烙铁头不沾锡原因分析

时间:2019-05-14 04:17:04下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《烙铁头不沾锡原因分析》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《烙铁头不沾锡原因分析》。

第一篇:烙铁头不沾锡原因分析

烙铁头不沾锡原因分析,及烙铁头保养

(一)造成烙铁头不沾锡的原因,主要有下列数点,请尽可能避免:

(1)温度过高,超过400℃时易使沾锡面氧化。

(2)使用时未将沾锡面全部加锡。

(3)在焊接时助焊剂过少;或使用活性助焊剂,会使表面很快氧化;水溶性助焊剂在高温有腐蚀性也会损伤烙铁头。

(5)接触到有机物如塑料;润滑油或其它化合物。

(4)擦烙铁头用之海绵含硫量过高,太干或太脏

(6)锡不纯或含锡量过低。

(二):

(1)烙铁头每天送电前先去除烙铁头上残留的氧化物,污垢或助焊剂;并将发热体内杂质清出,以防烙铁头与发热体或套筒卡死。随时锁紧烙铁头以确保其在适当位置。

(2)使用时先将温度先行设立在200℃左右预热,当温度到达后再设定至300℃,到达300℃时须实时加锡于烙铁头之前端沾锡部份,俟稳定3~5分钟后,即以测试温度是否标准后,再设定于所需之工作温度。

(3)如此并无助于热传导,且有损伤烙铁头之虞。

(4)不可用粗糙面之物体磨擦烙铁头。

(5)不可使用含氯或酸之助焊剂。

(6)不可加任何化合物于沾锡面。

(7)较长时间不使用时,将温度调低至200℃以下,并将烙铁头加锡保护,勿擦拭;只有在焊接时才可在湿海绵上擦拭,重新沾上新锡于尖端部份。

(8)当天工作完后,不焊接时将烙铁头擦拭干净后重新沾上新锡于尖端部份,并将之存放在烙铁架上及将电源关闭。

(9)若沾锡面已氧化不能沾锡,或因flux引起氧化膜变黑,用海绵也无法清除时,可用600~800目之砂纸轻轻擦拭,然后用内有助焊剂之锡丝绕于擦过之沾锡面,予以加温俟锡接触融解后再予重新加锡

第二篇:不合格品产生原因分析方向(定稿)

不合格品产生原因分析方向

方向一:产品开发与设计

1.产品设计的方法不正确;

2.图样、图纸绘制不清晰、标注不准确;

3.产品设计尺寸与生产用零部件,装配公差不一致;

4.废弃图样的管制力度不够,造成生产中误用废旧图纸;

方向二:机器与设备管理

1.机器安装与设计不当 ;

2.机器设备长时间无校验;

3.刀具、模具、工具品质不良;

4.量具和检测设备精确度不够;

5.温度、湿度及其它环境条件对设备的影响;

6.设备加工能力不足;

7.机器、设备的维修、保养不当;

方向三:材料与配件控制

1.使用未经检验的材料或配件;

2.错误的使用材料或配件;

3.材料、配件的品质变异;

4.使用让步接收的材料或配件;

5.使用代替材料,而事先无精确验证;

方向四:生产作业控制

1.片面的追求产量,而忽视品质;

2.操作员未经培训上岗;

3.未制定生产作业指导书;

4.对生产工序的控制力不够;

5.员工缺乏自主品质管制意识;

方向五:品质检验与控制

1.未制定产品品质计划;

2.试验设备超过校准期限;

3.品质规程、方法、应对措施不完整;

4.没有形成有效的品质控制体系;

5.高层管理者的品质意识不够;

6.品质标准的不准确或不完善;

注:不合格品产生的原因主要集中在产品的开发与设计、工序的管制、采购等环节;错误的操作方法、不良物料及错误的设计也可导致不合格品的产生;一般来说,不合格品的产生都与以上环节有直接关系。祥见上述《不合格品产生原因分析方向》

第三篇:锡槽缺陷分析

锡槽氧、硫污染物的控制

(秦皇岛—付沛)

摘要:讲述了锡槽氧、硫污染的机理,控制的基本方法,当槽内保护气被污染后的补救 措施。

关键词:锡槽 氧 硫 污染 密封 控制

纯锡对玻璃是不污染的,而造成污染物是金属锡的氧化物,控制锡的氧化、减少玻璃锡缺陷的关键。从目前玻璃生产看,氧、硫的污染是造成锡氧化产生缺陷的主要原因。一:锡污染所造成的缺陷种类

