第一篇:除渣系统事故案例
新华发电厂违章起动锅炉碎渣机造成1人重伤事故
一、事故经过
1996年2月2日上午,黑龙江省新华发电厂锅炉分场主任孙××向本体班副班长长曹××安排3号炉捞渣机和碎渣机的改进工作。下午,本体班班长王××利用3号炉甲制粉系统停运,磨煤班处理缺陷的机会,将此项工作分成两个组,一组共5人由付××负责,调整捞渣机刮板间距;另一组4人由曹××负责,处理碎渣机内部冲灰水管。14时10分,两个组先后进入现场,曹××在零米值班室用电话与3号炉司炉王××联系,要求停止捞、碎渣机运行。曹放下电话后,告诉零米值班员苏××、韩××说:“司炉已经同意停捞、碎渣机”。并要求在操作按钮处挂上“禁止操作”牌。曹等人将碎渣机人孔门打开,为防止有人误操作,在碎渣机辊子上部辅设了一块长1m、宽1.3m的钢板,火焊工杨××(女)和卢××进入碎渣机内割水管,曹发现水门不严到碎渣机侧面去叫门。
14时45分,负责调整捞渣机刮板间距的小组需要转一下捞渣机,小组负责人付××让工作组成员李××到零米值班室要求启动捞渣机,值班员韩××两次对李说:“碎渣机中有人,不能启动,”李说:“没人,可以启动”。韩没到现场检查,按启动程序转起了碎渣机,在碎渣机旁叫门的曹××听见碎渣机的启动声,马上跑到控制室将其停止,这时卢××(男,32岁)的右腿已被绞住,救出后送大庆医院抢救,当晚做了右腿高位截肢手术。
二、事故原因
(1)锅炉本体班检修捞渣机、碎渣机两项工作都没有按规程规定办理工作票,属于严重违章作业。
(2)捞、碎渣机同时检修,又是交叉作业,班组没有组织事前危险点分析,未制订可靠的安全措施,工作前班长又未组织两个工作组成员在一起布置安全措施。
(3)班长布置工作不细,分工不明确,没有明确谁是工作总负责人(监护人),谁是工作联系人,组织工作混乱。
(4)班长作为工作总负责人(监护人),在监护过程中没有认真履行监护职责,离开现场去处理其他缺陷时,又不指派临时监护人,副班长也离开监护岗位做其它工作,严重违反工作监护制度。(5)在碎渣机内工作虽然采取部分安全措施,但安全措施很不完善,尤其碎渣机在不停电的情况下进去作业,属于违章冒险作业。
(6)零米值班员对检修人员无票作业不但没有制住,而且又听检修人员指挥,随便停止运行设备,转为检修状态,又没有向司炉或班长汇报。
(7)检修人员提出要求设备试转,运行人员虽然两次提出异议,但启动设备之前,没有按规程规定到现场进行实际检查,就启动了转动设备,是造成此次事故的直接原因。
(8)安全管理要求不严,工作不细,培训教育流于形式,职工素质低,安全意识不强,习惯性违章严重。
三、暴露出的问题
(1)安全生产管理比较混乱,安全责任制不落实,习惯性违章没有从根本上杜绝,无票作业等违章现象时有发生。
(2)安全意识不强,人员素质低,没有认真进行作业前危险点分析和安全交底工作。
(3)安全职责不明确,责任心不强,安全生产责任制没有落到实处。(4)安全监察不到位,各级领导和专业人员没有明确的岗位标准。
四、防范措施
(1)严格执行安全工作规程,在工作票使用范围,必须履行工作票制度,严禁无票作业。
(2)每项工作开工前,必须由工作负责人组织进行事前危险点分析,制定安全措施,全体工作人员要明确具体危险点及防范措施,并签字后方可开始工作。
(3)一切转动机械的检修和消除缺陷,必须断开电源。低压设备特殊需要频繁启动方能作业的项目,也必须开工作票,可以不断电源但必须设专人负责、专人监护,启动按钮应挂明显标志,要派专人在开关处严看死守。
(4)工作许可人必须由运行正、副班长担任。经班长提名车间批准的有能力正确执行和检查安全措施的独立值班人员,只能担任本岗位管辖设备的许可人,其他值班人员无权受理检修提出的启停设备要求,(5)工作负责人必须严格履行监护职责,指定从事监护工作的人员,不得进行其他任何工作。离开现场时,必须指定专人代行监护职责。
(6)转动机械启动试运前,必须履行试转停送电联系单,运行人员操作前必须到现场检查工作组成员确已全部撤离现场后方可启动设备。
(7)制定各级领导和安监、生技专业人员到位标准。班组一般设备消除缺陷由班长或安全员到位把关。执行工作票的工作车间级领导及安全员要到位。大型操作或作业由副总以上领导和安监、生技专业人员提前到现场监督检查安全措施落实情况,充当第二监护人。
靖远发电厂因设备管理不善,造成2人严重烫伤事故
一、事故经过
1994年6月27日2时30分,靖远电厂锅炉1号炉乙侧捞渣机后滚筒齿壳运行中拉裂,于是关闭乙侧冷灰斗关断门、捞渣机停运检修,于29日1时40分分修复且试运正常。1时50分锅炉分场值班人员、主任工程师贾×(男,31岁),通知除灰人员王×(男,20),进行放灰渣操作,王提出快下班了,让下班进行,贾说:把一扇关断门开上一条小缝,让灰渣慢慢流,不影响交接班。王×即去操作室操作(操作室四周封闭不严,且距关断门公约3M),当王×把2号、3号关断门全开后,捞渣机槽体内水汽大量外溢,约0.5min,贾不见王从操作室出来,随即将工作服包住颈部向操作室冲去,此时大量红灰、热焦从全开的2、3号关断门内向槽体倾泻,使大量热水、蒸汽溢出,顿时捞渣机四周灰和热气弥漫,待可见度恢复时,贾×、王×已从操作室出来,但均被冷灰斗内冒出的高温蒸汽烫伤。经送医院诊断:贾×为1度烫伤,烫伤面积为85%;王×为1度烫伤,烫伤面积90%。构成两人重伤。
