729、730、731四台浮选机进行分选。精矿通过管道流入精矿池,然后由732、733、734精矿泵将浮选精矿给入两台加压过滤机和两台真空过滤机进行脱水,过滤水又返回缓冲水池形成一个闭路小循环。浮选尾矿直接通过尾矿槽流入601、602浓缩池,进行浓缩,浓缩底流通过606、607、608、609四台泵给入压滤进行尾煤脱水,溢流进入循环水池供跳汰系统循环使用。

进入压滤的浓缩底流先给入641、642进行搅拌,然后由643、644两台泵分别给入647、648、663、664四台压滤机,进行压滤脱水,滤液进入滤液池,由649、650两台泵打入浓缩池形成闭路循环。脱水后的浮选尾煤由皮带和锚链转载入干燥碎矸系统进行火力干燥。2.4.2、矿浆准备器

本厂所使用的矿浆准备器是XK-800型,它具有省电,省药剂,生产能力大,体积小等优点,雾化机构是浮选药剂与矿浆流充分的接触。2.4.3、浮选机

本厂所使用的浮选机:730、731为XJM-S16型,728、729为FJR-12型。XJM-S16型浮选机具有单室容积大,处理能力高等优点,并且采用了液位控制系统,可使槽内液位始终保持在最佳高度。FJR-12型浮选机相对于XJM-S16型而言,具有处理能力更大,空气与煤浆的搅拌更加充分,充气效果更好等优点,从浮选的效果看,有利于精煤与尾煤的充分分离。2.4.4、加压过滤机

本厂所使用的GPJ-60A盘式加压过滤机是一种高效、节能、全自动控制的脱水设备,具有生产能力高、滤饼水分低等优点,相对于其它两台真空过滤机而言,滤饼的水分要低(加压过滤机滤饼水分平均在18%,真空过滤机滤饼水分平均在22%)。2.4.5、耙式浓缩机

本厂所使用的耙式浓缩机是较为普通的TNG-30型,是内径为30m的周边传动浓缩机,它的处理能力能满足本厂工艺需要,从浓缩效果看并非很理想,主要与设备的自身性能和入料粒度有关系。添加的絮凝剂为聚丙烯酰胺。2.4.6、压滤机

本厂所使用的是景津集团生产的程控隔膜压滤机.当压滤机工作时,由于液压缸的作用,将所有滤板压紧在活动头板和固定尾板之间,使相邻滤板之间构成滤室.矿浆由固定尾板的入料孔以一定压力给入,在所有滤室充满矿浆后,压滤过程开始.矿浆借助给料泵给入的矿浆压力进行固液分离,固体颗粒由于滤布的阻挡留在滤室内,滤液则沿着滤不上的泄水沟排出,经过一段时间后,滤液不再排出,即完成脱水过程。此时可以停止给料,通过操纵液压系统调节,将头板退回原来的位置,滤板移动装置将滤板相继拉开。滤饼靠自重脱落,并由下部的皮带运走.即完成了整个压滤过程。第3章 生产技术检查

选煤厂技术检查是获取选煤厂生产技术管理信息的一个重要环节。通过技术检查可以了解产品的质量,各作业数量质量的变化,评定分选效率的高低,技术经济指标的完成情况,分析生产中的问题,寻找改进措施,以便对生产进行调整。

煤质检查的目的是为了了解原料煤,中间产物和最终产品数质量的组成情况和变化情况,为操作分选岗位的司机提供分选效果的依据。在选煤生产过程中,煤质的检查占有相当重要的作用。

为完成洗煤厂的煤质检查任务,煤质科在整个工艺的各个环节设置了大约34各采样点,在主厂房三平面设有采制样室,四平面设有浮沉室,浮选厂房三平面设有采制样室,原煤准备车间四平面设有毛煤采制样室,产品装车点设有销煤采制样室,并由专门的化验室设置在办公楼一平面,对产品做工业分析、机械强度、热稳定性、发热量和水分测定等项目的分析化验,全面了解煤质情况。3.1、采样

在整个工艺系统设置了大约34个采样点,主要包括入选原煤采样点,主再洗中煤、矸石、精煤采样点,重介系统入料、超低灰产品、尾煤采样点,仓上大块、中块、小块、精末采样点,浮选机入料、精矿、尾矿采样点,过滤机浮精采样点,压滤机入料采样点等。

