第一篇:汽车故障排除竞赛工作总结(共)
汽车故障排除竞赛工作总结
2012年4月26日下午四点,一年一度的广东白云学院“科技艺术节”——汽车故障排除竞赛在西校区躬行楼开赛。本次比赛由广东白云学院主办,机电工程学院学生会承办,共有七支队伍26名学生组队参赛。比赛共设置“理论知识考核”、“汽车实车综合故障诊断分析与排除”两个竞赛项目。经过一轮激烈的角逐,终于由Z10气检班的气检3队叶秋生、谢铭锋、甘文珂、韦湘杭四人斩获桂冠。由Z10气检班的气检1队朱伟祥,郑耿通等四人获得二等奖。三等奖则被B10车辆2队收入囊中。
比赛在郑为民老师的宣布下开始了。各参赛队伍按抽签顺序依次比赛,在主持人的一声令下开始计时。每只队伍排除故障限时10分钟,每轮共有两支队伍同场竞技,场上一直弥漫着紧张的气息,战况十分激烈,七支参赛队伍如八仙过海各显神通,各尽其能看得场下观众掌声雷动,主持人也赞叹不已。随着计时员的最后一声哨响,各参赛队伍依次向评委团汇报汽车故障的理论知识和故障分析,在郑为民老师的点评后颁发了一二三等奖及优秀奖。比赛结束,获奖者和工作人员拍照留念。
不管如何此次比赛还是完整的举行了下来,但是也暴露了我们汽车排故小组的许多问题:
1、配合不够默契导致完成效率低下
2、小组各成员积极性主动性仍有所欠缺
3、准备不够充分
虽然由于以上的问题导致了本次比赛并不完美,但是这次活动让我们学会了怎样分工合作,怎样更好的与人沟通等等。相信将来我们都能独当一面,做得更好更完美。
第二篇:避雷器故障排除案例
避雷器故障排除案例
(一)避雷器质量不良引起的事故
雷雨中某生产厂及生活区高、低压全部停电。经检查,35kV高压输电线中的B相导线断落,雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产生。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声,有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。
35kV变电所,输电线路呈三角形排列,全线架设了避雷线;35kV变电所的入口处,装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后,一直没有修复;在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针,防雷措施比较全面,但还是遭受到雷害。
雷击发生后,进行了认真检查,防雷系统接地电阻均小于4Ω,符合规程要求。检查有关预防性试验的记录,发现35kV变电所内的B相避雷器,其试验数据当时由于生产紧张等原因,一直未予以处理。雷击以后分析认为,造成这起雷击损坏的主要原因有:
(1)雷电是落在高压线路上,线路上没有保护间隙,当雷击出现过电压时,没有能够通过保护间隙使大量的雷电流泄入大地,而击断了高压输电线路。
(2)当雷电波随着线路入侵到变电所时,由于B相避雷器质量不良,冲击雷电流不能够很好地流入大地,产生较高的残压,当超过高压跌落式熔断器的耐压值时,使跌落式熔断器被击坏。
(3)当避雷器上有较高的残压时,由于避雷器的接地系统和变压器低压侧的中性点接地是相通的,造成变压器低压侧出现较高的电压。低压配电柜的绝缘水平比较低,在低压侧出现过电压时,绝缘比较薄弱的配电柜首先被击坏。
改进措施
(1)恢复线路的保护间隙,使雷击高压线路时,保护间隙首先能够被击穿而把雷电流泄入大地,起到保护线路和设备的作用。
(2)当带电测试发现避雷器质量不良时,要及时拆下进行检测,包括:①测量绝缘电阻;②测量电导电流及检查串联组合元件的非线性系数差值;③测量工频放电电压。只有当这些试验结果都符合有关规程要求时才可继续使用,否则,应立即予以更换。
(3)在电气设备发生故障后,经修复绝缘水平满足要求后才可再投入使用。
(二)避雷器引下线断裂造成的事故
雷击落在10kV配电线路上。当时,离配电变压器仅60m的电管所内,三人围在一张办公桌上随着雷声,一齐倒地。现场察看和分析。检查发现配电变压器的10kV侧避雷器有两相已经粉碎性爆炸;接地引下线在离地15cm处原来焊接处烧断,据反映该处烧断已近一年时间。接地引下线有一个6cm长的断口,而是用一根8#铁丝缠绕在接地引下线断口的上下端,铁丝已严重锈蚀断裂,致使避雷器及变压器低压侧的中性线处于无接地状态。
