第一篇:3317工作面采后总结
3317工作面采后总结
一、概况
该面1、3煤大部分为原生煤层,仅工作面南部位于1煤老区下部,面内老区走向长约146米,倾斜长最大预计25米。面内有一条老硐穿过。
回采时间:2010年9月30日至2011年5月6日 对应地表:位于权旗铁路北,旗山矿风井南100米,地势平坦,无建筑物。
二、煤层情况
该面煤厚平均3.5米,为1、3煤层位,倾角3~15度,平均9°,煤层走向65~100度,倾向335~10度,煤层稳定,玻璃光泽,导热性能低,热稳定性能好。该区域1、3煤层间距在0.01~0.1m之间,合层。
三、设计及掘进
该工作面于2010年4月30日开始掘进,至2010年9月26日结束。开采上限-433米,开采下限-454米。进风巷296米,回风巷314米,切眼74米,联络巷84米,合计工程量768米。进风巷掘进煤量0.19万吨;回风巷掘进煤量0.2万吨;切眼掘进煤量0.05万吨;联络巷掘进煤量0.05万吨。3317工作面总掘进煤量0.49万吨。
四、储量及损失
3317工作面动用平面积24365平方米,实际回采平面积17693平方米,采前计算回采面积为18840平方米,减少面积1147平方米;采区动用资源储量9.3万吨,开采量7.08万吨(其中掘进煤量0.49万吨),采前计算可采量为7.5万吨,实际减少采出量0.42万吨,与面积减少有关;落煤损失0.17万吨,阶段煤柱损失0.89万吨,工作面回采率98%,采区回采率81%。
五、构造或其它情况及影响
3317工作面开采二迭系下石盒子组1、3煤(合层),煤层基本稳定,顶板大部分为原始顶,只有工作面南部位于1煤老区下部,面内老区走向长约146米,倾斜长最大预计25米。
该面地质条件简单,回采过程中受老硐、老区影响较大。揭露的断层计两条,10F5正断层位于回风巷45米处,走向25°,倾向205°,倾角30~55°,断距1.3米,对回采影响较大。另外一条在切眼北部右侧,即10 F6正断层,基本呈弧形,断距1.5~3.0米,对回采有一定影响。因此,回采至该处时,加强了顶板管理。
该面回采过程中揭露老硐主要有一条,进风巷99米、回风巷97米处,该老硐与两巷道基本垂直相交,距离较长,并且破碎,大块岩石较多,易冒,比较集中。老硐处顶板均较破碎,难管理,对回采影响较大,对于回采时揭露的该老硐,距老硐30~40米时及时下发了安全施工通知单,有关部门并及时制定过老硐措施,确保回采安全。
整个工作面平均采高2.7米,断层处和老硐处煤层采高略有降低,局部采高达2.5米(包括清挖底煤)。
工作面大部分回采1、3煤原始煤层,只有工作面南部位于1煤老区下部回采,出现情况时及时制定了措施,特别加强了现场管理。
六、水文地质情况 该面水文地质条件中等,由于该区域水文地质资料不详,两道及切眼掘进均坚持“先探后掘”的防治水原则,严格按照探放水设计及措施执行,掘进过程中老空水影响较大,曾经单孔最大涌水量25m3/h,4小时后递减到4 m3/h。在回采工作面时无老空水威胁。回采过程中,随着工作面后部揭露1煤老区范围逐渐增大,残存老空水可能向推进面渗流,因此,在工作面推进过程中没有老空水的威胁。
七、结论
通过3317工作面的回采,查明了该区域煤层的真厚度及1、3煤层间距,构造的产状清晰准确,煤层的赋存情况掌握详实,为3321工作面以后工作面开采提供了可靠的地质资料依据。工作面回采率98%,损失率2%;采区回采率81%,损失率19%,回采率、损失率均达到要求。