入选原煤每1h进行一次采样,每次试验用煤不少于6Kg;中煤、矸石每2h进行一次采样,每次试验用煤不少于6Kg,四台浮选机采取精煤和尾煤样,每2h进行一次采样,每次试验用量不少于1L;主再洗跳汰机每1h进行一次采样,每次试验用煤不少于6Kg;纯煤系统入仓物料每1h进行一次采样,每次试验用煤不少于3Kg;过滤机每1h进行一次采样,每次试验用煤不少于3Kg。3.2、制样:

煤样在被采集以后,不能直接送去做化验和实验,要对煤样进行掺合与缩分,这个过程称为煤样的缩制。煤样掺合的目的是使煤样中粒度和灰分不同的颗粒在煤堆中均匀分布,使缩分出的少量煤样由充分的代表性,一般采用堆锥法进磁掺合。缩分的目的是从一堆掺合好的煤样中取出能代表总样性质的少量煤样,以缩减试样的重量,一般采用四分法对煤样进行缩分。3.3、试验化验

煤质的化验主要是化验室进行的,具体内容包括煤炭的工业分析,对水分和灰分进行测定,这是每日生产工作中所必须进行的。而发热量、硫分是在每月一次的月综合试验中测定的。试验主要表现浮沉试验和筛分试验上,用来全面分析煤炭的粒度和密度组成情况。浮沉检查主要进行的项目:

①入选原煤每次生产前进行一次快浮检查,测其-1.5,+1.9比重级含量,用以生产前的准备指导,生产过程中每1h进行一次快浮检查,由煤质科人员完成。

②综合中煤和矸石每2h进行一次快浮检查,用以生产过程中能及时调节,综合中煤上浮控制在4%以下,下沉控制在40%-55%之间。主再洗矸石控制在6%以下。

③对主洗跳汰机310、311、313和再洗跳汰机309矸石进行单机浮沉检测,每2h进行一次,用以指导生产、调节指标。

3.4、水分检测及浓度测定

水分检测采用煤的工业分析方法中的空气干燥法进行检测,主要检测的项目和指标控制的范围如下表: 采样地点926、927、402、413、415真空过滤机加压过滤机

指标范围 冬季干燥〈6% ≤7%≤8%≤22%≤18% 碎干10%-15% 浓度检测用于指导夜间生产,有利于及时根据浓度变化情况调节指标,主要检测入浮浓度,压滤入料浓度。方法是采取1L煤泥水悬浮液,在小型抽滤机上脱水,脱水后放入恒温箱干燥至质量恒定不变,称取固体质量,计算浓度指标。第4章 设备的管理和维护

由于洗煤厂是流水线作业,因而设备的故障,哪怕是局部的失灵都会造成整个车间的停产。提高设备完好率,减少维修费用,提高经济效益,是车间设备管理工作的一个重要课题。机械设备的管理除了从制度上落实之外,还必须贯彻预防为主,以保养和维修相结合,搞好综合管理,对此我感到应从以下几方面着手:(1)健全车间设备管理制度,抓好车间设备管理与维修的基础工作最重要的一环是,建立健全车间设备管理的各项规章制度:车间应建立起各工种岗位责任制;设备安全技术操作规程;日常维修保养规程;设备润滑管理规程;设备日常检查和定期检查制度;设备事故分析制度等。把设备管理制度与生产和经济责任制度挂钩,做到设备定人定岗,责任落实到个人。

(2)建立设备档案,搞好技术资料的管理设备管理档案的建立,可方便其它管理工作的开展,首先必须做到原始记录完整、齐全、准确,主要项目有:设备的技术性能和参数、出厂日期和制造厂及试验情况等记存入档;设备维修、保养记录;设备大修理完工质量检验单;设备技术状况定期检查记录;设备事故报告单和事故处理结论。

(3)安排和督促落实各种维修制度。维修制度要落实在平时的维修保养工作上,当设备处于工作间隙时,就要抓紧时间全面检查设备的运转情况,及时排除设备故障隐患。同时,做好各部件的润滑、调整保养工作,使设备始终保持良好的技术状态。

4)加强设备事故的调查分析。设备发生事故后,应及时到现场了解情况,查明事故原因,分析责任,作出对责任者的处理意见,以教育广大职工,使大家增加责任心,以免事故的再次发生。

(5)抓好车间职工的业务培训根据车间生产实际情况,安排职工进行业务技术知识的讲授学习,使操作工维修工了解所使用的设备的结构、性能和操作方法,从而能正确使用设备,维修保养好设备。