锡缺陷的种类:有渗锡、光畸变、雾点、板下开口小气泡等缺陷。二:氧、硫的来源及污染机理

目前从保护气的生产控制水平看,以达到较高的水平,一般都控制在3PPM,露点在-50以下。对玻璃质量的影响很小,不在考虑范围以内,但氧到底来自于什么地方:分析主要来自于锡槽的密封和玻璃液的本身。

氧的来源:一是锡槽的密封性,在密封不良的情况下,外界空气就会渗入锡槽,造成锡液氧化。二是成型玻璃液也会带入部分氧气。

硫的来源:一是采用芒硝澄清的熔窑产出的玻璃液还有部分未分解的芒硝,在锡槽内进一步分解产生SO2气。二是部分厂家在使用SO2气体时,共气系统设计不合理,从过渡辊台带入。1:氧污染造成的后果

氧的带入是因锡槽密封不严,由于外界空气氧分压远远大于锡槽内的氧分压,随锡槽压力远远大于外界压力,氧还会渗入锡槽,造成锡液氧化。Sn+1/2O → SnO 锡槽进入氧气后,锡液被氧化成氧化亚锡,部分进入锡液,在成型时氧化亚锡会渗入到玻璃下表面微裂纹中,如玻璃长期暴露在空气中或在加工时,氧化亚锡会进一步氧化成氧化锡,分子直径增大,微裂纹被扩张,在阳光下玻璃会出现光的干涉条纹,此条纹为刚化彩虹。SnO+1/2O→SnO2

部分产生的氧化亚锡漂浮在锡槽空间,一部分会沉积在温度较低的槽顶上,被保护气中的氢气还原成锡,当达到一定的数量时,在重力的作用下低落在未硬化的玻璃板上,产生板面变形,此变形称为光畸变点。

SnO+H2→Sn+H2O

漂浮在槽内空间的氧化亚锡当遇到保护气中的氢气时,会被还原成金属锡,飘落在玻璃板上,此时在玻璃板面上用肉眼观察是看不到的小的变形,但在做高级制镜时会出现一片一片的暗区,在显微镜下观察,有细小的金属微粒,此现象称为雾点。

玻璃中的三氧化二铁,被金属锡争夺出一个氧,形成氧化亚铁,锡被氧化成氧化亚锡,渗透到玻璃中,也会出现氧污染。

Fa2O3+Sn→FaO+SnO 2:硫污染

硫的带入是由硫澄清玻璃生产中的玻璃液带入,硫澄清的玻璃液都会带入部分的芒硝水进入锡槽,当芒硝水进入锡槽在还原状态下会发生以下反应:

Na2SO4+H2→Na2O+H2O+SO

2Na2SO4+SnO→SnO2+SO2+Na2O

S02+Sn+H2→SnS+H2O 芒硝分解产生的Na2O溶解在玻璃液中,产生的二氧化硫又与锡发生反应,产生硫化锡,硫化锡蒸汽压较高,漂浮在锡槽空间,并沉积在锡槽较低温度的部位,槽顶、水包等处,成黑色粉末状,当锡槽工旷发生变化时,脱落掉在未硬化的玻璃带上,造成光畸变点。对于硫污染,保护气中的氢起到了反面作用。

过渡辊台不合理使用二氧化硫也会发生硫化反应。如使用在唇砖与第一道棍之间或使用在很容易进入锡槽,出现SO2污染。

对于玻璃板下开口小气泡的产生也是氧、氢和硫的污染造成,其产生的原因是锡液内渗入此气体后,由于锡液对流不和理或锡槽工况发生变化,低温锡液回流到热端,含有气体的锡液出现过饱和析出,把未完全硬化的玻璃带顶成小的开口泡,此泡直径较小,成雾状。三:污染物的控制

污染物的控制是根据缺陷产生的原因来解决,氧的控制,主要从锡槽的密封入手,密封好了,一是可提高锡槽压力。二是可有效的阻隔氧气的进入,从而减少锡液污染。

1:流道:采用耐高温的密封泥料密封所有砖缝,燕尾砖间首先用硅线石砖盖严,在用耐高温的密封泥料封严(不能用普通边封泥料和保温棉密封)。闸板砖缝隙用L型硅线石砖盖严。个别厂家有采用纯氮气密封闸板砖缝,效果较好。