该工作面自2010年9月30日开始回采,至2011年5月6日停采,历经7个月7天,共采出原煤7.08万吨,损失量 1.1万吨。
附: 3317工作面损失图
2011年5月16日
第二篇:103工作面采后总结
玉溪市东方煤业有限公司
华盖山煤矿 103工作面采后总结
玉溪市东方煤业有限公司
2013年
会 审 意 见
编 制: 施工 单位: 生产技术部: 机 电 部: 调 度 室: 安全管理部: 总工程师: 矿 长:
一、概况:
103工作面位于1采区,西距Ⅵ’勘探线的ZK6-3钻孔86米,所属煤层为Ⅱ#煤层,工作面下巷标高为+1577m,下巷标高为+1591m;该面西侧是保安煤柱20m,北侧和东侧为拟布置104工作面,南侧为1采区102回采工作面。工作面平均走向长299.9m,倾斜长57.4m,总面积为17221.21㎡,始采于2012年4月20日,终采于2013年6月30日;工作面采煤方法为走向长壁后退式采煤法,全部陷落法管理顶板。
本工作面西为同一水平、同一煤层的102工作面,已于2011年9月回采结束,该面运输顺槽与本面回风顺槽相隔13m煤柱,对本面无影响;本面东北为拟布置104工作面。
本面主要受Ⅵ’勘探线上ZK6-3号钻孔控制,该钻孔在工作面西部,距工作面切眼86米。
本面对应地面无重要建筑物,地面最高标高+1790m,最底标高+1700m,与本面最小高差110m。本面对应地表无山涧、小溪等季节性水流。
二、煤层情况:
Ⅱ号煤层厚16.99-32.65m,平均15m,夹矸数随煤层厚度增大而变多,常含0~13层夹矸(炭质泥土岩),厚0.1—0.61m;煤层根据实测煤层倾角及勘探线钻孔机煤标高计算,本面范围内煤层倾角15~17°,平均16°。
本面Ⅱ#煤层原煤水分在8.64%~16.64%之间,平均12.69%;煤
层灰分均在18%以下,以中灰煤为主,兼有少量富灰煤;分析基弹筒发热量在3459~4728卡,可燃基弹筒发热量在6090~6554卡,较其他地区褐煤略为偏高;干燥基全硫平均1.37%,属中—低硫。
三、Ⅱ号煤层顶底板情况
顶板:直接顶为灰白、绿灰、灰褐、灰黑色粘土岩、炭质粘土岩或粉砂质粘土岩。粘土岩厚2—14.23米,炭质粘土岩厚0.6—2.98米,粉砂质粘土岩厚2.71—9.02米,粉细砂岩厚6.77米。
底板:底板分下列三种情况:灰岩为直接底板;粘土岩、炭质粘土岩、粉砂质粘土岩为直接底板;粘土岩、粉砂质黏土岩为直接底板和间接底板。粘土岩厚0.3—9.54米,炭质粘土岩厚1.2—9.05米,粉砂质粘土岩厚2.15—19.61米,粉细砂岩厚1.1—11.36米。
四、工作面内地质构造情况
至工作面回采结束,未揭露明显断层,仅有次级褶曲分布。
五、水文地质情况:
本矿水文地质条件简单,本面是第一个回采工作面,周边无窑水、采空区积水等威胁,主要是以大气降水为补给的通过煤层顶底板沿有利岩性段和裂隙带渗出的孔隙水,日排水量在40-85m³。矿井主要涌水为含水层的静储量,地下水通过相对隔水层自身的裂隙和导水裂隙带进入采空区。
六、其它地质情况:
回采期间,工作面未再揭露新断层及瓦斯涌出异常等现象,地
温、地压等情况正常。
七、采出量和损失量:
1、工作面计算采出煤量:224363吨。
2、工作面总损失煤量:95951.5吨。
3、损失分析:工作面损失主要是因为控制采高,煤层实际厚度基本在15m左右,为避免全煤厚开采导致地面塌陷,造成灌水等危害,煤层采高厚度平均为10.5米;并且,由于煤层含夹矸数量多、厚度厚,而且岩性为炭质泥土岩,持水性强而给水性弱,回采后难以运输、难以利用,会损坏运输机电设备,费时费力且无经济效益,并且会造成回采工作面后帮堵塞,阻止回采更高的煤层,造成工作面全丢煤;总损失率达29.95%。