6)加强设备维修质量的检验,要建立维修检验制度,专人技术人员或工人作维修检验员,把好维修质量关,做到不合格的不投入使用。

总之,要保持设备良好的工作状态,保持其工作能力和精度,并延长其使用寿命,是设备管理的基本任务。

第5章 跳汰机操作

在洗煤车间的实习过程中,通过对跳汰机的实际操作,掌握了跳汰机的操作,并且对出现的一些问题掌握了具体的解决方法。以下是我在操作过程中的总结: 5.1、YT-16跳汰机的控制系统

YT—16型跳汰机控制系统以工控机为核心,人机界面友好、操作方便,采用触摸屏 ,控制功能强大。其主要控制内容有:(1)设备启停控制系统:按选煤厂工艺流程,对跳汰机各主要设备实施顺煤流方向停止、逆煤流方向启动。工作方式有2种,一种为系统集中方式;二是本机就地方式,可单台设备启停,也可顺序启停。

2)跳汰机风阀控制系统:该系统控制跳汰机4个电控气动风阀的运行状态,通过屏幕可任意调节单个风阀的打开和关闭时间,跳汰频率调节范围30-90次/min。并能够使跳汰机二段产生二次进风,同时对风阀各参数进行保存。该系统共有3种周期制度,以便适应不同煤质和操作者需要。

(3)跳汰机工艺参数控制系统:该系统可实现给煤量、一段排料、二段排料、比例带值和积分常数等主要工艺参数的控制。其中排料控制系统通过浮标床层检测装置测量跳汰机床层厚度信号,引入调节器中进行调节,输入驱动电机,带动排料轮进行排料,最终通过床层厚度的变化来调节排料轮转速,以达到稳定床层的目的。给煤量的大小通过改变变频器信号大小来实现控制,给煤量采用信号手动输入。YT-16型跳汰机自动控制系统有以下几个参数可供选择:

①跳汰周期:普通周期(采用固定的频率工作)复频周期(一、二段采用相对独立的频率)多频周期(在复频周期的基础上在二段加入二次进风)

②比例带值 存在偏差时才有调节作用,此值越大调节越快速。比例调节具有调节快速的特点。

③积分常数 时间的倒数(此值越大数据累加的时间就越短),只要被控量有偏差存在,调节器的输出信号就会不断增加,直到被控量偏差消除为止,因此调节没有静差。但调节作用较慢。④积分高限值 即排料输出最大值

⑤相位 普通周期制度下相位可以调整,在复频周期和多频周期制度下相位是在不断地变化。在不同的参数设置情况下,跳汰机所出的产品质量波动很大。5.2、跳汰机的启停

启车:启车信号----开循环水泵----鼓风机送风----斗子提升机运行----开总水阀----开总风阀----开冲水阀----开给煤机----排料。

紧急停车:关给煤机----停排料轮----关冲水阀。

正常停车:关给煤机----停排料轮----关总风阀----关总水阀----关冲水阀----停控制柜电源。5.3、正常操作调节

跳汰机在正常运行下,为确保洗选精煤、中煤和矸石的各项指标控制在合理的范围内,要对跳汰机进行调节,在调节过程中要从四点最基本的出发: ⑴、原煤的组成情况:

①浮沉组成情况,看浮沉实验上浮物、中间物、下沉物的含量,上浮物多,中间物少,煤就容易分选。上浮物少,中间物多煤就难分选。看浮沉是为了解原煤可选性情况,掌握原煤的历史最好和最差情况,从而起到对操作的指导作用。

②粒度组成情况,粒度组成就是块末组成。看原煤的块末情况,通过块末比或平均粒度,来说明煤在床层中的水力阻力和松散程度。就有“料细减风,块多增水”的操作要求。

③矸石遇水软化、破裂就是泥化现象。泥化是污染洗水,影响细粒精选的主要根源,泥化程度是一个重要的评价煤洗选难易的辅助条件。根据情况有“矸要排够”的操作要求。

⑵、风水制度的联合:风是松散床层的主导因素,是跳汰洗煤的动力源,水是传递的媒介。风松散床层重点在解决质量上,风多能保证松散度,过多会形成回收少;水松散床层重点在解决回收上,水流大精煤的回收率高,不足也会影响质量。因此,风水必须联合好,在确保“风保质,水保量”的基础上,还要兼顾“水怕不足,风怕过多”的的原则。在风水的搭配上,因为随着两段的任务不同,即一段矸要排够,二段中要拿足,要求一段风小水大,二段风大水小。普遍认为风水逐室减,具体的搭配原则可总结为,给料端床层混,水大风宜小;中间段促分选,水适风要大;排料端床层稳,风水不宜过。