当雷击线路时,尽管避雷器能可靠动作,但强大的雷电流无法入地,极高的雷电冲击电压沿低压配电线路传到屋内,击穿空气引起了三个人同时被雷击的事故。在现场发现,照明灯离桌面只有30cm高;灯头内的绝缘胶木已严重碳化成粉末状,确认这是一起因避雷器及低压侧无接地而造成的雷击事故。
改进措施
为了防止类似事故的再次发生,应采取如下防止措施:
(1)各供电所每年在雷雨季节前后,集中力量对所辖供电区的变压器及高低压线路进行全面的安全检查,做到所有配变的避雷器和低压侧的中性点都可靠接地,其接地电阻必须满足技术规程的要求,并保证接地引下线具有足够的截面积和机械强度。
(2)进一步加强对农电工的培训和管理工作。定期培训,提高技术水平。
(三)避雷器高压接线端子脱落引起的事故
某变电所1#主变压器突然发生停电。到1#主变压器附近查看,发现35kV L2相避雷器上部的高压引线连同高压接线端子脱离了避雷器本体,并且由于大风吹动致使与Ll相避雷器上部引线相碰,造成相间短路,导致主变压器停电。进行事故调查,发现L2相避雷器的高压接线端子是由一条扁铁弯成直角(L型)制成,直角的一边用电焊焊接在避雷器帽盖中心位置:直角的另一边上钻一个中10mm的孔,用一螺栓将引线线夹紧固在上面。寒冬季节,温度很低,线夹上的引线受冷,缩短了长度,使避雷器高压接线端子受到很大的拉力,加上经大风吹动,引线发生扭动,拉力增加,使高压接线端子L型扁铁焊接薄弱的地方发生了裂纹;时间一长,裂纹越来越大,强度越来越差,最后高压接线端子动,脱离了避雷器本体。
改进措施
为了避免类似事故,对避雷器接线固定方法进行改进。第一种是将避雷器高压引线线夹紧固在避雷器帽盖固定螺栓上。第二种是将避雷器帽盖卸下,在帽盖中心位置钻一个孔,然后在孔中装上螺栓,螺栓的螺纹部分朝下,螺栓根部与帽盖缝隙处焊牢,防止帽盖渗漏水;接着将帽盖恢复在避雷器本体上。这样就可以将高压引线夹固定在螺栓上,再用螺帽拧紧。采取这两种措施之一,无论天寒地冻,避雷器的高压引线拉力都不可能将接线端子从避雷器上拉脱。
此外,在新装或检修时,适当加长引线的长度以减轻寒冷天气引线收缩而造成的端子的受力,将能获得更好的效果。
(四)中性点不接地系统避雷器爆炸事故
某变电所l0kV 侧母线电压不平衡,电压波动严重。
随后听到警铃响声,C相电压指零,另两相电压升高,断开电压互感器高压电源,进行检查。发现互感器C相线圈烧毁,检修人员随即找了一只新互感器投运。不到半个小时,忽闻开关室内一声巨响,10kV 电压三相指零又迅速回升正常。经观察系10KV C相母线避雷器爆炸。随即停电,C相避雷器上部被炸成两截,上半截吊在原高压引线上,高压引线有严重过热现象;下半截在原地未动。进一步检查发现,瓷套外表面烧焦,内壁有明显拉弧的痕迹;断口内残存的阀片溶化破损,有二片云母垫发黑。检查雷电计数器记录,先后三相共动作6次,A、B、C相分别为1、2、3次。变电所内其他避雷器均未动作。
事故后仍用避雷器进行试验,但C相避雷器因其部分元件炸散,无法重新组装,于是就将原阀片装入A 相避雷器瓷套内,并利用其并联电阻和火花间隙进行测试,两相解体检查,除发现火花间隙上有轻微的放电痕迹外,亦无其他问题。
随后检查并联电阻,正常的并联电阻,每片约在5~8.5MΩ之间,两片串联时约为22MΩ。经测量,在A、B两相避雷器中拆出的各片电阻值正常,但C相有二片阻值为零:其中一片长度约为完好电阻长度2/3,取同长度的完好电阻测量,阻值均在3~5MΩ之间;另有一片,长度为完好电阻长度的3/5,阻值为0./5MΩ,取同长度完好电阻测量,阻值约4~6MΩ。由此可知,C相并联电阻严重损坏,引起避雷器爆炸。
由于此变电所10kV系统中性点不接地,10kV线路B相断线时,形成单相弧光接地,引起系统振荡,产生间歇性过电压,致使A、C两相电压升高。因未及时切断故障线路,使互感器和避雷器长时运行在非正常电压之下,以致互感器一次电流增大,磁通趋于饱和,过载而烧毁。同时,避雷器也长时间地流过数倍于正常的泄漏电流。由于并联电阻的热容量较小,在此非正常的泄漏电流作用之下,电阻长期过热,迅速劣化,又破坏了避雷器的正常性能。当系统中再次发生过电压时,由于并联电阻的损坏、造成了火花间隙内电压分布不匀,不能迅速有效地切断工频续流,使套管内气体游离,压力剧增,终于导致发生爆炸。