4、储量注销、增减及其它原因:工作面保护煤柱总量为59888.8吨;准备巷道保护煤柱量为47763.4吨;防水安全煤柱量为36907.2吨;④工作面实际采高为15米,与勘探资料的18.82米不符,期内煤厚减少约3.82米,期内注销总煤量为131575.4吨。
由于工作面采用放顶煤开采,除受构造影响、地损和永久煤柱注销外,工作面回收率为70.05%。
八、对工作面回采地质说明书进行评价:
在回采过程中,由于巷压大,致使运输巷与回风巷刚性支护变形严重,需要及时进行翻修、维护,对回采过程中的运输、行人及通风造成困扰,此项未在回采地质说明书中提及。
除以上内容外,其余均与103工作面回采地质说明书提供的资
料基本相符。
九、对勘探、补堪资料进行评价:
根据白龙河井田第一期煤矿资源储量核实报告中指出,白龙河井区分布有9条大的断层分布及9条大的褶曲分布,其中只有4条褶皱构造穿过华盖山煤矿,距离最近的褶曲为7号背斜,在工作面的西部,向北北东倾伏。由于褶曲影响,工作面实际煤厚在15米左右,并无18.82米的煤层厚度,致使期内煤厚减少约3.82米,期内煤量注销约131575.4吨,除此外,其他方面与资料基本相符。
十、附图:
1、Ⅱ#煤层储量计算图
1:2000;
2、开采煤层实际综合柱状图
1:200;
第三篇:101工作面采后总结
玉溪市东方煤业有限公司
华盖山煤矿 101工作面采后总结
玉溪市东方煤业有限公司
2009年
会 审 意 见
编 制: 施工 单位: 生产技术部: 机 电 部: 调 度 室: 安全管理部: 总工程师: 矿 长:
一、概况:
101工作面位于1采区井筒西侧,本矿首采工作面,所属煤层为2#煤层,工作面下巷标高为+1613m,下巷标高为+1622m;该面西侧是保安煤柱20m,北侧和东侧为拟布置102工作面,南侧为1采区回风巷。工作面平均走向长120m,倾斜长47m,总面积为4900.87㎡,始采于2008年10月30日,终采于2009年4月30日;工作面采煤方法为走向长壁后退式采煤法,全部陷落法管理顶板。
本面为本矿首采工作面,布置在本矿1采区西侧,该面运输顺槽西距总回风巷26米,南距1采区总回风巷25米,向东依次为后期拟布置102、103、104工作面。
本面主要受Ⅵ’勘探线上ZK6-3号钻孔控制,该钻孔在工作面西部,距工作面切眼46米。
本面对应地面无重要建筑物,地面最高标高+1790m,最底标高+1740m,与本面最小高差130m。本面对应地表无山涧、小溪等季节性水流。
二、煤层情况:
Ⅱ号煤层厚16.99-32.65m,平均21.55m,夹矸数随煤层厚度增大而变多,常含0—13层夹矸(炭质泥土岩),厚0.1—0.61m;煤层倾角18~26°,平均22°。
本面Ⅱ#煤层原煤水分在0.87%-12.72%之间,平均2.22%,较一般浅变质褐煤低,说明本面煤岩变质较一般浅变质褐煤高;煤层干燥基灰分均在18%以下,以中灰煤为主,兼有少量富灰煤;分析基
弹筒发热量在3489~4728卡,可燃基弹筒发热量在6090~6554卡,较其他地区褐煤略为偏高;干燥基。
三、Ⅱ号煤层顶底板情况
顶板:直接顶为灰白、绿灰、灰褐、灰黑色粘土岩、炭质粘土岩或粉砂质粘土岩。粘土岩厚2—14.23米,炭质粘土岩厚0.6—2.98米,粉砂质粘土岩厚2.71—9.02米,粉细砂岩厚6.77米。