二、事故原因
(1)1号炉捞渣机制造、安装方面存在一定问题,经常出现脱轨、断裂、刮板倾斜、扭曲以及液压机构卡涩故障;检修人员对捞渣机经常发生的故障原因不清,检修质量较差,定期维护工作不认真,致使捞渣机经常发生故障,因捞渣机停运时间长,造成炉内灰渣大量堆积,埋下了不安全隐患。
(2)靖远电厂对捞渣机频繁故障及曾发生过的严重危及人身安全现象没有认真分析,严肃对待,如操作室布局不合理、四周封闭不严、现场地沟盖板不全等对人身安全构成严重威胁的问题,未能按照省局“六查”要求认真制定防范措施。
(3)安全意识不强,自我保护能力差,有违章作业现象。锅炉分场主任工程师贾×,虽积极主动组织放灰工作,但没有采取相应安全措施,没有通过正常的生产指挥系统下达命令,违反交接班过程中不进行操作的规定,违章指挥。锅炉运行三班除灰人员王×,安全意识淡薄,操作中未按要求操作,误将2、3号关断门全开,致使灰渣汽水大量外溢是此次事故的直接原因。
(4)除灰人员着装不符合规程规定,帽子、手套、雨靴等穿戴不全。
三、暴露出的问题
(1)对设备制造安装缺陷重视不够,经常在运行中出现故障的设备没有及进修理。
(2)检修人员技术素质低,对发生故障原因不清、检修质量差,维护工作不认真,导致经常发生故障,给事故埋下了隐患。
(3)安全管理工作不到位,对严重威胁作业人员人身安全的防护设施不重视。
(4)有违章指挥,作业人员安全意识不强,自我保护能力差。(5)安全意识淡薄,违章操作,违反规程第31条规定,作业人员的着装不符合要求。
四、防范措施
(1)把住进货与安装质量关,对制造质量低劣的产品和安装质量不合格的设备拒绝验收。
(2)加强生产知识、检修技术的培训工作,提高各生产岗位人员的业务技术水平。锅炉除灰渣工作应由经过专门培训的、有经验人员担任,同时作业时做好监护。
(3)严格执行六查制度。对生产现场,操作控制室的隐患要按规程要求整改。
(4)提高各级领导和工作人员安全技术素质。严肃认真的执行规程中的各项条款。杜绝违章操作、违章指挥。工作人员要对国家财产和自己的生命负责,要坚决禁止违章指挥行为。(5)遵守《安规》中关于出灰时工作人员应戴手套、穿防烫伤工作服和穿长筒靴,并将裤脚套在靴外面的要求。增强自我防护意识和能力。
(6)认真落实事故现场会中关于捞渣机操作检修等一系列措施,确保工作人员的人身安全。
第二篇:670MW锅炉除渣系统改造
670MW锅炉除渣系统改造
摘要:针对670MW锅炉除渣系统频繁发生故障的原因进行了分析,并提出了相应的改造方法。通过改造后,解决了除渣系统频繁故障的问题,延长了设备的运行寿命,降低了维护量,取得了良好的效果。关键词:670MW;锅炉;除渣系统;故障原因;技术改造
Reformation of deslagging system of 670MW Boiler LI-Juan(Huadian Weifang Power Generation Company Limited, Weifang 261204, China)Abstract:121 Key words:670MW;boiler;deslagging;system;technical;reformation;fault reason
1、系统概况:
华电潍坊发电有限公司二期工程为2×670MW机组,其捞渣设备为GBL20D.1型水浸刮板式捞渣机,该捞渣机由青岛四洲电力设备有限公司设计、制造。#3-4炉分别布置一台捞渣机。其结构为加长、加强型,水槽为加深、加大型,具有防爆、防溅、强粒化、能承受大焦块冲击和塌渣时的冲击力。该设备由机体总成、驱动装置、导轮总成、刮板、链条总成、张紧系统、液压动力站、电气系统等部分组成。
将渣输送至钢渣仓的设备为DTII型双向输送胶带,DTII8050型固定式带式输送机是通用型系列产品,为青岛四洲电力设备有限公司制造。该输送机以棉帆布、尼龙、聚脂帆布、及钢绳芯输送带做拽引构件的连续输送设备,可广泛用于煤炭、冶金、矿山、港口、化工、轻工、石油及机械等行业,输送各种散状物料及成件物品。本设备具有运量大,爬坡能力强、运营费用低、使用维护方便等特点,便于实现运输系统的自动化控制。
水渣分离设备为ZC-7000/2钢渣仓,钢渣仓设备结构简单,操作简便,占地面积小,运行安全可靠,脱水速度快,效果显著,分离析出的溢流水经过澄清后,可重复使用,有利于节省水源,改益环境污染。本设备的排渣阀门用气动控制,并设有充气密封装置,启闭灵活,密封性能好。本设备是一种湿灰渣连续脱水装置,一套钢渣仓由两只储筒体组成,一只脱水,一只注渣,两只筒体循环使用,达到连续脱水,炉渣外运的目的。
华电潍坊发电有限公司二期工程投产后,通过机组的日常运行及检修相继发现四处设计不合理之处,并根据实际情况的需要,进行了相应的改造,收到了预期的效果。
2除渣系统的故障原因及对策:
2.1捞渣机液压张紧装置故障原因及对策 2.1.1故障原因