改进措施
中性点不接地系统长时间带接地运行,不但对中性点接地的电压互感器有害,而且也会造成避雷器并联电阻的损坏,导致避雷器爆炸。
因此,运行人员除应严格按照运行规程中“35KV及以下无消弧线圈补偿系统的带接地运行时间不能超过2h”的规定执行以外,还应尽可能地缩短这种运行时间,以免再发生类似的爆炸事故,直接威胁系统的安全运行。
(五)变压器中性点避雷器雷击爆炸事故
某110kV 变电站铁塔遭受雷击,雷电流80kA 左右,由铁塔对导线反击,造成C相闪络,引起单相接地,运行中的变压器中性点上的避雷器爆炸,3发电机母线发出单相接地信号,主变压器纵联差动保护动作,断路器跳闸被迫停机,事后检查发现断路器站内110kV铁塔横担上C相导线对铁塔有闪络痕迹,如图1所示。
主变压器中性点不接地。当雷电击中铁塔时,变压器中性点出现位移电压,大于避雷器的最大允许电压,从而使避雷器爆炸。
此110kV 系统为中性点直接接地系统,但为限制单相短路电流,不大于三相短路电流,以利于电气设备按三相短电流值来选择,同时又为满足继电保护配合的需要,而将变压器中性点不接地。当雷击使110kV 系统发生C相闪络,造成单相接地时,根据对称分量法分析,#故障点将出现零序电压U0。因零序电流I0仅能通过中性点接地的变压器,而对中性点不接地的变压器,由于零序电流不能通过,因此,在中性点上就产生了位移电压,其值等于故障点的零序电压U0。
而避雷器的最大允许电压为41kV。在单相接地时,变压器中性点上位移电压超过避雷器的最大允许电压,而使其爆炸。
图1 电气主接线图
改进措施
对中性点不接地系统避雷器的选择,最大允许电压必须大于变压器中性点可能出现的位移电压,因此选择时,必须两者相互兼顾才能满足要求。
(六)雷击送电线路事故
35kV线路遭受雷击。电网结构呈树枝分布,共连接35kV变电所5座,量总计59750kVA,如图2中箭头处为落雷点及击穿起弧点所示。35kV 系统为中性点不接地系统。线路基本杆型为上字型,全线路只在距变电所两端1.5km 内设架空避雷线。线路经过的路径多为半丘陵及水库地带。
暴风雨开始后35kV 线路受雷击。变电所35kV集坚线路主变压器断路器及上一级福山变电所35kV 断路器同时速断跳闸,自动重合动作,重合不成功。城镇变电所中央信号反映35KVB相接地,A、C相电压升高为线电压。此时又进行了一次强送电,强送不成功,再次跳闸。集坚线35kV线路出口处,藕合电容器上端与线路阻波器之间引线处发生一大弧光,线路断路器跳闸后弧光消失。
查巡发现,集坚线路52 杯杆塔B相导线靠近线夹处被电弧烧断落地。从断线点查看,系直击雷落于导线上,击穿该串绝缘子放电造成。51杆及52杆B相绝缘整串被击穿;同时张庄变电所线路出口处B相耦合电容器上端引线因对杆塔放电而烧断;在同一系统的距
###十余公里的吴庄变电所,C相避雷器也被击穿,其计数器也被烧坏。
图2 电网示意图
现场调查分析表明,这起事故的直接原因是由于雷击造成。
35kV供电线路按线路设计规程要求,在距变电所两侧1~2km架设避雷线,线路中间地段则无架空避雷线。落雷点距城镇站约6.5km,正处在无架空避雷线地段。由于雷电幅值极高,因此在落雷点处造成整串绝缘子击穿接地。另外在变电所终端杆的线路高频阻波器与耦合电容之间的引线,由于距杆塔较近(约400mm),也在过电压时,成为击穿放电的薄弱环节,即起弧点,使引线被电弧烧断。B相落雷的直接原因是,线路主要杆型为上字形排列,B相为顶端相,在运行中起了“避雷线”作用。该相导线被直击雷击中的概率大大高于处在下部的A、C两相。
线路51、52杆绝缘子被击穿放电,导线被烧断落地,相当于B相金属性接地。由于B 相接地,中性点位移,因此A、C两相对地电压升高。在集坚线52杆落雷后,城镇站和福山站的断路器尚未跳闸的一瞬间,过电压作用于福山站供电的所有35kV变电所,致使A、C相电压高出相电压数倍,从而使各站A、C两相上所接的电气设备和部分绝缘子也如上所述多处放电或被击穿。例如,集坚线54杆A 相绝缘子整串也被击穿。由于雷击过电压造成的故障电流非常大,城镇变电所与福山变电所速断保护无选择性,造成越级跳闸,造成城镇、集坚、张庄3座35kV变电所同时停电的局面。