底板:底板分下列三种情况:灰岩为直接底板;粘土岩、炭质粘土岩粉砂质粘土岩为直接底板;粘土岩、粉砂质黏土岩为直接底板和间接底板。粘土岩厚0.3—9.54米,炭质粘土岩厚1.2—9.05米,粉砂质粘土岩厚2.15—19.61米,粉细砂岩厚1.1—11.36米。
四、工作面内地质构造情况
至工作面回采结束,未揭露明显断层,仅有次级褶曲分布。
五、水文地质情况:
本矿水文地质条件简单,本面是第一个回采工作面,周边无窑水、采空区积水等威胁,主要是以大气降水为补给的通过煤层顶底板沿有利岩性段和裂隙带渗出的孔隙水,日排水量在38-75m³。矿井主要涌水为含水层的静储量,地下水通过相对隔水层自身的裂隙和导水裂隙带进入采空区。
六、其它地质情况:
回采期间,工作面未再揭露新断层及瓦斯涌出异常等现象,地温、地压等情况正常。
七、采出量和损失量:
1、工作面计算采出煤量:86677吨。
2、工作面总损失煤量:36675.7吨。
3、损失分析:工作面损失主要是因为控制采高,煤层厚度高达18.82m,为避免全煤厚开采导致地面塌陷,造成灌水等危害,特控制采高在13.2米左右;并且,由于煤层含夹矸数量多、厚度厚,而且岩性为炭质泥土岩,持水性强而给水性弱,回采后难以运输、难以利用,会损坏运输机电设备,费时费力且无经济效益,并且会造成回采工作面后帮堵塞,阻止回采更高的煤层,造成工作面全丢煤;总损失率达29.73%。
4、储量注销、增减及其它原因:巷道总保护煤柱量为 214896.4吨;防水安全煤柱为34083.68吨。
由于工作面采用放顶煤开采,除受构造影响、地损和永久煤柱注销外,工作面回收率为70.27%。
八、对工作面回采地质说明书进行评价:
回采地质说明说未提及回采过程中对总回风巷的影响,实际工作面回采过程中,造成总回风巷压力增大,巷道支护变形等现象,需要对其及时进行维修、保养。
除此以上内容外,其余均与101工作面回采地质说明书提供的资料基本相符。
九、对勘探、补堪资料进行评价: 根据白龙河井田第一期煤矿资源储量核实报告中指出,白龙河
井区分布有9条大的断层分布及9条大的褶曲分布,其中只有4条褶皱构造穿过华盖山煤矿,距离最近的褶曲为7号背斜,在工作面的西部,向北北东倾伏,与资料基本相符。
十、附图:
1、Ⅱ#煤层储量计算图
1:2000;
2、开采煤层实际综合柱状图
1:200;
第四篇:回采工作面采后总结
煤业有限公司
109回采工作面采后总结
煤业地测科
二O一一年十月二十日
109回采工作面采后总结
109回采工作面,位于井下北采区的西部,北为蛤蟆沟保护煤柱,南为副斜井保护煤柱,东为未开采的实体煤,西为本矿与昕水河保安煤柱,地面为山坡,无建筑物。工作面走向长度607m,切眼长180m。
109回采工作面,从2011年7月10日开始回采到2011年10月17日结束,共计生产3个月7天,总计生产煤量为165449吨。
109回采工作面,可采长度607米,切眼长度为180米,煤层平均倾角6°工作面煤层厚度在1.5~1.3米之间,平均煤层厚度1.4米,地质储量187845吨,可采储量168663吨,该工作面在回采结束后实际采出煤量是165449吨,工作面回采率为98.09%,损失率为1.91%。109回采工作面地质较为复杂,回采至229m处时工作面中间揭露一断层,走向9°,倾角26°,落差3.5m,一直延伸到末采仍为完全揭露。煤层赋存稳定,回采煤量损失主要是断层构造导致煤量损失3214吨。