2:边封的密封,首先用硅酸铝保温棉塞严,然后用边封泥料抹严,不得有裂纹。也有用钢板焊死的,效果较好,但出现事故时操作不方便。

3:拉边机的密封,目前较多先进厂家普遍采用与拉边机一体的专用密封边封。密封效果较好,但采用老式拉边机的密封,边部要用硅酸铝保温棉折叠成块,塞严,后用保温棉按所须形状剪成块封严,在用密封泥料抹严。

:出口密封:现在都采用石英或碳纤维布作为上布空间密封,下部用石墨擦锡装置,内部充有氮气形成较大的正压阻止外来空气进入,过渡辊台与退火窑完全分开,减少退火窑对锡槽的干扰。

硫污染的主要来源是玻璃液本身带来,在控制硫污染的方法是采用COD控制技术,控制原料和熔化的氧化还原态,在玻璃得到澄清的情况下,尽可能减少玻璃澄清剂芒硝的用量,减少玻璃液带入锡槽的芒硝量。

对于过渡辊台二氧化硫的用法,应控制在二号辊以后使用,出口唇砖与第一道过渡辊间要充有纯氮气,保证其压力大于二、三道棍间的压力,防止二氧化硫起进入锡槽。四:被污染后的补救措施

氧、硫的污染不可能完全控制到理想状态,总要被氧、硫污染,只是轻重的问题,被污染后如何补救,在个玻璃厂分别采用了不同的方法。

1:直线电机,直线电机在锡槽以得到了广泛的采用,安装在不同的位置,控制锡液的对流,典型的安装方法如下图:

⑴控制了锡液对流,有效的防止了低温锡液向高温区对流,区域内锡液温差小,不会因锡液温度变化而出现锡液内含有的氧、硫和氢饱合蒸汽压的变化而形成小的下开口泡。同时也减少了氧化锡向槽内空间的挥发污染。

⑵有利于玻璃的成型和冷却。

⑶出口直线电机同时具有清理锡灰的作用,被污染的锡灰,被积攒在灰池内,及时清理出去,减少锡槽污染。

2:锡槽排气装置的设置,可通过不同位置的气体排放,及时排除锡槽空间以被污染的保护气,提高空间的气体纯度。

3:在锡液内加入比锡更易氧化的金属,使之先被氧化,浮于锡液表面(此金属或金属氧化物不得对玻璃有害),及时清理出去,从而减少锡液污染。

在锡液补救措施中,还有许多的方法,各玻璃厂采用的方法也个不相同,但都得到了一定的效果。

总的来说,锡槽的氧、硫污染的控制是一个较为复杂的控制过程,在实际操作中,要根据生产实际情况而定,不能盲目,以减少副做用的产生。[attach]2571[/attach] 为什么硫污染主要来自玻璃液: 1.在玻璃生产一线干过的都知道,流道在没有特殊密封装置的情况下,定期要进行清扫,附着物主要是芒硝和锡石.有兴趣可以到自己的生产线测量一下,如果说芒硝在热点高温下全部分解,此处芒硝来于何处,如果说是从空间而来,卡脖目前一般采用全分割,冷却部一般采用稀释风,保证冷却部的压力并微调流道温度,压力控制一般大于熔化部.所以说流道处的芒硝是玻璃液本身带来,能到流道也能到锡槽.2.过渡滚台处的SO2装置,许多玻璃生产线以不在过渡滚台使用,移至退火窑,过渡滚台与退火窑又是分割的,SO2进入锡槽的量可以说是微乎其微.3.大家可能有一个体验,如果我们用钩子把闸板附着物滴落在流道玻璃液中,再到出口看玻璃板面看,你会看到芒硝泡和结石在版面,从此说明,芒硝在流道和锡槽的环境下,还会继续分解.说明一点:氧化锡为白色.硫化锡为黑色粉沫.清扫锡槽时一般黑色粉末较多,说明锡槽硫污染要比氧污染严重.氧、硫的来源主要是玻璃液,控制玻璃液的氧化还原性是控制锡液污染最关键的地方,目前一些玻璃厂还没有认真的控制。