在实际运行中,液压张紧装置的两侧存在不同心的现象,张紧滑块在链条的拖动下,上下移动的过程中,滑块极易倾斜从而滑块将滑道刮伤,造成滑道严重磨损,当滑到螺孔处以及磨损严重的地方时,以及张紧油缸损坏时,容易造成滑块倾斜,造成滑块经常卡住。同时还暴露出油泵频繁启动,油压波动大,极易造成油泵损坏、链条脱扣的严重后果,给设备安全运行造成了极大安全隐患,严重影响机组除渣系统运行安全。据统计从2006年6月份至2008年02月份期间,捞渣机因张紧出现的缺陷和故障而造成捞渣机脱链10次。2.1.2故障对策
2009年,利用小修机会改造加设单向机械逆止机构的液压张紧装置,对老式液压张紧机构经常出现的工作可靠性低的缺陷,得到了明显改善。新式张紧机构的单向机械逆止机构可防止张紧滑块因捞渣机负载加大而回落,也杜绝了液压张紧系统突然失压或泄漏引发的张紧轴下滑;同时采用特制油缸结构,油缸为双套管结构并设手动加压泵,双套管夹层为储油腔。正常工作时油缸由张紧液压站电动油泵供给压力油、蓄能器在一段时间内保压并补充压力油;当液压站系统故障时,可切换加油回路,由油缸加压泵直接为油缸加压张紧尾轮。同时,新式张紧机构的张紧架进行了加强设计,杜绝了老式张紧架经常出现的刚性不足易变形的缺陷。带止退机构的张紧轮架及张紧滑块,实现可手动、自动切换操作和失压保护。改造后捞渣机刮板端部最大偏斜量由原来236mm下降到目前的78mm,液压张紧轮高度偏差由原来的292mm下降到现在的40mm,捞渣机张紧装置及捞渣机运行平稳可靠。2.2捞渣机导论总成(内导轮)故障及对策 2.2.1故障的现象及原因:
2009年9月,检修人员在进行#4炉捞渣机内导轮故障检修过程中发现捞渣机东侧内导轮卡涩、外轮磨损严重,随后解体检查,发现该轮内积渣,轴承损坏严重,骨架油封磨 损严重。如图一:
图一 内导轮故障情况
捞渣机的四个内导轮,是捞渣机最薄弱的环节。捞渣机的内导轮,在实际使用中普遍存在着导轮可靠性低、寿命低的问题,原因基本为轴封损坏→轴承腔进水→润滑脂被乳化→补充加注润滑脂困难→润滑失效→轴承损坏→导轮整体损坏。内导轮长期运行在渣水的恶劣环境中,骨架油封磨损严重,渣水进入内导轮轴承室,导致上述缺陷。2.2.2 故障对策
2010年,利用#4机大修的机会,对内导轮进行了改进,由轴承内置式改为轴承外置式内导轮,内导轮为轴、轮体同时转动型式。轴承置于捞渣机机体外部,与渣水接触端的骨架油封由一道改为4道的密封形式,完全避免了渣水接触轴承腔侧的内部油封,轴承体的加油孔改为外部后,便于随时检查油质、油量,保证可靠密封及润滑。极大程度地提高内导轮工作可靠性及其使用寿命。2.3 DTII型双向输送胶带机故障及对策 2.3.1 故障原因
DTII型双向输送胶带机将捞渣机捞渣输送至钢渣仓时,当有较硬的渣块通过胶带时,很容易划裂胶带;当胶带两端的电动滚筒故障时,胶带机也不能正常运行:由于双向输送胶带机露天安装,受自然界腐蚀较重,而其运输的渣水混合物对其腐蚀更加严重,因此,双向输送胶带机故障检修的次数较多。但双向输送胶带机一停,只能降低锅炉负荷减少出渣量,或把胶带人为的划裂取下,而且检修时间紧迫,加大了检修的难度,不仅造成人力、物力的极大浪费,而且影响机组的安全稳定运行。2.3.2 故障对策 改造前的DTII型双向输送胶带机只有一个运行位置,2011年7月利用检修的机会,在DTII型双向输送胶带机框架底部增加三根导轨和三套导轮,使胶带机框架沿着导轨可以移动,为胶带机增加了一个检修位置,如图二:
图二 双向输送胶带机改造后
当双向输送胶带机故障或电动滚筒故障需要检修时,可以把双向输送胶带机从运行位置拖至检修位置,捞渣机刮板运送的渣通过落渣口直接落入其下的钢渣仓,消除了以前故障后的一切后患,保证了机组的安全稳定运行。
2.4 水渣分离设备ZC-7000/2钢渣仓的改造: 当双向输送胶带机运行向钢渣仓运渣时,会有少许的渣水沾在胶带上,双向输送胶带运行到下部时,残留的渣水就落在钢渣仓的平台上,时间一长,很容易积渣,尤其到了冬天,渣水的混合物极易结冰,很难清扫。当积渣的高度触及胶带时,易造成双向输送胶带机跑偏及停运的现象,不能顺利除渣。为此,2011年2月利用检修的机会对钢渣仓进行改装,如图三:
图三 钢渣仓改造后
通过观察找到了胶带机残渣由于重力作用落到平台的准确位置,在A、B两个渣仓的一侧各加装一个小漏斗,上部与渣仓平台平齐,下部连接到钢渣仓的上,渣仓平台开一相应的小口,当双向输送胶带机运行到此处时,残渣恰好落入小渣斗,从而进入钢渣仓。这样即减少了清扫的工作量,又保证了双向输送胶带机的稳定运行。
3、结束语:
除渣系统的故障轻则影响机组的安全运行,造成非计划停运或限负荷出力,重则造成几十万元的设备损坏,因此在工作中应不断进行总结并采取有效地优化措施。华电潍坊发电有限公司二期工程2×670MW机组的除渣系统通过实施改造,提高了除渣系统运行的可靠性,保证了机组的安全稳定运行,可为其他电厂解决类似问题提供借鉴。参考文献:
[1]张莉,李新民,GFB锅炉排渣故障处理与改造[J],华电技术,2009,31(4):8-10
[2]周波,叶辉,灵式滚筒冷渣器冷却水系统的分析与改造[J],华电技术,2010,32(7):62-66