109回采工作面,地质构造从掘进到回采过程中观测情况看,整体地质构造比较复杂,以单斜为主,局部小向斜,另外有空巷、断层影响,使原设计的回风顺槽后退126m,运输顺槽后退40m,煤层结构不稳定,夹矸油母页岩厚度为0.9~1.5m,对回采率及设
备有很大影响。
109回采工作面水文地质条件,在回采工作面末采时,采空区导通上覆含水层,地面受采动影响产生较大裂隙,导致采空区涌水,目前采空区涌水为12m³/h。经验证整个回采工作面从开始到结束断层为不导水断层,裂隙含水层水和地面裂隙充水为涌水主要水源。
煤业地测科
2011年10月20日
第五篇:1181工作面采后总结[推荐]
1181工作面采后总结
一、概况
1、井上、下位置:
井上:该工作面地表位于主井北东约270米的山坡地带,无建筑物及农田,工作面回采后对地表未造成影响。
井下:该工作面位于1875运输石门东翼,东邻F39断层,与F39断层留足30米断层保护煤柱,南部为露头保护煤柱,北为未开采煤层,上覆1151工作面采空区。
2、采煤方法及工艺:走向长壁后退式采煤方法,综合机械化采煤,全垮落法管理顶板。
二、开采技术条件
1、煤层情况:煤层俗称小呛炭,煤层厚度稳定,结构简单,仅个别地点出现1-2层粘土层夹矸,含FeS2结核。煤层厚度 0.65-3.93 m,平均厚度 1.43 m,煤层倾角16°-20°,平均18°。
2、顶底板岩性:直接顶板为粉砂岩泥岩,灰黑色,结构呈颗粒状,透水性能较好,颗粒特别细小。含少量粘土矿物及胶结物,厚度为0.7-1.1米,直接底板为粘土岩,松软、遇水易膨胀,厚度为0.5-0.8米。
3、煤层瓦斯相对涌出量为 9.29 m3/t,煤尘无爆炸危险性,无自燃发火倾向。煤层灰份为20%,硫份为0.46%,发热量为30.4MJ/kg,挥发份12.54%。
三、构造
该工作面地质条件简单,煤层整体呈北东倾斜的单斜构造,煤层底板赋存较稳定。工作面在回采过程中没有遇到大的断层。
四、水文
该工作面水文地质条件简单,只在回采时工作面顶板出现了少量淋水,对回采没有造成影响。
五、储量
工作面走向长为422米,倾斜长为136米,平均1.43米,容重1.5t/m3,工作面回采煤量:117442吨,工作面动用煤量:123105吨,工作面损失煤量:5663 吨,工作面回采率:工作面回采煤量÷工作面动用煤量=117442÷123105=95.4%,工作面损失率:工作面损失煤量÷工作面动用煤量=5663÷123105=4.6%,工作面回采率指标符合要求,较好的完成了回采任务。
根据工作面的探煤厚资料、采高计算、实际回采煤量分析, 工作面的主要损失为工作面落煤损失、厚度损失,造成工作面储量损失的主要原因是:煤层厚度有的地方不太稳定,煤厚变化较大;工作面生产技术管理不严密、不到位,对浮煤、落煤的清理不及时、不彻底。根据计算工作面回采率结果得知:1181工作面回采率 95.4%,符合国家规定的 95%。
为了更好的提高我矿煤层储量回采率,因此建议在以后的工作面布置设计及生产过程中要采取必要的措施,提高采煤工作面回采率。
1、工作面回采率不得低于95%,设计采全高。
2、加强现场管理,工作面范围内浮煤和两巷内浮煤必须清理干净,工作面2㎡内浮煤平均厚度不得大于30mm。
3、不丢顶煤严格跟煤层顶板回采。如遇构造影响确需丢顶煤时必须在过构造中明确,并经总工程师同意后方可执行。
4、地质条件发生变化时采煤队必须及时通知生产技术科,生产技术科根据地质条件变化情况对本月回采率考核标准作适当调整。
二〇一三年六月五日