⑶、床层:如何使床层处于有利分选的工作状态,是跳汰机操作工艺制度的核心,因为跳汰机工作过程中床层状态,决定其按密度分选的效果。尤其是在调试时期,跳汰司机除了根据快灰和快浮所提供的数据判断跳汰机工作情况外,还需要手执探杆不时地插入床层测试床层厚薄与松紧,并根据探杆所触及的床层松散类型,对风量及水量配比作出判断,进而调节水门和用风量的大小。其目的使床层维持在最适宜的工作状态。床层状态主要指床层的厚薄与松紧。

①床层的厚薄与所处理的物料性质(密度及粒度)有关。所处理的物料若轻、重产物的密度差较大,可采用较薄的床层,加速其分层。而处理密度差较小的原料时,或在要求得到高质量精煤的情况下,床层可厚些。一般情况下,厚的床层工作较为稳定,便于操作,但因松散所需的时间较长,因此,设备的处理能力将被降低,若风压和风量在不足的情况下,床层难以达到所要求的松散度,分层效果将变坏;减薄床层,不但分层速度加快,而且能增强吸啜作用,有利于不分级物料的分选。但如床层过薄,则造成吸啜作用过强,致使细粒精煤透筛而造成损失。

②床层的松散度,由于具体条件不同,对床层松散度的要求也不同,究竟达到怎样的松散程度,应通过实验来确定。一般情况床层松散度提高,其分层速度可以加快;但同时也增加了颗粒粒度与形状对分层过程的影响。我厂这种混合入洗,床层的松散度应小些为宜,块煤较多时,为了提高跳汰机的生产率,可适当提高床层的松散度。

③床层水平移动的速度必须与床层按密度分层的速度相适应,它决定着分层的物料进行分离时的快慢。可通过调整风、水用量,加以控制。床层中各个分层的水平移动速度不一致,其中应注意矸石层和中煤层的水平移动速度与原煤中矸石和中煤的含量相适应,从而使床层中保持适量的重产物厚度,这对不分级煤尤为重要,不但可以使床层稳定,而且还便于对吸啜作用的控制。还有沿跳汰室和长度各点上的水平移动速度也应基本一致,否则造成床层局部厚薄不均,势必影响床层整体的分层效果。

⑷、排料:排放工作的好坏,关键是能否保住床层的层次,而正常的层次:一是指两端的自然床层要匀,二是指各段的精、中、矸界限要清。一段矸要排够,二段中要拿足。勤排少放,连续排料,勿大排大放。同时,排料也要适应原煤条件和防备床层变化,原煤中的“矸多,矸少”时采取“连排,断排”的对策;原煤中“物料细,物料粗”时,做好“透筛,排放”相结合;当床层按密度分层结束时,连续而又合理地将高密度物和低密度物排出机外。重产物的排放为操作中的一个重要环节。一定要使重产物的排放速度与床层分层速度及矸石(或中断)层的水平移动速度相适应,尽可能作到“等容排料”,即在维持重产物厚度为适当值的前提下,重产物的排放量与形成量相等。5.4操作实例分析

我厂的入洗原煤煤质较好,但也存在一定波动。下面是我4个月来根据我厂出现的原煤情况总结的操作经验。

(1)原煤煤质正常(块末比例正常)

第一室是给料端,第三室也可以看作是一个新的给料端,所以让第一室和第三室床层在分选中主要起承接和运送物料的作用,只要能保证物料很好的向前脉动,其风水用量要尽量小。第二室床层较厚,物料平均粒度大,密度大。风水用量都要大,使床层被托起到一定高度,重产物刚好脱离筛面,处于似离非离的状态。风大、水大松散度大,有利于分层。第四室是中煤段分层及透筛的主要部位,风适当增大,可以保证精煤质量,水适当增大可以减弱吸啜作用。床层被托起到一定的高度,下层物料脱离筛面处以似离非离的状态。床层到第五室,分层及透筛已基本完成,因而床层的松散度宜小,风量大则宜造成精煤污染,为保持床层必要的松散度可使顶水量略大一些,中煤段床层厚度设定可略大。原则上厚的床层稳定,有利于保证精煤指标,透筛量小;薄的床层易于分层,透筛量大。2)末煤较多