[3]ZC-7000/2钢渣仓及辅助设备安装使用说明书,青岛四洲电力设备有限公司
[4]GBL20D.1型水浸刮板式捞渣机安装使用说明书,青岛四洲电力设备有限公司
[5]DTII8050型固定式带式输送机安装使用说明书,青岛
四洲电力设备有限公司 作者简介:
第三篇:关于小型CFB锅炉除渣系统的探讨
关于小型CFB锅炉除渣系统的探讨
朱浙乐
(中国联合工程公司 浙江 杭州 310052)
摘要:循环流化床锅炉作为一种资源回收再利用的设备在电力工业中得到广泛应用,除渣系统是锅炉安全运行的重要配套系统之一。除渣系统按设计规范推荐多数采用水冷式滚筒冷渣机 +机械输送系统,除渣系统连续运行。鉴于中小型CFB锅炉大多排渣量非常少,本文通过优化除渣系统流程,将系统连续运行改为断续运行,一方面可以减少能耗,另一方面减少磨损延长设备适用寿命。
关键词:CFB锅炉;除渣系统;运行方式;节能 1导言
循环流化床锅炉作为一种资源回收再利用的设备在电力工业中得到广泛应用,除渣系统是锅炉安全运行的重要配套系统之一。目前设计规范中对除渣系统的设计推荐采用水冷式滚筒冷渣机+机械输送,系统出力按锅炉排渣放大一定系数。系统需要连续运行冷却锅炉排渣,而中小型循环流化床锅炉的排渣量相对较小(锅炉一般排渣量只有1~2t/h,具体情况是煤种变化),小时渣量小于设备出力,导致设备低负荷运行。本身设备出力较小,大部分功率用于维持机械设备运转做功,输送物料做功较小,所以设备空耗较大。冷渣器需要连续运行冷却锅炉连续排渣,在冷渣器后增加缓冲储仓容纳一定时间的锅炉排渣,这样后续输送设备就可以做到断续运行(比如几个小时内运行几十分钟)。
2系统方案设备配置及布置比较
某电厂2×130t/h CFB锅炉满负荷小时排渣量为1.1t/h,锅炉设置两个正常排渣口和一个事故排渣口,排渣口离地面高度2.8m。按设计规范推荐设计每台锅炉排渣配两台水冷式滚筒冷渣机出力(0~4t/h),两炉公用一套机械输送系统出力10t/h。处理流程为:冷渣机→埋刮板输送机→ 斗式提升机→ 渣仓。冷渣器架高布置于锅炉房零米,埋刮板输送机布置锅炉房零米地沟内(地沟上加盖板不影响锅炉房通行,检修时打开盖板即可),斗提机及渣仓布置与锅炉房外。
采用断续输送系统方案,需要在冷渣器后加入缓冲储仓,根据锅炉排渣量在每台冷渣器后设置一只2m³的缓冲仓,大约可以储存锅炉3h的排渣量。系统处理流程为:冷渣机→2m³缓冲仓→埋刮板输送机→ 斗式提升机→ 渣仓。系统布置由于增加了缓冲仓,需要增加一定得高度空间来布置,地沟适当挖深即可(本身埋刮板高度较小)。
3运行费用比较
针对同样的两台锅炉,两种方案的设备配置一致,唯一的区别就是断续运行方案增加一个缓冲仓;两个方案中冷渣机都是连续运行,后续输送设备运行方式不同,下面对两种方案设备运行进行比较。
断续方案中配置两只2m³的缓冲仓,大约可以储存锅炉3小时的排渣量,设定3小时为一周期启动输送设备运行一次。两台锅炉3小时渣量为2×3×1.1=6.6吨,输送设备出力10t/h,输送完需要0.66小时(约40分钟)。
连续运行方案中设备连续运行3小时,输送渣量为2×1.1=2.2t/h。埋刮板输送机及斗士提升机的额定功率分别为7.5kw、5kw。实际运行中根据设备的实际出力而定,满载和轻载电机功率不一样;而对于本次选用的小出力设备载荷对于设备功率影响不是很大,大部分载荷用于维持设备自身空载运转。按照相关手册经验公式计算两种载荷情况下的电机功率,来进行验算比较。
连续运行系统运行3小时输送设备消耗的能量为:(3.1+4.5)×3=22.8kwh,每天的能耗为22.8×8=182.4kwh;设备年运行天数取300天,则年能耗为182.4×300=54720kwh。
相对于断续运行系统,3小时为一周期,每个周期运行40分钟,一天运行320分钟相当于5.33小时。设备每3小时能耗为(3.9+5)×3=5.93kwh,每天能耗为5.93×8=47.47kwh;设备年运行天数取300天,则年能耗为47.47×300=14240kwh。
通过上述对两种系统的运行能耗比较可见断续运行系统的能耗为联系运行系统的三分之一不到,可见断续运行系统节能效果明显。
4设备运行维护
埋刮板输送机及都是提升机作为机械输送设备,其运行过程中存在磨损,运行到一定时间后需要对相关磨损件进行维修更换才能继续正常运行。设备磨损跟设备的使用时间相关,用的时间越长磨损就会越厉害,所以适当减少设备的使用时间也是延长设备寿命的有效办法之一。
连续运行系统输送设备年运行天数为300天/年,而断续运行系统输送设备的年运行天数为67天/年;可见断续运行系统的适用天数远远小于连续运行系统,对机械输送设备的使用寿命和维护肯定要比连续运行系统好很多。
5结论
通过上述对锅炉除渣系统的连续运行和断续运行两种方案进行比较,通过对系统设备配置、系统布置、能源消耗、运行维护使用寿命进行比较,可见断续运行系统明显要好于连续运行系统。
参考文献:
[1]黄学群.运输机械选型设计手册.化学工业出版社,2011,03.[2]电力规划设计总院.火力发电厂除灰设计技术规程.中国计划出版社,2012.