例如一些玻璃厂,再使用芒硝、碳粉时,不加控制,随意使用,认为多加一些芒硝就可以促进玻璃熔化的澄清和均化,对造成的影响确不加考虑。锡槽内的离子交换

玻璃液从流道流入锡槽锡液表面,在锡液表面成型,此时,玻璃液与锡液间存在者离子浓度差,浓度差,造成了玻璃和锡液离子间的扩散,离子扩散主要表现在,锡液中的氧化亚锡和玻璃中的碱金属、碱土金属的置换,这在玻璃板检测中以得到了验证,玻璃表面层中氧化锡含量增加,碱金属和碱土金属含量降低。这在玻璃的上下表面检测中也可以看出变化,接触锡液的下表面氧化锡含量多,上表面少。离子交换带来的质量缺陷:

氧化锡与玻璃中的碱金属、碱土金属发生置换后,氧化锡进入到玻璃体内,碱金属、碱土金属进入到锡液中,锡液中碱金属、碱土金属又会渗入到槽底耐火材料中,发生反应,形成釉面层和霞石化,造成底砖的表层和深层成分不同,在锡槽温度等发生变化时,由于膨胀系数不同而出现脱层,影响玻璃质量。

第四篇:产能不理想的原因分析报告

产能分析报告

我司产能持续几个月产能未能得到提高的原因分析如下:

问题1:现有的计时薪资制度不能有效激励员工工作的积极性,使员工产生了干多干少一个样的心理,必须打破大锅饭这种现状。

解决方法:公司决定从9月份开始,员工的薪资制度实行计件工资,从而实现多劳多得。相信通过公司这一政策的出台,会取的良好的效果。当然,会有一少部分工作不积极工作的员工选择离开;但是车间里留下来的员工,哪怕只有现有人数的70%或80%,都会很卖力的,抱着积极的心态去工作,从而使整个车间的工作氛围得到明显改善,同时也为后补充进来的新员工树立了好的榜样。

问题2:产能提不上来,公司从基层管理人员到老板心理负担都很重、压力过大,导致管理人员士气低落,使这种“低落士气”间接传递给员工;也是产能提不上来的原因之一。

解决方法:生产系统每周至少组织一次全体班长级会议,确认本周订单完成情况,样品单的生产进度,质量异常情况,点评每个班管理工作,疏导压力,鼓舞士气;班长心情舒畅地带着员工工作,肯定能很好的完成班组生产任务。

问题3:生产中的质量异常也是产能受到限制的重要因素。如:离梁,离马,胶边离层,静电喷漆起泡、漆薄、不干,木工预留山口位不够,插柄不在中心等等。

解决方法:离梁问题已在制桶班得到解决,目前已得到有效控制;离马问题主要存在于DAME产品,现家宝成订单极少出现该类情况;由胶边离层产生的不良,车间还未修理完,但新产品已改工艺,经初步确认该问题已得到有效控制;有静电机喷涂上涂的工艺,目前还未成熟,现已暂停使用静电机,固目前不存在上述产品;木工预留山口位不够的问题,木工正在积极纠正;插柄不在中心的问题,新产品已经得到改善,并做重点跟进。以上问题是影响我司产能的主要质量问题,目前已基本得到解决;固9月份的产能不会受到上述问题的影响。

问题4:部分管理人员和熟练工的离职也影响了产能的提高,粗略统计管理人员已离开7人,熟练工至少不低于20人。

解决方法:管理人员,公司已及时作出调整;员工,公司主要以培养新员工为主;该问题需要生产部与行政部在处理员工关系问题时,要做到公平、公正、合理,要了解清楚事情的全面性。员工的稳定性是公司产能得到稳步提高的重要保证。

问题5:生产部中、高层管理者解决生产中存在的问题,未能及时发现,不够彻底,不够深入。

解决方法:今后严格要求自己,要求所带团队成员在解决车间存在的质量问题时,不能仅仅解决表面问题,必须找到导致产品质量问题的根源,直至问题得到根本的解决。

开公司,搞生产。问题天天有,关键是及时解决好。要做到越挫越勇,不能丢失信心。相信明天会越来越好!