我厂的入选原煤随粒度变小灰分降低,当入洗原煤末煤较多时,会导致末精产品灰分偏低,需要解决的问题是如何控制透筛,提高末精灰分。末煤在床层中的沉降速度慢,因而需要一个合适的排气期,使床层不发飘。为了利于其分层并减少透筛,可以适当提高频率,适当减风,采取把蝶阀关小,给它一个合适的排气期,尽量使排风速度小,吸啜作用自然就弱并且可以保证良好的分层。适当加厚中煤段床层厚度,控制透筛量。多频周期也是一个很好的选择,可有效的控制吸啜作用,减少透筛。(3)块煤较多

采用“大风大水”传统操作方式,当大块多时影响跳汰机的处理量和分层效果,造成过排或少排的现象;块煤在床层中下降速度较快,因而需要在迅速托起到一定高度后,采用较大的膨胀期,以使其充分分层。块煤需要较大的膨胀期,甚至是过量的延长膨胀期,使分选物料在这个时期内下落至筛板,这样,在排气期和休止期的吸啜作用就大大减弱,既给床层提供了足量的分选时间、又减弱了透筛作用。5.5常见故障及解决方法:

1)斗子被压:排矸量太大、排料轮打滑。

2)筛板松动或损坏:主要原因液流脉动冲刷,应紧固螺丝或更换筛板,(3)气缸冲击声音大:缓冲橡胶老化或者高压风风压不够。(4)电磁阀通电后无吸合声:主要是接触不良或者损坏,重新安装或者更换。5)电磁阀放气孔漏气太大:主要是动铁芯下密封垫或上密封垫损坏,应更换。(6)筛网堵塞:小矸石、螺丝阻塞,应定期清理。(8)气缸脱缸:气缸中心螺丝松动或脱落,应拆机处理。第6章 建议

1、在30米先添加凝聚剂再添加絮凝剂。两者配合使用,效果好,成本低。

原因分析:六楼水池两周清一次,里面含有大量细泥。凝聚剂对荷电量小的微细颗粒作用较好,而且得到的澄清水和沉淀物的质量都很高。当用它处理粒度大,荷电量大的颗粒时用量大。絮凝剂处理煤泥水时用量低,它不改变颗粒的表面性质,颗粒间的斥力仍然存在,其间含有大量的水,澄清水中会含有细小的粒子。两种药剂配合使用,不仅效果好,成本还会降低。这样可以进一步降低洗水浓度,以实现清水洗煤。

2、通过超声料位计检测跳汰机缓冲仓煤位的变化。

原因分析:空仓时仓顶物料砸向仓底造成煤流偏走,影响跳汰分选效果,并且产生大量噪音和粉尘,影响工人健康与环境清洁,溢仓时更有可能损坏仓上设备并造成停产, 从而影响生产效率。应使正常给料速度匹配跳汰机额定处理量。在缓冲仓设置料位上限和料位下限,一方面要保证缓冲仓不溢仓、不空仓,另一方面要求给料量匹配跳汰机的处理量。给缓冲仓增加料位信号装置,超过上限或者下限时出现信号报警,303锚链操作员可以根据料位信号保证缓冲仓既不空仓也不冒仓,保证跳汰机给料稳定。

3、重新布置部分风管。

⑴、把3楼风包进跳汰机的风管分流处顺着流动方向均匀布置,要尽量使两根管角度相同,粗细相同。或者对压力损失较小的管进行修正。⑵、在3 13跳汰机底座上补加肋板,补偿偏移。针对上述情况,作了具体分析:313和314跳汰机经常出现压浮标现象,浮标不能正确检测重物料床层的厚度。313一段浮标已经和竖直方向有了一定偏移,浮标经常压;314由于开的时间少,一段浮标虽然在竖直方向上,但一段浮标还是经常压。由于两台设备浮标经常压,跳汰司机操作时不得不采取减轻配重,甚至手动排料的方法,这样容易导致一段排矸不纯和压床层,并且致使一段排料的密度下限即入二段物料的密度上限波动较大,不仅影响精煤产品质量稳定性,还可能导致回收率受损失。313的浮标产生了机械偏移和竖直方向有了一定角度,使浮标所受导杆的摩擦力增大,致使浮标不爱浮,这是一个原因。但这不是根本原因,通过操作发现,314的浮标仍在竖直方向上但还是很容易压。并且313和314是我厂后买的,理论上使用效果应当好于310和311。