改进措施
(1)对于某些多雷电活动的地区,虽然全年平均总雷电日不超过标准(30天),但应根据地区的具体情况区别对待。如对为单电源、负荷重要、雷电活动频繁的地区(例如线路经过山口、山谷、水库周围地段,其平均落雷概率远高于一般平原地区数倍),对此类线路应进行技术经济比较,以增设全线段或部分重点地段架空避雷器线为宜。
一般来说,对于杆塔类型不变的线路,只增加一条避雷线,对于整个线路投资增加不大,却可避免由于雷电事故造成的经济损失。一般送电线路建成后要运行二三十年以上,其落雷概率很大,从技术经济比较方面是可取的。
####(2)对于上字形排列导线,应按过电压规程在顶端相每基增加一放电间隙,使过电压起弧点避开导线部分。
(七)雷击变电所内设备事故
雷击时变电所值班室墙上的室外照明灯控制开关窜出一个大火球。随即发现变电所内所有信号全部消失,对外联系的无线电话也中断。经初步检查,10kV配出线尚正常,控制室内装设的硅整流电源被击坏。采用临时措施恢复直流供电,又发现直流系统负极接地。
经全面检查发现:直流屏二只整流管击穿,整流变压器一次熔丝两相熔断;直流系统中,预报信号光字牌的灯座接线柱与外壳间击穿放电;无线电话的整流电源被击坏。在雷电防护比较完善的变电所,仍发生雷击事故。
图3 布置设备现状接线图
从这次雷击事故造成的设备损坏程度看,雷电波的能量并不大,不是直击雷造成的。故障发生时,照明灯控制开关处出现电弧的现象,即可肯定,雷电冲击波是经过此断路器进入400V交流系统造成;影响所用变压器二次的400V交流系统。又因无线电话的整流电源也并接在直流屏整流变压器的一次侧,而整流变压器的电源由一条电缆从高压室所用变压器的二次引来。全所的照明负荷都接在400V交流系统上。
室外照明灯具按惯例装设在避雷针上,从控制开关到灯具之间的电源线是通过聚乙烯塑料管地埋至避雷针基础处引出地面,再穿入钢管沿避雷针向上至12m处。分析表明,这就是引雷入室的通道。
雷电冲击波通过此通道串入室内,造成故障的全过程(如图3所示)。
改进措施 雷电波通过避雷针泄入大地过程中,由于避雷针的接地装置与大地间存在接地电阻,因而雷电流在此电阻上产生较高的冲击波电压降,接地电阻的大小就基本上决定了对大地间电位高低(当然还有雷电流大小的因素),过电压导入室内寻找绝缘薄弱的地方,将其击穿入地。雷电波沿两根导线(一根相线,一根中性线)分别进入室内400V交流系统,也就是说,出现了两条通路。就是相线上的雷电流进入400V交流系统后,还要通过所用变压器二次线圈到中性点入地;中性线上的雷电流则直接通过变压器二次中性点入地。由于当时的断路器在断开位置,因此,在断路器断口处产生较大的放电火花。
中性线中的雷电流通过断路器断口,放电后就直接进人中性点入地,不会造成什么危害。但是,相线通路就不同了,它通过开断口放电后,还要通过变压器的二次线圈才能到达中性点入地。因雷电流幅值高,作用时间短,变化率很大,通过在变压器二次线圈时,将产生较高的自感电动势,使雷电冲击波不能顺利地通入大地。迫使它在400V交流系统中到处流窜寻找入地点。接在400V交流系统上的设备的绝缘水平都比较高,因此未造成击穿,仅使绝缘能力较低的整流二极管击穿而进入直流系统,又使绝缘距离较小的光字牌灯座击穿入地,从而又造成了直流系统接地故障。
通过上述分析,找到这次雷击事故的根源,进行妥善处理。除将雷击造成故障排除外,又将避雷针上的灯具撤下,移装别处。同时,将其电源线从地面接头处断开,这样处理后,虽经过多次雷电活动,也没有再发生类似雷击事故。
(八)雷击用电设备事故
某隧道内安装有电视摄像机及其附属控制电路板共20套,另外还有各种检测装置等多台设备。每年春夏雷雨季节,总会有几台设备损坏。损坏情况最严重的是摄像机和控制电路板,一年累计损坏率达30%以上。最严重的一次是雷电击坏摄像机4台、控制板5块。
10kV高压电源是从几公里之外用电缆经地沟送来,不存在线路受雷击的问题。供给负荷的低压也是用电缆通过地沟送达,且变压器离负荷最近点也有200m,亦不会直接受雷击。隧道内除弱电设备外,基本上是照明灯。该隧道内的照明灯采用低压钠气灯,且每个灯都带有电容和电感。