第四篇:查大系统除大隐患防大事故
省安全监管局贵州煤监局关于开展煤矿“查大系统除大隐患防大事故”
工作的意见
发布日期:2014年05月22日 17:13 来源:本网讯 浏览次数: 5560 文章字号:小中大
黔安监煤矿〔2014〕16号
各市(州)、贵安新区、各省直管试点县(市)安监局,各煤监分局,各煤矿企业:
煤矿发生的重特大事故,绝大多数都和矿井主要系统不合理、不健全、不可靠有重大关系。排查系统缺陷,排除煤矿安全系统中的重大隐患,是防止重特大事故的有效手段。经研究,现提出贵州省煤矿“查大系统、除大隐患、防大事故”工作意见,请各有关部门和煤矿企业认真抓好落实。
一、指导思想和工作目标
煤矿安全系统是保证煤矿安全生产、保护矿工生命安全的生命工程,各级煤矿安全监管监察部门、各煤矿企业要进一步强化“红线”意识,充分认识抓好煤矿安全系统的建设和管理的重要性,坚持以“查大系统、除大隐患、防大事故”为指导思想,加强对煤矿安全系统的检查,及时排除系统安全隐患,确保煤矿安全系统稳定可靠运转,提升矿井的防灾抗灾能力,进一步夯实煤矿安全工作基础,有效遏制我省煤矿重特大事故的发生。
二、组织领导
省安全监管局、贵州煤监局成立省级煤矿“查大系统、除大隐患、防大事故”工作领导小组。
组 长:李尚宽(省安全监管局、贵州煤监局局长)
副组长:陈富庆(贵州煤监局副局长)
陈晓辉(贵州煤监局副局长)
陈 华(省安全监管局副局长)
成 员:赵九利(贵州煤监局安全监察处处长)
赵湘强(省安全监管局煤矿监管处处长)
石坚胜(贵州煤监局事故调查处长)
熊晓龙(贵州煤监局科技装备处长)
领导小组下设办公室,办公室设在安全监察处,负责领导小组日常工作。
各市(州)、各县(市、区)安监局要会同煤炭行业管理部门成立煤矿“查大系统、除大隐患、防大事故”工作领导小组,制定工作方案,明确工作目标。
三、工作内容
根据贵州煤矿灾害特点和安全生产实际,确定以下七个安全系统作为“查大系统、除大隐患、防大事故”工作检查的重点:矿井开拓系统与采掘布置;通风系统;瓦斯抽采系统与防突;水害防治及矿井防排水系统;防灭火系统;监测监控系统;电气安全、提升运输及其他安全系统。具体内容见附件“煤矿‘查大系统除大隐患防大事故’工作要点”。
四、组织实施
(一)各煤矿企业集团公司要对照上述七个安全系统检查的工作要点,对所属正常生产建设矿井安全系统每季度进行一次全覆盖检查;对查出的问题和隐患要逐项登记,按照隐患排查治理“五落实”要求落实整改责任;对安全系统存在重大隐患的,要坚决停止生产,治理隐患。未加入企业集团公司的煤矿,由煤矿自行组织检查。
(二)各级领导小组按照分级组织原则每年对正常生产建设的矿井进行一次安全系统检查。其中:45万吨/年以下小型煤矿由县级组织;45万吨/年以上90万吨/年以下的中型矿井由市级组织;90万吨/年以上的大中型矿井和中央企业煤矿、省属国有煤矿由省级组织。2014全省煤矿“查大系统、除大隐患、防大事故”工作从即日起启动(省局检查组分组名单附后),8月底结束,今后此项工作在每年6月底之前完成。省局将对各市(州)、县(区)煤矿的安全系统检查工作进行指导和抽查。
(三)各级领导小组可组织专家组共同开展安全系统检查,专家组成员必须由中级以上职称、具有相应专业技术业务知识的相关人员担任,并对检查情况负责。
五、有关工作要求
(一)在检查煤矿安全系统时,对照“煤矿‘查大系统除大隐患防大事故’工作要点”,发现存在必须达到而没有达到要求的,发现存在规定的严禁事项的,不能保证系统安全运行的,或不能满足矿井安全生产需要的情况,视为存在重大事故隐患,必须责令矿井停产整顿,制定整改方案、采取安全措施进行整改,按规定分级权限复查验收合格后,方可恢复生产建设。
(二)检查过程中矿井必须如实提供以下资料:采掘工程平面图、通风系统图、瓦斯抽采系统图、监测监控系统图及与各安全系统有关的图件,与各安全系统有关的设计资料和运行记录。检查人员要认真对照七个安全系统检查的工作要点,逐条逐项进行排查,排查要覆盖到矿井各个安全生产系统、巷道、采掘工作面、安全设备及配套设施。每次检查完毕,要将检查发现的问题进行梳理,提出整改意见和建议,安监部门同时要下达执法文书。
(三)做好统计上报工作。各煤矿企业集团公司或煤矿要将安全系统的检查和整改情况书面报告给市级、县级领导小组。每年7月底前,县级领导小组要将本煤矿“查大系统、除大隐患、防大事故”检查工作总结报市级领导小组,市级领导小组将本行政区域的工作总结报省领导小组办公室。
(四)各有关部门在督促煤矿抓好安全系统建设和管理的同时,要督促煤矿企业落实各级安全生产责任,进一步抓好煤矿现场安全管理,不放松煤矿安全的其他基础性工作。
(五)请各市(州)安监局将本文件转发至辖区各县级煤矿安全监管部门、各煤矿企业。
附件:1.煤矿“查大系统除大隐患防大事故”工作要点
2.2014年省局检查组分组人员名单
贵州省安全生产监督管理局 贵州煤矿安全监察局
2014年5月20日
36、所有掘进工作面都必须实现双风机双电源并能自动切换。
7、井下所有作业地点、机电硐室、通风行人巷道的风量必须满足实际需要,且风速必须符合规定,不得出现粉尘飞扬或瓦斯积聚。不得出现循环风、不符合规定的扩散通风。
8、井下风门、风窗、密闭、风桥等通风设施的数量、施工位置、构筑质量和使用管理必须符合《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》要求。防突风门还必须经过所属集团公司验收合格后投入使用。
三、瓦斯抽采系统和防治煤与瓦斯突出