第五篇:锡饧不辨文言文翻译

锡饧不辨是一个汉语成语,拼音是xī táng bú biàn,出自《冷庐医话》。最早是说当时的庸医理解古方锡和饧都分不清楚,轻则影响医疗效果,重则伤及性命,引申为对某事一知半解会造成很大的失误。下面是小编整理收集的锡饧不辨文言文翻译,欢迎阅读参考!

原文

明名医戴原礼尝至京,闻一医家术甚高,治病辄效,亲往观之。见其迎求溢户,酬应不暇。偶一人求药者既去,追而告之曰:“临煎加锡一块。”原礼心异之,叩其故。曰:“此古方尔”殊不知古方乃饧字,饧即糯米所煎糖也。嗟乎!今之庸医妄谓熟谙古方,大抵不辨锡饧类耳!

翻译

明朝的名医戴原礼曾经到京城,他听说有一个医生医术非常高明,治病立即见效,于是亲自去察看情况。看见那些上门求医的人充满了门庭,忙碌得没有空闲。偶然一个买药的人已经离开,(那个名医)跑了上去告诉那个人说:“在煎药之前加入一块锡。”戴原礼听了以后心里感到奇怪,便询问那个医生是什么缘故,医生说:“这只是古代的药方罢了。”竟不知道古方说的其实是“饧”字,也就是糯米煎成的糖。唉,当今的庸医胡说自己对古方非常熟悉,大多只是连锡、饧都分不清楚的人罢了!

注释明:明朝尝:曾经术:技术效:有效果

5辄(zhé)效:就见效迎:迎接他出诊的人求:上门求诊的人酬应:接待溢:满暇:空闲既:已经去:离开临:等到异:对……感到奇怪。叩:询问尔:同“耳”,罢了殊:竟乃:是饧(táng):同“糖”嗟(jiē)乎:唉,叹词庸(yōng):平庸,此指医术不高

22妄谓:胡说熟谙(ān):熟悉大抵:大都甚:非常

26妄谓:胡说(妄:胡乱)

下载烙铁头不沾锡原因分析word格式文档
下载烙铁头不沾锡原因分析.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    原因分析

    原因分析 1、教师压力大,首先体现在工作当中,现在社会对教育的关注越来越大,施加于教师身上的无形和有形的压力也就越来越大。同时随着学生个性化的增强,新课程改革对教师能力进......

    分析原因

    分析原因查漏补缺提升质量 ——针对半期测试研讨如何进一步提升教学质量的分析会为了全面提升我年级的教育教学质量,细化常规管理,注重过程管理,认真分析教育教学工作和年级管......

    作文中心不突出原因分析及应对策略

    中考作文中心不突出原因分析及应对策略 【失误点击】中心对一篇文章来说极为重要。若将一篇文章比作是一个人,文章的中心便是这个人的灵魂。灵魂活跃了人才能生气盎然,性格凸......

    关于施工人员不戴安全帽的原因分析[推荐阅读]

    关于施工人员不戴安全帽的原因分析 近段时间,施工人员不戴安全帽情况多发,我项目部对此情况进行了原因分析,主要原因是我项目部管理人员安全管理,监控力度不到位,使得工人戴安全......

    分析月考后学生考试成绩不理想的原因

    分析月考后学生考试成绩不理想的原因 月考考试已经结束了,拿到成绩单的那一刻有人欢喜有人愁,但是无论成绩好与不好,那都成为了历史,同学们不要沮丧不要气馁接下来要做的是从中......

    护理文书书写不规范原因分析及整改措施(合集五篇)

    内二科九月份护理文书书写缺陷原因 分析及整改措施 2015年11月2日周一例会中,院领导反馈了九月份绩效考核结果,从反馈情况中我科护理工作目前存在以下问题,现提出整改措施如下......

    学生不写作业的原因分析及改进对策

    学生不写语文作业的原因分析及改进对策 内容提要:学生不写语文作业,主要原因有:学生不是不愿意写作业,而是不会写作业;学生业已形成不良的学习习惯;对语文学习缺乏兴趣,缺乏做作业......

    课堂上学生发言不积极原因分析(全文5篇)

    课堂上学生发言不积极原因分析 语言是交际的工具,听说读写是小学生应该具备的语文基本能力,在日常生活中,在人与人的交流中,口语具有非常重要的地位,口语都是用来表达自己心中所......