取单台灯做试验,发现钠灯对电压的变化反应很大,其电流波形呈非正弦波,从启动到稳定的时间长,需半个小时,启动时还伴有较长时间的气体放电阶段。用示波器测量,隧道内多点电压波形,所有波形均为非正弦波。进一步分析发现含有高次谐波,且波形畸变程度随负荷的大小而变化。当满负荷时,波形畸变非常厉害,甚至在变压器端也是非正弦波。此外,电压波形随离供电变压器的距离大小而变化,离变压器越远,波形畸变就越大。这一发现说明隧道内2000 多盏灯组成了一个复杂的、致使电压波形发生畸变的网络,导致弱电设备损坏的外因是雷电,内因是照明负荷。当外电网受雷击后,引起电网电压波动,从而引起隧道内负荷电压变化,反过来带惯性的负荷又引起电源电压的波动,这一过程反复进行的结果,畸变而带尖峰的电压,导致由同一变压器供电的弱电设备过电压而损坏。
改进措施
(1)将原来上、下行两条隧道负荷分别由两台变压器供电的方式,改为由一台变压器供给两条隧道照明用,而另一台专供弱电设备使用。
(2)在变压器低压侧加装避雷器,以便让过电压进入隧道前得到最大的衰减。
(3)在弱电设备电源端接压敏电阻。
经过这样的改造后,经历多次雷击,未再发生设备损坏的现象。
(九)避雷器的密封不好引起的事故
某单位的避雷器,4组安装在6kV不接地系统的4条直配线上,1组备用。使用不到20天,就有3条直配线上的5只避雷器在没有受到雷击的情况下炸裂,其中一条线路保护动作跳闸。炸裂避雷器在使用前经绝缘电阻、工频放电电压试验合格。
为了查明原因,从线路上取下其余7 只避雷器进行测量,发现绝缘电阻均明显下降。后仔细检查,发现避雷器上端螺栓根部密封不严,因此,有可能是避雷器内部进入潮湿的空气,致使绝缘降低。
为了证实这一结论,将备用的1组避雷器安装在直配线上,将其中两只重新密封并检查合格。使用20天,取下并做试验,发现密封良好的避雷器绝缘合格,另一只绝缘电阻则明显下降。
改进措施
避雷器绝缘电阻降低后,使线路单相接地。这时流过避雷器的接地电流足以使避雷器炸裂。如果避雷器三相绝缘电阻同时降低,就有可能发生三相或两相接地短路故障,使线路保护动作跳闸,将故障扩大。
避雷器内部的间隙,都需在干燥情况下才能保持其工作性能良好,所以要求制造或解体检修后的避雷器必须密封良好。
(十)避雷器底座破裂引起的事故
某变电所做春检预试工作,当工作完毕送电时,发生35kV线路B相接地故障。不多时另一路35kV线路出现过流掉闸。事故发生后分别对两条35kV线路及相应变电所进行了巡视检查。经查35kV接地故障是35kV变电所避雷器爆炸而引起,35kV过流事故是因电缆(A相)烧毁导致接地短路而引发的过流事故。
(1)经现场检查分析35kV避雷器爆炸是因为铁座裂痕进入潮气导致避雷器绝缘下降。当线路恢复送电时,承受不住冲击电压或操作的过电压造成避雷器爆炸。随后发生35kV接地故障。
(2)检修人员在检查、解剖故障电缆时发现。该电缆接线端至接地线间(内部)有一道烧伤痕迹。根据电缆烧痕及现状分析,电缆在做电缆头时因热缩电缆头收缩不均,而遗留纵向间隙,经长期雨淋进入雨水或浸入潮气,使绝缘电阻下降,电缆头承受耐压下降。在正常运行情况下对地电压为相电压,电缆头还能维持运行,当不同相接地时,其对地电压升为线电压,这时电缆头因承受不住线电压而对地放电,形成放电电流。也就是线路出现过流掉闸。
改进措施
(1)加强输变电设备的巡视检查,发现问题及时处理。(2)定期对防雷设施进行预防性试验。
(3)线路电缆也要定期进行试验,发现绝缘电阻及泄漏电流与原始数据有明显变化者,应立即停运,待查明原因并妥善处理后,才可送电。
(4)严格电缆头制作工艺,防止留有事故隐患,同时要按规程要求作好全项试验,并作好记录,以便预试对照。
第三篇:风力发电机组故障排除
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风力发电机组故障排除
伴随着风机种类和数量的增加,新机组的不断投运,旧机组的不断老化,风机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风机的运行维护作一下探讨。