1、高瓦斯、突出矿井必须编制矿井瓦斯治理中长期规划和实施计划,确保“抽掘采平衡”。矿井瓦斯抽采达标煤量要大于计划的回采煤量。
2、高瓦斯、突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽采系统。抽放泵的型号、数量、能力、抽放管路的材质、管径都要满足矿井瓦斯抽采实际需要和国家安全标准,按照“大功率、大流量、大管径”的要求配置抽放泵和抽放管路,其能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。瓦斯抽采系统必须同时建立高、低负压抽采系统。
3、实现瓦斯抽采的自动计量。抽放管网的主管和支管都要安装自动计量装置并接入矿井监测监控系统中,实现对每个采掘工作面的瓦斯抽采量分别计量。
4、瓦斯抽采泵房必须配置完善的配套安全设施,电器防爆、管路防爆防回火、地面防雷电、防瓦斯积聚等安全设施必须完好并正常使用。
5、我省突出矿区内所有开采煤层都要做突出鉴定,没有开展
突出鉴定的煤层必须按照突出煤层管理,再按程序申报为突出煤层。按照突出管理的矿井,其防突安全系统和安全管理措施必须严格按照突出矿井的有关规定执行,不能放松标准和要求。经鉴定煤层浅部无突出危险深部有突出危险的矿井,当矿井开拓延深至深部时,矿井即为突出矿井,全矿井按照突出管理,不得按生产水平、标高划分瓦斯等级。
6、突出矿井必须编制矿井、采区、工作面专项防突设计,在编制生产发展规划和生产计划时,必须同时编制相应的区域防治突出措施规划和实施计划,将防治突出的预抽煤层瓦斯、保护层开采等工程与矿井采掘部署、工程接替等统一安排。
7、防突工作应当坚持区域措施先行、局部措施补充的原则,做到不采突出面、不掘突出头。对煤层群开采的突出矿井,强制推行开采保护层。保护层开采应当形成规模,连续开采、不留煤柱。保护层选择要科学合理,选择无突出危险或突出危险性相对较小的煤层作为保护层开采。上、下保护层的最大保护距离分别不大于50m、80m,下保护层开采不得破坏被保护层的开采条件,最小间距不得低于保护层采高的8倍。同时加强保护层本身的瓦斯治理工作,瓦斯抽采和消突效果达标后,保护层方可进行采掘作业。没有条件开采保护层或保护层本身也是突出煤层的,要采取顶(底)板抽放巷穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施,顶底板抽放巷距煤层间距不得低于10m(地质破碎带20 m)。区域防突措施效果检验和消突评价报告必须经过所属煤矿企业集团公司批准后予以认可。
8、必须建立完善的安全防护系统,采取可靠的安全防护措施。按照《防治煤与瓦斯突出规定》的要求设置防突风门、压风
7须实现监测监控系统公司内网联网。
(3)严禁在监测系统内安装瓦斯超限数据过滤软件隐瞒瓦斯超限情况。
七、电气、提升运输及其他安全系统
1、矿井供电系统必须实现双回路供电,双回路上严禁接入其它负荷,回路之间能实现自动切换。建设矿井没有实现双回路供电的,要有满足要求的自备电源。矿井一级用户要实现双回路或双电源供电,局部通风机必须实现“三专”供电。
2、矿井供电系统及地面主要机房、井口必须有完善的避雷设施。
3、必须确保斜井人车和立井升降人员罐笼的安全防护设施完好并正常使用。
4、井下机电设备“三大保护”和防爆性能必须完好。
5、综合防尘系统的防尘洒水管路、风流净化装置、洒水降尘装置必须建设完善并正常使用。
6、矿井“六大系统”必须按规范建设和使用;其他涉及到煤矿安全的设施设备必须配备到位并安全使用。
附件2
2014年省局检查组分组人员名单
李尚宽
省安全监管局、贵州煤监局局长 文
赵九利
安全监察处处长
李大旺
执法监督处、煤矿安全监管处主任科员 第一组:贵阳市、黔西南州
贵阳市、黔西南州安全监管局和林东、盘江煤监分局各派2人参加辖区内煤矿检查。
联络员:李大旺(电话:***)第二组:毕节市(含威宁县)组
长:陈富庆
贵州煤监局副局长 成员:石坚胜
事故调查处处长
严邦国
安全监察处监察专员
黄志宇
事故调查处主任科员 联络员:黄志宇(电话:***)
毕节市安全监管局和毕节煤监分局各派2人参加辖区内煤矿检查。
第三组:安顺市、遵义市(含仁怀市)
陈晓辉
贵州煤监局副局长 熊晓龙
科技装备处处长 谢志昌
安全监察处副处长 倪银邦
科技装备处主任科员
遵义市、安顺市安全监管局和遵义、盘江煤监分局各派2人
011-
第五篇:金昌除渣运行规程
第十五章 除渣系统运行规程
15.1 除渣系统简介
除渣系统采用青岛四洲环保设备有限公司生产的水浸式刮板捞渣机(SSC)连续除渣的机械输送系统。锅炉排出的渣经过渡渣井落入水侵式刮板捞渣机内经冷却水冷却、粒化后,由刮板捞渣机连续捞出后,直接输送至渣仓储存,定期由汽车送至灰场或综合利用用户。刮板捞渣机的溢流水先溢流至溢流水池,由溢流水泵送至高效浓缩机,经高效浓缩机澄清后由回水泵输送至供渣斗溢流水冷却用的机力冷却塔冷却后,再送回锅炉房作为渣斗冷却水循环使用。