313、314这两台设备在操作的过程中都需要比较大的进风和较长的排气期才能达到相对理想的脉动状态。特别是314很容易翻花,需要很长的排气期。影响床层的振幅的因素主要有风压、频率、进气期、排气期、总阀、蝶阀的开度。工作时311和313由同一风包进风,311和313的总风阀开度同为一格时,311的风压显示为0.025Mpa,313的却为0.02Mpa,要使313的风压达到0.025Mpa,313的总风开度达到2格。314的风压通过调总风基本也只能维持在0.02Mpa左右,不然很容易发生翻花。压力损失有沿程损失,局部损失。通过现场观察发现3楼风包进跳汰机处管路布置不合理,进313跳汰机的风管局部损失过大。所以313工作时的蝶阀开度和进气期偏大才能保证足够的风使床层托起适当的高度,风既能上冲又能下吸,风压小脉动弱,上冲水流的动压力小,这是根本原因。314同理。

通过查阅相关资料:筛侧式跳汰机脉动风源风压较小只需<0.025Mpa,筛下式脉动风源风压较高需要>0.035Mpa,而我厂这种半筛下半筛侧式机体脉动风源风压需要>0.025Mpa。下面以313和311为例进行压力效正:

313从出风包到跳汰机的压力损失Δh1=(0.032-0.02)=0.012Mpa 311从出风包到跳汰机的压力损失Δh2=(0.032-0.025)=0.007Mpa 压力不平衡系数δ=(Δh1-Δh2)/ Δh1*100%=41% 当压力不平衡系数δ小于10%时,认为压力基本是平衡的,可以不再进行修正,当δ大于10%时,则应对两管之一进行修正。通常对压力损失较小的管进行修正,减小其管径增加该段的压力损失,否则两管的风量将不安设计要求分配。管径的修正可根据下式进行:(Δh2/Δh2’)0.225*d=d’式中 Δh2-两段管路压力损失较小的一段压力损失Δh2’压力损失较小的管段修正后管径要达到的压力损失值,一般要求Δh2’=Δh1,Δh1为另一管段上的压力损失;d,d’修正后的管径管道修正后,应重新验证压力不平衡系数,直到小于10%为止。4、310跳汰机矸石斗子经常出现小粒精煤透筛的现象,建议更换一段一室筛板。

原因分析:经过单机操作并且与其它机器横向对比,在保持风压、风门开度、参数设置一样的情况下,310一段透筛相对较多。现场观察发现310一段一室筛板开孔率偏大,给料段床层混,物料没有经过充分分层,所以会出现小粒精煤透筛的现象。

5、把再洗跳汰机更换成旋流器。

原因分析:当主、再洗配合时,那些小于分选密度且远离分选密度的大颗粒物粒首先被主洗机选出,那些小于分密度且在分选密度附近的小颗粒物料则不能被主洗机及时选出,而进入再洗,这些进入再洗机且在分选密度附近的物料,分层速度低,且有一定的难度。并且为了防止主洗排矸不纯,矸石斗子通常打翻板,把细颗粒排入再洗。因此再洗入料粒度细,临近密度物含量又高。我厂再洗机是筛下室跳汰机,风压高,透筛量大,老化严重。把再洗跳汰机换成三产品重介旋流器,这样有足够的分选精度,提高了回收率,也提高了经济效益,同时也减小了厂房噪音。

6、扩大精矿池,使精矿池容 量不小于30分钟瞬间最大入料量。

原因分析:加压过滤机有故障,主洗跳汰就得被迫停机。扩大精矿池,这样就可以增强系统承载能力,避免停主洗,抢修加压过滤机。

7、在所有产品仓加上超声料位计检测产品仓料位,并纳入全厂集控。原因分析:有利于工人装仓和产品质量、数量的控制。

8、把420、421下料溜槽改成弧形筛。

原因分析:煤从溜槽下来速度大,煤互相撞击且与筛网之间冲击力过大,致使煤粉碎。弧形筛与筛子切线连接,可以缓和冲击且有利于小颗粒透筛,提高合格率,降低产品水分。

9、对606、607、608、609底流泵在压滤进行远程控制,现在的系统环节多,岗位之间电话联系,容易发生事故。

10、在选煤厂,管道、溜槽等磨损非常惊人,由此造成的损失大大增加了选煤厂的维护成本。针对不同的磨损类型对抗磨材料要求不同: ⑴一般的各种槽体、溜槽、框架结构、输送管道采用碳素钢。价格低,遇事故时,如溜槽磨透、管道磨漏等,可以采用各种方法迅速修补,恢复生产。