一.运行风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行 远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护 故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动 复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因 有以下几种:
(1)风机控制器误报故障;
(2)各检测传感器误动作;
(3)控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核 量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益 挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。风机的功率曲线数据统计与分 析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的 出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化 的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对 150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变 化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常 等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行 电路改造,最终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
二.维护风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益 的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。风机维护可分为定期检修和日 常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护定期的维护保养可以让设备保持最佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其 在松动后导致局部螺栓受力不
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均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80进行紧固,并在温度 高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和 干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再 使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行 补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测 试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各 传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
第四篇:燃气热水器简单故障排除心得
燃气热水器简单故障排除心得: 新装的16升燃气热水器(能率GQ-1650FE)开机无热水,检查煤气灶能点燃,打开热水器最初面板显示正常,但是十多秒中后面板出现“16”闪烁,无热水流出,然后自动停机。查看说明书没有显示“16”故障排除,400售后服务电话告知面板显示“16”说明气压过低。充值后新开通的煤气怎么气压过低呢?最后售后服务上门维修,师傅发现开关呈不完全关闭状态,有少量煤气能点燃煤气炉,热水器却不能正常开机,将煤气总开关完全打开,故障排除。总结一下:如果煤气开关不完全打开,热水器面板显示“16”闪烁;如果开关完全关闭,面板显示则是“11”,这两种情况热水器都不能正常工作哦。所以使用管道煤气(天然气),一定要确认开关完全打开。