水浸式刮板捞渣机配过渡渣井和液压关断门。捞渣机链条采用进口德国路德公司高耐磨园环链,链条直径规格为φ34×126。配有自冷却系统,能够满足机组正常运行出力时,捞渣机壳体温度不超过60℃,捞渣机在不接冷却水情况下,捞渣机内水温达到100℃以下能够正常运行,不影响捞渣机寿命。捞渣机水位设置高低液位开关2个,差压变送器1个,气动蝶阀1个,采用PLC实现闭环控制。捞渣机上平面的水位与关断门下沿的最小水位高度280mm,最大水位高度350mm。SSC液压驱动装置采用进口美国派克(PARKER)公司液压马达,配以原厂产液压动力站,变量泵调速,具有连续调速性能、力矩与速度平滑应变性能和可靠的过载保护性能。刮板捞渣机出力不小于锅炉最大连续蒸发量时的最大排渣量, 且留有足够的裕量, 保证捞渣机在停机时其上槽体内积满渣时(4小时渣量), 仍能带负荷起动, 并能在1小时内将其(4小时渣量)输送完毕。渣仓为全钢结构,布置在锅炉房外零米,用于除渣系统中锅炉炉底渣的储存,每台炉设1座渣仓,渣仓运转层约4.5m,卸料管出口底标高4.0m,渣仓直径为φ8m,室内外高差约0.3m。有效容积130m3。
SSC正常运行时出力为6t/h,最大出力不低于35t/h。正常排渣量(BMCR工况下):设计煤种: 4.09t/h;校核煤种1: 5.03t/h;校核煤种2: 3.21t/h,炉渣温度:850℃,冷却水进水温度:38℃。
15.2 捞渣机的试运行: 15.2.1试运行前的检查:
15.2.1.1捞渣机上、下槽体无杂物,链条张紧链轮啮合紧密,刮板平整无翘起,链条刮板无损,玄武岩铸石板完好无卡涩。
15.2.1.2捞渣机上下导向轮完好。
15.2.1.3捞渣机减速器油位正常,油质良好,地脚螺丝完好无松动。15.2.1.4各转机电动机接地线,对轮,防护罩完好。15.2.1.5各转机电机电源已送。
15.2.1.6捞渣机操作盘设备完好,且已送电。15.2.1.7捞渣机水封水、冲洗水及上槽体补水正常。15.2.1.8检查捞渣机排污门关闭。15.2.1.9清除捞渣机上槽体内杂物。15.2.1.10捞渣机及周围无闲杂人员。
15.2.1.11检查溢流水池、污水池、回收水池内清洁无杂物。15.2.1.12检查各水泵密封水正常。15.2.2操作按钮试验:
15.2.1.1按开车按钮能开车,按停车按钮能停车。15.2.1.2对设有自驱机构的捞渣机,可进行以下实验:
按下前移按钮捞渣机能在钢轨上向前移动,放开按钮即能停止前移。按下后移按钮捞渣机能在钢轨上向后移动,放开按钮即能停止后移。
捞渣机横向移动的电动自驱机构与行轮间可离合,两者脱开后可用绳索牵引捞渣机横移。15.2.3刮板速度调节: 变频调速的电动机,按变频操作面板上的加速键或减速键,电动机的转速提高或降低,调速电机转速在设定范围内连续调节,刮板速度随之作相应的变化。15.2.4冷却水超温报警试验:
装在捞渣机水仓上部的温度继电器在水温超过60℃时,会使电控报警,以便调节冷却水量。
15.2.5空载运行试验:
捞渣机安装好后,依次以慢、中、快三种刮板速度各空载运行2小时,观察轴承温升(≤10℃)环链与链轮的啮合、环链接头(接链环),刮板与环链连接,油水渗漏等情况,若有异常必须排除。15.2.6捞渣机启动:
15.2.6.1捞渣机上槽体补水至正常,投入链条冲洗水和刮板冲洗水。
15.2.6.2将捞渣机控制柜“就地、远方”开关置“远方”位,“变频、工频”开关置“变频”
位;合上捞渣机电源开关,检查电动机及电机风扇运行正常。
15.2.6.3渣量过多时,调节捞渣机转速至较高转速运行。注意在变频器正常的情况下禁止采用工频运行方式。
15.2.6.4根据溢流水位情况启动一台溢流水泵,投入高效浓缩机运行,并根据污水池水位、回收水池水位情况,启动排污泵、回收水泵逐步投入除渣系统运行。15.2.7正常停止操作: 15.2.7.1捞渣机上槽体无灰渣后,停止捞渣机运行;长时间停运应将捞渣机上槽体杂物排净,关闭水封水,导向轮水封水,开启排污门放尽上槽体存水,停止各泵。15.2.7.2故障停止操作。
1)操作员发现故障报警时,立即采取下列措施: 2)按步序关闭关断门。
3)停止捞渣机运行,通知除灰值班员关闭污水泵至捞渣机进水门。4)开启紧急事故排渣口,将捞渣机上槽体灰渣排尽。
5)根据需要拖出捞渣机,开启侧面排渣孔,清除上、下槽体残余灰渣。6)检修处理故障。
7)故障处理结束后,链条空载运行一周,检查运行平稳无异常,恢复运行。15.3 捞渣机安全注意事项及运行维护: 15.3.1按锅炉排渣量调至合格的刮板速度,在这个速度下即满足出力的要求,又使刮板、链条和链轮磨损最慢,无为的提高刮板速度、只能加速刮板、链条和链轮的磨损。15.3.2捞渣机在运行期间应加强巡检,环链与链轮的啮合、环链接头、刮板与环链的连接、减速机油位、轴封水压力、电动机的运行情况等。在检查捞渣机电机过程中应注意其风扇电机转动正常,否则捞渣机电机将因温度过高而损坏。
15.3.3环链磨损而长度增加较大时,应及时联系检修调节张紧。当张紧调节链轮开至极限高度后,可采取割去一段环链的方法,使张紧轮降至最低位置。
15.3.4减速器油位正常、油质合格;轴承采用4号钙基(2G—4)润滑脂润滑,润滑脂的更换可随锅炉检修进行,润滑脂必须充满轴承内腔。
15.3.5捞渣机启动前清除上槽体过多杂物。严禁超载启动。
15.3.6检查捞渣机各转动部分。轴承电机温度正常;捞渣机上槽体水温≯60℃。15.3.7运行中转动部位严禁加油、检修、清理杂物;捞渣机检修时,关断门及周围5米范
围内为危险区域严禁站人。
15.3.8捞渣机运行时,两侧5米范围为非安全区域,检查时应注意。15.3.9开关关断门时通知锅炉主操作员注意炉膛负压变化。15.4 液压关断门的使用: 15.4.1锅炉渣井下部装有液压关断门,正常运行时关断门开启插入捞渣机上槽体水面以下起炉底密封作用;捞渣机因故障抢修时,方便检修工作,可把关断门关闭,起临时储渣作用。15.4.2液压系统启动: 1)检查液压油系统各联接件、销可靠。2)合上电源开关,启动油泵运行。