⑵一些磨损比较严重,且容易发生堵塞的溜槽采用沉淀硬化和马氏体不锈钢。它是较好的抗磨材料,可以防止粘煤,比碳素钢溜槽延长使用寿命2-3倍。虽然价格是碳素钢的3倍,但使用寿命长,可以大大降低工人的劳动强度和生产事故率。

以上见议是我在实习期间根据现场出现的情况而产生的一些想法,由于本人水平有限、现场工作经验缺乏,不一定符合实际情况,希望批评、指正。第7章 结束语

通过一年的实习,我对厂里的日常生产情况及一些重要设备有了比较具体的认识,能够独立操作跳汰机。随着实习的不断深入,我发现需要学的东西还很多,我会在今后的工作中,严格要求自己,不断努力,把工作做好。

第五篇:xx洗煤厂介质药剂降耗措施

xx厂介质、药剂降耗措施

为了应对金融危机、增强抗风险能力,集团公司正在全公司范围内开展“双增双节”活动。为积极响应公司开展的“双增双节”活动,进一步降低我厂的介质、药剂消耗,特制定以下xx洗煤厂介质、药剂降耗措施。

一、成立介质、药剂降耗管理领导小组

组 长:xx 副组长:xx 成 员:xx xx 介质、药剂降耗管理领导小组的主要职责:

1、以“双增双节”活动为指导思想,进行全方位的介质、药剂降耗管理工作。

2、贯彻落实《洗选中心2012年工艺煤质管理办法》中的介质药剂管理规定,并组织实施。

3、负责制定我厂介质、药剂降耗措施。

4、负责对各班组在介质、药剂降耗方面的措施进行引导、监督和检查。

5、负责开展对降低介质、药剂消耗的技术工作。

6、协调解决生产过程中在控制介质、药剂使用量时出现的问题。

7、组织开展节约介质、药剂消耗的可行性试验建议征集活动,全面收集全体员工关于节约介质、药剂使用量的建议,再通过厂部研究分析和征求上级部门指导意见后落实介质、药剂的降耗建议措施。

组长xx负责对介质、药剂降耗的全方位管理。副组长xx、xx负责对各生产班组在介质药剂降耗方面的监督检查,负责介质药剂降耗的技术管理。各班组长对本车间在介质药剂降耗方面负有管理职责。

二、介质降耗措施

1、严把介质质量关。我厂负责对每批次的介质进行过磅,保证介质数量真实准确,建立介质数量台帐。加强介质质量化验管理,及时准确的反映每批介质的质量情况,优化磁铁矿粉的采购工作。配合工艺煤质部采样人员对每批介质进行采样,由中心工艺煤质部做全面的化验,按化验结果对照《洗选中心介质、药剂管理办法》严格执行拒收或扣吨。其次,介质贮存在干燥防湿地点,防止雨淋,在卸车、搬运过程中应轻拿轻放,保证包装袋完整,避免介质洒落。

2、保证介质循环过程中介质回收、净化各环节工况良好,在工艺技术上支持节约介质消耗。保证脱水脱介筛喷水装置的数量和位置合适,喷水的角度、流量、速度合适,防止合介、稀介互串。加强对脱泥筛和脱介筛的现场管理,保证煤流均匀给入,使脱泥筛和脱介筛的有效面积得到充分运用,一旦发现有不均匀的现象,及时分析原因并调整。保证固定筛起到预先脱介,且保证煤流能够及时冲到精煤脱介筛上而不至于煤流在固定筛上堆积。加强对磁选机的日常操作管理,保持磁选机溢流堰液位平稳,不致于引起电流过小的溢流堰液位过低或过大时的“翻花”现象,保证入料管通畅,除杂网杂物及时清理,停车后及时清理磁选机滚筒底部堆积煤泥,在运行过程中保证入料均匀。保证合格介质系统密度的自动控制,密度升高时系统实现自动补水,密度降低时分流阀自动分流,从而保证分选密度稳定,避免分流箱人工控制时分流量时大时小带来的介质损耗。将平时因跑、冒、滴、漏而来的煤泥水通过矸石脱介筛进行再脱介处理,煤泥水不外排达到洗水闭路循环使介耗损失减少,安排我厂标准化班加强对设备跑冒滴漏的治理,最大程度减轻因跑冒滴漏所带来的介质损耗。针对原煤分级筛的冲孔筛板开孔率不高,透筛效果差的缺点,我厂采取了更换开孔率更大的编织筛板,减少细粒错配率含量(筛上产品中细粒物占入料的百分数),从而节省介质消耗。