第五篇:汽车防盗系统的典型故障分析及排除
论文资料:汽车防盗系统的典型故障分析及排除
【原创】一辆通用凯迪拉克无法启动故障排除的体会
故障处理:
某单位一辆凯迪拉克弗里伍德(CADILLAC Fleetwood)车在定点维修厂作常规保养后,待交车时,怎么转动点火钥匙,起动机都无反应。经查,钥匙处于STA档时起动机电磁阀无控制电源到,人为给一控制电源让起动机正常运转,但发动机仍然无法着车,同时仪表出现“PASS KEY,FLAULT”灯亮,并闪烁,由于“PASS KEY”指示灯在系统正常时,打开车匙到ON位,灯亮2S后应熄灭。据此,该故障基本锁定为该车防盗系统触发所致。故障分析与诊断
(一)、故障分析
大家知道,通过故障现象,确定故障范围后,要准确地分析、诊断洗故障,就必须全面深入了解出现此故障的系统结构及控制原理。既然此车故障现象表明由防盗系统触发所致,那么此车防盗系统结构由那些组成?工作原理如何?电路图如何?这些都是我们在爱诊断此故障之前必须搞清楚的。于是我调阅了凯迪拉克—弗里伍德维修技术手册,及相关维修资料。通过资料系统学习,我了解到:
1、凯迪拉克弗里伍德(CADILLAC Fleetwood)防盗系统PASS KEY主要由带阻值晶片的钥匙,点火锁芯,起动机继动器,发动机模块,系统指示灯及中央控制电脑组成。
2、CADILLAC Fieetwood防盗系统工作原理
当打开点灯开关时,防盗模块(中央控制电脑)通过点火锁芯识读点火钥匙中的电阻晶片,进行钥匙检测。如插入点火锁芯点火钥匙的阻值(B2 C2之间电阻)与防盗模块(中央控制电脑)的设置值相对应,则自检通过,中央控制电脑控制熄灭防盗指示灯。对点火钥匙的判定系统,实际上防盗系统控制模块并不直接测点火钥匙的电阻(B2 C2之间)之间而先由防盗模块提供一个基准5V电源线,再根据串接在信号线上点火钥匙的电阻而产生电压信号(不同的电阻会产生不同的电压信号),然后此电压信号(B2处电压)与标准的电压相比较,(该电压可以不是一个 固定值)而能在一个较小的范围变动,即允许电阻因磨损有一定的误差)通过比较之后防盗控制模块判断出该点火钥匙是否为合法的钥匙,并且作出不同的反应。如果实际电阻值与设定值不同,一般情况下将出现故障,并产生故障码,而且电量防盗指示灯同时防盗控制模块传输给发动机控制模块(PCM)一个禁止启动信号,切断发动机燃油喷射,并控制起动继器电器控制线路断路,禁止起动机正常运转。若通过检测则提供给起动继电器一个低电位,并为发动机控制模块(PCM)提供喷油信号,同时断开仪表盘的防盗指示。
PASS KEY‖防盗学习同的自检状态不仅在打开点火开关时自检,而且还能在发动机运行期间进行自检。所以故障有三种可能,即点灯,熄火和闪烁。其中熄火代表系统正常,起动时点亮后则机智起动着车,而在行驶的自检时出现故障,防盗系统指示灯则以闪烁的方式提醒驾驶者应尽快维修,但此时仍然可以继续行驶。
PASS KEY防盗系统电路
(二)、故障诊断
在对该车防盗系统结构,工作原理作了全面深入分析后,先进入故障诊断环节。维修资料表明,此车防盗系统具有子诊断功能,故障码读取或清除都是通过车上的空调面板按既定程序来完成。一般来说,如果一个系统有子诊断功能,要诊断故障首先得进入系统子诊断。于是我首先按既定程序进入系统自诊断,读取故障代码:
首先将钥匙插入锁芯,打开点火开关“ON”位。然后,同时按下“TEMP▲”及“OFF”键,此时。空调面板将显示表示已进入自诊断模式。进入自诊断模式后,再按右侧有风扇符号的竖直长键“▲”及“”端选择诊断系统。当空调面板显示出01时,即可进入中央控制电脑系统的自诊断。当按下“OUT TEMP”键时,显示屏上即显示42,43两个当前故障代码。
查阅维修手册故障代码,查明:
42故障码含义为:B2与C2端子或防盗钥匙接地。