3)检查油泵电动机转向正确(禁止反转运行),系统无漏油现象。4)油温在10 ~15℃之间。
5)调节溢流阀,使系统压力在规定值8.0MPa。15.4.3关断门开启操作: 1)启动液压油泵,调节溢流阀(调节好固定)保持压力8.0MPa。2)按顺序手动点动“摇起”按钮,开启各关断门。
3)开顺序:先开A(B)侧出渣口外侧门(五片),再开A(B)侧出渣口内侧门(五片),最后开A(B)侧出渣口端门(二片)。
4)注意当每一组关断门开至全开位置,方可按步序操作下一组。
5)在开启操作过程中,当按下摇起按钮,油压不下降时,应立即停止操作,以免系统长期憋压造成系统泄漏。
6)操作结束后,停止液压油泵运行。15.4.4关断门关闭操作: 1)启动液压油泵,调节溢流阀(调节好固定)保持压力8.0MPa。2)按顺序手动点动“放下”按钮,开启各关断门。
3)关顺序:首先关A(B)侧端门,然后关A(B)侧内侧门,最后关A(B)侧外侧门。4)注意当每一组关断门关至全关位置,方可按步序操作下一组。
5)在关闭操作过程中,当按下放下按钮,油压不下降时,应立即停止操作,以免系统长期憋压造成系统泄漏。
6)操作结束后,停止液压油泵运行。
15.4.5操作注意事项: 1)必须按顺序进行开、关操作。2)操作结束,立即停止油泵运行。3)长时间不用,应关闭电源开关。4)油管路阻塞时,应停机检查。
5)关断门关闭后,门下严禁站人,若有检修工作,应作好安全措施。15.4.6安全注意事项: 1)当捞渣机检修结束,需开启关断门放渣时,操作人员应按规定着装并戴好防护面具。2)液压操作台应与炉冷灰斗之间设置防护板,以免炉火、炉渣烧伤。3)排渣时应缓慢点动开启,严禁快速开启以免造成大量灰渣蒸汽外喷烫伤。4)排渣时,关断门及周围5米以内严禁站人,以免火渣、蒸汽烫伤。15.4.7维护与保养: 1)捞渣机正常运行时,关断门不经常使用,只有捞渣机故障时才进行开关操作。每月进行一次开关动作试验,以检验其动作是否可靠。2)液压系统要经常保持清洁。
3)各连接处、油缸不漏油,否则应及时联系检修。
4)捞渣机上槽体中严禁断水以免高温造成关断门变形和炉底密封被破坏,影响锅炉安全运行。5)操作过程不允许调节油压。
6)液压系统橡胶密封件大修时应予以更换。7)液压系统液压油三个月更换一次。15.5 常见事故处理及注意事项: 15.5.1掉链:立即停止捞渣机运行,关闭关断门,联系检修处理。
15.5.2过负荷:及时停止捞渣机运行,关闭关断门,根据情况清除过多灰渣或联系检修处理。
15.5.3断链:立即停止捞渣机运行,关闭关断门,联系检修处理。15.5.4安全离合器不工作:停止捞渣机运行,关闭关断门,联系检修处理。15.5.5安全离合器频繁动作:停止捞渣机运行,联系检修处理。15.5.6报警装置失灵:联系检修处理。
15.5.7捞渣机压死:立即停止捞渣机运行,关闭液压关断门,开启紧急事故排渣口,清理
捞渣机上大量渣子,尽快恢复其运行。15.6 捞渣机电控系统
15.6.1概述:电控系统主要由异步电机变频调速系统和报警检测系统组成。变频调速系统采用高性能全数字化微机控制的脉冲宽度调制型变频调速器,该调速器能够使变频调速电机在5Hz~50Hz的频率范围内恒转矩调速,在50Hz~100Hz的频率内恒功率调速。该变频调速电机各配有专用冷却风机,当捞渣机总电源开关合上后,冷却风机启动,不再受主电机变频调速回路的控制。
15.6.2启动:启动前检查电源指示灯亮,并将“变频”与“工频”转换旋钮置于“变频”位置然后再按变频器操作面板上的起动按钮。起动过程中变频器的LCD显示面板断续显示出频率,电动机的转速和电动机的电磁转矩变化过程,直到变化过程结束,电动机到额定转速后面板显示的转速和频率不在变化,而显示的负载转矩变化率和电动机电流大小却随捞渣机负载的变化而变化。
15.6.3启动过程结束后,按变频器操作面板上的加速键,变频器的输出频率和电压将随给定的信号变化而变化,从而使电动机的速度加大,也就加大了捞渣量。反之按变频器操作面板上的减速键,电动机的速度将随变频器输出频率的降低而减小。
15.6.4一般情况下,为便于调节捞渣机使设备运行在合理状态,“变频”与“工频”开关应置于“变频”位置,当变频器发出故障时可将开关置于“工频”位置使捞渣机继续运行,以防止造成停机。15.6.5注意事项:
1)变频器联机调试后已经将频率变化范围设置在15~75Hz,不要随便修改,否则会超出机械设备本身的允许范围。
2)捞渣机内水温不允许超过60℃,当温度超过设定值时报警信号灯亮,这时应采取措施降低水温。
3)变频调速器本身具有变频器超温和过载保护功能,当长时间过载后变频器会自动降低频率低速运行直至无输出。遇有该状况发生时应联系检修停止设备运行且查明过载原因并排除故障后再投入运行。
4)变频调速电机的冷却风机转向应正确,否则拖动电机在重载时超温甚至烧坏。15.6.6捞渣机报警系统:
1)断链报警:捞渣机导轮上装有凹凸形状的感应铁,导轮相对的捞渣机侧有两个接近开关。
当捞渣机启动,链条带动导轮转动。感应铁的凹凸部分反复与两个接近开关交替对应。如果断链导轮不动,则两个接近开关与凹凸部分同时对应,开关继电器动作,断链报警信号发。2)过载断相报警:捞渣机链条卡涩或负荷过大使主电机电流超过额定值;主电机冷却风机故障,变频调速器超温或过载,以上几种情况发生时过载相报警信号发,或使捞渣机主电机电源开关动作,使捞渣机停止。
3)超温报警:捞渣机水仓上部装有热电偶温度继电器,当水温超过60℃时,继电器动作,报警信号发,同时补水阀自动打开