3、加强对工艺现场在介质降耗措施落实情况的监督检查,加强考核力度。具体考核办法见xx洗煤厂2012年工艺煤质管理细则。

三、药剂降耗措施

1、把好药剂质量关,因没有药剂质量的直接监测手段,我厂将对药剂使用情况及时向中心反馈,如遇疑似药剂质量不好将申请对药剂质量做化验监测。药剂贮存在干燥防湿地点,防止雨淋;在卸车、搬运过程中应轻拿轻放,保证包装袋完整,避免洒落;对搬运至厂房内的小额备用药剂实施防水措施,避免药剂质量下降;各班组要在交接班记录中详细记录本班加药情况,同时向调度室汇报,调度室要作好记录并定期统计向中心工艺煤质部汇报。

2、通过煤泥水沉降试验,确定合理的阴阳离子配比,制定适合我厂的药剂添加制度。阴离子配置浓度为1.6kg/m3,每桶添加药剂8.32kg,每次添加量为8~8.32kg即可,搅拌时间为50~55分钟;阳离子配置浓度为21.5 kg/m3,每桶添加12.5kg,即现场添加阳离子半袋(要求生产班在使用时每半小时人工搅拌一次阳离子制药桶,防止阳离子沉淀堵塞出药管路和影响药效。)。根据目前小时入洗量(800T/h),阴离子每桶使用时间约为8小时,阳离子每桶使用时间约为4小时。加强对药剂的配制和添加时调度室和生产班的考核,考核内容详见xx洗煤厂药剂添加制度。

3、加强对工艺现场在药剂降耗措施落实情况的监督检查,加强考核力度。具体考核办法见xx洗煤厂2012年工艺煤质管理细则。

xx洗煤厂 x年x月x日

下载太西洗煤厂降低介质消耗的措施word格式文档
下载太西洗煤厂降低介质消耗的措施.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    太西洗煤厂职工经济技术创新成效显著

    太西洗煤厂职工经济技术创新成效显著 作者:赵军腾 “谁能给大家回想一下王向军工伤事故发生的原因及汲取的教训?”,“刮板机的安全操作规程有哪些?”,“请简述一下皮带输送机的......

    如何降低煤矿材料消耗

    要降低煤矿材料消耗,可从以下几方面考虑: 1、选用先进的生产工艺和技术,选用可重复使用的代替一次性使用的。 2、建立材料消耗指标考核制度,节约奖励,浪费罚款。 3、加强对领取、......

    降低工程造价措施

    降低工程造价措施工程设计阶段是控制工程造价、降低成本的重要环节,在施工过程中通过制定合理的制度,加强现场管理,能保障控制工程成本的工作落实。 一、 设计单位的选择 首先......

    人工费降低措施

    人工费降低措施 人工费是工程项目造成成本控制的重要环节。项目部应结合项目的实际情况,通过制定一系列的措施,以控制人工费的支出。 1、根据劳动定额计算出定额用工量,并将定......

    降低车间成本措施

    关于降低成本的规定 第一章 目的及适用范围 第一条 合理开销费用,减少浪费,降低制造成本。 第二条 本规定适用于生产车间、工模部、仓库及办公室。 第二章 降低措施 第三条 减......

    降低工程造价的措施

    降低工程造价的措施 1、节约材料方面 1.1钢筋接长采用电渣压力焊、单面搭接焊,节约搭接钢材。 1.2 集中下料,连接配筋,合理搭配长短钢筋接头,减少钢筋断头,降低成本。 1.3 工地采......

    降低工程施工成本措施

    降低工程施工成本措施 1) 降低成本的基本原则:积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备,以先进的技术确保工程质量,实现降低成本的可能性。 2) 安全防护、保证工程进度,不是盲目地投......

    降低费用的措施

    降低成本费用的措施 一、资产占用费用 职场租赁费,物业管理费、水电费等所占比重较大,节约费用开支应当抓住这些重点项目,采取有效措施。具体可以通过以下几种方式: (1)控制职场成......