43故障码含义为:B2与C2端子或防盗钥匙与电源短路或断路。看来问题出现在点火钥匙与中央控制电脑B2、C2端子连接线路上,于是拆开仪表板下护板,断开点火钥匙与中央控制电脑间阻值传输线束,用数字万用表电阻档检测中央控制电脑端子B2、C2与断开线束(与电脑连接侧的线束)的通断情况。经查明A B2之间和B C2之间线路无短路及断线情况,然后把点火钥匙插入点火锁芯用数字万用表电阻档检测锁芯连接端(A B之间)的电阻,测得阻值为无穷大,无意中晃动了一下钥匙,测得阻值为0.8,再晃动几下,阻值又变为无穷大。于是把测得电阻与表(一)中的15组电阻相比较,发现无一相近。由此确定点火钥匙电阻阻值有问题。于是拔出点火钥匙细细观察,发现此车钥匙造形很是粗糙,一点也不光滑,重量不轻,不像有电阻晶片,据此我初步判断点火钥匙不对,但个我对客户提出点火钥匙不对的疑问时,于是就有了关于车匙的一番争论,经查明这把点火钥匙确实不是原车钥匙,只是一把普通钥匙。(由于车间主任开此车到外办办事不小心弄丢了点火钥匙,避免让人知道,临时配制了一把钥匙,无法启动汽车,还以为是起动机控制线送脱了,把车拖回厂后默不作声,想瞒天过海。殊不知因为他的私事、他的不小心却导致了如此严重的后果)普通配匙电阻为0.8。且配制不标准,做工粗糙,钥匙触点与点火锁芯触点接触不好,有时接触到,有时接触不到。所以,线束端(A B间)测得电阻有时为0.8,有时为无穷大。因此,中央控制电脑自检时,确实为非法钥匙,于是,断电(启动继电器控制电源),同时对发动机模块发出参考电压信号,调制发动机模块向燃油喷油器发出脉冲信号,如果代码不吻合,则将锁止喷油,防盗指示灯亮并存储42,43故障码。
三、故障排除
要解决点火钥匙丢失故障的常规修理方案是找到该车点火钥匙的晶片阻值档位,据此车原始资料找原厂配购相同档位值的钥匙,然后,插入点火开关,自动社定匹配后,即可起动发动机。
PASS KEY‖防盗系统的点火钥匙阻值标号,一共15对。其不同阻值对应标号是如下表(阻值±10%)表
(一)标号
电阻值
标号
电阻值
标号
电阻值 1
402
1470
4750 2
523
1870
6040 3
681
2370
7500 4
887
3010
9530 5
1130
3740
11800 要查找此车钥匙的 阻值档位,一般须用专用测试仪J35628 A来匹配查找,操作步骤如下:
利用配匙(无电组织的钥匙)插入点火开关,将转向盘下边的点火开关线束接头断开,将J35628 A上的电阻值输出线接到连接电脑一端的接头上。
利用档位选择开关确定某一电阻档位【共15组,进表】并准备起动发动机,若起动不成功,则需将点火开关处于锁定状态(KEY——OFF)选择另一档位并等待4min。若启动成功,则原电阻值所处党委为该档位。
由于我厂没有专用仪器,于是我利用数字万用表及变电阻器来达到上述目的,用聪电子市场购回的可改变电阻器(15),按表
(一)中15组电阻档位调制好,每组电阻允许在标准阻值上有±10%的偏差,用导线及接插头连接好,将此电阻线接到连接电脑一端的接头上,按上述步骤(3),(4)操作,至发动机启动成功时,用到的电阻器为7500,由此确定此车点火钥匙阻值标号为13号
常规维修方案,车必须留厂待原厂配匙。这样,维修周期较长,而客户要求,由于近段时间接待任务重,此车不易久停不用,特别是现在都已经计划好用此车去接待一大客户,要求我们想尽一切办法让车能使用。
鉴于此情况,我提出一个暂时恢复汽车使用的维修方案,但必须让客户签一张同意书,允许稍微改动防盗控制线路,即在仪表下护板点火钥匙线束与电脑连接的接头处串联一个7500电阻器。
由此改动,发动机可以启动,汽车可以使用,只是局部防盗功能丧失,又出于安全,在改动线路上又设一个开关(作暗开关用,不用车时关掉,用车时打开)。见图六。由此,此故障暂时予以排除,客户可以用车,待原厂配匙到后,再恢复原车路线,即可彻底解决此故障。
四、结论
通过以上控制电路改动,此车故障得到临时排除,既解决了客户的及须之急,更重要的是缓解了客户与修理之间的紧张对立情绪。
通过此案例,让我深深体会到,作为现代汽车修理工,不但要加强技术培训,学习现代汽车新技术,新结构,熟练掌握先到汽车控制理论,更要勤于动脑,灵活运用理论知识于实践中,才能走出维修困境。
同时也警示我们在加强技术提升的同时,千万别忘了职业道德素质的提高,员工的诚信教育势在必行,要勇于承认错误,承担责任。
作为修理厂,也要加强现代企业管理,让管理上台阶,杜绝管理盲点,不要因管理漏洞蒙受不可挽回的损失,保证让客户满意度,提升企业信誉度,诚信度。